楊 雄,付子力,高 磊,楊 劍
(湖南省送變電工程有限公司,湖南 長沙 410015)
在柔性直流輸電系統(tǒng)中,柔直換流站在接入電網(wǎng)系統(tǒng)準(zhǔn)備啟動時需要將換流閥單元模塊充電至工作電壓。由于換流單元電容量較大,當(dāng)交流測斷路器合閘時相當(dāng)于給一個容性回路充電的過程,此時系統(tǒng)中會產(chǎn)生較大的充電電流以及沖擊電壓,此情況可能會導(dǎo)致設(shè)備的損壞甚至對電網(wǎng)系統(tǒng)產(chǎn)生較大的擾動。為了限制投入系統(tǒng)時產(chǎn)生的沖擊電流,所以需要在柔直換流站中設(shè)置啟動電阻回路。在系統(tǒng)啟動時通過啟動電阻抑制充電電流,在啟動過程結(jié)束后退出啟動電阻以減少損耗。啟動電阻阻值的大小直接關(guān)系到該回路對電流的抑制效果,因此對啟動電阻值進(jìn)行交接試驗以確保其符合設(shè)計要求保證柔直換流站安全運行不可或缺的環(huán)節(jié)。
圖1 某柔直換流站啟動電阻回路
啟動電阻交接試驗是檢查設(shè)備在運輸或現(xiàn)場安裝等過程中是否有損壞,并檢查各個設(shè)備的安裝是否正確。該設(shè)備的現(xiàn)場交接試驗主要有以下項目:
外觀檢查內(nèi)容主要有:(1)檢查電阻箱及其內(nèi)部設(shè)備是否有明顯的變形或破損;(2)銘牌標(biāo)識是否正確,設(shè)備參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計要求;(3)按照圖紙檢查電阻箱的安裝是否正確;(4)電阻箱內(nèi)部應(yīng)無雜物。
在工頻頻率下對電阻進(jìn)行測量,使用電阻測試儀測量電阻箱進(jìn)線端和出線端之間的電阻值,測量結(jié)果應(yīng)在考慮溫度校正后在規(guī)定的誤差范圍內(nèi),溫度校正公式如下(換算為25℃標(biāo)準(zhǔn)值):式中:t為測試時的環(huán)境溫度;Rx為實際電阻測試值;R25為溫度校正后的電阻值;a25為導(dǎo)體材料在25℃時的電阻溫度系數(shù)。校正后的電阻值應(yīng)符合廠家技術(shù)規(guī)范或設(shè)計的要求。
使用2500V兆歐表對絕緣電阻進(jìn)行測量,試驗電壓施加于電阻箱出線端與地之間,絕緣電阻值應(yīng)符合廠家技術(shù)規(guī)范或設(shè)計的要求。
根據(jù)產(chǎn)品技術(shù)要求,試驗試驗電壓施加于電阻箱出線端與地之間,耐壓值應(yīng)符合廠家技術(shù)規(guī)范或設(shè)計的要求。
調(diào)試班組在進(jìn)行啟動電阻的試驗期間,發(fā)現(xiàn)部分電阻箱阻值的偏差超出了廠家允許的誤差范圍,廠家提供的單個電阻箱設(shè)計值為333Ω(誤差為±5%)。試驗后對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析發(fā)現(xiàn)不合格電阻箱的阻值表現(xiàn)為三種情況:(1)4臺阻值嚴(yán)重偏?。ㄗ柚禐?50Ω左右,誤差為-24.9%)、(2)2臺阻值偏?。ㄗ柚禐?00Ω左右,誤差為-9.9%)、(3)1臺阻值偏大(阻值為364Ω,誤差為+9.3%)。
調(diào)試人員在得到試驗數(shù)據(jù)后針對現(xiàn)場情況進(jìn)行了初步分析,我們發(fā)現(xiàn)電阻箱內(nèi)部的電阻排以及電阻箱之間均有連接構(gòu)件,因此分析阻值偏大的情況可能是連接部分緊固不到位,兩類阻值偏小的情況可能是內(nèi)部的連接方式出了問題。調(diào)試人員著重檢查了設(shè)備的連接是否牢固以及電阻箱內(nèi)部連接是否正確。在廠家進(jìn)行處理后,再次對問題電阻箱測試,其阻值均合格,現(xiàn)將三種情況的分析在下方詳述:
(1)4臺阻值嚴(yán)重偏小(250Ω左右)
檢查結(jié)果系現(xiàn)場安裝人員在安裝連接電阻排的內(nèi)部連接條時出現(xiàn)了錯誤,導(dǎo)致了整個電阻箱內(nèi)部的電氣回路改變以致電阻箱阻值偏?。▓D1、圖2)。更正金屬條連接方式后(電阻箱內(nèi)的電阻排應(yīng)均為串聯(lián)),阻值恢復(fù)正常。
圖2 連接條正確時的等值電路
圖3 連接條錯誤時的等值電路
(2)2臺阻值偏?。?00Ω左右)
檢查結(jié)果系沖壓成柵格狀電阻片在長途運輸過程中路途顛簸,強度較大的振動可能導(dǎo)致部分電阻片與電阻排之間接觸不良導(dǎo)致該電阻片未能接入到電阻排中,調(diào)整電阻片并緊固電阻片與電阻排的連接螺母后后阻值恢復(fù)正常。
圖4 電阻箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)
圖5 電阻箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)
(3)1臺阻值偏大(364Ω)
檢查結(jié)果系現(xiàn)場安裝人員連接條螺母未按照螺栓扭矩要求緊固導(dǎo)致阻值偏大,緊固后阻值恢復(fù)正常(螺栓扭矩要求見表1)。
表1 螺栓扭矩要求
當(dāng)電阻箱阻值過低時反映在系統(tǒng)中的情況即為啟動電阻過低,該情況下產(chǎn)生的沖擊電流導(dǎo)會影響到電氣設(shè)備的正常運行并對系統(tǒng)造成擾動,同時也會使充電速度過快導(dǎo)致電壓分布不均勻。
阻值偏高的情況主要會導(dǎo)致充電期間啟動電阻的損耗過大,并且充電速度顯著變慢,在一定程度上會對換流站的靈活性產(chǎn)生不利影響。
經(jīng)上述分析,該站電阻箱的阻值不合格是由機械性的連接問題引起,在現(xiàn)場的具體表現(xiàn)為相應(yīng)構(gòu)件的連接方式錯誤導(dǎo)致阻值偏小,以及構(gòu)件連接處的緊固不到位導(dǎo)致阻值偏大。
現(xiàn)場調(diào)試人員在對啟動電阻進(jìn)行交接試驗時應(yīng)加強對電阻箱機械性連接的檢查,安裝人員在現(xiàn)場進(jìn)行內(nèi)部金屬條安裝,應(yīng)在安裝完畢后即刻對單臺電阻箱進(jìn)行測試以確保電阻箱內(nèi)部邏輯性的連接正確無誤,在整組電阻箱組裝完畢后應(yīng)再次進(jìn)行測試,以確保電阻箱之間的連接緊固到位。
在長時間的運行中設(shè)備會沾染灰塵,連接處的螺母可能會有所松動,因此建議在檢修期間用高壓氣槍清除絕緣子、電阻片、構(gòu)件連接等處的灰塵并按照表1的扭矩要求緊固連接處的螺母,最后對電阻箱進(jìn)行復(fù)測以確保啟動電阻元件在柔直換流系統(tǒng)中的正常運作。
柔性換流變啟動電阻交接試驗是保障換流站順利投產(chǎn)的重要試驗項目,本文通過對柔性換流站啟動電阻的試驗結(jié)果原因分析、阻值過大危害及預(yù)防措施的介紹,對今后其它柔性換流站的交接試驗起到一定的借鑒和指導(dǎo)意義。