董秀龍
大慶油田有限責(zé)任公司第四采油廠
油田處于注水開發(fā)階段,注水水質(zhì)能否穩(wěn)定達(dá)標(biāo)將直接影響油田開采的效果[1-3]。目前絕大多數(shù)油田采用傳統(tǒng)的“老三套”污水回注處理工藝,水驅(qū)污水處理工藝為“兩級沉降+一級過濾”,處理后污水原油質(zhì)量濃度≤20 mg/L、懸浮物質(zhì)量濃度≤20 mg/L、懸浮物粒徑中值≤5 μm;深度污水處理工藝為“兩級過濾”,處理后污水原油質(zhì)量濃度≤5 mg/L、懸浮物質(zhì)量濃度≤5 mg/L、懸浮物粒徑中值≤2 μm[4-7]。隨著三采開發(fā)規(guī)模的擴(kuò)大,采出水性質(zhì)日益復(fù)雜,污水處理難度增加,現(xiàn)有的處理工藝需要完善更新,提高污水站處理工藝的適應(yīng)性,為油田注水開發(fā)提供全面保障[8-9]。
某采油礦共建有水驅(qū)污水站3座,分別為A水驅(qū)污水站(采用“自然沉降+混凝沉降+核桃殼過濾”的處理工藝)、3#污水深度處理站及4#污水深度處理站(采用“兩級雙濾料”處理工藝),其中A 水驅(qū)污水站處理后含油污水作為深度水源供給5座深度污水處理站(圖1)。
圖1 A水驅(qū)污水站供水關(guān)系Fig.1 Water supply relation of A water drive sewage wtation
2016 年1 月至2018 年6 月,如表1 所示,A 水驅(qū)污水站處理后污水中,聚合物質(zhì)量濃度由82.27 mg/L 上升至199.12 mg/L,含油達(dá)標(biāo)率由76.99%下降至17.23%,含懸達(dá)標(biāo)率由58.97%下降至0。
表1 2016年1月至2018年6月A水驅(qū)污水站水質(zhì)變化情況Tab.1 Water quality change in A water drive sewage station from January 2016 to June 2018
自2017年4月開始,下游將A水驅(qū)污水站作為深度水源的5座深度污水處理站出水水質(zhì)達(dá)標(biāo)率均有不同程度下降,其中A水驅(qū)污水站主要供水方向?yàn)樯疃?#站、深度4#站,受影響程度較為嚴(yán)重,無法穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。2016 年1 月至2018 年6 月,3#、4#污水深度處理站水質(zhì)變化情況見表2、表3。
2013年對A水驅(qū)污水站所屬區(qū)塊的相鄰區(qū)塊進(jìn)行三元復(fù)合驅(qū)開發(fā),目前區(qū)域三元受效,采出液聚合物、堿、表面活性劑含量升高,目前A水驅(qū)污水站含聚質(zhì)量濃度大于150 mg/L,污水站處理量小于17 000 m3/d,負(fù)荷率低于50%。雖然根據(jù)《大慶油田已建水質(zhì)處理工藝適用性評價試驗(yàn)研究》項(xiàng)目成果中結(jié)論,水驅(qū)見聚采出水處理站來水含聚濃度在150~250 mg/L 范圍時,按負(fù)荷率低于69%時運(yùn)行可達(dá)標(biāo),但是由于堿、表面活性劑的協(xié)同作用,污水中原油乳化嚴(yán)重,造成油水分離和懸浮物固體去除困難,A水驅(qū)污水站處理工藝不能滿足要求。
A 脫水站采用工藝為水驅(qū)與三元一段分開處理,處理后水驅(qū)污水進(jìn)入A水驅(qū)污水站處理,三元污水進(jìn)入下游三元污水站處理。分質(zhì)運(yùn)行工藝流程如圖2所示。
表2 2016年1月至2018年6月3#污水深度處理站水質(zhì)變化情況Tab.2 Water quality change of No.3 deep sewage station from January 2016 to June 2018
表3 2016年1月至2018年6月4#污水深度處理站水質(zhì)變化情況Tab.3 Water quality change of No.4 deep sewage station from January 2016 to June 2018
圖2 分質(zhì)運(yùn)行工藝流程Fig.2 Process flow of quality separation operation
但是由于現(xiàn)場運(yùn)行過程中三元液含劑較高,電脫水器故障頻繁,為了保障油田生產(chǎn),采用水驅(qū)與三元合一處理工藝,處理后污水全部進(jìn)入A水驅(qū)污水站進(jìn)行處理?,F(xiàn)場生產(chǎn)運(yùn)行流程如圖3所示。
圖3 現(xiàn)場生產(chǎn)運(yùn)行流程Fig.3 Flow of field production operation
2018年A 水驅(qū)污水站含劑變化情況見表4。由于脫水站未完全分質(zhì),目前A水驅(qū)污水站聚合物平均質(zhì)量濃度為228.15 mg/L,表面活性劑平均質(zhì)量濃度為54.22 mg/L,平均pH值為9.74。
某油田污水系統(tǒng)調(diào)水管網(wǎng)經(jīng)過多年來的逐步完善,連通性較好,能夠?qū)崿F(xiàn)不同水質(zhì)、不同水量污水的靈活輸送,為保證油田污水系統(tǒng)平穩(wěn)運(yùn)行,為下游注水系統(tǒng)提供充足水量打下了堅實(shí)基礎(chǔ)。為保證水量平衡,三采區(qū)塊含聚污水實(shí)行分階段分質(zhì)調(diào)運(yùn),低含劑階段進(jìn)入深度污水站作為深度水源,高見劑階段為避免影響水驅(qū)深度污水站處理效果,直接輸往水驅(qū)普通注水站回注高滲層,但由于管網(wǎng)連通性強(qiáng),部分三采污水管道在見劑高峰期為冬季保管道,仍會進(jìn)入水驅(qū)系統(tǒng),造成水驅(qū)污水系統(tǒng)含劑升高,對水驅(qū)系統(tǒng)處理效果造成較大影響。
表4 2018年A水驅(qū)污水站含劑變化Tab.4 Change of agent content of A water drive sewage station
對A 水驅(qū)污水站上游的A 脫水站所轄8座水驅(qū)轉(zhuǎn)油站進(jìn)行取樣化驗(yàn)(表5)及采出液含劑檢測,聚合物質(zhì)量濃度為106.43~205.17 mg/L,表面活性劑質(zhì)量濃度為9.65~52.15 mg/L,說明水驅(qū)轉(zhuǎn)油站全面見劑,為污水處理增加了難度。
由于采出液中含有大量的聚合物、表面活性劑、堿等藥劑,成分極為復(fù)雜,污水中聚合物水解聚丙烯酰胺,宏觀上增加了污水的黏度,沉降部分效果降低,過濾部分阻力增加[10],微觀上與表面吸附膜發(fā)生作用,增加了膜的排斥力、空間阻力及液膜強(qiáng)度,從而使排液過程減慢;殘余的表面活性劑則降低了油水間的界面張力,增加了乳狀液的穩(wěn)定性,使油的脫除效率降低;堿的加入使得污水的pH 值接近10,污水的乳化程度更加嚴(yán)重;同時表面活性劑和堿還能減小油滴粒徑,水中聚合物的存在使水相黏度顯著增大,阻礙了小油滴轉(zhuǎn)變?yōu)榇笥偷危瑴p慢了大油滴聚結(jié)和分層的速度[11-14]。
表5 2018年A脫水站所屬水驅(qū)轉(zhuǎn)油站含劑變化Tab.5 Change of agent content in water flooding transfer station of A dehydration station in 2018
部分污水站運(yùn)行時間較長,設(shè)備、設(shè)施老化較為嚴(yán)重,主要表現(xiàn)為過濾罐憋壓、篩板脫落、跑料、污水沉降罐損壞,影響沉降段的出油效果及過濾段的過濾效果。
2018 年對A 水驅(qū)污水站及3#深度處理站40 座過濾罐中22 座進(jìn)行開罐檢查,發(fā)現(xiàn)濾料污染12座、跑料7座、篩管結(jié)構(gòu)損壞18座,部分過濾罐濾料流失厚度超過300 mm,流失率大于37%,并對相應(yīng)過濾罐運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行跟蹤,含油去除率低于40%,嚴(yán)重影響過濾段去除率。
A 水驅(qū)污水站4 座污水沉降罐中2 座伴熱盤管損壞,冬天運(yùn)行伴熱效果不明顯,導(dǎo)致沉降罐頂部原油凝固,影響沉降罐除油效果。
在分質(zhì)運(yùn)行方面,開發(fā)過程中加強(qiáng)不同開采層系間封堵,保證開發(fā)效果的條件下,降低層間干擾;在地面處理過程中,脫水站采用“一分二合”的運(yùn)行方式。對于本區(qū)域A脫水站一段三元放水外輸至三元污水站,二段三元放水由本站處理,屆時將有2 600 m3/d 高含劑污水由A 水驅(qū)污水站調(diào)整到三元污水站,預(yù)計A水驅(qū)污水站含聚質(zhì)量濃度將下降86.67 mg/L,表面活性劑含量將下降3 mg/L。2018年1—6月A脫水站三元污水水量統(tǒng)計見表6。
在管網(wǎng)優(yōu)化方面,加強(qiáng)不同水質(zhì)管網(wǎng)間控制,避免水質(zhì)三采污水與水驅(qū)之間摻混,進(jìn)而保障深度水質(zhì)的供應(yīng)。區(qū)域內(nèi)三元污水站目前出水水質(zhì)較差,含劑較高,短期內(nèi)水質(zhì)改善幅度不會很明顯,將三元污水站至3#污水深度處理站供水管道切斷,降低3#污水深度處理站污水處理難度。
在保證分質(zhì)運(yùn)行的基礎(chǔ)上,加強(qiáng)各節(jié)點(diǎn)的管理。在來水環(huán)節(jié),對脫水段破乳劑種類與加藥量進(jìn)行篩選。
在沉降環(huán)節(jié),對A水驅(qū)污水站損壞污水沉降罐進(jìn)行維修,沉降段優(yōu)化運(yùn)行方式、加強(qiáng)收油,同時2 600 m3/d 高含劑污水調(diào)整到三元污水站,A 水驅(qū)污水站一次沉降時間將延長1.8 h,二次沉降時間延長1.2 h,最大限度提高沉降段除油率。
在過濾環(huán)節(jié),對A水驅(qū)污水站、3#深度污水處理站11 座老化、損壞的過濾罐進(jìn)行內(nèi)部結(jié)構(gòu)更新與濾料清洗更換,過濾罐除油率由40%調(diào)高到75%以上。
措施后A水驅(qū)污水站地區(qū)水質(zhì)改善效果見表7。
通過分質(zhì)處理、節(jié)點(diǎn)管理等一系列的治理措施,A 水驅(qū)污水站及區(qū)域內(nèi)2座深度污水站處理后水質(zhì)達(dá)到設(shè)計要求。對于水驅(qū)、聚驅(qū)、三元復(fù)合驅(qū)多種開發(fā)方式并存的油田,在系統(tǒng)上保證水驅(qū)、三采的分質(zhì)運(yùn)行,節(jié)點(diǎn)上加強(qiáng)藥劑的篩選及設(shè)備設(shè)施的維護(hù),保障污水站庫工藝與處理水質(zhì)的適應(yīng)性,有效提高污水處理的效果。
表6 2018年A脫水站三元污水水量統(tǒng)計Tab.6 Statistics of ASP flooding sewage volume in A dehydration station in 2018
表7 措施后A水驅(qū)污水站地區(qū)水質(zhì)改善效果Tab.7 Improvement effect of water quality in A water drive sewage station area after taking measures