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      中支濾棒成型機中線膠施膠及供膠方式的改進

      2020-06-22 14:21:40
      機械工程與自動化 2020年3期
      關(guān)鍵詞:膠量膠槍濾棒

      喻 濤

      (紅云紅河集團 曲靖卷煙廠,云南 曲靖 655001)

      0 引言

      濾棒生產(chǎn)過程中,醋酸纖維絲束被成型紙包裹成型為濾棒,為防止絲束滑動,在成型紙上連續(xù)施加一定量的中線膠,其主要成分為乳膠,涂膠寬度為1 mm左右[1]。施膠方式為針式涂膠模式,噴膠嘴直接與成型紙接觸,膠液涂抹在成型紙上。供膠方式為自流式,膠液由儲膠箱沿膠管流入膠槍,膠量的大小通過手動閥門調(diào)節(jié)。生產(chǎn)中存在膠液斷流、膠量不能精確調(diào)節(jié)[2]等現(xiàn)象。中支濾棒成型機采用的成型紙為一種高透氣度成型紙,透氣度為10 000 CU,膠液反滲嚴(yán)重。為此,本文采用伺服控制系統(tǒng)對中線膠施膠及供膠方式進行了改進。

      1 原供膠系統(tǒng)的組成及工作方式

      原中支濾棒成型機中線膠供膠系統(tǒng)主要由儲膠箱、手動閥、膠管和膠槍、電磁閥等組成,如圖1所示。施膠方式為針式涂膠模式,供膠方式為自流式,膠量調(diào)節(jié)通過手動調(diào)節(jié)閥門開度的方式實現(xiàn)。

      圖1 原供膠系統(tǒng)的組成

      設(shè)備生產(chǎn)時確保打開手動閥,此時若成型機啟動,光電開關(guān)已檢測到生產(chǎn)的濾棒條,且延時到設(shè)定的時間后,電磁閥打開,壓縮空氣進入膠槍,打開膠槍噴嘴針[3],膠液以自流的方式涂抹到成型紙上,形成一條約1 mm寬的膠痕。成型機停機時,電磁閥關(guān)閉,膠槍內(nèi)的噴嘴針關(guān)閉噴嘴,施膠過程結(jié)束。

      2 原供膠系統(tǒng)存在的問題

      生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)供膠系統(tǒng)主要存在以下問題:①通過手動閥門的開度來控制膠量,不能準(zhǔn)確控制施膠量的大小;②中線膠膠量由閥門的開度控制,與設(shè)備運行速度無直接對應(yīng)關(guān)系;③由于采用高透氣度成型紙,膠液滲透嚴(yán)重,導(dǎo)致成型舌、壓板、喇叭嘴等處積膠嚴(yán)重,易造成濾棒圓周不穩(wěn)、表面壓印等質(zhì)量問題,因此須操作工手動停機進行清理,降低了設(shè)備的有效作業(yè)率,增加了原輔材料的消耗,若調(diào)小膠量,又會導(dǎo)致絲束粘接不牢,濾棒在固化后出現(xiàn)縮頭現(xiàn)象;④采用重力自流式供膠,流量可控性差,當(dāng)膠管內(nèi)部存在干膠或空氣時,生產(chǎn)過程中易造成膠線的斷續(xù),甚至出現(xiàn)斷流現(xiàn)象。

      3 改進方案及具體實施

      3.1 總體方案及工作原理

      為解決以上問題,設(shè)計了一種伺服驅(qū)動系統(tǒng),其控制原理如圖2所示,將原有的自流式供膠、接觸式施膠的方式改進為齒輪泵供膠、非接觸式螺旋噴膠方式。為此,在原有PLC控制系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加一臺伺服控制器來控制中線膠電機以驅(qū)動齒輪泵為螺旋噴膠膠槍供膠。伺服控制器與PLC之間采用PROFIBUS-DP總線進行數(shù)據(jù)交換,通過參數(shù)通道和過程通道來相互傳遞數(shù)據(jù)信息。伺服控制器與開松輥電機中間通過X9、X10端口進行數(shù)頻級聯(lián),實現(xiàn)中線膠電機速度的比例跟隨。濾棒中線膠膠量的顯示、膠量的加減等通過修改觸摸屏程序添加到觸摸屏畫面,在觸摸屏上進行顯示和操作。

      3.2 機械部分的改進及實現(xiàn)

      機械部分的改進如圖3所示。保留原有的膠箱,膠箱安裝位置不變;在清洗、安裝膠箱時,為防止膠液從膠箱中泄漏,保留原有的手動閥;由于單支濾棒的中線膠膠量低,故齒輪泵的轉(zhuǎn)速低,為使齒輪泵在低速下運轉(zhuǎn),在伺服電機后增加齒輪減速箱、帶輪、同步齒形帶;增加齒輪泵,齒輪泵進料口連接膠箱,出料口通過膠管為螺旋噴膠膠槍供膠;取消原有的接觸式膠槍,改用非接觸式螺旋噴膠膠槍,該膠槍的噴膠嘴與成型紙并不直接接觸,距離為5 mm左右。膠槍工作時,噴膠嘴在成型紙上產(chǎn)生一條螺旋形狀的膠痕。

      圖2 改進后的控制系統(tǒng)原理圖

      圖3 機械部分的改進

      3.3 電氣部分的改進及實現(xiàn)

      由于原設(shè)備主機運行控制采用倫茨伺服系統(tǒng),為保證控制方式的一致性及便于程序修改,中線膠獨立伺服驅(qū)動仍采用倫茨9300系列伺服控制器與倫茨伺服電動機??刂破鞯氖鼓懿捎脙?nèi)部供電方式,端子X5/A1為24 V電源,使能端子X5/28直接連接端子X5/A1;在成型機操作面板上安裝一旋鈕開關(guān),接入PLC輸入模塊,以實現(xiàn)手動控制中線膠泵的啟動和停止;伺服控制器通過PROFIBUS-DP總線與主機PLC進行通訊[4],在AIF端口安裝PROFIBUS-DP通訊模塊2133IB,該通訊模塊適配幾乎所有倫茨變頻、伺服產(chǎn)品,可作為PROFIBUS-DP總線系統(tǒng)中的從站,過程通道通訊最多可設(shè)置12個過程字,支持參數(shù)通道通訊,可讀、寫所有倫茨產(chǎn)品的內(nèi)部參數(shù)。

      采用倫茨伺服控制器的數(shù)字頻率級聯(lián)方式實現(xiàn)伺服電機的速度同步。數(shù)頻級聯(lián)是純粹的數(shù)字信號傳輸,信號傳輸非常精確,具有很高的可靠性。伺服控制器之間使用數(shù)頻線進行連接,由頻率輸出端口X10輸出,作為下一個控制器的輸入信號,從下一個伺服控制器的X9端口輸入。

      3.4 PLC控制程序及操作界面的修改

      在軟件STEP7中進行硬件組態(tài)[5],在原有的PROFIBUS-DP網(wǎng)絡(luò)上添加通訊模塊2133IB,DP地址設(shè)定為11。過程數(shù)據(jù)用于PLC控制和監(jiān)視控制器,參數(shù)數(shù)據(jù)用于讀寫控制器的參數(shù),本例中需要使用參數(shù)通道和過程通道與PLC進行數(shù)據(jù)傳遞,選用8個字節(jié)的參數(shù)數(shù)據(jù)和3個字的過程數(shù)據(jù),即PAR(8 Byte)+PZD(3 Words),起始地址分別為584、592。硬件組態(tài)完成后下載到PLC中。

      對主機PLC控制程序進行修改,添加中線膠泵控制程序。將中線膠泵的接通條件改為:旋鈕開關(guān)接通,成型機啟動,光電開關(guān)檢測到生產(chǎn)的濾棒條,且設(shè)定的延時時間到達。接通條件滿足后,啟動控制字直接用MOVE指令寫入PQW592,伺服控制器啟動,伺服電機跟隨主機速度同步運轉(zhuǎn),同時PLC輸出模塊輸出信號,電磁閥動作,膠槍獲得壓縮空氣,膠嘴打開,開始噴膠;旋鈕開關(guān)關(guān)閉或成型機停機時,將停止控制字用MOVE指令寫入PQW592,伺服控制器停止,同時電磁閥關(guān)閉,停止噴膠。膠量的調(diào)整通過操作觸摸屏上的加減按鈕改變電機速度來實現(xiàn),電機速度用MOVE指令寫入PQW594。

      在觸摸屏上添加中線膠控制界面,包括速度顯示、每米濾棒中線膠含量顯示、膠量修正系數(shù)設(shè)定及膠量加減按鈕,如圖4所示。其中,每米濾棒中線膠含量通過計算得出,計算公式為:

      (1)

      其中:v3為中線膠供膠速度,mg/m;n1為中線膠電機的轉(zhuǎn)速,r/min;v2為膠泵的額定供膠速度,mg/r;i為減速箱、帶輪的速比;n0為主機生產(chǎn)速度,m/min;k為修正系數(shù),可在觸摸屏的界面上進行設(shè)定,以對中線膠施加量進行微調(diào)。

      圖4 觸摸屏操作畫面

      4 結(jié)束語

      本文采用倫茨伺服控制器及伺服電機在原有電控系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,對中支濾棒成型機中線膠的施膠及供膠方式進行了改進。改進后,能夠通過觸摸屏準(zhǔn)確調(diào)整施膠量的大小;膠泵速度與設(shè)備運行速度對應(yīng),當(dāng)設(shè)備速度低時,膠泵轉(zhuǎn)速低,設(shè)備速度高時,膠泵轉(zhuǎn)速增大,保證了單支濾棒膠量的穩(wěn)定;采用非接觸式膠槍施膠,膠槍與成型紙不直接接觸,使得成型紙上膠液的反滲現(xiàn)象得到明顯改觀;將自流式供膠改為膠泵供膠,流量可控,大大降低了無中線膠的幾率。

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