秦寶山,張中國(guó)
某公司新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,回轉(zhuǎn)窯φ 4.8m×72m,斜度4%,三檔托輪支承,預(yù)熱器為懸浮預(yù)熱器,五級(jí)旋風(fēng)筒(4+2+2+2+2),采用高效在線噴騰型分解爐。正常生產(chǎn)期間,回轉(zhuǎn)窯喂料量為380t/h,fCaO質(zhì)量為0.5%~1.3%,分解率為95%左右,出篦冷機(jī)熟料溫度76℃,回轉(zhuǎn)窯系統(tǒng)煅燒正常。其他部分運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。
表1 回轉(zhuǎn)窯部分運(yùn)行數(shù)據(jù)
回轉(zhuǎn)窯在正常運(yùn)行過程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)出窯熟料游離氧化鈣含量升高的情況,fCaO含量可由單點(diǎn)的1.2%瞬間增長(zhǎng)到2.67%,經(jīng)過調(diào)整雖可恢復(fù)正常,但在煅燒幾小時(shí)后,會(huì)再次出現(xiàn)質(zhì)量大幅度波動(dòng)的情況。窯況變化頻繁給中控操作和質(zhì)量管理工作帶來(lái)了很大的困難,也給企業(yè)造成了很大的損失,因此,必須對(duì)熟料游離氧化鈣的頻繁大幅波動(dòng)的情況引起高度重視。下文將舉例介紹熟料游離氧化鈣頻繁大幅波動(dòng)的解決辦法。
2019年6月6日4時(shí)02分,出窯熟料游離氧化鈣含量為0.69%,回轉(zhuǎn)窯喂料量380t/h,窯頭喂煤量9.2t/h,窯尾喂煤量18.5t/h,窯尾溫度控制在1 093℃,分解爐出口溫度控制在892℃,窯主電機(jī)電流控制在726A左右,窯轉(zhuǎn)速3.8r/min,窯尾氣體分析儀顯示氮氧化合物為823ppm。
4時(shí)15分,中控發(fā)現(xiàn)窯況開始發(fā)生變化,系統(tǒng)整體壓力呈偏高上漲的趨勢(shì)(見圖1),同時(shí),篦冷機(jī)油壓與二次風(fēng)溫呈略微下降的趨勢(shì)。通過窯頭罩看火孔觀察,發(fā)現(xiàn)窯內(nèi)飛砂料較多。操作員根據(jù)窯況將回轉(zhuǎn)窯喂料量由380t/h減到340t/h,窯頭喂煤量增至9.5t/h,分解爐溫度提高至900℃。
5時(shí)01分,出窯熟料游離氧化鈣含量為1.2%,熟料整體結(jié)粒情況一般,熟料顆粒疏松內(nèi)部有黃塊,細(xì)粉料較之前略多。據(jù)此,中控將回轉(zhuǎn)窯喂料量減少至290t/h,同時(shí),將分解爐溫度提高至905℃,窯尾溫度提高至1 120℃。
5時(shí)10分,出磨生料率值偏高很多,5時(shí)54分,熟料游離氧化鈣含量為2.67%,中控將回轉(zhuǎn)窯喂料量進(jìn)一步減少至270t/h。
圖1 系統(tǒng)壓力變化
圖2 料位變化情況
這段時(shí)期石灰石取料機(jī)出現(xiàn)故障,不能連續(xù)正常工作,每次石灰石倉(cāng)滿料后,需對(duì)石灰石取料機(jī)進(jìn)行停機(jī)檢修,當(dāng)倉(cāng)內(nèi)物料剩余較少時(shí),再開啟石灰石取料機(jī)進(jìn)行取料工作。石灰石取料機(jī)反復(fù)開停,石灰石倉(cāng)位反復(fù)變化,勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致生料成分的大幅度變化。圖2為石灰石倉(cāng)料位變化曲線,由圖2可知石灰石料位由最高19m降到5m,料位起伏大,無(wú)法保證出生料磨生料成分的穩(wěn)定性,導(dǎo)致入窯生料質(zhì)量的波動(dòng)。
鐵質(zhì)校正原材料使用的是硫酸渣,硫酸渣有兩種稱取方式,一種是鏟車上料,另一種是取料機(jī)取料。正常情況下,使用鏟車上料的方式稱取硫酸渣即能滿足生產(chǎn)需要,當(dāng)使用鏟車上料出現(xiàn)斷料時(shí),原料磨操作員會(huì)采取取料機(jī)取料的方式稱取硫酸渣,以保證鐵質(zhì)校正原料的穩(wěn)定性。但在操作過程中,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)硫酸渣稱取斷料的情況,有時(shí)斷料時(shí)間長(zhǎng)達(dá)5min,見圖3。
圖3 硫酸渣稱取斷料情況
從圖3可以看到,其他組分的原材料稱取均運(yùn)行正常,而硫酸渣稱取卻因斷料導(dǎo)致生料中的Fe2O3波動(dòng)過大。
近幾個(gè)小時(shí)的出磨生料率值見表2。在5時(shí)54分,熟料游離氧化鈣含量2.67%時(shí),出磨生料率值HM為2.27,偏高,這對(duì)熟料中游離氧化鈣偏高產(chǎn)生較大影響。出磨后的生料率值HM較高,生料均化庫(kù)料位偏低,只有22m(正常為50m),入磨石灰石質(zhì)量波動(dòng)較大,配料工作較難。5時(shí)10分,出磨生料率值為2.27時(shí),回轉(zhuǎn)窯已經(jīng)將這種高料煅燒完畢(物料在回轉(zhuǎn)窯內(nèi)停留約18min,篦冷機(jī)內(nèi)停留約20min),所以出窯熟料游離氧化鈣偏高,即使中控已提前根據(jù)窯況進(jìn)行了大幅減產(chǎn)工作,但由于入窯的生料KH太高,無(wú)法煅燒合格。
4時(shí)~6時(shí)的熟料率值情況見表3。從表3可以看出,當(dāng)熟料游離氧化鈣偏高時(shí),熟料的KH也偏高,且熟料率值波動(dòng)幅度較大,中控?zé)o法綜合判斷物料成分的變化進(jìn)而采取有效控制措施,只能根據(jù)窯況進(jìn)行操作。
針對(duì)上述問題,我公司采取了以下解決措施:將回轉(zhuǎn)窯的喂料量由380t/h減到270t/h;窯轉(zhuǎn)速維持3.8r/min不變,窯頭喂煤量由9.3t/h增加到9.8t/h,分解爐溫度由892℃提高到910℃;增加一次風(fēng)機(jī)風(fēng)量,增強(qiáng)火焰強(qiáng)度,同時(shí)盡量提高窯頭二次風(fēng)溫,溫度控制在1 180℃以上。在回轉(zhuǎn)窯穩(wěn)定煅燒3h后,對(duì)熟料進(jìn)行了取樣檢測(cè),熟料游離氧化鈣含量為0.92%左右。
在配料發(fā)生較大變化時(shí),配料人員要及時(shí)向中控操作員說明物料變化情況,以便中控操作員及時(shí)調(diào)整操作方案,防止出現(xiàn)因入窯物料量過低而產(chǎn)生“燒流”或因入窯生料KH過高而熟料游離氧化鈣偏高的現(xiàn)象。
表2 出磨生料率值
表3熟料率值情況
設(shè)備管理人員與生產(chǎn)巡檢崗位人員需做好設(shè)備的檢查、維護(hù)、保養(yǎng)工作,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決,將設(shè)備事故隱患遏制在萌芽階段,確保設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率。
在生產(chǎn)系統(tǒng)正常穩(wěn)定狀態(tài)下,每30min取樣一次,及時(shí)分析,并將生料質(zhì)量數(shù)據(jù)上報(bào)給中控操作員。如遇到生料成分波動(dòng)較大的情況,應(yīng)縮短取樣間隔時(shí)間,增加生料取料頻次,做到勤取料、勤調(diào)整,將出磨生料成分波動(dòng)值降到最低,保證后續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行穩(wěn)定性。
只要輔助原材料斷料,不論會(huì)不會(huì)對(duì)下游生料成分造成波動(dòng),都必須及時(shí)停止配料秤。
原來(lái)每班8h只上報(bào)2個(gè)熟料全分析樣品,操作員不能及時(shí)掌握熟料質(zhì)量變化情況,無(wú)法準(zhǔn)確做出判斷?,F(xiàn)調(diào)整為每班上報(bào)8個(gè)熟料率值樣品,每小時(shí)上報(bào)一個(gè)熟料率值。
在石灰石取料機(jī)長(zhǎng)時(shí)間故障停機(jī)的情況下,需要提前做好相應(yīng)準(zhǔn)備工作,盡量避免石灰石料位大幅度波動(dòng)情況的發(fā)生。第一步:減少石灰石的用量,由兩臺(tái)原料磨運(yùn)行調(diào)整為一臺(tái)原料磨運(yùn)行;第二步:將石灰石取料機(jī)開到空曠的地方維修,盡量避免鏟車上料;第三步:使用鏟車上料時(shí),需在石灰石取料機(jī)原取料面上進(jìn)行鏟料,見圖4;第四步:保持石灰石倉(cāng)料位穩(wěn)定性;第五步:增加出磨生料的取料次數(shù),將石灰石鏟車上料期間的生料成分波動(dòng)降到最低。待石灰石取料機(jī)修好后,恢復(fù)正常取料功能。
圖4 穩(wěn)定石灰石倉(cāng)料位步驟
經(jīng)過以上調(diào)整,熟料游離氧化鈣偏高現(xiàn)象有了較大改善,雖然熟料中游離氧化鈣高低波動(dòng)的情況還會(huì)出現(xiàn),但是波動(dòng)幅度較小,可控制在0.5%~1.3%之間穩(wěn)定運(yùn)行。