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      高壓除鱗水罐液位不同步問題的解決

      2020-06-15 06:34:34
      冶金動(dòng)力 2020年5期
      關(guān)鍵詞:降速水罐液位計(jì)

      秦 娜

      (安陽鋼鐵建設(shè)有限責(zé)任公司,河南安陽 455004)

      1 概述

      安陽鋼鐵集團(tuán)有限公司第二煉軋廠1780 熱連軋板材生產(chǎn)線,生產(chǎn)設(shè)備和控制系統(tǒng)都具有國內(nèi)先進(jìn)水平。該生產(chǎn)線的主要生產(chǎn)產(chǎn)品有:Q235普通碳素結(jié)構(gòu)鋼板、Q345 優(yōu)質(zhì)碳素結(jié)構(gòu)鋼板、汽車專用鋼板等滿足客戶要求的多種規(guī)格。

      1780熱連軋工藝流程如圖1所示。

      圖1 安陽鋼鐵1780熱連軋的工藝流程圖

      2 高壓水除鱗在軋制過程中的作用

      在帶鋼軋制過程中,由于氧化會(huì)產(chǎn)生的大量氧化鐵皮粘附在帶鋼表面,這些氧化鐵皮需要在軋制前清除干凈,如果清除不徹底,不單單會(huì)降低鋼板表面質(zhì)量,而且還會(huì)磨損軋輥,降低生產(chǎn)效率,目前帶鋼生產(chǎn)過程中清除氧化鐵皮的常用方法為高壓水除鱗。

      隨著帶鋼產(chǎn)品種類的增多,強(qiáng)度的提升,質(zhì)量要求越來越嚴(yán)苛,這就要求設(shè)備的性能更加的精確和完善。

      3 高壓除鱗存在的問題

      除鱗泵站高壓水罐液位計(jì)不同步。除鱗泵站系統(tǒng)粗除鱗同時(shí)為R1、R2 兩臺(tái)軋機(jī)除鱗提供除鱗水。除鱗泵的升速、降速為水位和壓力雙控制。除鱗系統(tǒng)中蓄能器組由兩個(gè)高壓水罐以及三個(gè)高壓氣罐組成,在除鱗工作過程中,兩個(gè)高壓水罐液位計(jì)經(jīng)常出現(xiàn)動(dòng)作不同步的現(xiàn)象。

      問題分析:熱連軋的生產(chǎn)節(jié)奏快,連續(xù)長時(shí)間除鱗或者R1、R2 除鱗同時(shí)開始工作,需要高壓水的供給量大,供給速度快,兩個(gè)高壓水罐出水量不同步,會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)高壓水罐水位不平衡的情況,任何一組氣水罐水位達(dá)到設(shè)計(jì)最低值時(shí),最低液面閥門關(guān)閉,不再提供除鱗水,同時(shí)除鱗泵升速補(bǔ)水,高壓水罐內(nèi)經(jīng)過注入水達(dá)到設(shè)計(jì)壓力后,最低液面閥門自動(dòng)開啟,除鱗泵停止工作。以上情況會(huì)使得除鱗泵不停地升速、降速,最低液面閥未關(guān)閉的那組水罐水位不斷升高,極有可能溢出高壓氣罐,氣罐氣體容積減小,恢復(fù)工作后水罐壓力出現(xiàn)“虛高”的現(xiàn)象,這樣就導(dǎo)致系統(tǒng)管路壓力增高,接縫處易受力裂開,高壓水噴出,嚴(yán)重影響管路的安全,危及職工的生命,造成設(shè)備的嚴(yán)重?fù)p壞。臨時(shí)處理需要帶壓作業(yè),危險(xiǎn)系數(shù)高;徹底處理,需放水、放氣,時(shí)間超過48 h??傊?,不但耽擱生產(chǎn),且維修時(shí)危險(xiǎn)性極大。除鱗充水完成后水位不同步,會(huì)造成除鱗時(shí)壓力不足、流量不夠,影響除鱗效果,并且除鱗泵的液力耦合器的頻繁升速、降速,導(dǎo)致液力耦合器的溫度上升過快,大大減小除鱗泵組設(shè)備的使用壽命。

      4 解決方法

      針對(duì)除鱗泵站高壓水罐液位不同步的問題,我們做了一些的改進(jìn):在高壓水罐出口、電動(dòng)平衡閘閥前加焊三通管路使得兩個(gè)水罐連通,這樣通過連通器原理,在不改變高壓水的流量和壓力的前提下,使得兩個(gè)水罐水位始終同步。

      改造施工過程中的注意事項(xiàng):(1)高壓水的工作壓力大,流動(dòng)速度快,施工前將管路中水、氣排放徹底,保證施工安全;(2)加焊的管路酸洗合格,確保管道的清潔度,保證后續(xù)工作的穩(wěn)定性;(3)割焊處的殘?jiān)謇砀蓛?,防止劃傷密封面或卡死閥芯;(4)焊接時(shí)首先用氬弧焊打底,氬弧焊可以保證焊口平滑,沒有錯(cuò)口、凸臺(tái),這樣可以減少應(yīng)力集中,保證改造后的使用安全;(5)焊接完成后,要進(jìn)行管道沖洗,試壓。

      此次改造要求在不污染環(huán)境的前提下,盡可能地保證管道今后的工作安全。

      管路改造采用的管件為:等徑三通兩個(gè)(20#鋼φ203×26mm),管路2 m(φ203×26mm)。

      改造前后的現(xiàn)場(chǎng)管路如圖2所示。

      圖2 改造前后的高壓水除鱗系統(tǒng)示意圖

      5 改造效果

      管路改造后的使用效果:加焊三通管路后,高壓水罐水位不同步的情況得到了有效的控制,至今未出現(xiàn)液位計(jì)浮動(dòng)不同步的問題,工作壓力穩(wěn)定,故障率大大降低。

      管路改造后的經(jīng)濟(jì)效益:每年故障維修時(shí)間48 h,每年可多生產(chǎn)2萬t鋼材。改造后的鋼材生產(chǎn)質(zhì)量得到了明顯的提升。

      但是,這樣的改造也存在一定的不足,管道連通的接口處,受力集中,承受高壓,這樣很容易導(dǎo)致接頭的泄漏,泄漏的高壓水會(huì)造成極大的安全隱患,需要在設(shè)備的點(diǎn)檢維護(hù)中多加注意。

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