錢國偉
摘 要:本文主要對我部30萬m3POC型高爐煤氣柜常見問題以及發(fā)生的原因進行了分析,并通過采取針對性措施進行了整改,有效恢復(fù)了煤氣柜的安全穩(wěn)定運行。為其他鋼廠解決類似問題提供一定參考。
關(guān)鍵詞:POC型煤氣柜;腐蝕;鼓包;密封油
我部30萬m?POC型干式高爐煤氣柜于2007年開始進入設(shè)計施工階段,自2008年正式投入運行,是全國范圍內(nèi)第一座正式投入運行的30萬m?POC型干式高爐煤氣柜。自煤氣柜投用以來,充分發(fā)揮了煤氣平衡以及穩(wěn)壓的重要工作。該高爐煤氣柜儲存溫度為40.0℃以下,共配置32根立柱,回廊層數(shù)為5層,活塞導(dǎo)輪共64個,同時配置1套防回轉(zhuǎn)裝置以及旋轉(zhuǎn)平臺。然而隨著使用年限的增加,該氣柜在現(xiàn)階段的運行過程中開始呈現(xiàn)出一定的問題。因此,為最大限度提升該氣柜運行的安全性和運行性能,需要通過停產(chǎn)中修的方式,對其進行針對性消缺。
1 POC干式高爐煤氣柜現(xiàn)存問題
通過對該煤氣柜運行參數(shù)以及日常狀態(tài)的跟蹤監(jiān)測發(fā)現(xiàn),隨著使用時間的不斷延長,該氣柜在實際使用中開始呈現(xiàn)出一系列問題與缺陷,具體表現(xiàn)為以下幾個方面:(1)側(cè)板與立柱間出現(xiàn)裂紋、側(cè)板出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象。(2)局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標。(3)氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等現(xiàn)象。(4)密封油柜內(nèi)飄灑嚴重。(5)導(dǎo)輪軸套脫落;
1.1問題分析
1.1.1側(cè)板與立柱間出現(xiàn)裂紋、側(cè)板出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象
通過對出現(xiàn)裂紋、鼓包的區(qū)域的檢查分析發(fā)現(xiàn),裂紋主要集中在側(cè)板與立柱的焊縫間,而側(cè)板的鼓包通常也出現(xiàn)在有裂紋的地方。同時,通過對柜內(nèi)導(dǎo)輪情況、立柱情況的檢查發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)裂紋區(qū)域的導(dǎo)輪與側(cè)板貼合緊密,同時導(dǎo)輪及立柱均出現(xiàn)一定程度凹槽。因此,推測導(dǎo)輪與立柱間的間隙偏小,導(dǎo)致側(cè)板、立柱等受應(yīng)力不均衡最終導(dǎo)致焊縫拉裂或者使得側(cè)板受擠壓而出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象。同時,因為裂縫的出現(xiàn),導(dǎo)致密封油出現(xiàn)一定程度泄漏,使得密封油損耗增加。
1.1.2局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標
在日常的點巡檢過程中,能夠明顯聽到在防回轉(zhuǎn)處密封油大量下泄的聲音,同時在12#立柱、17#立柱及22#立柱附近也出現(xiàn)大量密封油泄露的情況。同時,通過對油泵站運行狀況的分析也發(fā)現(xiàn)相應(yīng)立柱對應(yīng)部位的油泵啟動頻次明顯比其他部位啟動頻次高,最高油泵啟動頻次達到5次/小時,遠高于標準值。這也說明該區(qū)域密封油泄漏量確實偏大。
1.1.3氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等現(xiàn)象
由于柜底在氣柜停運前無法有效檢查,但是根據(jù)其現(xiàn)象和氣柜使用年限推測,導(dǎo)致滲水和漏氣的現(xiàn)象肯定與氣柜底板嚴重腐蝕有關(guān)。而導(dǎo)致腐蝕的原因,除了使用年限以外,通過對排水桶狀況的分析還發(fā)現(xiàn)與底板冷凝水排水不暢有關(guān)。
1.1.4密封油柜內(nèi)飄灑嚴重
通過對柜內(nèi)密封油溢流情況的跟蹤發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致密封油飄灑嚴重的問題主要包括:(1)側(cè)板鼓包、凹陷,導(dǎo)致密封油不能直接沿側(cè)板下趟,而是出現(xiàn)懸空飄灑情況。(2)由于泄油量的增加導(dǎo)致兩臺油泵同時啟動的頻次高,最終供油量大,溢流速度快最終導(dǎo)致飄灑嚴重。(3)收油板偏小,導(dǎo)致密封油大量飄灑至活塞上部。
1.1.5導(dǎo)輪軸套脫落
通過對發(fā)生軸套脫落的情況進行分析發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)脫落的均為同一批次產(chǎn)品,因此分析該批次產(chǎn)品質(zhì)量存在一定缺陷。同時,還對發(fā)生軸套脫落的導(dǎo)輪進行觀察發(fā)現(xiàn),該處導(dǎo)輪多數(shù)為固定導(dǎo)輪,其應(yīng)對應(yīng)力變化不足,存在受力較大、有卡澀等問題。通過分析,主要推斷為活塞因傾斜偏大導(dǎo)致導(dǎo)輪受力偏大導(dǎo)致。
1.2問題總結(jié)
通過對以上問題的分析發(fā)現(xiàn),實際上導(dǎo)致以上問題出現(xiàn)的一個重要原因就是密封油泄漏量增加,導(dǎo)致活塞傾斜偏大,進而導(dǎo)致導(dǎo)輪與側(cè)板間的受力偏離了原設(shè)計值,最終導(dǎo)致側(cè)板變形、焊縫裂開,進而又使得密封油泄漏量增加,再次又影響到導(dǎo)輪與側(cè)板的受力,出現(xiàn)惡性循環(huán)。為此,要想解決以上問題,其重點方向減小密封油泄漏,確?;钊木膺\行,進而減小導(dǎo)輪與側(cè)板應(yīng)力不均衡現(xiàn)象。
2 主要解決措施
2.1針對側(cè)板出現(xiàn)鼓包等問題
由于側(cè)板與立柱間已經(jīng)出現(xiàn)裂縫、側(cè)板已經(jīng)出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,為此,最直接的手段就是對裂縫進行補焊,對鼓包的側(cè)板進行更換。針對側(cè)板內(nèi)壁立焊縫以及環(huán)形焊縫處理。在30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修過程當中,對煤氣柜側(cè)板內(nèi)壁區(qū)域存在的立焊縫以及環(huán)形焊縫,優(yōu)先考慮選用浮升法進行處理,所有施工操作均在活塞上完成。需要注意的一點是,整個處理過程當中活塞應(yīng)保持懸浮狀態(tài),不得固定,因此檢修人員還應(yīng)注意觀測活塞運行狀態(tài),以策安全。針對側(cè)板焊接接縫的檢查與處理。對于30萬m?POC型干式高爐煤氣柜側(cè)板內(nèi)壁區(qū)域而言,無論立焊縫還是環(huán)形焊縫,均應(yīng)按照相關(guān)要求全部進行真空度檢查,側(cè)板外壁、T型鋼以及立柱間的焊接接縫處理應(yīng)當同步30萬m?POC型干式高爐煤氣柜內(nèi)壁焊接接縫處理開展。同一部分嚴格按照柜內(nèi)在先柜外在后的基本原則展開。同時,在焊接接縫施工技術(shù)的選擇上,以CO2氣體保護焊焊接技術(shù)為主,以實現(xiàn)對焊接過程中變形以及殘余應(yīng)力問題的最大控制。
2.2針對局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標
通過對氣柜的停役檢查,發(fā)現(xiàn)活塞超標的主要原因就是密封油泄露量大,為此,解決活塞傾斜超標的關(guān)鍵還在于解決密封油泄露量偏大的問題。通過分析,密封油泄露量大一方面為密封橡膠帶磨損嚴重。經(jīng)過跟蹤發(fā)現(xiàn),在側(cè)板出現(xiàn)鼓包與凹陷的區(qū)域,密封橡膠條與側(cè)板間隙明顯增大,此外,還由于密封油粘度下降,乳化嚴重也導(dǎo)致泄油量增加。對此,采取的主要措施包括對密封橡膠帶和密封油的更換,同時對防回轉(zhuǎn)滑塊也進行全部更換。
2.3針對氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等問題
針對分析所確定原因,采取了一系列措施進行整改,其中主要包括對柜底板的更換,對排水桶進行疏通。同時,通過對氣柜底板現(xiàn)狀的分析發(fā)現(xiàn),即便排水桶暢通,也會因為底板凹凸不平而存在局部積水現(xiàn)象,這將導(dǎo)致在積水邊緣更易發(fā)生腐蝕,針對該問題,通過分析討論,最終通過對底板敷設(shè)一層10mm厚瀝青并提高底板排水管高度,確保底板介質(zhì)統(tǒng)一進而降低其腐蝕的速率。
2.4針對密封油柜內(nèi)飄灑嚴重問題
由于密封油飄灑的原因主要包括補油量大、側(cè)板變形等,通過以上措施已基本將飄灑問題解決,但是,為了最大限度降低密封油飄灑至活塞上,又對收油板進行改造,使收油板寬度增加兩米,進而降低了活塞上密封油飄灑量。
2.5針對導(dǎo)輪軸套脫落問題
根據(jù)分析,軸套問題主要是受力問題,為此,通過在大修后的調(diào)試中對各導(dǎo)輪間隙的調(diào)整確保了各導(dǎo)輪受力均勻,有效消除了軸套受力不均發(fā)生擠壓、破碎等問題的發(fā)生。
3 POC干式高爐煤氣柜中修重點
從施工準備開始至投入后續(xù)使用,整個30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修工作的基本工作流程如下圖(見圖1)所示。結(jié)合圖1,將中修過程中的工作重點概括如下:
3.1密封油置換
本環(huán)節(jié)中,考慮到30萬m?POC型干式高爐煤氣柜密封油一次性裝油量恒定為175.9t,換算容積約為200m?。在中修過程中,為確保后續(xù)各項操作的安全可靠,密封油需整體轉(zhuǎn)移至煤氣柜外部暫時性儲存。在密封油置換過程中,首先應(yīng)暫停油泵站運行,將預(yù)備油箱進口閥門裝置切換至關(guān)閉狀態(tài),活塞油溝中密封油放入底部油溝內(nèi),通過此種方式,以底部排油管為渠道,實現(xiàn)密封油自煤氣柜內(nèi)向柜外的排放。
3.2柜體檢查與測量
在此環(huán)節(jié)工作過程中,需要安排專人在30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修作業(yè)正式實施前,先通過測量檢查的方式驗證煤氣柜體外部缺陷情況。以煤氣柜外部質(zhì)量性能安全為基本前提,停柜前以及停柜后分別進行測量,同時安排專人分析煤氣柜柜體在靜止狀態(tài)以及運動狀態(tài)下的相關(guān)參數(shù),為后續(xù)煤氣柜的側(cè)板處理、立柱處理以及焊接工作開展提供重要依據(jù)。還需要特別注意的一點是,在30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修作業(yè)完全結(jié)束后,還應(yīng)由專人負責(zé)對煤氣柜柜體進行全面測量,以真實客觀的對數(shù)據(jù)進行評價。
3.3底部以及底部油溝焊縫檢測及補充焊接
30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修過程中,底部以及底部油溝相關(guān)焊接接縫均應(yīng)當安排專人進行真空檢驗,根據(jù)檢驗結(jié)果對泄漏點進行準確定位,并在打磨預(yù)處理基礎(chǔ)之上進行補充焊接,補充焊接優(yōu)先考慮選用CO2氣體保護焊接技術(shù),焊接完成后再次經(jīng)真空箱進行檢驗校對,以確保補充焊接的質(zhì)量可靠。
3.4活塞精調(diào)平
在30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修過程中,工作人員在處理外柜內(nèi)、柜外相關(guān)缺陷并置換密封油后,需參考30萬m?POC型干式高爐煤氣柜生產(chǎn)的日常檢查記錄以及中修檢查記錄進行綜合分析,在活塞試升降期間按照三帶板間隔標準對導(dǎo)輪受力情況以及傾斜度情況進行分析與記錄。在此基礎(chǔ)之上,對導(dǎo)輪座墊片進行調(diào)節(jié)以實現(xiàn)對導(dǎo)輪的調(diào)節(jié),并通過移動活塞上部配重塊的方式達到調(diào)平活塞的狀態(tài),最后妥善調(diào)整固定防回轉(zhuǎn)裝置,確保30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修結(jié)束后續(xù)運行的安全可靠。
3.5驗收試驗
在30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中修過程中,上述操作完成后的驗收實驗包括兩大部分,第一是升降實驗。即30萬m?POC型干式高爐煤氣柜中活塞自最低位置至最高位置移動過程中風(fēng)機最大風(fēng)量浮升,同時活塞自最高位置至最低位置范圍內(nèi)規(guī)定放散全部下降,以活塞以及30萬m?POC型干式高爐煤氣柜柜體在運行過程中無異常征象為質(zhì)量合格判定依據(jù);第二是氣密性實驗。此項實驗過程中借助于頂升風(fēng)機面向柜體內(nèi)送氣,確?;钊仙?0%設(shè)計容量位置,以重復(fù)對進氣口以及出氣口,保壓實驗延遲1天,以該狀態(tài)下對溶劑的測定結(jié)果為作為起點數(shù)值,在此基礎(chǔ)之上放置7天,以該狀態(tài)下的標準容積為結(jié)束容積,通過此種方式計算泄漏量,在泄漏量不足2%的情況下判定為氣密性性能合格。
4 結(jié)束語
本文上述相關(guān)分析中針對30萬m?POC型干式高爐煤氣柜在中修過程中所涉及到的相關(guān)問題以及重點內(nèi)容進行分析與統(tǒng)計,中修完成后我廠30萬m?POC型干式高爐煤氣柜繼續(xù)投入運行,運行觀察1年周期內(nèi)原有安全隱患基本得到控制與消除,說明按照本文上述思路與方法所選用的中修內(nèi)容以及中修處理方法是相當?shù)卯數(shù)模幚硇Ч项A(yù)期目標,也能夠為后續(xù)同類型30萬m?POC型干式高爐煤氣柜的生產(chǎn)檢修提供重要工作經(jīng)驗。
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(上海梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,江蘇 南京 210039)