鄭玉飛, 李 翔, 徐景亮, 于 萌
(中海油田服務股份有限公司油田生產事業(yè)部,天津 300459)
渤海P油田位于渤海中南部海域,由多個斷塊組合而成,在縱橫向上具有多套油水系統(tǒng),屬于典型的疏松砂巖稠油油藏,以陸相河流相、三角洲相沉積為主,平面及縱向非均質性強。該油田采用大段防砂、強注強采的開發(fā)模式,水驅開發(fā)效率低,目前油田綜合含水率已達83.1%,但采出程度僅15.1%;另外,由于注入水水質差、注水強度高,致使注水井無機堵塞嚴重,注水壓力長期居高不下,難以滿足配注要求[1]。
為解決該問題,經(jīng)廣泛調研發(fā)現(xiàn),層內生成CO2調驅技術無需天然氣源、注入工藝簡單,能夠很好地克服常規(guī)CO2驅的局限性,得到國內外學者的廣泛關注,并開展了相關研究和礦場試驗[2-6]。1999 年,Kh. Kh. Gumersky 等人[7]最先發(fā)現(xiàn)碳酸(氫)鹽在地層條件下能夠與酸發(fā)生反應生成大量的CO2,并于2000-2004年在Novo-Pokursky油田開展了礦場驅油試驗,3個月累計增油量超過2 700 t;2010 年,B. J. B. Shiau 等人[8]系統(tǒng)研究了可在儲層自發(fā)生成CO2的氨基甲酸銨和氨基甲酸甲酯等化學藥劑及其調驅機理。國內也相繼開展了層內生成CO2調驅技術研究和先導性試驗,鄧建華等人[9]依據(jù)層內生成CO2的機理研制了KD-79單液生CO2體系和KD-79雙液生CO2體系,驅替試驗表明,這2種體系都可以起到調剖、驅油的作用;趙仁保等人[10]利用填砂管進行了層內自生CO2的試驗研究,結果表明向生CO2體系中添加起泡劑可有效控制CO2氣體在高滲管中的竄流;2008年3月開始,河南油田魏崗和江河井區(qū)的9口井實施了層內生CO2深部解堵增注措施,措施后平均注入壓力為3.64 MPa,累計增注量 61 179 m3,有效期長達 322 d[11];2016年,李文軒等人[12]通過室內試驗篩選出以鹽酸和小蘇打為主劑的層內自生CO2解堵體系,礦場試驗表明,該體系具有優(yōu)良的的暫堵分流能力和增油效果。
筆者針對渤海P油田的儲層特征及開發(fā)特點,提出采用集調剖、驅油、增注于一體的層內生成CO2調驅技術,然后通過室內試驗優(yōu)選了適用于渤海P油田的生CO2體系及配套的泡沫體系,并將其規(guī)?;瘧糜诂F(xiàn)場,取得了良好的調整注水井吸水剖面、降壓增注和穩(wěn)油控水效果,為渤海P油田的高效開發(fā)提供了技術手段。
層內生成CO2調驅技術通過向目的層分段塞交替注入生氣劑和釋氣劑,2種藥劑在油層內發(fā)生化學反應放熱并釋放出CO2氣體,與注入的發(fā)泡體系共同作用于油層。該技術在保留常規(guī)CO2驅優(yōu)點的同時克服了其缺點,能夠同時實現(xiàn)近井調剖、解堵和遠井驅油的功能,其具體作用原理如下:
1)解堵作用。生氣劑和釋氣劑反應放熱可解除有機堵塞,起降壓增注作用。
2)調剖作用。生成的CO2與發(fā)泡體系作用形成CO2泡沫,并與添加的穩(wěn)定劑配合,可以封堵高滲層,改善水驅效果。
3)驅油作用。CO2溶于原油,使原油體積膨脹,原油黏度和油水界面張力降低。
4)降黏作用。生氣劑與釋氣劑發(fā)生化學反應放出的熱量可以降低原油的黏度。
針對渤海P油田儲層非均質性嚴重和近井地帶污染等問題,根據(jù)調剖、解堵和驅油一體化的思路,進行層內生氣調剖關鍵技術研究,主要進行了生氣體系優(yōu)選、泡沫體系篩選和穩(wěn)定劑優(yōu)選。
利用化學反應釜考察了生氣劑和釋氣劑對生氣量和生氣速率的影響,以獲得最優(yōu)生氣體系。層內生氣試驗裝置如圖1所示。
圖 1 層內生氣試驗裝置Fig.1 Experimental device of in-situ CO2
分別選用相同濃度的生氣劑A,B和C與釋氣劑D,E和F,預先將生氣劑A,B和C溶液置于圖1中的廣口燒瓶中,然后用酸式滴定管加入相同濃度的釋氣劑D,E和F,考察其生氣量和生氣效率,60 ℃下的生氣效果見表1。
從表1可以看出,生氣劑A,B和C與釋氣劑D反應的生氣量最大,生氣效率最高,生氣量在280 mL左右,生氣效率均達到96.0%以上??紤]經(jīng)濟性和穩(wěn)定性,選擇生氣劑A+釋氣劑D的生氣體系。
2.2.1 發(fā)泡劑篩選
在100 mL模擬地層水中分別加入不同量的發(fā)泡劑,配制成發(fā)泡劑溶液,采用Waring Blender法考察其發(fā)泡體積和析液半衰期,結果如圖2、圖3所示。
表 1 不同生氣體系的生氣效果(60 ℃)Table 1 Statistics of system components and gas generation effects (60℃)
圖 2 不同發(fā)泡劑在不同加量下的發(fā)泡體積Fig.2 Changes of foaming volume with the concentration of different foaming agents
圖 3 不同發(fā)泡劑在不同加量下的析液半衰期Fig.3 Changes of half-life time with the concentration of different foaming agents
從圖2和圖3可以看出,發(fā)泡劑加量較小時,不同發(fā)泡劑的發(fā)泡體積和析液半衰期均隨著加量增加而增加;但發(fā)泡劑加量過大時,其發(fā)泡體積和析液半衰期反而略有下降。這是因為發(fā)泡劑加量增加到一定程度時,其分子在氣液表面排列的無序度增加,致密度降低,造成泡沫液膜強度減弱,穩(wěn)定性隨之降低。從圖2和圖3還可以看出:發(fā)泡劑2~5不僅發(fā)泡體積大,且泡沫的穩(wěn)定性好,因此選取發(fā)泡劑2~5進行復配,進行下一步篩選。2.2.2 發(fā)泡劑復配篩選
發(fā)泡劑加量控制在0.3%,將發(fā)泡劑2~5分別以2∶1和1∶2的比例進行復配,考察復配后的發(fā)泡性能,結果如圖4所示(圖4中,發(fā)泡體系1為發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑3按2∶1復配;發(fā)泡體系2為發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑3按1∶2復配;發(fā)泡體系3為發(fā)泡劑2和起泡劑4按2∶1復配;發(fā)泡體系4為發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑4按1∶2復配;發(fā)泡體系5為發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑5按2∶1復配;發(fā)泡體系6為發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑5按1∶2復配;發(fā)泡體系7為發(fā)泡劑3和發(fā)泡劑4按2∶1復配;發(fā)泡體系8為發(fā)泡劑3和發(fā)泡劑4按1∶2復配;發(fā)泡體系9為發(fā)泡劑3和發(fā)泡劑5按2∶1復配;發(fā)泡體系10為發(fā)泡劑3和發(fā)泡劑5按1∶2復配;發(fā)泡體系11為發(fā)泡劑4和發(fā)泡劑5按2∶1復配;發(fā)泡體系12為發(fā)泡劑4和發(fā)泡劑5按1∶2復配)。從圖4可以看出,發(fā)泡體系5(發(fā)泡劑2和發(fā)泡劑5以2∶1的比例復配)的發(fā)泡體積為740 mL,析液半衰期達219 s,表現(xiàn)出優(yōu)良的協(xié)同效應。因此,選0.2%發(fā)泡劑2+0.1%發(fā)泡劑5作為發(fā)泡體系。
為保證泡沫在滲流過程中能封堵優(yōu)勢滲流通道,需要加入穩(wěn)定劑。利用滲透率 2 000~10 000 mD的填砂模型進行流動試驗,考察泡沫加入不同穩(wěn)定劑后對不同滲透率滲流通道的封堵能力,結果如圖5所示。從圖5可以看出,泡沫加入穩(wěn)定劑1對高滲滲流通道的封堵率基本保持在90%左右,封堵性能最好;泡沫加入穩(wěn)定劑2對低滲滲流通道的封堵性較好,但由于其溶解性好,易被沖刷,封堵率隨滲透率升高下降很快,穩(wěn)定性較差;泡沫加入穩(wěn)定劑3和穩(wěn)定劑4的封堵性能比加入穩(wěn)定劑1差,但比加入穩(wěn)定劑2強。綜上所述,選用穩(wěn)定劑1。
渤海P油田先后進行了5批次15井組的層內生成 CO2調驅作業(yè),累計注入調剖劑 15 423 m3,措施后累計增注量 69 986 m3,累計增油量達 33 413 m3,措施成功率100%,取得了顯著的調剖、降壓增注和穩(wěn)油控水效果。下面以渤海P油田B1注采井組為例介紹該技術的具體應用情況。
根據(jù)渤海P油田B1注采井組的地質油藏特征,利用室內優(yōu)選的生氣體系和發(fā)泡體系,進行層內生成CO2方案設計,以降低該井組注水井的注入壓力,增加注水量的同時提高驅油效率,提高油井產油量。具體步驟為:
1)根據(jù)注水井和生產井的井距、注水層有效厚度、油層孔隙度等油藏資料,利用層內生成CO2數(shù)學模型,計算出措施井注入藥劑的量。
2)根據(jù)井組的具體情況確定藥劑的段塞組合,以確保藥劑在地層中能充分混合反應。B1注采井組注水井B1井的注入段塞組合如表2所示。
3)按照設計在鉆井液池中配制藥劑溶液,分別使用鉆井泵和酸化泵以油管正注的方式將生氣劑、釋氣劑和穩(wěn)定劑籠統(tǒng)注入目的層位,作業(yè)方式為不動管柱作業(yè),施工周期短,作業(yè)成本低。
4)注入過程中根據(jù)現(xiàn)場地層吸水測試結果不斷優(yōu)化藥劑注入排量。前期控制注入速度,使藥劑優(yōu)先進入高滲層進行封堵;后期適當提高注入速度,啟動低滲層。
表3為B1注采井組注水井B1井應用層內生成CO2調驅技術前后吸水剖面測試結果。由表3可知,應用層內生成CO2調驅技術后,強吸水層的吸水能力降低,弱吸水層的吸水能力增強,如吸水能力較弱的第4小層的吸水量占比大幅提高(從5%增至73%),而主力吸水層第3小層的吸水量占比顯著減小(從69%降至13%),表明層內生成CO2調驅技術取得了良好的調剖效果。
應用層內生成CO2調驅技術后,注水井B1井的視吸水指數(shù)提高了24.6%,累計增注量達20 721 m3。與注水井B1井對應的8口受效生產井累計凈增油量 2 430 m3,考慮遞減后的增油量 4 724 m3,平均有效期長達5個月。
圖 4 不同發(fā)泡體系的發(fā)泡體積和半衰期Fig.4 Foam volume and half-life of different foaming systems
圖 5 泡沫加入不同穩(wěn)定劑后的封堵性能Fig. 5 Comparison of plugging performance of plugging systems with different stabilizers
表 2 B1井層內生成CO2注入段塞組合Table 2 Slug formation form in-situ CO2 generation in Well B1
表 3 層內生成CO2調驅技術應用前后注水井B1井吸水剖面測試結果Table 3 Comparison of water absorption profile in Well B1 before and after measurement of in-situ CO2 generation
1)針對渤海P油田注水開發(fā)存在的問題,采用了集調剖、驅油和增注于一體的層內生成CO2調驅技術,通過室內試驗優(yōu)選出了層內生成CO2體系配方:生氣劑A+釋氣劑D構成生氣體系,0.2%起泡劑2+0.1%發(fā)泡劑5+穩(wěn)定劑1構成發(fā)泡體系。
2)現(xiàn)場應用表明,層內生成CO2調驅技術可以解決渤海P油田注水開發(fā)存在的問題,建議在該油田推廣應用。