伊允金
(淄博飛源化工有限公司,山東淄博 256310)
淄博飛源化工有限公司(以下簡稱飛源化工)原有硫酸裝置脫硫工藝為一級動力波石灰法脫硫工藝,脫硫前正常運行ρ(SO2)400 mg/m3(非正常工況1 g/m3),脫硫后 ρ(SO2)在 120 mg/m3以下 (非正常工況500 mg/m3),顆粒物指標(包括硫酸霧、水霧、塵等 )在 30 mg/m3以下。GB 26132—2010《硫酸工業(yè)污染物排放標準》規(guī)定,硫酸霧最低標準為硫酸霧 (ρ)< 5 mg/m3;DB 37/2376—2019《山東省區(qū)域性大氣污染物綜合性排放標準》規(guī)定重點區(qū)域執(zhí)行硫酸霧最低標準為硫酸霧 (ρ)<5 mg/m3,二氧化硫最低標準為ρ(SO2)<50 mg/m3。為了確保尾氣達標排放,飛源化工對脫硫設(shè)施進行了技改,達到了預(yù)期效果。
改造是在原有脫硫系統(tǒng)基礎(chǔ)上增加二級脫硫系統(tǒng),二級脫硫系統(tǒng)選擇與一級脫硫系統(tǒng)相同的石灰法脫硫工藝,一級脫硫塔出口煙氣進入二級脫硫塔進一步脫硫,脫硫后的煙氣進入濕式電除霧器除塵除霧,最后送入尾氣煙囪達標排放??傮w的流程為:一級脫硫塔—二級脫硫塔—電除霧器—煙囪。
該項目脫硫系統(tǒng)石灰漿液由原有石灰漿液系統(tǒng)提供,通過石灰漿液泵送入二級脫硫塔。二級脫硫塔采用“高效多級噴淋+托盤”脫硫塔,選用耐腐蝕玻璃鋼材質(zhì),塔體設(shè)置側(cè)壁式攪拌器,以適應(yīng)石灰石膏法脫硫的工藝特點。石灰脫硫系統(tǒng)的漿液氧化利用原有空氣風機提供,石膏脫水系統(tǒng)利用原有板框式壓濾機裝置。
脫硫塔頂部設(shè)置雙盾環(huán)境科技有限公司(以下簡稱雙盾科技)自主開發(fā)的SDD-CF導(dǎo)電玻璃鋼濕式電除霧器,用于脫除煙氣中的粉塵、石膏漿液、氣溶膠、酸霧等顆粒物雜質(zhì)。除塵后的煙氣最終進入尾氣煙囪達標排放。濕式電除霧器與脫硫塔采用一體化布置以節(jié)省場地。
二級脫硫塔主要由塔體、噴淋裝置、沖洗裝置、托盤、捕沫裝置等部分組成。根據(jù)石灰法脫硫工藝條件,脫硫塔采用空塔噴淋結(jié)構(gòu)形式,采用2層噴淋+1層托盤。由于脫硫漿液具有腐蝕性,且石膏易造成磨損,塔體選擇優(yōu)質(zhì)玻璃鋼材質(zhì)。所有玻璃鋼所用樹脂均采用陶氏或力聯(lián)思乙烯基樹脂,該樹脂性能穩(wěn)定,耐高溫性能優(yōu)良,可保證設(shè)備長時間在酸性固體漿液條件下安全、穩(wěn)定運行。
噴淋裝置噴嘴采用大開孔耐磨耐腐蝕噴嘴,噴嘴材質(zhì)為耐磨碳化硅,保證噴嘴長時間、高流速的沖擊下能正常、安全使用。
脫硫循環(huán)槽采用玻璃鋼材質(zhì),強度好、剛度高,外觀光滑、美觀。所用樹脂采用陶氏411或力聯(lián)思430環(huán)氧乙烯基樹脂,該樹脂性能穩(wěn)定,耐高溫性能良好,可保證設(shè)備長時間在較高溫度下安全、穩(wěn)定運行。氣液分離槽頂部設(shè)有雙盾科技研制的專利產(chǎn)品——SD-B型高效除霧裝置,此除霧裝置阻力小,除霧效率高,并針對石灰石脫硫的特點設(shè)置了沖洗裝置,確保除霧器運行狀態(tài)良好。塔體根據(jù)工藝需要設(shè)置液位計等配套儀表和附屬設(shè)備。
2.2.1 設(shè)備技術(shù)特點
新型導(dǎo)電玻璃鋼電除霧器是以合成樹脂為黏合劑、玻璃纖維及其制品作增強材料、碳纖維制品為導(dǎo)電功能材料而制成的復(fù)合材料。它具有玻璃鋼的輕質(zhì)高強、耐化學(xué)腐蝕等優(yōu)異性能,但不同于玻璃鋼的高絕緣性,而具有導(dǎo)電性。
2.2.2 設(shè)備制造流程及結(jié)構(gòu)特點
上殼體:殼體采用玻璃鋼材質(zhì),加強筋采用方鋼作為主受力梁,片體間采用螺栓連接,現(xiàn)場拼裝后連接縫采用CFRP積層密封。上殼體內(nèi)部設(shè)置噴淋系統(tǒng)并設(shè)有1個人孔,2個DN200視鏡孔。
集塵極室:導(dǎo)電玻璃鋼電除霧器的集塵極室均采用對邊為330 mm的正六邊形管,分成2~4組管束,有效截面積14 m2,陽極管長4.5 m,每組管束采用雙向加壓整體成形固化、整體脫模工藝,使每組管束具有很好的整體性、較高的制作精度和使用剛度,避免了單管成形后再拼裝所帶來的精度不高、易開裂等缺陷。每組管束兩端通過法蘭分別與上殼體和中殼體用螺栓連接,管束之間用螺旋索具扣拉結(jié),而且每組管束都有支腿支承在中間的十字梁上,結(jié)構(gòu)牢固可靠。
下殼體:殼體采用玻璃鋼材質(zhì),加強筋采用方鋼作為主受力梁,片體采用螺栓連接,連接縫用CFRP積層。下殼體內(nèi)部設(shè)置由雙盾科技研發(fā)的特殊構(gòu)造氣體分布裝置,以改善氣體分布狀況,使氣體分布均勻后進入集塵極室,提高了整體除霧效率。
絕緣子室:絕緣子室95瓷絕緣礙子,使絕緣性更好,故障率更低。絕緣子室頂蓋和筒體均采用硅酸鋁內(nèi)保溫。
陰極系統(tǒng):陰極系統(tǒng)由上部框架、下部框架、陰極線、上下框架連接吊桿、重錘等組成。
飛源化工在2017年對一級脫硫塔內(nèi)部進行了一次二級噴淋的技術(shù)改造,噴淋量增加,ρ(SO2)由200 mg/m3降到80 mg/m3以下,同時也引起水霧增大。為此判斷出脫硫循環(huán)液量增大,導(dǎo)致脫硫塔出口產(chǎn)生大量水霧,通過激光反射造成顆粒物指標偏高,此次改造增加了塔電一體的二級脫硫塔,設(shè)計兩層石灰液噴淋設(shè)施,現(xiàn)有儀器檢測顆粒物(ρ)均在5 mg/m3以下,采用722G可見分光光度計檢測硫酸霧 (ρ)為 0.8 mg/m3。
在硫酸裝置短期開停機和長期開停機非正常生產(chǎn)工況下尾氣二氧化硫完全可以達標排放,唯一缺陷是石灰粉的消耗量增加。
一級脫硫塔選用脫硫循環(huán)液環(huán)管噴射結(jié)構(gòu),環(huán)管經(jīng)常堵塞影響底部攪拌,脫硫循環(huán)液容易產(chǎn)生沉淀;二級脫硫塔選用2臺側(cè)壁式攪拌器,材質(zhì)選擇2507合金,攪拌器依據(jù)塔體結(jié)構(gòu)進行選型設(shè)計,確定最佳的安裝高度和角度,實現(xiàn)石灰漿液的懸浮和乳化分散,從而保證脫硫塔的良好運行。
氣速按1.6 m設(shè)計、共148管,直徑330 mm的管束除霧效果要比直徑360 mm的效果要好,絕緣箱正壓操作,選用干燥塔出口干燥風去加熱,可以省去電加熱器的耗電費用和維修費用;濕式電除霧全部采用鋼結(jié)構(gòu)框架,施工工期短,投資成本低;硫磺制酸裝置選用氨法脫硫工藝的基本上都考慮配套電除霧器設(shè)計,而石灰法脫硫工藝選用電除霧器的不是很多。
此次改造增加二級脫硫塔和濕式電除霧器,為了防止阻力上升,影響系統(tǒng)風量,在脫硫系統(tǒng)進口增加了接力風機,設(shè)計工藝路線為硫一系統(tǒng)+硫二系統(tǒng)—接力風機一級脫硫塔—二級脫硫塔—濕式電除霧器—煙囪,這樣的缺點是電耗有些增加,優(yōu)點是系統(tǒng)風量不受影響,主風機電耗也會降低,同時可以保證一套系統(tǒng)運行,另一套系統(tǒng)檢修時保持微負壓,不會正壓冒煙造成環(huán)境污染。
改造前后運行數(shù)據(jù)對比見表1。
表1 改造前運行指標對比
1)遇到鍋爐等熱力系統(tǒng)泄漏、干吸系統(tǒng)異常引起的硫酸霧超標,電除霧器會出現(xiàn)放電現(xiàn)象,說明陰極線還存在不對中的地方,或者電除霧器進口硫酸霧指標超出設(shè)計指標,電除霧器工作效率會嚴重下降,所以遇到冒大煙這種非正常工況,電除霧器操作要格外注意。
2)每天至少沖洗一次,沖洗順序由上至下進行,先沖洗電除霧器,再沖洗脫硫塔2層除沫器。沖洗電除霧器嚴禁帶電操作,沖洗水量一定要充足,電除霧器送電時一定要把沖洗閥門關(guān)嚴。
通過增加二級脫硫塔和電除霧器的技術(shù)改造,飛源化工硫酸裝置尾氣中的顆粒物(ρ)由30 mg/m3降到 5 mg/m3,ρ(SO2)由 120 mg/m3降到 20 mg/m3以下,達到了環(huán)保要求,取得了預(yù)期的效果。