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      一次風(fēng)機(jī)節(jié)能改造

      2020-06-06 09:39:24趙小雷
      水泥技術(shù) 2020年3期
      關(guān)鍵詞:窯頭羅茨旋流

      趙小雷

      我公司4 000t/d水泥生產(chǎn)線采用雙系列五級懸浮預(yù)熱器,窯頭采用DJGX型四通道低氮燃燒器,具有大推力、低煤耗、低一次風(fēng)量(約8%),出口風(fēng)速高、卷吸二次風(fēng)能力強(qiáng),對煤質(zhì)、物料波動適應(yīng)性強(qiáng)的特點(diǎn)。煤粉由噴煤管噴出,受軸向和徑向風(fēng)的作用,軸流風(fēng)、外旋流風(fēng)、內(nèi)旋流風(fēng)和煤風(fēng)分別從四個(gè)風(fēng)道噴出,旋流風(fēng)切向角度的不同,使得各風(fēng)道與煤風(fēng)通道之間在軸向和切向的方向上產(chǎn)生不同的風(fēng)速和出口壓力,使風(fēng)煤混合均勻而充分,煤粉燃盡率高。與之匹配的一次風(fēng)機(jī)選用羅茨風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)參數(shù)見表1,羅茨風(fēng)機(jī)布置見圖1。

      表1 一次風(fēng)機(jī)主要性能參數(shù)

      1 存在問題

      我公司一次風(fēng)機(jī)出口壓力長期控制在56kPa左右,火焰無力度,工況不理想,煤管用風(fēng)調(diào)節(jié)受限制,經(jīng)常出現(xiàn)窯前飛砂嚴(yán)重、窯尾溫度高、熟料質(zhì)量差、預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮嚴(yán)重經(jīng)常堵塞的狀況,窯頭負(fù)壓波動大,一次風(fēng)機(jī)功耗高達(dá)110kW以上。

      經(jīng)分析認(rèn)為,頭煤用量較高、煤粉燃燒不充分是造成以上問題的主要原因。煤粉的不完全燃燒造成窯內(nèi)還原氣氛嚴(yán)重,F(xiàn)e2O3還原成的FeO極易與其他氧化物生成低熔點(diǎn)的化合物,形成的結(jié)圈和副窯皮不斷脫落,造成熱工制度紊亂。

      我公司首先在配料和工藝操作上進(jìn)行了改進(jìn),適當(dāng)提高了熟料飽和比和硅酸率,在保證窯況的情況下,適當(dāng)減少了頭煤用量,降低了入窯煤粉細(xì)度。采取以上措施后,系統(tǒng)結(jié)皮堵塞情況有所改善,但窯尾溫度高和煤粉不完全燃燒造成的還原氣氛嚴(yán)重的問題仍一直存在。一次風(fēng)壓不足、煤粉打散效果不好、風(fēng)煤混合差是造成頭煤不能充分燃燒的根本原因,因此,需要提高風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓。目前,一次風(fēng)機(jī)運(yùn)行基本處于滿負(fù)荷狀態(tài),為了降低風(fēng)機(jī)功耗,考慮到羅茨風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速越高,風(fēng)量、軸消耗功率越大的機(jī)械特性,經(jīng)對比衡量,我公司決定采用空氣懸浮風(fēng)機(jī)對其進(jìn)行節(jié)能改造,提高風(fēng)壓和風(fēng)速,降低運(yùn)行功耗,既可使火焰明亮有力,煤粉充分燃燒,又可增加火焰韌性和剛度,減少二次風(fēng)沖擊,減少窯頭負(fù)壓波動,提高系統(tǒng)產(chǎn)質(zhì)量。

      圖1 羅茨風(fēng)機(jī)布置示意圖

      圖2 空氣懸浮風(fēng)機(jī)管道布置示意圖

      2 改造過程

      將原有一次風(fēng)機(jī)的備用風(fēng)機(jī)拆除,在原有的風(fēng)機(jī)底座上安裝空氣懸浮風(fēng)機(jī),拆除原備用風(fēng)機(jī)管道,對懸浮風(fēng)機(jī)出口管道進(jìn)行整體設(shè)計(jì)安裝??諝鈶腋★L(fēng)機(jī)啟動時(shí)必須保持24 000r/min的較高轉(zhuǎn)速,運(yùn)行時(shí)轉(zhuǎn)速需控制在24 000~27 000r/min,為此,增加空氣懸浮風(fēng)機(jī)余風(fēng)排氣管道和旁路泄壓管道等兩處對空排放管道閥門。余風(fēng)排氣管道的作用在于當(dāng)風(fēng)機(jī)壓力傳感器發(fā)生故障或出口閥門被過度操作關(guān)閉時(shí),余風(fēng)排氣閥門將自動開啟排氣,防止風(fēng)壓過高對風(fēng)機(jī)內(nèi)部構(gòu)造帶來損害。點(diǎn)火之初,燃料用量較少,為防止風(fēng)機(jī)以24 000r/min的高速運(yùn)行時(shí)造成出口風(fēng)壓過高,需手動開啟泄壓閥,調(diào)整風(fēng)機(jī)出口壓力,使之形成剛勁有力的火焰。在逐步增加窯頭燃煤用量至正常運(yùn)行的過程中,要逐漸關(guān)小泄壓閥門開度直至零,泄壓閥門的存在對于窯的點(diǎn)火升溫制度至關(guān)重要,不宜取消。兩處對空排放管道加裝消音器,降低噪聲污染,將原有的一次風(fēng)機(jī)作為空氣懸浮風(fēng)機(jī)的備用風(fēng)機(jī)。空氣懸浮風(fēng)機(jī)管道布置圖見圖2。

      改造后的空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)以動壓空氣軸承技術(shù)為核心,以高速流體機(jī)械為支撐,采用動壓空氣軸承、高速永磁電機(jī)、高效葉輪及自動化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)(見圖3),完美解決了因機(jī)械摩擦導(dǎo)致的極大的能量損耗及噪聲等問題,可以為窯頭燃燒器提供足夠的風(fēng)壓和風(fēng)速。空氣懸浮風(fēng)機(jī)采用一體化緊湊型設(shè)計(jì),安裝簡單易操作,具有技術(shù)先進(jìn)、性能可靠、結(jié)構(gòu)簡單、體積小、節(jié)約能源、維護(hù)方便的特點(diǎn)?,F(xiàn)場布置見圖4。

      圖3 空氣懸浮風(fēng)機(jī)內(nèi)部構(gòu)造及高效葉輪

      圖4 空氣懸浮風(fēng)機(jī)現(xiàn)場布置圖

      3 改進(jìn)效果

      改進(jìn)后電機(jī)運(yùn)行正常,轉(zhuǎn)速提高,一次風(fēng)機(jī)出口風(fēng)壓明顯增大,具體運(yùn)行參數(shù)見表2。

      從表2可看出,空氣懸浮風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速較高,一次風(fēng)機(jī)經(jīng)改造后,外軸流風(fēng)、外旋流風(fēng)和內(nèi)旋流風(fēng)的風(fēng)壓基本能達(dá)到50~60kPa,出口風(fēng)壓明顯變大,可維持在60kPa以上,較改造前提高至少4kPa。改造后,電機(jī)電流、功率均較小于額定值,風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定無異常?;鹧嫘螤钫{(diào)整靈活,窯內(nèi)火焰的形狀與長度可控制在合理的范圍內(nèi),確保窯內(nèi)燒成帶的長度和燒成溫度,火焰順暢有力、形狀穩(wěn)定,提高了窯煅燒的穩(wěn)定性。

      風(fēng)壓、風(fēng)速的提高,保證了煤粉的充分燃燒,窯前明亮,熟料結(jié)粒均勻、致密,熟料升重提高,篦冷機(jī)料層穩(wěn)定,二次風(fēng)溫基本可控制在1 150℃左右,有利于系統(tǒng)工況的穩(wěn)定。同時(shí),有效改善了風(fēng)煤混合效果,煤粉的充分燃燒使得窯內(nèi)還原氣氛得以改善,窯尾溫度下降,減少了預(yù)熱器系統(tǒng)結(jié)皮,穩(wěn)定了系統(tǒng)熱工狀態(tài)。

      表2 空氣懸浮風(fēng)機(jī)運(yùn)行參數(shù)表

      表3 一次風(fēng)機(jī)技改前后運(yùn)行電耗對比(2019年5月)

      4 結(jié)語

      改造后,空氣懸浮風(fēng)機(jī)運(yùn)行功率基本在85kW左右,比羅茨風(fēng)機(jī)節(jié)電30kWh/h(見表3),噪聲由107dB降至76dB,降噪效果顯著。

      生產(chǎn)實(shí)踐表明,空氣懸浮離心鼓風(fēng)機(jī)是一種高效節(jié)能的新型環(huán)保離心鼓風(fēng)機(jī),可應(yīng)用于水泥回轉(zhuǎn)窯粉塵物料輸送、氣體輸送等生產(chǎn)環(huán)節(jié),具有節(jié)能降噪、免維護(hù)和半永久使用壽命等優(yōu)點(diǎn),是風(fēng)機(jī)節(jié)能改造的理想設(shè)備之一。

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