王亮明
傳統(tǒng)的裝配式預應(yīng)力混凝土箱梁先簡支后連續(xù)結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)換在中期完成,由于高程、臨時支座砂子的沉降、空隙預留的位置和處理方法不當,導致拆除臨時支座進行體系轉(zhuǎn)換時橋面瀝青混凝土、二次澆筑的箱梁連接接頭、現(xiàn)澆中橫梁等關(guān)鍵部位都會不同程度的出現(xiàn)裂紋和裂縫,影響工程外觀和實體質(zhì)量。通過創(chuàng)新和優(yōu)化方案,針對高程、臨時支座砂子的沉降、空隙預留的位置和處理方法等關(guān)鍵工序進行控制,使得先簡支后連續(xù)結(jié)構(gòu)在后期進行體系轉(zhuǎn)換取得了成功,不僅保證了施工質(zhì)量,同時解決了工期、成本等問題和矛盾。
國道240(原國道220)蘭考境高場村至何寨段改建工程隴海鐵路分離式立交橋在(東環(huán)城路)公路里程K7+642.821 處與隴海鐵路交叉,交叉處鐵路里程為K453+698.638,道路中心線與鐵路下行線中心線交角為119°;在公路里程K7+307.714 處與縣道007 交叉,交角為106°。工程主要施工項目有:橋梁樁基、承臺、墩柱、蓋梁、預制梁、橋面系工程、排水工程等。全橋共5聯(lián):5×30+25+5×30+4×35+5×30,橋梁總長622 米。橋梁為分離式四幅橋,總寬 49m,人行道凈寬 4.5m,非機動車道凈寬 4.5m,機動車道凈寬 11.5m,橋面設(shè) 2%的單向橫坡。下部結(jié)構(gòu)橋臺采用肋板式橋臺,橋墩采用樁柱接蓋梁;上部結(jié)構(gòu)第二聯(lián)采用現(xiàn)澆箱梁,第一、三、四、五聯(lián)采用裝配式預應(yīng)力混凝土箱梁。第二聯(lián)異形現(xiàn)澆箱梁梁長25m,梁高1.8m,人非混合道橋幅寬10.5m,機動車道寬12.0m。
道路等級:一級公路;荷載標準:公路-I 級;設(shè)計車速:80km/h;立交凈空:隴海鐵路橋下凈空h ≥8.3m、縣道 007 橋下凈空≥5.0m; 場地地震動加速度峰值為 0.15g,地震基本烈度為Ⅶ度; 設(shè)計安全等級:一級。
橋面鋪裝:采用 8cm 厚瀝青混凝土橋面鋪裝、FYT-3 改進型防水層和 10cm 厚 C50 水泥混凝土橋面鋪裝。
護欄 :根據(jù)《公路工程交通安全設(shè)施設(shè)計細則》(JTG/T D81-2006)的規(guī)定,結(jié)合本項目橋梁情況,橋梁外側(cè)采用 SS 級加強型防撞護欄;中分帶護欄采用 Am 級新澤西護欄。
防拋網(wǎng):為防止橋上雜物落入公路上影響行車安全,在上跨公路處橋梁外側(cè)護欄頂部設(shè)小網(wǎng)格鋼 板防拋網(wǎng),防拋網(wǎng)高度高出橋面 2.5m,并接入接地系統(tǒng)。
排水 :上跨公路孔不做泄水孔,橋面排水順縱坡排走,其他橋跨按 5m 間距設(shè)置泄水孔,并由 Φ110 鋼泄水管引入橋下排水系統(tǒng)內(nèi)。
(1)首先按圖紙設(shè)計的位置測量放線出臨時支座(鋼砂筒),檢查位置正確后放置臨時支座(鋼砂筒)并安裝、調(diào)整好圖紙設(shè)計的永久支座,逐跨吊裝預制箱梁,落于臨時支座上(鋼砂筒)成為簡支狀態(tài),及時連接濕接縫鋼筋。
(2)焊接現(xiàn)澆段鋼筋,綁扎端、中橫梁鋼筋;安裝現(xiàn)澆段頂板束波紋管并穿束,波紋管必須保證密封防止?jié)仓炷習r漏漿造成堵塞。在日溫最低時,一起澆筑現(xiàn)澆段、中橫梁及其兩側(cè)與頂板負彎矩束同長度范圍內(nèi)的濕接縫,混凝土達到設(shè)計強度的 90%后,且混凝土齡期不小于 7d 時,對稱張拉負彎矩預應(yīng)力鋼絞線,并壓漿。每聯(lián)箱梁形成連續(xù)的步驟:由邊跨向中跨對稱進行。
(3)負彎矩施工完成后,進行剩余濕接縫鋼筋、模板安裝,澆筑剩余濕接縫混凝土,剩余濕接縫混凝土應(yīng)由跨中向支點澆筑。
(4)焊接頂板鋼束張拉預留槽口處的鋼筋后,進行水泥混凝土鋪裝層施工。水泥混凝土鋪裝層強度及齡期達到設(shè)計要求后對稱拆除一聯(lián)內(nèi)臨時支座(鋼砂筒),完成體系轉(zhuǎn)換。
(5)施工防撞護欄、防水層施工、橋面瀝青混凝土鋪裝層施工、伸縮縫安裝及防拋網(wǎng)、排水管等附屬工程施工。
圖紙說明顯示:①水泥混凝土鋪裝層與防撞護欄不能同時施工,只有水泥混凝土鋪裝層施工完成,體系轉(zhuǎn)換后才能進行防撞護欄施工。不能交叉施工,這樣面臨的問題一是會造成施工人員窩工,增加成本;二是影響工期,為保證不影響工期則需增加人員投入,從而增加成本。
通過創(chuàng)新和優(yōu)化方案,先簡支后連續(xù)體系轉(zhuǎn)換在后期進行。工程施工質(zhì)量有保證且在資源投入一定的情況下能夠進行交叉作業(yè),不僅能減少施工人員投入,而且還能加快施工進度,提前工期,節(jié)約整個項目成本,給其他類似項目提供施工經(jīng)驗。
確保體系轉(zhuǎn)換在后期轉(zhuǎn)換能成功,必須解決的問題一是后期拆臨時支座體系轉(zhuǎn)換時箱梁下落幾乎為0,二次澆筑的箱梁連接接頭、現(xiàn)澆中橫梁無裂縫產(chǎn)生,砼結(jié)構(gòu)和質(zhì)量必須有保證;二是后期體系轉(zhuǎn)換后橋面高程滿足圖紙設(shè)計。施工前項目部多次組織技術(shù)人員研究圖紙和說明,討論方案,并請教相關(guān)專家,最終確定了解決該問題的措施。具體措施如下:
高程提前策劃。下部結(jié)構(gòu)施工時將立柱、蓋梁、支座墊石高程統(tǒng)一降低5-10mm,使得預制箱梁安裝時臨時支座標高比永久支座頂面標高高5-10mm。
最大限度減少臨時支座(鋼砂筒)砂子沉降。每個臨時支座(鋼砂筒)在使用前通過試驗室壓力機試壓,基本消除砂子沉降。
5-10mm 空隙預留的位置和處理方法。永久支座和梁底后裝B 鋼板安裝時,使永久支座和梁底后裝B 鋼板密貼,臨時支座(鋼砂筒)標高比永久支座頂面標高高出的5-10mm 預留到箱梁底部與梁底后裝B 鋼板之間,待二次澆筑箱梁連接接頭時一并用同標號混凝土填充。
圖1 箱梁端頭底部、B鋼板、支座、支座墊石的關(guān)系圖
這樣所有橋面施工完成后拆除臨時支座進行體系轉(zhuǎn)換時,橋梁上部下落幾乎為0,不僅不會造成二次澆筑的箱梁連接接頭、現(xiàn)澆中橫梁處產(chǎn)生裂縫,而且也能保證橋面高程滿足圖紙設(shè)計要求。
(1)首先按圖紙設(shè)計的位置測量放線出臨時支座(鋼砂筒),檢查位置正確后放置臨時支座(鋼砂筒)并安裝、調(diào)整好圖紙設(shè)計的永久支座,逐跨吊裝預制箱梁,落于臨時支座上(鋼砂筒)成為簡支狀態(tài),及時焊接濕接縫鋼筋,焊縫質(zhì)量要符合規(guī)范要求,確保安全。
(2)焊接現(xiàn)澆段鋼筋,綁扎端、中橫梁鋼筋;安裝現(xiàn)澆段頂板束波紋管并穿束,波紋管必須保證密封防止?jié)仓炷習r漏漿造成堵塞。在日溫最低時,一起澆筑現(xiàn)澆段、中橫梁及其兩側(cè)與頂板負彎矩束同長度范圍內(nèi)的濕接縫,混凝土達到設(shè)計強度的 90%后,且混凝土齡期不小于 7d 時,對稱張拉負彎矩預應(yīng)力鋼絞線,并壓漿。
(3)負彎矩施工完成后,進行剩余濕接縫鋼筋、模板安裝,驗收合格后澆筑剩余濕接縫混凝土。
(4)焊接頂板負彎矩鋼束張拉預留槽口處的鋼筋后,進行半幅水泥混凝土鋪裝層施工,同時施工另半幅防撞護欄。
(5)施工防水層、橋面瀝青混凝土鋪裝層施工、伸縮縫施工及防拋網(wǎng)、排水管安裝等附屬工程施工。
(6)對稱拆除一聯(lián)內(nèi)臨時支座,完成體系轉(zhuǎn)換。
(1)箱梁吊裝
1)臨時支座制作
臨時支座采用6mm 鋼板加工,分為上、下兩部分,加工后需確保上部能夠套入下部;下部結(jié)構(gòu)底部留M20螺栓孔,便于后期泄砂。
2)預制箱梁預應(yīng)力孔道壓漿強度達到40Mpa 后,逐孔吊裝箱梁,置于臨時支座上成為簡支狀態(tài)。
(2) 永久支座安裝
1)將支座墊石頂面及周圍的水泥漿、灑落的混凝土塊等雜物清理,表面應(yīng)干凈、平整。
2)按圖紙設(shè)計的位置和尺寸測量放線,在支座墊石上畫出支座位置中心線。將橡膠支座安放在支座墊石上,使支座的中心線同支座墊石中心相重合,支座安裝準確。
3)橡膠支座安裝完成后,再安裝B 鋼板,鋼板上焊錨固鋼筋與梁體相連接。B 鋼板視作現(xiàn)澆中橫梁梁模板的一部分進行澆筑。為防止漏漿,在鋼板之間四周空隙處,用雙面膠填設(shè)。
(3)鋼筋安裝
鋼筋均在鋼筋加工場內(nèi)加工完成后,汽車吊吊運至工作面,鋼筋的加工工藝符合《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T F50-2011)各項要求:
1)鋼筋存放、下料和加工場地進行硬化,鋼筋存放時用工字鋼墊高30cm,上面蓋以塑料防水布,保持清潔,以防污染。
2)在混凝土澆筑之前,鋼筋作為隱蔽工程,必須按隱蔽工程的檢查報驗要求,進行驗收。
(4)負彎矩波紋管安裝
在中橫梁混凝土施工時應(yīng)做好負彎距張拉施工的防護措施,先穿好鋼絞線,并接好該部位的波紋管(扁型金屬波紋管),后接的波紋管兩頭和以前預留的波紋管進行銜接,銜接兩頭應(yīng)保證有和以前的波紋管同直徑長的接頭尺寸進行搭接,并且接口用膠帶裹緊防止漏漿,混凝土施工完以后應(yīng)對混凝土表面進行拉毛,拉毛深度為1~2mm。
(5)模板安裝
模板安裝之前對梁體的端頭進行鑿毛,鋼筋表面的油漬、漆度、鱗銹等清除干凈,使得梁體和鋼筋與現(xiàn)澆混凝土能夠更好的結(jié)合。安裝中橫梁底模時底模中線和蓋梁的中心線必須重合,安裝中橫梁底模在支座位置時采用雙面膠四周圍包裹橡膠支座,防止在施工混凝土時混凝土污染支座,模板間有縫隙地方用施工棉(或雙面膠)塞死,底模支撐加固采用5×10cm 的方木,縱橫向方木間的空隙用木楔楔死。
兩側(cè)模板用 5×10cm 的方木作為背方間距控制在70 ~80cm 之間,模板上下用Φ14 拉桿拉緊。
(6)現(xiàn)澆部位混凝土澆筑
澆筑施工之前用水濕潤箱梁混凝土,保證梁體和現(xiàn)澆混凝土接觸良好?;炷翝仓捎闷嚤萌肽?。使用插入式振動棒振動時,水平移動間距不得超過振動棒作用半徑的1.5 倍,考慮到振動器的有效半徑,其間距以不超過50cm 為宜,與側(cè)模保持50mm 左右的距離;插入式振動棒的振動深度,一般不超過振動棒長的2/3 ~3/4,分層澆筑時,插入下層混凝土50mm 左右的距離,使上下層混凝土結(jié)合牢固。
混凝土振搗時遵循快插慢拔的原則,.混凝土振搗時采用平行式或梅花式,但是不得漏振、欠振、過振;混凝土澆筑后,立即進行振搗,振搗時間要合適,一般可控制在25s ~40s。
混凝土振搗密實的標準:表面停止沉落,或沉落不顯著;振搗不再出現(xiàn)顯著氣泡,或振動器周圍無氣泡冒出;混凝土表面呈現(xiàn)平坦、浮漿;混凝土已將模板邊角部位填滿充實。
(7) 養(yǎng)生
混凝土施工后,采用土工布及時進行覆蓋并灑水養(yǎng)護,養(yǎng)護時間應(yīng)符合規(guī)范要求(7 天)。
(8)負彎矩預應(yīng)力張拉、壓漿
混凝土強度、齡期達到圖紙設(shè)計要求后,進行張拉、壓漿。
1)預應(yīng)力鋼絞線張拉:張拉時通過張拉應(yīng)力和伸長量進行控制,以張拉應(yīng)力為主,伸長量進行校核。
2)孔道壓漿:壓漿工作在張拉作業(yè)完成后便開始施工??椎缐簼{采用真空壓漿工藝,壓漿工藝控制要點:
①張拉后切除外露多余鋼絞線,壓漿前用壓力水沖洗濕潤孔道,并用空壓機吹除孔內(nèi)積水。
②停止壓漿的標準:檢查所壓出水泥漿的稠度,直至稠度均勻一致流動順暢后,關(guān)閉出漿端閥門。
③壓漿時,每一工作班應(yīng)留取試塊,標準養(yǎng)護28d 后,檢查其抗壓強度作為水泥漿質(zhì)量的評定依據(jù)及檔案資料。
④按規(guī)定填寫完整的壓漿記錄。
連接頂板鋼束張拉預留槽口處的鋼筋后,進行半幅橋面現(xiàn)澆層(水泥混凝土鋪裝)施工,同時施工另半幅護欄。
施工防水層施工、進行橋面瀝青混凝土鋪裝施工、伸縮縫安裝、及防拋網(wǎng)、排水管等附屬工程施工。
(9)體系轉(zhuǎn)換
對稱拆除一聯(lián)內(nèi)臨時支座,完成簡支變連續(xù)體系的轉(zhuǎn)化。
傳統(tǒng)的體系轉(zhuǎn)換方法和工藝,由于高程、臨時支座砂子的沉降、空隙預留的位置和處理方法不當,導致拆除臨時支座進行體系轉(zhuǎn)換時橋面瀝青混凝土、二次澆筑的箱梁連接接頭、現(xiàn)澆中橫梁等關(guān)鍵部位都會不同程度的出現(xiàn)裂紋和裂縫,影響工程外觀和實體質(zhì)量。為確保體系轉(zhuǎn)換在后期轉(zhuǎn)換能成功必須對關(guān)鍵技術(shù)和工序進行創(chuàng)新。
(1)高程處理。下部結(jié)構(gòu)施工時將立柱、蓋梁、支座墊石高程統(tǒng)一降低5-10mm,使得箱梁安裝時臨時支座標高比永久支座頂面標高高5-10mm。
(2)臨時支座(鋼砂筒)砂子沉降處理。每個臨時支座在使用前通過試驗室壓力機試壓,基本消除砂子沉降。
(3)5-10mm 空隙預留的位置確定和處理。永久支座和梁底后裝B 鋼板安裝時,使永久支座和梁底后裝B 鋼板密貼,臨時支座標高比永久支座頂面標高高出的5-10mm 預留到箱梁底部與梁底后裝B 鋼板之間,待二次澆筑箱梁連接接頭時一并用混凝土澆筑。
先簡支后連續(xù)結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)換在后期進行。在資源投入一定的情況下能夠進行交叉作業(yè),不僅能減少施工人員投入,而且還能加快施工進度,提前工期,節(jié)約整個項目成本。
國道240(原國道220)蘭考境高場村至何寨段改建工程隴海鐵路分離式立交橋已通車。
體系轉(zhuǎn)換完成后技術(shù)人員對橋面高程進行了復測,經(jīng)復測滿足設(shè)計及規(guī)范要求;對橋面瀝青混凝土、二次澆筑的箱梁連接接頭、現(xiàn)澆中橫梁等關(guān)鍵部位進行仔細的外觀檢查,均無裂縫產(chǎn)生,外觀質(zhì)量合格。
該項目施工過程中作業(yè)人員數(shù)量在未增加的情況下,主線橋提前一個月通車,作業(yè)隊伍施工人員人工費成本節(jié)約一半,項目部成本也明顯降低,經(jīng)濟效益明顯與社會效益顯著。裝配式預應(yīng)力混凝土箱梁先簡支后連續(xù)結(jié)構(gòu)體系轉(zhuǎn)換在后期進行,該技術(shù)能夠很好的保證施工質(zhì)量和工期,值得推廣和應(yīng)用。