錢國(guó)偉
摘 要:本文主要對(duì)我部30萬(wàn)m3POC型高爐煤氣柜常見問題以及發(fā)生的原因進(jìn)行了分析,并通過(guò)采取針對(duì)性措施進(jìn)行了整改,有效恢復(fù)了煤氣柜的安全穩(wěn)定運(yùn)行。為其他鋼廠解決類似問題提供一定參考。
關(guān)鍵詞:POC型煤氣柜;腐蝕;鼓包;密封油
我部30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜于2007年開始進(jìn)入設(shè)計(jì)施工階段,自2008年正式投入運(yùn)行,是全國(guó)范圍內(nèi)第一座正式投入運(yùn)行的30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜。自煤氣柜投用以來(lái),充分發(fā)揮了煤氣平衡以及穩(wěn)壓的重要工作。該高爐煤氣柜儲(chǔ)存溫度為40.0℃以下,共配置32根立柱,回廊層數(shù)為5層,活塞導(dǎo)輪共64個(gè),同時(shí)配置1套防回轉(zhuǎn)裝置以及旋轉(zhuǎn)平臺(tái)。然而隨著使用年限的增加,該氣柜在現(xiàn)階段的運(yùn)行過(guò)程中開始呈現(xiàn)出一定的問題。因此,為最大限度提升該氣柜運(yùn)行的安全性和運(yùn)行性能,需要通過(guò)停產(chǎn)中修的方式,對(duì)其進(jìn)行針對(duì)性消缺。
1 POC干式高爐煤氣柜現(xiàn)存問題
通過(guò)對(duì)該煤氣柜運(yùn)行參數(shù)以及日常狀態(tài)的跟蹤監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),隨著使用時(shí)間的不斷延長(zhǎng),該氣柜在實(shí)際使用中開始呈現(xiàn)出一系列問題與缺陷,具體表現(xiàn)為以下幾個(gè)方面:(1)側(cè)板與立柱間出現(xiàn)裂紋、側(cè)板出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象。(2)局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標(biāo)。(3)氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等現(xiàn)象。(4)密封油柜內(nèi)飄灑嚴(yán)重。(5)導(dǎo)輪軸套脫落;
1.1問題分析
1.1.1側(cè)板與立柱間出現(xiàn)裂紋、側(cè)板出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象
通過(guò)對(duì)出現(xiàn)裂紋、鼓包的區(qū)域的檢查分析發(fā)現(xiàn),裂紋主要集中在側(cè)板與立柱的焊縫間,而側(cè)板的鼓包通常也出現(xiàn)在有裂紋的地方。同時(shí),通過(guò)對(duì)柜內(nèi)導(dǎo)輪情況、立柱情況的檢查發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)裂紋區(qū)域的導(dǎo)輪與側(cè)板貼合緊密,同時(shí)導(dǎo)輪及立柱均出現(xiàn)一定程度凹槽。因此,推測(cè)導(dǎo)輪與立柱間的間隙偏小,導(dǎo)致側(cè)板、立柱等受應(yīng)力不均衡最終導(dǎo)致焊縫拉裂或者使得側(cè)板受擠壓而出現(xiàn)鼓包等現(xiàn)象。同時(shí),因?yàn)榱芽p的出現(xiàn),導(dǎo)致密封油出現(xiàn)一定程度泄漏,使得密封油損耗增加。
1.1.2局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標(biāo)
在日常的點(diǎn)巡檢過(guò)程中,能夠明顯聽到在防回轉(zhuǎn)處密封油大量下泄的聲音,同時(shí)在12#立柱、17#立柱及22#立柱附近也出現(xiàn)大量密封油泄露的情況。同時(shí),通過(guò)對(duì)油泵站運(yùn)行狀況的分析也發(fā)現(xiàn)相應(yīng)立柱對(duì)應(yīng)部位的油泵啟動(dòng)頻次明顯比其他部位啟動(dòng)頻次高,最高油泵啟動(dòng)頻次達(dá)到5次/小時(shí),遠(yuǎn)高于標(biāo)準(zhǔn)值。這也說(shuō)明該區(qū)域密封油泄漏量確實(shí)偏大。
1.1.3氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等現(xiàn)象
由于柜底在氣柜停運(yùn)前無(wú)法有效檢查,但是根據(jù)其現(xiàn)象和氣柜使用年限推測(cè),導(dǎo)致滲水和漏氣的現(xiàn)象肯定與氣柜底板嚴(yán)重腐蝕有關(guān)。而導(dǎo)致腐蝕的原因,除了使用年限以外,通過(guò)對(duì)排水桶狀況的分析還發(fā)現(xiàn)與底板冷凝水排水不暢有關(guān)。
1.1.4密封油柜內(nèi)飄灑嚴(yán)重
通過(guò)對(duì)柜內(nèi)密封油溢流情況的跟蹤發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致密封油飄灑嚴(yán)重的問題主要包括:(1)側(cè)板鼓包、凹陷,導(dǎo)致密封油不能直接沿側(cè)板下趟,而是出現(xiàn)懸空飄灑情況。(2)由于泄油量的增加導(dǎo)致兩臺(tái)油泵同時(shí)啟動(dòng)的頻次高,最終供油量大,溢流速度快最終導(dǎo)致飄灑嚴(yán)重。(3)收油板偏小,導(dǎo)致密封油大量飄灑至活塞上部。
1.1.5導(dǎo)輪軸套脫落
通過(guò)對(duì)發(fā)生軸套脫落的情況進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn),出現(xiàn)脫落的均為同一批次產(chǎn)品,因此分析該批次產(chǎn)品質(zhì)量存在一定缺陷。同時(shí),還對(duì)發(fā)生軸套脫落的導(dǎo)輪進(jìn)行觀察發(fā)現(xiàn),該處導(dǎo)輪多數(shù)為固定導(dǎo)輪,其應(yīng)對(duì)應(yīng)力變化不足,存在受力較大、有卡澀等問題。通過(guò)分析,主要推斷為活塞因傾斜偏大導(dǎo)致導(dǎo)輪受力偏大導(dǎo)致。
1.2問題總結(jié)
通過(guò)對(duì)以上問題的分析發(fā)現(xiàn),實(shí)際上導(dǎo)致以上問題出現(xiàn)的一個(gè)重要原因就是密封油泄漏量增加,導(dǎo)致活塞傾斜偏大,進(jìn)而導(dǎo)致導(dǎo)輪與側(cè)板間的受力偏離了原設(shè)計(jì)值,最終導(dǎo)致側(cè)板變形、焊縫裂開,進(jìn)而又使得密封油泄漏量增加,再次又影響到導(dǎo)輪與側(cè)板的受力,出現(xiàn)惡性循環(huán)。為此,要想解決以上問題,其重點(diǎn)方向減小密封油泄漏,確?;钊木膺\(yùn)行,進(jìn)而減小導(dǎo)輪與側(cè)板應(yīng)力不均衡現(xiàn)象。
2 主要解決措施
2.1針對(duì)側(cè)板出現(xiàn)鼓包等問題
由于側(cè)板與立柱間已經(jīng)出現(xiàn)裂縫、側(cè)板已經(jīng)出現(xiàn)鼓包現(xiàn)象,為此,最直接的手段就是對(duì)裂縫進(jìn)行補(bǔ)焊,對(duì)鼓包的側(cè)板進(jìn)行更換。針對(duì)側(cè)板內(nèi)壁立焊縫以及環(huán)形焊縫處理。在30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修過(guò)程當(dāng)中,對(duì)煤氣柜側(cè)板內(nèi)壁區(qū)域存在的立焊縫以及環(huán)形焊縫,優(yōu)先考慮選用浮升法進(jìn)行處理,所有施工操作均在活塞上完成。需要注意的一點(diǎn)是,整個(gè)處理過(guò)程當(dāng)中活塞應(yīng)保持懸浮狀態(tài),不得固定,因此檢修人員還應(yīng)注意觀測(cè)活塞運(yùn)行狀態(tài),以策安全。針對(duì)側(cè)板焊接接縫的檢查與處理。對(duì)于30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜側(cè)板內(nèi)壁區(qū)域而言,無(wú)論立焊縫還是環(huán)形焊縫,均應(yīng)按照相關(guān)要求全部進(jìn)行真空度檢查,側(cè)板外壁、T型鋼以及立柱間的焊接接縫處理應(yīng)當(dāng)同步30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜內(nèi)壁焊接接縫處理開展。同一部分嚴(yán)格按照柜內(nèi)在先柜外在后的基本原則展開。同時(shí),在焊接接縫施工技術(shù)的選擇上,以CO2氣體保護(hù)焊焊接技術(shù)為主,以實(shí)現(xiàn)對(duì)焊接過(guò)程中變形以及殘余應(yīng)力問題的最大控制。
2.2針對(duì)局部密封油泄漏量大、活塞傾斜度超標(biāo)
通過(guò)對(duì)氣柜的停役檢查,發(fā)現(xiàn)活塞超標(biāo)的主要原因就是密封油泄露量大,為此,解決活塞傾斜超標(biāo)的關(guān)鍵還在于解決密封油泄露量偏大的問題。通過(guò)分析,密封油泄露量大一方面為密封橡膠帶磨損嚴(yán)重。經(jīng)過(guò)跟蹤發(fā)現(xiàn),在側(cè)板出現(xiàn)鼓包與凹陷的區(qū)域,密封橡膠條與側(cè)板間隙明顯增大,此外,還由于密封油粘度下降,乳化嚴(yán)重也導(dǎo)致泄油量增加。對(duì)此,采取的主要措施包括對(duì)密封橡膠帶和密封油的更換,同時(shí)對(duì)防回轉(zhuǎn)滑塊也進(jìn)行全部更換。
2.3針對(duì)氣柜底板出現(xiàn)不同程度滲水、漏氣等問題
針對(duì)分析所確定原因,采取了一系列措施進(jìn)行整改,其中主要包括對(duì)柜底板的更換,對(duì)排水桶進(jìn)行疏通。同時(shí),通過(guò)對(duì)氣柜底板現(xiàn)狀的分析發(fā)現(xiàn),即便排水桶暢通,也會(huì)因?yàn)榈装灏纪共黄蕉嬖诰植糠e水現(xiàn)象,這將導(dǎo)致在積水邊緣更易發(fā)生腐蝕,針對(duì)該問題,通過(guò)分析討論,最終通過(guò)對(duì)底板敷設(shè)一層10mm厚瀝青并提高底板排水管高度,確保底板介質(zhì)統(tǒng)一進(jìn)而降低其腐蝕的速率。
2.4針對(duì)密封油柜內(nèi)飄灑嚴(yán)重問題
由于密封油飄灑的原因主要包括補(bǔ)油量大、側(cè)板變形等,通過(guò)以上措施已基本將飄灑問題解決,但是,為了最大限度降低密封油飄灑至活塞上,又對(duì)收油板進(jìn)行改造,使收油板寬度增加兩米,進(jìn)而降低了活塞上密封油飄灑量。
2.5針對(duì)導(dǎo)輪軸套脫落問題
根據(jù)分析,軸套問題主要是受力問題,為此,通過(guò)在大修后的調(diào)試中對(duì)各導(dǎo)輪間隙的調(diào)整確保了各導(dǎo)輪受力均勻,有效消除了軸套受力不均發(fā)生擠壓、破碎等問題的發(fā)生。
3 POC干式高爐煤氣柜中修重點(diǎn)
從施工準(zhǔn)備開始至投入后續(xù)使用,整個(gè)30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修工作的基本工作流程如下圖(見圖1)所示。結(jié)合圖1,將中修過(guò)程中的工作重點(diǎn)概括如下:
3.1密封油置換
本環(huán)節(jié)中,考慮到30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜密封油一次性裝油量恒定為175.9t,換算容積約為200m?。在中修過(guò)程中,為確保后續(xù)各項(xiàng)操作的安全可靠,密封油需整體轉(zhuǎn)移至煤氣柜外部暫時(shí)性儲(chǔ)存。在密封油置換過(guò)程中,首先應(yīng)暫停油泵站運(yùn)行,將預(yù)備油箱進(jìn)口閥門裝置切換至關(guān)閉狀態(tài),活塞油溝中密封油放入底部油溝內(nèi),通過(guò)此種方式,以底部排油管為渠道,實(shí)現(xiàn)密封油自煤氣柜內(nèi)向柜外的排放。
3.2柜體檢查與測(cè)量
在此環(huán)節(jié)工作過(guò)程中,需要安排專人在30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修作業(yè)正式實(shí)施前,先通過(guò)測(cè)量檢查的方式驗(yàn)證煤氣柜體外部缺陷情況。以煤氣柜外部質(zhì)量性能安全為基本前提,停柜前以及停柜后分別進(jìn)行測(cè)量,同時(shí)安排專人分析煤氣柜柜體在靜止?fàn)顟B(tài)以及運(yùn)動(dòng)狀態(tài)下的相關(guān)參數(shù),為后續(xù)煤氣柜的側(cè)板處理、立柱處理以及焊接工作開展提供重要依據(jù)。還需要特別注意的一點(diǎn)是,在30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修作業(yè)完全結(jié)束后,還應(yīng)由專人負(fù)責(zé)對(duì)煤氣柜柜體進(jìn)行全面測(cè)量,以真實(shí)客觀的對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)價(jià)。
3.3底部以及底部油溝焊縫檢測(cè)及補(bǔ)充焊接
30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修過(guò)程中,底部以及底部油溝相關(guān)焊接接縫均應(yīng)當(dāng)安排專人進(jìn)行真空檢驗(yàn),根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果對(duì)泄漏點(diǎn)進(jìn)行準(zhǔn)確定位,并在打磨預(yù)處理基礎(chǔ)之上進(jìn)行補(bǔ)充焊接,補(bǔ)充焊接優(yōu)先考慮選用CO2氣體保護(hù)焊接技術(shù),焊接完成后再次經(jīng)真空箱進(jìn)行檢驗(yàn)校對(duì),以確保補(bǔ)充焊接的質(zhì)量可靠。
3.4活塞精調(diào)平
在30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修過(guò)程中,工作人員在處理外柜內(nèi)、柜外相關(guān)缺陷并置換密封油后,需參考30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜生產(chǎn)的日常檢查記錄以及中修檢查記錄進(jìn)行綜合分析,在活塞試升降期間按照三帶板間隔標(biāo)準(zhǔn)對(duì)導(dǎo)輪受力情況以及傾斜度情況進(jìn)行分析與記錄。在此基礎(chǔ)之上,對(duì)導(dǎo)輪座墊片進(jìn)行調(diào)節(jié)以實(shí)現(xiàn)對(duì)導(dǎo)輪的調(diào)節(jié),并通過(guò)移動(dòng)活塞上部配重塊的方式達(dá)到調(diào)平活塞的狀態(tài),最后妥善調(diào)整固定防回轉(zhuǎn)裝置,確保30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修結(jié)束后續(xù)運(yùn)行的安全可靠。
3.5驗(yàn)收試驗(yàn)
在30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中修過(guò)程中,上述操作完成后的驗(yàn)收實(shí)驗(yàn)包括兩大部分,第一是升降實(shí)驗(yàn)。即30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜中活塞自最低位置至最高位置移動(dòng)過(guò)程中風(fēng)機(jī)最大風(fēng)量浮升,同時(shí)活塞自最高位置至最低位置范圍內(nèi)規(guī)定放散全部下降,以活塞以及30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜柜體在運(yùn)行過(guò)程中無(wú)異常征象為質(zhì)量合格判定依據(jù);第二是氣密性實(shí)驗(yàn)。此項(xiàng)實(shí)驗(yàn)過(guò)程中借助于頂升風(fēng)機(jī)面向柜體內(nèi)送氣,確?;钊仙?0%設(shè)計(jì)容量位置,以重復(fù)對(duì)進(jìn)氣口以及出氣口,保壓實(shí)驗(yàn)延遲1天,以該狀態(tài)下對(duì)溶劑的測(cè)定結(jié)果為作為起點(diǎn)數(shù)值,在此基礎(chǔ)之上放置7天,以該狀態(tài)下的標(biāo)準(zhǔn)容積為結(jié)束容積,通過(guò)此種方式計(jì)算泄漏量,在泄漏量不足2%的情況下判定為氣密性性能合格。
4 結(jié)束語(yǔ)
本文上述相關(guān)分析中針對(duì)30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜在中修過(guò)程中所涉及到的相關(guān)問題以及重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行分析與統(tǒng)計(jì),中修完成后我廠30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜繼續(xù)投入運(yùn)行,運(yùn)行觀察1年周期內(nèi)原有安全隱患基本得到控制與消除,說(shuō)明按照本文上述思路與方法所選用的中修內(nèi)容以及中修處理方法是相當(dāng)?shù)卯?dāng)?shù)模幚硇Ч项A(yù)期目標(biāo),也能夠?yàn)楹罄m(xù)同類型30萬(wàn)m?POC型干式高爐煤氣柜的生產(chǎn)檢修提供重要工作經(jīng)驗(yàn)。
參考文獻(xiàn):
[1]王昌文,趙志杰. 干式煤氣柜檢修和拆除作業(yè)過(guò)程中安全措施的探討[J]. 工業(yè)安全與環(huán)保,2013,39(2):81-83.
[2]周家賓. 攀鋼15萬(wàn)m3焦?fàn)t煤氣柜大修分析與總結(jié)[C]. //2013年全國(guó)冶金燃?xì)鈱I(yè)年會(huì). 2013:121-127.
(上海梅山鋼鐵股份有限公司能源環(huán)保部,江蘇 南京 210039)