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      發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)酸霧處理的改造

      2020-06-09 06:05:40劉永龍鄭小娜
      硫酸工業(yè) 2020年4期
      關(guān)鍵詞:三氧化硫酸霧濃硫酸

      劉永龍,鄭小娜

      (白銀有色集團(tuán)股份有限公司銅業(yè)公司,甘肅白銀 730900)

      白銀有色集團(tuán)股份有限公司銅業(yè)公司(以下簡稱白銀銅業(yè))白銀爐、轉(zhuǎn)爐煙氣制酸系統(tǒng)于2007年投產(chǎn)。為了進(jìn)一步改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、更好地適應(yīng)市場需求,提高經(jīng)濟(jì)效益,2011年配套白銀爐產(chǎn)能提升,白銀銅業(yè)對制酸系統(tǒng)進(jìn)行了擴(kuò)能改造,硫酸產(chǎn)能由原設(shè)計(jì)的312 kt/a提升至546 kt/a,其中發(fā)煙硫酸的產(chǎn)能 70 kt/a。

      w(H2SO4)105%發(fā)煙硫酸中三氧化硫和硫酸處于半聚合狀態(tài),極易解離釋放出三氧化硫氣體,三氧化硫氣體與空氣中的水蒸氣化合成硫酸的細(xì)小露滴而冒煙,形成硫酸霧[1]。發(fā)煙硫酸系統(tǒng)硫酸霧一般產(chǎn)生于循環(huán)槽、儲罐及裝酸點(diǎn),尤其當(dāng)發(fā)煙硫酸有激烈的流動或者碰撞時,容易有大量硫酸霧外逸。在汽車裝酸過程中,很難保證發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)的密閉性,會揮發(fā)出大量硫酸霧。硫酸霧具有極強(qiáng)的腐蝕性,會對環(huán)境中的水、土壤和空氣等造成污染,嚴(yán)重影響周邊環(huán)境和人體健康,而且造成物料浪費(fèi)。

      為了解決硫酸霧問題,白銀銅業(yè)技術(shù)人員在發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)增設(shè)1套硫酸霧處理裝置,對裝車過程中產(chǎn)生的三氧化硫氣體及硫酸霧進(jìn)行回收處理,實(shí)際運(yùn)行效果明顯。

      1 發(fā)煙硫酸生產(chǎn)及裝車

      白銀銅業(yè)現(xiàn)主要生產(chǎn)游離三氧化硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~25%的發(fā)煙硫酸,其生產(chǎn)方式為吸收法。是在w(H2SO4)98%硫酸吸收塔前設(shè)置發(fā)煙硫酸吸收塔,以游離三氧化硫質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20%~25%的發(fā)煙硫酸吸收轉(zhuǎn)化后φ(SO3)為 7%~10%的氣體,同時向循環(huán)酸中補(bǔ)加w(H2SO4)98%的濃硫酸,使其濃度保持不變。

      合格的發(fā)煙硫酸由發(fā)煙硫酸輸送泵通過約700 m長的輸送管線輸送至發(fā)煙硫酸儲罐中,根據(jù)銷售需求,對酸罐汽車或火車裝酸口進(jìn)行裝車。

      2 存在問題

      裝車系統(tǒng)主要存在的問題為:①輸酸管線過長,易堵塞;②裝酸管口與汽車裝酸口無法形成密閉空間,導(dǎo)致在裝車過程中有大量煙氣外逸;③發(fā)煙硫酸生產(chǎn)及裝車的負(fù)壓系統(tǒng)負(fù)壓不高,現(xiàn)場環(huán)境較差。

      由于上述原因,造成三氧化硫氣體外逸。以最大載重量30 t的汽車裝酸槽車為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算,三氧化硫氣體外逸量約為100 t/a。因此,發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)外逸的硫酸霧不但造成浪費(fèi),而且對大氣的污染極其嚴(yán)重,必須對系統(tǒng)進(jìn)行改造。

      3 改造措施

      3.1 改造方案

      根據(jù)發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)存在的主要問題,技術(shù)人員從系統(tǒng)設(shè)施的密閉性方面對設(shè)備進(jìn)行改造。方案如下:

      1)由于裝酸的位置距離生產(chǎn)區(qū)距離較遠(yuǎn),且發(fā)酸的時間均在白天,與w(H2SO4)98%濃硫酸裝車同步,可不斷補(bǔ)充新鮮硫酸,解決循環(huán)酸濃度逐步升高而影響吸收的問題。

      2)在負(fù)壓下進(jìn)行裝車,能徹底消除煙氣外逸。使用風(fēng)機(jī)實(shí)現(xiàn)負(fù)壓條件,使用金屬耐酸軟管來實(shí)現(xiàn)槽車排氣口與負(fù)壓總管的連接,裝卸方便。

      3)由于三氧化硫和水反應(yīng)放出熱量,形成硫酸霧,不利于吸收。用w(H2SO4)98%濃硫酸吸收三氧化硫生成發(fā)煙硫酸則不會形成硫酸霧,故選用w(H2SO4)98%濃硫酸進(jìn)行吸收。

      綜上分析,適合采用吸收塔的形式進(jìn)行吸收,設(shè)置吸氣罩和抽風(fēng)機(jī)(低壓),將裝車過程中產(chǎn)生的三氧化硫氣體通過吸氣罩、抽風(fēng)機(jī)收集,然后通過1個專用的吸收塔對三氧化硫氣體進(jìn)行吸收處理。該方法可以不受生產(chǎn)系統(tǒng)的影響,獨(dú)立操作。具體改造方案的流程見圖1。

      3.2 設(shè)備選擇

      圖1 改造后工藝流程

      根據(jù)目前發(fā)煙硫酸裝車時最大的外逸煙氣量為700 m3/h的情況,按液氣比為0.005∶1.000的標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)了硫酸霧吸收塔,其吸收液的循環(huán)量為 5 m3/h,吸收處理后酸霧排放質(zhì)量濃度要求小于 30 mg/m3。根據(jù)要求對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行選擇,具體選擇如下:

      1)抽氣風(fēng)機(jī)2臺(1開1備),采用聚四氟乙烯材質(zhì),風(fēng)量為 565~1 178 m3/h,壓力為 1.5 kPa,功率為1.1 kW。該設(shè)備的作用是為系統(tǒng)創(chuàng)造負(fù)壓條件。

      2)硫酸霧吸收塔1臺,材質(zhì)為Q235A,規(guī)格為φ0.6 m×4.2 m,料層高度 3.0 m,并在煙氣尾氣排放前增設(shè)酸霧捕沫器1套。該設(shè)施的作用是利用w(H2SO4)98%濃硫酸對煙氣進(jìn)行吸收再利用,使外排煙氣達(dá)標(biāo)排放。

      3)硫酸霧吸收塔循環(huán)泵2臺(1開1備),要求為耐濃硫酸無泄漏磁力泵,流量為15 m3/h,揚(yáng)程為10 m。該設(shè)備的作用是將w(H2SO4)98%濃硫酸在酸霧吸收塔內(nèi)進(jìn)行循環(huán),以便對酸霧進(jìn)行吸收再利用。

      4)配置相應(yīng)的電動開關(guān)蝶閥及若干電氣儀表,材質(zhì)為增強(qiáng)聚丙烯。其中需要2臺電動開關(guān)蝶閥,一個是放酸管道用,另一個是補(bǔ)充酸管道用。

      連接管道材質(zhì)是鋼骨架復(fù)合管,更好地保證裝置的耐腐蝕性和耐壓性。

      3.3 自動控制的實(shí)現(xiàn)

      將抽氣風(fēng)機(jī)、酸霧吸收塔泵、酸補(bǔ)充電動閥及放酸電動閥四者之間通過時間繼電器、接觸器的邏輯控制,實(shí)現(xiàn)對酸霧良好吸收的作用,達(dá)到環(huán)保要求。具體邏輯控制關(guān)系如下[2]:

      1)當(dāng)進(jìn)行發(fā)煙硫酸裝車時,按下控制柜上開(ON)按鈕,抽氣風(fēng)機(jī)啟動,酸霧吸收塔泵啟動,新增酸補(bǔ)充管道電動球閥開;延時5 s后新增放酸管道電動球閥開。

      2)當(dāng)結(jié)束發(fā)煙硫酸裝車時,按下控制柜上關(guān)(OFF)按鈕,新增放酸管道電動球閥關(guān);延時40 s后抽氣風(fēng)機(jī)停,酸霧吸收塔泵停,新增酸補(bǔ)充管道電動球閥關(guān)。

      4 改造效果

      改造后,發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)的酸霧處理裝置運(yùn)行良好,基本解決了發(fā)煙硫酸在裝車過程中揮發(fā)出大量酸霧的問題。通過檢測,外排的酸霧質(zhì)量濃度均小于 30 mg/m3。

      該次改造主要有以下優(yōu)點(diǎn):

      1)通過對發(fā)煙硫酸裝車情況調(diào)查和物料衡算,可回收約100 t/a的三氧化硫,按目前濃硫酸價格240元/t計(jì)算,每年可創(chuàng)造2.4萬元的直接經(jīng)濟(jì)效益。

      2)發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)外逸煙氣治理,解決了裝車設(shè)施周圍及廠區(qū)酸霧污染問題,改善了大氣質(zhì)量,有利于清潔生產(chǎn)。

      5 結(jié)語

      目前,該套裝置運(yùn)行平穩(wěn)。發(fā)煙硫酸是冶煉工業(yè)的附屬產(chǎn)品,其附加值高,效益好,有一定的市場價值和空間。通過在原有發(fā)煙硫酸裝車系統(tǒng)中增加必要的設(shè)備設(shè)施,回收裝車系統(tǒng)外逸的硫酸霧,達(dá)到環(huán)境治理的同時,也提高了經(jīng)濟(jì)效益。

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