尹宏軍,趙自鑫,陳晨,王富亮
(鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司,遼寧 營口115007)
高爐爐役后期,需要加入鈦礦或鈦球進(jìn)行護(hù)爐,在高爐爐缸內(nèi)形成 Ti(C、N),并沉積于爐缸受侵蝕部位的工作面或磚縫 之中,對高爐爐襯起到了保護(hù)作用。鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司從2017年開始使用鈦球進(jìn)行高爐護(hù)爐,導(dǎo)致鐵水的鈦含量顯著升高,鐵水平均鈦含量從0.035%提高到 0.120%,最高達(dá)到 0.200%,鐵水液面結(jié)殼、鐵水罐口粘渣嚴(yán)重,增加了煉鋼脫硫扒渣鐵損量和轉(zhuǎn)爐爐內(nèi)回硫量,嚴(yán)重影響了煉鋼安全生產(chǎn)、成本及質(zhì)量的控制。據(jù)了解,目前國內(nèi)有的鋼廠采用噴吹過程加入鈉鹽,降低脫硫渣熔點(diǎn),但效果不明顯[1]。因此,鞍鋼股份有限公司鲅魚圈鋼鐵分公司煉鋼部(以下簡稱“煉鋼部”)開展了高鈦鐵水渣鐵分離的研究,研制了一種改性劑,用于鐵水預(yù)處理,取得了降低扒損和減少回硫的效果。
煉鋼部有三座鐵水脫硫、扒渣裝置,采用的是德國PLOYSIUS復(fù)合噴粉脫硫及扒渣設(shè)備。鐵水預(yù)脫硫噴吹系統(tǒng)以氮?dú)庾鳛檩斔蜌怏w,采用高壓、濃相、復(fù)合噴粉工藝,可以噴吹 CaO+Mg 粉[2]。噴粉槍采用倒T型噴槍,鐵水噴粉脫硫結(jié)束后,鐵水罐內(nèi)有大量的脫硫渣,采用液壓扒渣機(jī)對脫硫后的鐵水進(jìn)行扒渣。工藝流程為:倒罐間測溫取樣(脫硫前)→鐵水罐吊運(yùn)至運(yùn)輸傾翻車→傾翻車開至噴吹位→啟動(dòng)噴槍對鐵水進(jìn)行噴吹→噴吹結(jié)束測溫取樣(脫硫后)→傾翻鐵水罐進(jìn)行扒渣操作→扒渣結(jié)束運(yùn)輸至吊罐位→鐵水吊運(yùn)至轉(zhuǎn)爐。
本文研究了高鈦鐵水對煉鋼工序及指標(biāo)的影響,具體闡述如下。
高鈦鐵水加入釩鈦礦后,渣系有所變化,低堿度、高TiO2、高鐵損的鐵水渣呈液態(tài),鐵水罐粘罐嘴和結(jié)渣情況嚴(yán)重,影響脫后渣的扒除,造成轉(zhuǎn)爐冶煉低硫鋼時(shí)爐內(nèi)產(chǎn)生回硫現(xiàn)象[3],對鐵水罐的運(yùn)行產(chǎn)生了很大的安全隱患,同時(shí)增加了鐵水罐的使用維護(hù)難度。
由于高鈦鐵水造成渣鐵粘稠,同時(shí)渣鐵不易分離,對煉鋼工序影響較大。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)后做出扒損與鐵水鈦含量的關(guān)系見圖1。由圖1可以看出,隨著鐵水鈦含量的升高,扒損呈明顯增加趨勢。
扒損方差分析結(jié)果見表1。從表1看出,扒損與鐵水鈦含量強(qiáng)相關(guān),與鐵水溫度、鐵水鈦加硅含量相關(guān)性不強(qiáng),其中鐵水鈦含量總貢獻(xiàn)度為64.42%。
對不同脫硫目標(biāo)值罐次轉(zhuǎn)爐冶煉過程的回硫進(jìn)行跟蹤分析發(fā)現(xiàn),隨著鐵水中鈦含量的增加,轉(zhuǎn)爐冶煉過程的回硫量顯著增加,深脫硫鋼種(目標(biāo)硫含量在0.005%以下罐次的)轉(zhuǎn)爐回硫量增加最為明顯,達(dá)到0.001%以上。
高鈦鐵水在運(yùn)輸過程中有 Ti(N、C)等高熔點(diǎn)的物質(zhì)析出,爐渣的流動(dòng)性變差,熔化溫度升高。由于脫硫溫度范圍內(nèi)熔渣的流動(dòng)性較差,導(dǎo)致渣鐵分離困難,扒渣鐵損高。查閱文獻(xiàn)得知,通過調(diào)整脫硫渣的堿度,加入CaF2、Na2CO3等物質(zhì)改善鐵水渣的物理性能,有利于促進(jìn)渣鐵分離。因此,在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)對不同堿度、不同F(xiàn)-含量、不同Na2O含量鐵水渣的熔化溫度和粘度進(jìn)行了測定[4]。根據(jù)實(shí)驗(yàn)室測定結(jié)果,熔化溫度及粘度最低時(shí)對應(yīng)的鐵水渣成分F-為8%,Na2O為2%,堿度為1.0~1.3。據(jù)此計(jì)算出鐵水渣改性劑的組分及含量見表2。
為將鐵水渣成分及堿度調(diào)整至目標(biāo)范圍,準(zhǔn)備如下:
(1)每罐渣量按3 t計(jì)算,其中鐵水渣2.5 t,噴入鈍化石灰粉0.5 t。
(2)鐵水渣中 CaO含量為 21.1%,SiO2含量為10.5%。
(3)為調(diào)整目標(biāo)渣的堿度,加入聚渣劑,聚渣劑中SiO2含量為60%。
(4)改性劑加入量每罐控制在 0.5~0.8 t,聚渣劑加入量控制在0.5 t。
噴吹前向鐵水罐內(nèi)加入500 kg改性劑,將鐵水渣成分及堿度調(diào)整至目標(biāo)范圍,降低鐵水渣的熔點(diǎn)和粘度,促進(jìn)渣鐵分離。
鲅魚圈的鐵水條件有兩種,見表3所示。
根據(jù)鲅魚圈的實(shí)際生產(chǎn)情況確定改性劑的成分及熔點(diǎn)見表4。
表4 改性劑的成分及熔點(diǎn)Table 4 Compositions and Melting Point of Modified Agent
鐵水罐進(jìn)脫硫站后開至噴吹位,因改性劑與爐渣反應(yīng)會(huì)有部分白煙外溢,因此要將脫硫除塵和氮封裝置打開,之后利用電葫蘆吊將500 kg改性劑加入鐵水罐內(nèi)。
加入改性劑前后的鐵水扒渣效果對比見圖2。由圖2可見,加入改性劑后,扒渣板粘渣較少,說明鐵水渣粘度降低,渣鐵易于分離,由此看出,改性劑效果較好。取樣對比分析加入改性劑前后的渣樣成分及堿度,結(jié)果見表5。由表5看出,加入改性劑后,渣中全鐵由26.14%降至8.66%,降低了17.48%;堿度由2.468降至1.448,降低了41.3%。
圖3 加入改性劑前后的鐵水扒渣效果對比Fig.3 Comparisons of Hot Metal during Slag Removal before and after Adding Modified Agent
表5 加入改性劑前后渣樣成分及堿度Table 5 Compositions and Basicity of Slag Specimen before and after Adding Modified Agent
相同鋼種加入改性劑后,扒損由原來的4.81 t/罐降至3.69 t/罐,降低了1.12 t/罐;爐內(nèi)回硫量由0.004 8%降至0.003 7%,降低了0.001 1%,可以生產(chǎn)成品硫含量0.008 0%以下的超低硫鋼種。
高爐爐役后期加入釩鈦礦后渣系有所變化,導(dǎo)致鐵水渣粘、渣鐵分離困難。向鐵水罐中添加改性劑后,能夠有效降低鐵水渣粘度,解決了渣鐵分離困難、液面結(jié)殼及鐵水罐口粘渣等問題,轉(zhuǎn)爐脫硫扒損降低了1.12 t/罐,回硫量降低了0.001 1%,可以生產(chǎn)成品硫含量0.008 0%以下的超低硫鋼種。