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      高耐磨循環(huán)流化床鍋爐風(fēng)帽研究及應(yīng)用

      2020-06-21 00:08周亭亭石東平
      關(guān)鍵詞:循環(huán)流化床鍋爐

      周亭亭 石東平

      【摘 要】內(nèi)蒙古華電烏達熱電有限公司UG-480/13.7-M循環(huán)流化床鍋爐,由于當(dāng)初布風(fēng)板及風(fēng)帽設(shè)計經(jīng)驗的欠缺,造成機組運行中爐膛布風(fēng)板阻力小,出現(xiàn)流化不均、結(jié)焦現(xiàn)象;飛灰底渣含碳量較同類型機組偏高;風(fēng)帽磨損嚴重,造成水冷風(fēng)室進渣,運行工況不斷惡化;風(fēng)機電耗增加,鍋爐受熱面存在磨損等問題;經(jīng)過對風(fēng)帽進行了技術(shù)改造后,改善了流化狀況,降低了受熱面磨損,延長風(fēng)帽使用周期,提高了鍋爐的可靠性、經(jīng)濟性。

      【關(guān)鍵詞】循環(huán)流化床鍋爐;布風(fēng)板;風(fēng)帽

      1改造前基本情況

      內(nèi)蒙古華電烏達熱電有限公司(以下簡稱烏達電廠)兩臺鍋爐是無錫鍋爐廠早期產(chǎn)品,鍋爐布風(fēng)板布風(fēng)板的橫斷面為15330×3700 mm2,水冷管屏的管子直徑φ76×10mm,節(jié)距160mm,材料:20G,其上布置2130只內(nèi)嵌逆流柱型風(fēng)帽,風(fēng)帽采用耐磨高溫合金精密鑄造并具有防漏功能,風(fēng)帽的橫向和縱向節(jié)距皆為160mm。

      2013年針對設(shè)備存在的問題,利用機組檢修期間通過技改工程對設(shè)備進行改造。布風(fēng)裝置改造后燃燒優(yōu)化調(diào)整通過總風(fēng)量、一二次風(fēng)配比、上下二次風(fēng)配比、運行床壓等參數(shù)的調(diào)整,將最高點床溫控制到960℃以內(nèi),平均床溫降低10℃以上,較改造前降低明顯;流化風(fēng)量由改造前的220000Nm3/h降至175000Nm3/h;氧量由原來的甲側(cè)4.0%,乙側(cè)3.7%降至甲側(cè)3.3%,乙側(cè)2.5%;NOx排放值由改造前的330mg/Nm3,降至230mg/Nm3。三大風(fēng)機的總電流(一次風(fēng)機、二次風(fēng)機、引風(fēng)機)平均值為390A,對比改造前的434A,降低了44A;

      改造后幾年,機組一直處于高負荷狀態(tài)下運行,導(dǎo)致爐膛布風(fēng)板風(fēng)帽出現(xiàn)不同程度的磨損。并且在機組檢修期間,風(fēng)帽的檢修工作量較大,風(fēng)帽損壞數(shù)量呈上升趨勢。并且風(fēng)帽芯管有脫落或磨損的情況發(fā)生;2015-2016年相繼對機組回料閥及分離器入口煙道進行優(yōu)化改造,改造后爐膛返料量增加,鍋爐床溫降低,石灰石投入量降低,但是返料量增加后對爐膛風(fēng)帽的磨損加劇,而且冷渣器噴渣嚴重,多次燙傷檢修人員。2018年后,#1、2鍋爐相繼發(fā)生了因風(fēng)帽磨損,芯管斷裂造成的水冷風(fēng)室進渣問題,導(dǎo)致#1.2鍋爐運行參數(shù)異常,床溫較高,機組負荷受限,影響機組發(fā)電量;另外,風(fēng)帽和芯管磨損脫落后,布風(fēng)板阻力特性發(fā)生改變,布風(fēng)均勻性降低造成鍋爐床溫分布偏差升高,爐內(nèi)干法脫硫用石灰石粉投入量增加,生產(chǎn)成本提高,機組運行的經(jīng)濟性降低。

      2改造的理論依據(jù)

      循環(huán)流化床鍋爐爐內(nèi)流態(tài)化的穩(wěn)定由水冷風(fēng)室布風(fēng)板壓降和料層壓降兩部分共同決定,水冷風(fēng)室布風(fēng)板壓降與氣體速度u的平方成正比,而料層壓降在流態(tài)化以后隨u增大而減小。如果水冷風(fēng)室布風(fēng)板阻力偏低,風(fēng)室壓力就會如圖1所示,出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài),表現(xiàn)為在某一操作氣速下出現(xiàn)三種工作點,布風(fēng)板上某些區(qū)域氣體以u2通過,形成氣相通道而另外一些區(qū)域氣體以u1通過,作為固定床無法流化固體顆粒層,而當(dāng)脈動壓力增值大于水冷風(fēng)室布風(fēng)板阻力時,床料就會漏入風(fēng)室。因此給通過布風(fēng)板的氣流以一定阻力,能使布風(fēng)板具有均勻的氣流速度分布,取得良好的流化工況,并維持流化床層的穩(wěn)定。

      采用合理結(jié)構(gòu)的風(fēng)帽,能夠優(yōu)化布風(fēng)板的阻力特性,減少風(fēng)帽磨損,降低流化不良造成的結(jié)焦等風(fēng)險,提高機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

      一般循環(huán)流化床鍋爐設(shè)計布風(fēng)板的開孔率3~5%,進一步減小風(fēng)帽小孔尺寸,會造成高負荷運行時,流化風(fēng)量進一步降低。鍋爐運行時,當(dāng)通過調(diào)整二次風(fēng)量無法滿足燃燒所需總風(fēng)量要求時,需要通過增加流化風(fēng)量的方式提高總風(fēng)量;進一步提高流化風(fēng)量,水冷風(fēng)室布風(fēng)板阻力會進一步提高,從而造成一次風(fēng)機電耗加大。因此,布風(fēng)板優(yōu)化的條件(1)額定工況下,當(dāng)流化風(fēng)量滿足正常流化需要,通過二次風(fēng)調(diào)整能夠達到鍋爐燃燒所需總風(fēng)量的要求;(2)大量運行經(jīng)驗表明,鍋爐額定工況下布風(fēng)板約占床層總阻力(布風(fēng)板阻力加料層阻力)的1/3,才能維持床層的穩(wěn)定運行。

      解決床料進入水冷風(fēng)室,能夠優(yōu)化布風(fēng)板的阻力特性,降低流化不良造成的結(jié)焦風(fēng)險,提高機組運行的安全性和經(jīng)濟性。

      3改造方案

      烏達電廠通過調(diào)查走訪無錫鍋爐廠和周邊循環(huán)流化床鍋爐電廠,并結(jié)合現(xiàn)場的實際運行情況,確定了冷渣器噴渣和床料進入水冷風(fēng)室的解決方案:

      1.(1)風(fēng)帽的芯管與布風(fēng)板鰭片連接部位進行滿焊,保證嚴密性;(2)將水冷風(fēng)室頂部輕質(zhì)保溫料進行拆除,將芯管與布風(fēng)板鰭片進行焊接;(3)將風(fēng)帽芯管加裝1個套管,套管與布風(fēng)板鰭片進行滿焊,風(fēng)帽芯管與套管進行點焊固定。

      2.在不改變風(fēng)帽出風(fēng)孔數(shù)量、大小及傾斜角度的前提下,取消原有風(fēng)帽頂部的開孔與進風(fēng)管堵頭焊接的固定設(shè)計。將風(fēng)帽的頂端四周設(shè)計增加8mm高的圓周狀凸臺。運行中灰渣在風(fēng)帽頂部流化速度降低,解決風(fēng)帽外罩與進風(fēng)管堵板固定焊接部位的磨損、脫焊現(xiàn)象,消除風(fēng)帽固定方式的隱患。

      3.改變布風(fēng)板下渣管高度,將原來的下渣管高度13cm調(diào)整到18cm

      4改造后運行情況

      2020年烏達電廠利用機組大修分別對#1、2鍋爐爐膛布風(fēng)板風(fēng)帽和芯管進行改造,改造后效果較好。目前,#1、2機組未出現(xiàn)床料進入水冷風(fēng)室和冷渣器噴渣的問題。機組各運行參數(shù)控制在規(guī)程范圍內(nèi);有效降低了設(shè)備維修工作量,提高維修效率,減少設(shè)備的維護成本(修復(fù)耐火材料、人工成本、放渣成本、水冷風(fēng)室清渣成本),提高了機組安全性。從根本上解決了循環(huán)床鍋爐風(fēng)帽在灰分較高的煤質(zhì)情況下,延長風(fēng)帽使用周期,提高了鍋爐的可靠性、經(jīng)濟性。

      5結(jié)論

      風(fēng)帽改造后,爐內(nèi)流化明顯好轉(zhuǎn),減輕了受熱面磨損,鍋爐運行可靠性提高,使機組運行參數(shù)控制在規(guī)程范圍內(nèi),風(fēng)機電耗降低,減少生產(chǎn)成本的投入;在機組檢修時,降低設(shè)備的維修工作量,降低設(shè)備維護成本;

      本項目的研究成果不僅為現(xiàn)場解決問題,而且使得風(fēng)帽在灰分較高的煤質(zhì)情況下,設(shè)備使用周期改善,檢修維護工作量降低。

      (作者單位:內(nèi)蒙古華電烏達熱電有限公司)

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