孫 俊
(遼河油田錦州采油廠,遼寧 盤錦 121209)
近幾年,錦州油田聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率不斷升高,造成加熱負(fù)荷不斷增大,能耗持續(xù)增加;且由于采出油均為稠油,由于受其稠油物理性質(zhì)的影響,原油脫水效果大大降低,處理成本較高,運(yùn)行費(fèi)用也大大增加等問題。以老三聯(lián)合站為例,藥劑費(fèi)和燃?xì)赓M(fèi)分別占總成本的47.9%和32.6%,因此,我們通過抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),從燃?xì)?、藥劑兩方面著手進(jìn)行控制從而達(dá)到降低其處理成本的目標(biāo)。
通過對稠油脫水工藝技術(shù)的調(diào)查研究,采用預(yù)脫水工藝和稀油回?fù)浇嫡彻に?,不僅解決了錦州油田高含水稠油脫水加熱負(fù)荷過高的問題,同時(shí)還解決了稠油由于粘度高脫水困難的問題,降低了運(yùn)行費(fèi)用。錦州油田稠油采出液可以采用稠油來液進(jìn)站摻入稀油,一段加入預(yù)脫水劑脫出大量游離污水,二段加入破乳劑進(jìn)行熱化學(xué)沉降的脫水工藝,從而能減少燃?xì)夂退巹┯昧?,?jié)約成本。
2.1.1 開拓聯(lián)合站節(jié)能降耗新思路
稀油回?fù)脚c預(yù)脫水工藝結(jié)合,改變了固有的稠油脫水方式,采用稀油回?fù)竭_(dá)到降低稠油粘度和密度的效果,預(yù)脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回?fù)奖WC了沉降罐的溢流更加流暢,也進(jìn)一步確保了預(yù)脫水工藝的安全性。
2.1.2 建立高效穩(wěn)定原油脫水系統(tǒng),提高聯(lián)合站系統(tǒng)效率
原油脫水動(dòng)態(tài)沉降與好油“邊進(jìn)邊輸”相結(jié)合,使原油沉降時(shí)間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統(tǒng)的熱量損失,使脫水系統(tǒng)熱效率提高18%以上。
2.1.3 完善集輸系統(tǒng)“分段控制、分段達(dá)標(biāo)”新體系
建立全新的“分段控制、分段達(dá)標(biāo)”體系,體系更細(xì)化分段指標(biāo),通過橫向和縱向?qū)Ρ龋页鲇绊懼笜?biāo)變化的關(guān)鍵因素,進(jìn)行分析和 改進(jìn),促進(jìn)集輸工藝的整體優(yōu)化。
針對錦州油田聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率不斷升高,造成加熱負(fù)荷不斷增大,能耗持續(xù)增加的現(xiàn)狀,通過對聯(lián)合站近幾年的生產(chǎn)情況調(diào)查發(fā)現(xiàn):
(1)聯(lián)合站進(jìn)站原油含水率高達(dá)93%,水的比熱容是原油的2 倍,且按照原生產(chǎn)工藝流程,一次加熱爐的熱量絕大部分被污水吸收,造成了能源的極大浪費(fèi)。
(2)未明確一次爐啟停爐時(shí)間。大隊(duì)共有一次加熱爐6臺,每年10 月份起爐到次年3 月底停爐,年運(yùn)行時(shí)間180天,耗氣約270 萬方。在啟停爐時(shí)間點(diǎn)的確定上僅憑經(jīng)驗(yàn),并沒有確定明確的時(shí)間點(diǎn)。
(3)加熱流程長。原油處理需要經(jīng)過四段溫升后方能合格外輸,沉降時(shí)間達(dá)90 多個(gè)小時(shí),在沉降過程中存在熱量浪費(fèi)的現(xiàn)象。
2.2.1 采用預(yù)脫水工藝,降低稠油系統(tǒng)燃?xì)獬杀?/p>
老三聯(lián)合站處理采二、四、五區(qū)稠油,每年11 月份運(yùn)行四臺一次加熱爐,日耗氣量1 萬方,燃?xì)赓M(fèi)每日高達(dá)1.906萬元,全年運(yùn)行約150 天,一次爐燃?xì)赓M(fèi)高達(dá)占總?cè)細(xì)獬杀?0%。同時(shí)一次爐溫升僅7-8℃,熱效率低。
采油作業(yè)區(qū)來液含水91%,水的比熱容為4.18KJ/(Kg℃),原油的比熱大約為2-2.2KJ/(Kg℃),是水的比熱的一半,在體積相同的情況下,含水越高,需要的熱量越大,加熱爐的耗氣量也隨之增大。由于含水過高,造成加熱爐的溫升僅7-8℃,造成燃?xì)鈽O大浪費(fèi)。
在2016 年3 月—8 月,進(jìn)行了預(yù)脫水工藝改造。將一次爐加熱點(diǎn)后移至緩沖罐前端,減少了兩臺一次加熱爐,二次沉降罐后因?yàn)楹档鸵仓恍枰慌_加熱爐,總計(jì)減少三臺一次爐的使用,同時(shí)提高了加熱爐的熱效率。由于原油不加熱直接進(jìn)一次沉降罐沉降,大部分游離水直接外排到污水系統(tǒng)進(jìn)行處理,再對后端的低含水油進(jìn)行加熱,占總體積80%的游離水不再進(jìn)行加熱,有效避免了一次加熱爐的能源浪費(fèi)。通過加熱工藝優(yōu)化,老三聯(lián)單方燃?xì)獬杀居?.2440 元/m3降低到1.3508 元/m3,降低0.8932 元,全年減少成本365 萬元,如圖1 所示。
圖1 預(yù)脫水工藝前后對比
2.2.2 明確一次加熱爐啟停爐節(jié)點(diǎn)
表1 聯(lián)合站藥劑單耗統(tǒng)計(jì)表
表2 錦一聯(lián)停運(yùn)減少成本明細(xì)
表3 污水系統(tǒng)反映時(shí)間統(tǒng)計(jì)表
一次加熱爐的作用主要包括:降低稠油粘度,保證一次沉降罐的正常溢流;提高藥劑效果,保證污水水質(zhì)的同時(shí),降低藥劑使用量。
(1)冬季采出液進(jìn)站溫度約為44℃,一次加熱后溫度在52℃,一次沉降后溫度為46℃,原油溢流正常。通過通過近5 年的生產(chǎn)數(shù)據(jù),當(dāng)最低氣溫高于0℃時(shí),采油來液不加熱直接進(jìn)一次沉降罐后,溢流溫度在46℃以上,能夠保證正常溢流。
(2)對藥劑效果進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的結(jié)果表明,在溫度45-50-55℃之間,預(yù)脫水劑效果沒有明顯差別。
通過以上分析,2016 年聯(lián)合站于3 月15 日停運(yùn)一次加熱爐,比往年早停18 天,節(jié)省天然氣28 萬方。2016 年下半年延遲一個(gè)月啟運(yùn)一次加熱爐,同比節(jié)約天然氣45 萬方,共計(jì)節(jié)約73 萬方。
2.2.3 停用錦一聯(lián)、新三聯(lián)外輸加熱爐
將錦一聯(lián)、新三聯(lián)的原油靜態(tài)沉降方式改為動(dòng)態(tài)沉降方式,即好油罐“邊進(jìn)邊輸”方式,沉降時(shí)間由95 小時(shí)降低到48 小時(shí),減少熱量損失,使好油罐出口溫度上升15℃;確保停用錦一聯(lián)和新三聯(lián)外輸加熱爐的可操作性,經(jīng)老站外輸爐加熱后統(tǒng)一外輸。4 月份措施實(shí)施后,日節(jié)氣0.35萬方,預(yù)計(jì)年節(jié)約燃?xì)?2.5 萬方。
集輸大隊(duì)原油脫水分為三個(gè)系統(tǒng):老三聯(lián)、新三聯(lián)和錦一聯(lián),各系統(tǒng)功能相同,但處理原油性質(zhì)不同,效果差別較大。同為稠油脫水系統(tǒng),老三聯(lián)脫水成本高達(dá)0.9869 元,較錦一聯(lián)高出0.6133 元,如表1 所示。
通過分析,老三聯(lián)處理稠油藥劑單耗高主要原因如下:
(1)老三聯(lián)處理的稠油50℃動(dòng)力粘度2900mp.s,而錦一聯(lián)處理3 區(qū)稠油的粘度只有991.1mp.s,粘度高導(dǎo)致原油的流動(dòng)性差,水滴不易聚集,沉降時(shí)間較長。
(2)老三聯(lián)處理的稠油相對密度達(dá)到0.9719,稠油與水密度差很小,原油中含水在重力作用下沉降較慢。
針對粘度高和密度高的問題,借鑒稠油井摻油原理,對原外輸工藝進(jìn)行調(diào)整,將摻油由外輸位置調(diào)整到小站來液,通過回?fù)较∮瓦_(dá)到降低粘度和密度的效果。
通過調(diào)查歡三聯(lián)老站負(fù)荷率28%,歡三聯(lián)新站負(fù)荷率27.5%,錦一聯(lián)負(fù)荷率19.3%,三座聯(lián)合站負(fù)荷率低,原油脫水效果降低,噸油噸液處理成本較高,運(yùn)行費(fèi)用高。
重點(diǎn)從生產(chǎn)負(fù)荷能力、原油脫水和污水處理工藝適應(yīng)性、藥劑篩選與評價(jià)、工程改造工作量大小、投資回報(bào)率等五個(gè)方面開展研究,認(rèn)為關(guān)停錦一聯(lián)合站,能夠滿足采油廠集輸系統(tǒng)處理需求,同時(shí)降低集輸系統(tǒng)負(fù)荷率。錦一聯(lián)停運(yùn)減少成本明細(xì)(如表2 所示)。
污水處理工藝采用“曝氣沉降、氣浮浮選、兩級過濾”的處理工藝,因來液中含聚濃度的不斷增加,造成曝氣沉降罐、浮選機(jī)除油能力下降和積泥量大,過濾罐處理效果變差,濾料失效快等,污水處理不達(dá)標(biāo)。
通過對大慶含聚污水處理站、常規(guī)污水、錦16 聚/表復(fù)合驅(qū)污水處理系統(tǒng)的藥劑反應(yīng)時(shí)間進(jìn)行對比,發(fā)現(xiàn)大慶含聚污水處理系統(tǒng)中,藥劑反應(yīng)時(shí)間最短為14h,最長可達(dá)36h,在常規(guī)污水處理系統(tǒng)中,藥劑反應(yīng)時(shí)間最短為14h,而錦16 聚/表復(fù)合驅(qū)預(yù)脫水器沉降時(shí)間為1.7h,污水處理站只有0.5h,導(dǎo)致脫水和污水藥劑不能有效反應(yīng),藥劑效果變差,藥劑單耗達(dá)到1400ppm,最高時(shí)達(dá)到4.89 元/m3(如表3 所示)。
為了增加前端的反應(yīng)時(shí)間,開展了加藥流程優(yōu)化實(shí)驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果表明,若經(jīng)過120 分鐘的藥劑作用,藥劑單耗能夠達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)點(diǎn)(450ppm)。嘗試將加藥點(diǎn)前移至距離歡三聯(lián)4.3 公里外的43#站,實(shí)現(xiàn)了延長藥劑作用時(shí)間135min,不僅實(shí)現(xiàn)了脫水器外排污水水質(zhì)達(dá)標(biāo),還降低了藥劑成本和浮渣產(chǎn)生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65元,降低2.24 元。
在節(jié)省燃?xì)獾墓に嚰夹g(shù)研究中,我們先后采取了預(yù)脫水工藝改造提高加熱效率、明確一次爐啟停節(jié)點(diǎn)、停運(yùn)外輸加熱爐3 項(xiàng)節(jié)氣措施,通過上述3 項(xiàng)措施,年節(jié)約燃?xì)?70.5 萬方,每方1.906 元,合計(jì)節(jié)約成本324.97 萬元。
節(jié)省燃?xì)赓M(fèi)用=燃?xì)饬?單價(jià)=170.5×1.906=324.97 萬元
通過將摻油由外輸摻入調(diào)整小站來液摻入,保障了老三聯(lián)和站預(yù)脫水工藝投產(chǎn)成功,降低了稠油處理系統(tǒng)原油脫水粘度,回?fù)胶笤驼扯扔?914mp.s 降低到870mp.s,密度由0.9719 降低到0.9638,達(dá)到降低粘度和密度的效果,使原油脫水速度有效提高。實(shí)施后,單方成本由0.9869 元降低到0.4342 元,降低0.5527 元,年降低藥劑費(fèi)226 萬元。
年節(jié)約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)
錦一聯(lián)停運(yùn)實(shí)現(xiàn)了歡三聯(lián)老站的負(fù)荷率由28%提高到57%,噸液成本由2.03 元/方降低至1.59 元/方,年節(jié)約運(yùn)行成本387.58 萬元,節(jié)省員工40 人。
年節(jié)約成本=電費(fèi)+燃?xì)赓M(fèi)+藥劑費(fèi)+維修費(fèi)+零星費(fèi)
化學(xué)驅(qū)加藥點(diǎn)前移后實(shí)現(xiàn)了脫水器外排污水水質(zhì)達(dá)標(biāo),降低了藥劑成本和浮渣產(chǎn)生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65 元,降低2.24 元,全年減少藥劑成本249 萬元。
年節(jié)約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)
(1)稀油回?fù)浇嫡趁撍に嚱Y(jié)合預(yù)脫水工藝改造屬于遼河油田首創(chuàng)項(xiàng)目,稀油回?fù)竭_(dá)到降低稠油粘度和密度的效果,預(yù)脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回?fù)奖WC了沉降罐的溢流更加流暢,也進(jìn)一步確保了預(yù)脫水工藝的安全性。上述工藝的結(jié)合改變了固有的稠油脫水方式,在保證處理后原油含水合格的同時(shí)大大降低了處理成本,具有很大的經(jīng)濟(jì)效益,可以對該措施進(jìn)行推廣利用。
(2)原油脫水動(dòng)態(tài)沉降與好油“邊進(jìn)邊輸”相結(jié)合,使原油沉降時(shí)間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統(tǒng)的熱量損失,使脫水系統(tǒng)熱效率提高18%以上;同時(shí)還節(jié)省了底水泵和外輸爐等設(shè)備的運(yùn)行,有效降低了員工的操作強(qiáng)度和操作風(fēng)險(xiǎn),具有很好的推廣意義。