左群芳(江蘇奧賽康藥業(yè)有限公司,江蘇 南京211100)
生產(chǎn)周期分析表
我們根據(jù)實(shí)際情況對幾個(gè)批次做出具體生產(chǎn)周期分析,得出圖1。
造成X產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長的主要原因?yàn)閮龈蓵r(shí)間、配制時(shí)間與灌裝時(shí)間,這三者加起來耗時(shí)為64+1.98+1.47=67.45h,從圖中可以看出,凍干時(shí)間是生產(chǎn)周期較長的最主要因素,所以若想縮短X 產(chǎn)品的生產(chǎn)周期,最主要的就是縮短它的凍干周期。
二、確定目標(biāo)
通過以上數(shù)據(jù),小組成員對生產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,考察其他企業(yè)同品種的凍干工藝和耗時(shí)情況,發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)周期較其他企業(yè)多15小時(shí)左右,因此在學(xué)習(xí)了解凍干工藝?yán)碚摰幕A(chǔ)上,最終設(shè)定預(yù)期攻關(guān)目標(biāo):將X 產(chǎn)品生產(chǎn)周期縮短至54h(計(jì)算值:69.62-15.62=54h)。
以上數(shù)據(jù)可以得出凍干時(shí)間、配制時(shí)間、灌裝時(shí)間為X產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長的三個(gè)主要因素。從這三點(diǎn)出發(fā),進(jìn)一步對整個(gè)生產(chǎn)過程逐一排查,查找主要原因。通過分析,末端因素有:(1)后箱冷阱降溫時(shí)間長;(2)后箱抽真空時(shí)間長;(3)導(dǎo)熱油升溫時(shí)間長;(4)潤滑油更換周期長;(5)抽真空方式效率低;(6)乙醇沖管道時(shí)間長;(7)稱量時(shí)間長;(8)配制時(shí)間長;(9)人員交接時(shí)間長;(10)灌裝前準(zhǔn)備時(shí)間長;(11)灌裝時(shí)間長。參見表1。
圖1 :生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)圖
表1 :要因確認(rèn)圖
表2 為對策制定表,根據(jù)要因確定對策、目標(biāo)、措施、責(zé)任人等。
表2 :對策制定表
實(shí)施(一):改進(jìn)抽真空方式
經(jīng)調(diào)查,先采用真空泵抽真空,一般45min后,前箱真空度降低至12Pa以下,不利于乙醇的揮發(fā)(約48小時(shí)達(dá)到要求),經(jīng)小組成員查閱資料,討論研究后決定,將原先只是用真空泵進(jìn)行抽真空的方式改進(jìn)為水環(huán)泵與真空泵相結(jié)合的方式,前期采用水環(huán)泵進(jìn)行抽真空,28h 后切換真空泵進(jìn)行抽真空并統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)改進(jìn)抽真空方式后,X產(chǎn)品生產(chǎn)周期明顯下降。
實(shí)施(二):縮短真空泵潤滑油更換周期
經(jīng)調(diào)查分析,發(fā)現(xiàn)在對X 產(chǎn)品減壓揮發(fā)階段,真空泵潤滑油內(nèi)有乳白色混濁物,經(jīng)調(diào)查是前箱揮發(fā)的乙醇所致,且調(diào)查得知潤滑油每月更換一次,影響真空泵抽真空效率。經(jīng)小組成員討論研究決定,每半月對真空泵潤滑油進(jìn)行更換,并跟蹤更換后效果。發(fā)現(xiàn)箱體真空度達(dá)到0.1200mbar 所需時(shí)間明顯減短:
實(shí)施(三):合理生產(chǎn)安排
經(jīng)調(diào)查研究發(fā)現(xiàn),藥品配制完成后不能馬上進(jìn)行灌裝操作,灌裝人員會(huì)在等待中間體檢驗(yàn)完成后,再進(jìn)入灌裝間進(jìn)行灌裝前準(zhǔn)備工作,耗時(shí)約1h,影響凍干機(jī)開機(jī)時(shí)間,同時(shí)也延長了X產(chǎn)品生產(chǎn)周期。經(jīng)小組溝通討論決定,在等待中間體檢驗(yàn)過程中,灌裝人員提前進(jìn)入灌裝間進(jìn)行相關(guān)生產(chǎn)前準(zhǔn)備工作,待中間體檢驗(yàn)完成后,直接進(jìn)行灌裝操作,大大縮短了灌裝時(shí)間,同時(shí)縮短了X產(chǎn)品生產(chǎn)周期。
通過本次QC 小組活動(dòng)的開展,X 產(chǎn)品生產(chǎn)周期由攻關(guān)前的69.62h 縮短至53h,減少了16.62h,滿足了車間及公司的要求,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。
此次攻關(guān)的實(shí)施為公司節(jié)約了可觀的經(jīng)濟(jì)成本。
每批藥液可節(jié)約時(shí)間:69.6-53.0=16.6h,大大減少了單批生產(chǎn)的介質(zhì)與人員成本
(介質(zhì)成本/h+人員成本/h)×節(jié)約時(shí)間=(80元/h+15元/h)×16.6h=1577元
通過此次QC 活動(dòng),我們從質(zhì)量意識、分析解決問題能力、改進(jìn)生產(chǎn)工藝等方面都得到了提高,也增強(qiáng)了QC 小組的團(tuán)隊(duì)精神,并且大大調(diào)動(dòng)了車間全體人員的工作熱情,在車間營造了“創(chuàng)新、求知”的學(xué)習(xí)氛圍。
為了進(jìn)一步鞏固本次小組活動(dòng)成果,通過“PDCA”不斷循環(huán),并全面收集和記錄灌裝過程中的各參數(shù),累計(jì)大量技術(shù)材料,為今后穩(wěn)定高成品收率打下良好的基礎(chǔ)。
采取以上措施后,小組成員對6批X 產(chǎn)品生產(chǎn)周期進(jìn)行了跟蹤,分析得出,我們在鞏固期生產(chǎn)周期均在54h以下,此次攻關(guān)取得成功!
經(jīng)過本次活動(dòng)我們達(dá)到了公司的要求將X 產(chǎn)品生產(chǎn)周期降低至54h以下,在整個(gè)攻關(guān)過程中,積累了豐富的降本增效的經(jīng)驗(yàn)。