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      某型發(fā)動機高空小表速轉速擺動問題分析

      2020-06-13 06:18:50
      航空發(fā)動機 2020年1期
      關鍵詞:調節(jié)器高空環(huán)節(jié)

      李 楊

      (海軍駐沈陽地區(qū)第二軍事代表室,沈陽110043)

      0 引言

      某型發(fā)動機在進行高空小表速試飛時,在高度11 km以上,表速小于500 km/h時出現轉速擺動的問題,此時發(fā)動機控制計劃為按照低壓轉子轉速通道限制值控制發(fā)動機最大工作狀態(tài),n1擺動量超出了允許的擺動范圍,影響飛行安全[1];按照高壓轉子轉速n2和排氣溫度T6限制通道控制發(fā)動機時,發(fā)動機工作穩(wěn)定,無參數擺動情況。國內同系列原型發(fā)動機在相同的工作狀態(tài)點則無轉速擺動問題。

      本文通過對發(fā)動機低壓轉子轉速控制通道進行對比分析[2-4],基于當前控制系統(tǒng)架構和發(fā)動機起動加速性的特殊要求,提出低壓轉子轉速控制通道分段控制措施[5]。

      1 低壓轉子轉速控制原理

      當采用綜合電子調節(jié)器進行低壓轉子轉速n1閉環(huán)控制時,控制回路由綜合電子調節(jié)器、S1占空比電磁閥、執(zhí)行活門、選擇活門、校正活塞、隨動活塞、計量活門、供油管路、發(fā)動機、轉速傳感器以及電纜組成。此時,被控量為n1轉速,控制量為主燃油流量。

      其中綜合電子調節(jié)器負責根據發(fā)動機進口總溫T1信號設定n1轉速的限制值,根據n1傳感器的采集,生成n1限制值和反饋值的偏差信號,從而生成對應的電壓信號ΔU,并利用喘振壓差信號ΔPck對電壓信號進行微分補償,得到失調電壓ΔUppt,根據失調電壓計算S1占空比,輸出到主燃油泵調節(jié)器的S1占空比電磁閥,從而控制發(fā)動機供油量,實現按n1轉速控制發(fā)動機最大工作狀態(tài)的功能[8],如圖1所示。

      2 原因分析

      在某型發(fā)動機研制初期地面起飛加速性攻關時發(fā)現,綜合電子調節(jié)器在發(fā)動機轉速85%時開始限制供油,從而降低了發(fā)動機加速性能。為適應發(fā)動機地面起飛加速性要求,綜合電子調節(jié)器低壓轉子轉速n1通道的超前環(huán)節(jié)比例系數k2變?。ㄒ姳?),從而減少加速過程中S1對加速油量的限制,提高發(fā)動機加速性。改進后,經地面試驗和專項試車驗證,在發(fā)動機加速過程中92%轉速時開始限制供油,從而提高發(fā)動機加速性,滿足某型發(fā)動機地面加速性要求。

      表1 n1超前環(huán)節(jié)比例系數K2對比

      但在高空小表速工作條件下,由于發(fā)動機工作負載減小,系統(tǒng)閉環(huán)控制的穩(wěn)定裕度減小,導致在發(fā)動機高空小表速條件下工作時,易出現n1轉速擺動問題[9-10]。

      3 建立數學模型

      發(fā)動機轉速閉環(huán)控制系統(tǒng)有3個環(huán)節(jié):控制器(綜合電子調節(jié)器)、執(zhí)行機構(主燃油泵調節(jié)器)、被控對象(發(fā)動機),如圖2所示。

      圖2 n1控制回路仿真原理

      根據n1控制回路各環(huán)節(jié)的功能,將其劃分為6個模塊,基于AMESIM仿真軟件分別進行建模和仿真驗證[11-15],并集成整個n1控制回路模型,如圖3所示。

      圖3 n1控制回路仿真模型

      4 基于AMESIM的仿真分析

      低壓轉子轉速n1程序電路中超前環(huán)節(jié)傳遞函數表達式為

      式中:K為增益系數;T為時間常數;S為復數的自變量。

      發(fā)動機的綜合電子調節(jié)器中K、T的計算公式為

      式中:q為占空比信號,由喘振壓差信號ΔPck插值得到。

      原型發(fā)動機的綜合電子調節(jié)器中K、T為

      全包線范圍內的喘振壓差信號的變化規(guī)律如圖4所示。

      在高度為11 km、表速為300 km/h的飛行狀態(tài)點,喘振壓差信號ΔPck根據圖4插值,再分別將某型和原型綜合電子調節(jié)器中K、T系數代入仿真模型,運算轉速結果如圖5、6所示。從仿真分析過程及結果來看,修改n1超前環(huán)節(jié),使超前環(huán)節(jié)比例系數為原型的狀態(tài),可以解決某發(fā)動機高空小表速轉速擺動問題[16]。

      圖4 中間狀態(tài)喘振壓差信號全包線變化規(guī)律

      圖5 某型發(fā)動機n1轉速控制輸出仿真結果

      圖6 原型發(fā)動機n1轉速控制輸出仿真結果

      5 半物理試驗

      在半物理試驗器上,對發(fā)動機進行n1控制回路的大閉環(huán)仿真試驗[17]。引出綜合電子調節(jié)器的k2的調整點,連接外部電阻箱,調整k2利用真實的發(fā)動機數學模型和完全真實的控制系統(tǒng),進行高空左邊界驗證。

      半物理模擬試驗成功復現發(fā)動機在高度為11 km,表速為300 km/h飛行狀態(tài)點處參數擺動現象,而引入原型狀態(tài)的超前環(huán)節(jié)比例系數后,擺動消除。試驗結果如圖7、8所示。

      圖7 原型發(fā)動機半物理試驗n1擺動情況(擺幅為±0.2%)

      圖8 某型發(fā)動機半物理試驗n1擺動情況(擺幅為±2.2%)

      6 改進措施及驗證

      在保證發(fā)動機高空小表速飛行狀態(tài)穩(wěn)定的同時兼顧發(fā)動機地面加速性,使用當前系統(tǒng)防喘聯鎖的高度信號,對n1超前環(huán)節(jié)進行分段控制,低空及地面保留當前超前環(huán)節(jié)比例系數,不影響發(fā)動機地面起動加速性;高空使用原型發(fā)動機超前環(huán)節(jié)比例系數,可提高發(fā)動機高空工作穩(wěn)定性。

      針對上述改進措施開展并通過如下驗證:

      (1)地面加速性驗證。進行大油門特性、小油門特性、全程加速和半程加速等相關加速功能檢查,加速性能滿足發(fā)動機地面使用要求;

      (2)高空臺模擬驗證。在轉速擺動工作點驗證改進措施有效性和控制率轉換的穩(wěn)定性,試驗項目包括在高度為11 km、表速為300 km/h飛行狀態(tài)點加力通斷和穩(wěn)定工作試驗、n1控制通道的放大系數轉換專項試驗,發(fā)動機均能穩(wěn)定可靠地工作,無轉速擺動現象;

      (3)試飛驗證。落實改進措施的發(fā)動機在高度為11 km、表速為300 km/h飛行狀態(tài)點,在訓練狀態(tài)和作戰(zhàn)狀態(tài)模式下,處于中間狀態(tài)和加力狀態(tài)時均工作正常,未出現參數擺動現象。

      7 結束語

      通過對比分析,以及數值仿真、半物理試驗、高空臺模擬、試飛驗證,采取“按高度分段控制n1超前環(huán)節(jié)比例系數”的改進措施,既保證了發(fā)動機高空小表速飛行狀態(tài)穩(wěn)定性,同時兼顧了發(fā)動機地面加速性和發(fā)動機研制進度。首次采用的分段控制策略可在同類發(fā)動機或同類問題中進行借鑒和應用。

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