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      東曲礦選煤廠274帶式輸送機(jī)與配套通風(fēng)機(jī)技術(shù)改造

      2020-06-03 13:27:18
      山西焦煤科技 2020年3期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)筒機(jī)尾原煤

      康 凱

      (西山煤電(集團(tuán))有限公司 東曲礦選煤廠,山西 古交 030200)

      東曲礦選煤廠為處理能力400萬t/a的礦井型選煤廠,其準(zhǔn)備車間負(fù)責(zé)為洗選系統(tǒng)提供合格的入洗原煤,擔(dān)負(fù)礦井原煤進(jìn)入洗選系統(tǒng)前的運(yùn)輸、篩分、破碎、選矸、除雜和儲存等工作。全車間共有帶式輸送機(jī)24部,通風(fēng)機(jī)18臺,轉(zhuǎn)載站3個,瓦斯區(qū)域5處,運(yùn)輸線長達(dá)1 km,單系統(tǒng)運(yùn)輸能力為800~1 000 t/h,每月拉運(yùn)原煤25~30萬t,是連接礦廠之間的重要橋梁[1].

      由于東曲礦為瓦斯突出礦井,原煤由井下運(yùn)輸?shù)竭x煤廠的生產(chǎn)過程中,在部分通風(fēng)條件差且煤流過量或儲存量大的區(qū)域存在瓦斯積聚的現(xiàn)象[2].為降低原煤輸送、轉(zhuǎn)載過程中的瓦斯?jié)舛?,在這些特定區(qū)域,原系統(tǒng)設(shè)計安裝了局部通風(fēng)機(jī)進(jìn)行瓦斯抽排。其中,274帶式輸送機(jī)機(jī)尾部分安裝于地面以下,區(qū)域面積不足50 m2,通風(fēng)條件差,日常生產(chǎn)過程中煤流量大,極易造成機(jī)尾瓦斯積聚,形成安全隱患。

      針對274帶式輸送機(jī)機(jī)尾區(qū)域的瓦斯集聚及配套風(fēng)機(jī)在運(yùn)行中存在的問題,提出并實施機(jī)械和電氣局部技術(shù)改造方案,以減少區(qū)域瓦斯意外集聚,提高通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的可靠性,確保準(zhǔn)備車間安全生產(chǎn)。

      1 改造前存在的問題

      1.1 瓦斯積聚隱患

      由于原系統(tǒng)設(shè)計的缺陷,274帶式輸送機(jī)機(jī)尾區(qū)域,帶式輸送機(jī)及配套的通風(fēng)機(jī)分別由各自的控制箱控制,在電氣上相互獨(dú)立。當(dāng)通風(fēng)機(jī)因故障或其它原因發(fā)生意外停機(jī)時,274帶式輸送機(jī)并不能自動停機(jī),瓦斯含量較高的原煤繼續(xù)輸送到該區(qū)域,導(dǎo)致該區(qū)域瓦斯?jié)舛仍? min之內(nèi)迅速達(dá)到設(shè)定的預(yù)警值0.4%,逼近規(guī)定值的0.5%,嚴(yán)重時還造成瓦斯集聚,濃度超限。

      針對該區(qū)域的瓦斯積聚現(xiàn)象,改造前一般處理流程:瓦斯監(jiān)控軟件探測到瓦斯積聚后,發(fā)出警報信號給值班室,值班人員通知巡檢人員趕赴現(xiàn)場,手動停止274帶式輸送機(jī)運(yùn)行,切斷原煤的輸送,進(jìn)一步查找問題,排除故障。但由于準(zhǔn)備車間生產(chǎn)線過長,巡檢修人員無法做到快速抵達(dá)現(xiàn)場,客觀上形成對瓦斯積聚現(xiàn)象的響應(yīng)慢、反應(yīng)時間長,影響安全生產(chǎn)。

      1.2 通風(fēng)機(jī)連接管路故障隱患

      準(zhǔn)備車間274帶式輸送機(jī)是返煤系統(tǒng)的起始皮帶,全長290 m多,電機(jī)功率160 kW,機(jī)尾現(xiàn)安裝有抽出式通風(fēng)機(jī),型號為FBCD No 6.7/2×302×30 kW,其進(jìn)出風(fēng)口采用管路硬連接,即通風(fēng)管道與風(fēng)機(jī)通過焊接而固定。硬連接的最大缺陷是震動的相互傳導(dǎo)效應(yīng),使用過程中發(fā)現(xiàn),由于通風(fēng)管路距離長,維護(hù)工作不方便,運(yùn)行中風(fēng)流阻力大,當(dāng)通風(fēng)機(jī)工況或管路有輕微不平衡變化時,帶動整個管路和通風(fēng)機(jī)產(chǎn)生劇烈震動,甚至出現(xiàn)共振,增加了維護(hù)和檢修工作量。

      2 改造方案和措施

      2.1 風(fēng)機(jī)電氣閉鎖改造步驟

      針對274帶式輸送機(jī)機(jī)尾處瓦斯積聚的隱患,提出電氣控制回路局部改造方案,使274帶式輸送機(jī)與配套通風(fēng)機(jī)實現(xiàn)電氣閉鎖運(yùn)行。

      2.1.1主接線保持不變

      274帶式輸送機(jī)電機(jī)和配套通風(fēng)機(jī)主接線保持原接線不變,兩臺電機(jī)主接線系統(tǒng)相互獨(dú)立,示意圖見圖1.圖中KM為相應(yīng)電機(jī)的主接觸器觸點(diǎn),M為相應(yīng)電機(jī)。

      圖1 機(jī)尾電機(jī)和配套通風(fēng)機(jī)主接線示意圖

      2.1.2控制回路改造

      在通風(fēng)機(jī)控制回路中增加中間繼電器ZJ,并將其常開輔助觸點(diǎn)串聯(lián)至274帶式輸送機(jī)電機(jī)的控制回路。電氣控制改造原理見圖2.

      圖2 電氣控制改造原理圖

      通風(fēng)機(jī)啟停控制過程:

      1)按下通風(fēng)機(jī)啟動按鈕1QA1,主接觸器線圈1KM得電,1KM1輔助接點(diǎn)閉合自保,通風(fēng)機(jī)開始運(yùn)行;同時,中間繼電器ZJ線圈得電,其串聯(lián)在274帶式輸送機(jī)電機(jī)控制回路的常開觸點(diǎn)ZJ1閉合,為帶式輸送電機(jī)的啟動做好準(zhǔn)備,此時如果按下274帶式輸送機(jī)電機(jī)的啟動按鈕2QA1,電機(jī)開始正常運(yùn)行。

      2)按下通風(fēng)機(jī)停止按鈕1QA1,主接觸器線圈1KM失電,1KM1輔助接點(diǎn)斷開,通風(fēng)機(jī)停止運(yùn)行;同時,中間繼電器ZJ線圈失電,其串聯(lián)在274帶式輸送機(jī)電機(jī)控制回路的常開觸點(diǎn)ZJ1斷開,自動切斷274帶式輸送電機(jī)的控制回路電源,274帶式輸送機(jī)停止運(yùn)煤。

      3)當(dāng)通風(fēng)機(jī)因故障或其它原因發(fā)生意外停機(jī)時,其控制回路失電。此時,其串聯(lián)在274帶式輸送機(jī)電機(jī)控制回路的常開觸點(diǎn)ZJ1自動斷開,切斷了皮帶電機(jī)的控制回路電源,274帶式輸送機(jī)停止運(yùn)煤,且在通風(fēng)機(jī)恢復(fù)正常運(yùn)行之前無法再次啟動,實現(xiàn)了274帶式輸送機(jī)尾電機(jī)與配套風(fēng)機(jī)的電氣閉鎖。

      改造后,274帶式輸送機(jī)原有的停車按鈕2TA1、拉繩急停開關(guān)保持原有控制功能不變。原有的啟動按鈕2QA1仍然保留,其啟動功能在配套通風(fēng)機(jī)運(yùn)行的情況下有效。

      控制電纜的選用:電機(jī)控制回路的電流一般只有幾百毫安,連接274帶式輸送機(jī)電機(jī)和配套通風(fēng)機(jī)控制箱的控制電纜使用常規(guī)即可,根據(jù)現(xiàn)場實際情況,選用Kvv-500 4×1.5四芯電纜,敷設(shè)長度110 m.

      2.2 通風(fēng)機(jī)與風(fēng)筒軟連接改造方案

      將通風(fēng)機(jī)進(jìn)出風(fēng)口與風(fēng)機(jī)機(jī)身硬連接處改為采用風(fēng)筒布軟連接固定。

      1)切割風(fēng)筒。改造部位選在通風(fēng)機(jī)風(fēng)管拐彎處,現(xiàn)場實測尺寸為310 mm,將原通風(fēng)管道切割;在兩段風(fēng)管切口的邊緣各焊接兩圈d5 mm鋼筋,兩圈鋼筋間距110 mm;用風(fēng)筒布包裹并連接風(fēng)管,裁掉多余部分風(fēng)筒布。

      2)固定風(fēng)筒布。在兩圈鋼筋之間用100 mm寬扁鐵固定風(fēng)筒布,使其不能左右晃動,不受風(fēng)流影響。

      3)增加電動風(fēng)門翻板裝置。軟連接制作完成后,在管路改造部位前端增設(shè)電動風(fēng)門翻板裝置,利用風(fēng)門的調(diào)節(jié)功能,實現(xiàn)根據(jù)不同批次煤源瓦斯含量的高低,自動調(diào)節(jié)通風(fēng)機(jī)供往風(fēng)筒的供風(fēng)量,優(yōu)化了通風(fēng)機(jī)的運(yùn)行工況。風(fēng)機(jī)軟連接改造示意圖見圖3.

      圖3 風(fēng)機(jī)軟連接示意圖

      3 改造后效果評價

      1)274帶式輸送機(jī)電機(jī)與配套通風(fēng)機(jī)實現(xiàn)閉鎖功能后,生產(chǎn)時有煤必有風(fēng),無風(fēng)煤必停,即生產(chǎn)時,只有通風(fēng)機(jī)開啟,274帶式輸送機(jī)才能開車,當(dāng)風(fēng)機(jī)發(fā)生故障停機(jī)時,274帶式輸送機(jī)立即自動停止運(yùn)行,阻止帶式輸送機(jī)繼續(xù)運(yùn)煤造成特定區(qū)域的瓦斯集聚,消除了瓦斯超限的隱患,為原煤運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行提供了保障。

      2)風(fēng)機(jī)軟連接改造后,切斷了通風(fēng)機(jī)與風(fēng)筒之間劇烈震動的相互傳導(dǎo),降低了設(shè)備震動,減少了共振現(xiàn)象的發(fā)生,改善了風(fēng)機(jī)異常震動情況;降低了通風(fēng)機(jī)與管路的故障頻率,提高了使用壽命,節(jié)約了設(shè)備的維保成本。

      4 結(jié) 語

      通過對274帶式輸送機(jī)和配套通風(fēng)機(jī)進(jìn)行機(jī)械和電氣的局部技術(shù)改造,解決了制約安全生產(chǎn)的問題,消除了生產(chǎn)中的安全隱患,有助于提升生產(chǎn)現(xiàn)場自動化管理水平。

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