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      華北油田潛山井安探2x1井套管開窗側(cè)鉆技術(shù)

      2020-06-27 14:06康志馨左銘甘惠娟
      石油研究 2020年4期
      關(guān)鍵詞:潛山鉆井技術(shù)鉆井液

      康志馨 左銘 甘惠娟

      摘要:應(yīng)用套管開窗側(cè)鉆技術(shù)對老井進(jìn)行改造,可以有效節(jié)省鉆井投資成本,可對老井未開發(fā)區(qū)域進(jìn)行進(jìn)一步的開發(fā)和利用。本文詳細(xì)介紹了安探2x1在177.8mm套管內(nèi)開窗側(cè)鉆鉆完井技術(shù),包括套管鉆塞通刮一體工具的應(yīng)用、一體式導(dǎo)斜器套管開窗技術(shù)、側(cè)鉆鉆井技術(shù)、KCL復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液技術(shù)、127mm尾管完井技術(shù)。該井作為楊稅務(wù)潛山第一口177.8mm套管開窗側(cè)鉆井,防塌、防漏、小井眼防卡等綜合技術(shù)的集成應(yīng)用,實現(xiàn)了石炭二疊系與奧陶系地層同一裸眼施工的重大突破,順利的交井,為楊稅務(wù)同類型的井施工積累了寶貴經(jīng)驗,為該地區(qū)今后施工方案的優(yōu)化進(jìn)行了成功的探索。

      關(guān)鍵詞:套管開窗側(cè)鉆;安探2x1;潛山;鉆井技術(shù);鉆井液;井身結(jié)構(gòu)

      楊稅務(wù)潛山為“常壓超高溫非均質(zhì)塊狀凝析氣藏”是渤海灣地區(qū)埋藏最深、單個潛山油氣資源規(guī)模最大和工程實施難度最大的潛山,潛山整體含油氣,幅度大,控制含油面積58km2。華北油田在楊稅務(wù)潛山西高點成功完成了安探1井鉆探任務(wù),安探1井在奧陶系獲日產(chǎn)氣40.89×104m3、日產(chǎn)油71.16m3的高產(chǎn)油氣流,實現(xiàn)廊固超高溫深潛山預(yù)探的重要突破。華北油田為進(jìn)一步開發(fā)冀中坳陷廊固凹陷楊稅務(wù)潛山內(nèi)油氣藏又相繼完成了安探2x井、安探3井、安探4x井、安探5x井、安探6井,安探101X井和安探501X井等6口井的鉆井勘探。安探3井發(fā)現(xiàn)新含油氣層系,試油獲高產(chǎn)。但安探2x井沒有獲得較好的開發(fā)效果,安探2x井完井后,在奧陶系分別進(jìn)行過兩次酸化壓裂,第一層是上馬家溝組和下馬家溝組聯(lián)合壓裂,井段為5287.4~5445.4m,第二層是峰峰組,壓裂井段4890~5004m,兩次酸化壓裂求產(chǎn)后沒有獲得較好的油氣產(chǎn)量,油氣產(chǎn)量無法實現(xiàn)工業(yè)配產(chǎn)。華北油田公司組織專題會議,重新對安探2x井儲層進(jìn)行論證,對在177.8mm套管內(nèi)進(jìn)行開窗的可行性進(jìn)行論證,經(jīng)論證對安探2x井177.8mm套管進(jìn)行開窗側(cè)鉆是可行的。如實施成功,可達(dá)到節(jié)省鉆井投資成本、利用現(xiàn)有老井進(jìn)行后續(xù)開發(fā)的目的,為楊稅務(wù)潛山井探索新的開發(fā)途徑[1-3]。

      1 地質(zhì)環(huán)境與工程施工難點分析

      1.1地質(zhì)簡介

      安探2x1井所鉆地層主要為石炭二疊系和奧陶系,其中地層分層和巖性見表1。

      1.1井身結(jié)構(gòu)

      安探2x井采用4開井身結(jié)構(gòu),339.7mm下深400m封固平原松散地層。244.5mm技術(shù)套管下深3000m為鉆開石炭二疊系地層提供條件。177.8mm套管下深4873m座進(jìn)奧陶系潛山3m,為四開實現(xiàn)奧陶系專打提供條件。四開使用152.4mm鉆頭鉆進(jìn)至5899m完鉆,127mm尾管下深5896m,127mm尾管懸掛器位置4615m,尾管固井。177.8mm壁厚11.51mm套管從2844m回接至井口。

      安探2x1井設(shè)計在177.8mm套管4406m處進(jìn)行開窗側(cè)鉆,預(yù)計4902m進(jìn)入奧陶系潛山,井斜390,位移570m,比安探2x井在進(jìn)入潛山是的位移大132m,設(shè)計完鉆井深6040m,井斜390,井底位移1290m,比安探2X井井底位移大490m。完鉆后下入127mm套管,懸掛器位置4200m,尾管固井,尾管試壓合格后127mm套管回接到井口。安探2x1井設(shè)計井身結(jié)構(gòu)見圖1。

      2 施工難點

      (1)同一開次鉆進(jìn)石炭二疊系及奧陶系地層,鉆井液密度需要兼顧兩個壓力系數(shù)的地層,安全密度難以確定。可能會發(fā)生:①石炭二疊系煤層、炭質(zhì)泥巖和泥巖的垮塌;②奧陶系漏失。

      (2)177.8mm回接套管壁厚11.51mm,使用151mm鉆頭側(cè)鉆,井眼小,裸眼段長,泵壓高,排量受限,井眼清潔難度大。

      (3)深部地層定向及穩(wěn)斜段調(diào)整軌跡控制困難。

      (4)石炭二疊系地層井壁穩(wěn)定性差,防塌、防塌卡難度大。

      (5)井底溫度高,靜溫達(dá)200度,需要良好的鉆井液高溫穩(wěn)定性和定向儀器保障能力。

      (6)安探2x井在4890-5004m進(jìn)行過大型酸壓,壓裂裂縫可能延伸到本井,造成嚴(yán)重漏失及井壁失穩(wěn)。

      (7)石炭-二疊系存在泥巖垮塌、煤層掉塊、漏失等復(fù)雜情況,易發(fā)生環(huán)空憋堵和漏失,下127mm完套管,套管接箍143mm與151mm井眼環(huán)空間隙小建立循環(huán)困難,固井質(zhì)量難以保證。

      3 鉆井技術(shù)

      3.1 井筒前期準(zhǔn)備

      (1)下光鉆桿至4600m,循環(huán)洗井,使用清水替出井筒內(nèi)的氯化鈣溶液。在4400-4600m井段打水泥塞,封固4400米以下井眼。

      (2)拆甩井下采油井口,按照設(shè)計安裝側(cè)鉆井口,并對套管試壓20兆帕合格,對井口封井器器組按照設(shè)計試壓,達(dá)到側(cè)鉆條件。

      3.2 177.8mm套管開窗技術(shù)

      3.2.1 鉆塞、套管通刮洗

      安探2x1井使用套管鉆塞通刮一體工具,進(jìn)行鉆塞、套管通刮洗。套管鉆塞通刮一體工具工作原理:工具在收縮狀態(tài)下入井可進(jìn)行鉆塞作業(yè);套管刮壁時,先投球?qū)⒅行墓茕N釘剪斷后下行,泥漿通道打開,液壓活塞將葉片推靠套管壁進(jìn)行刮壁清理除垢作業(yè),清除套管內(nèi)壁上的水泥、沙土等其他附著物。一趟起下鉆即可完成先鉆塞后刮壁(先刮后刷)作業(yè)。

      施工中采用Φ151mmPDC鉆頭+177.8mm套管鉆塞通刮一體工具,下鉆至4400m處探到水泥塞面,利用工具在收縮狀態(tài)下入井進(jìn)行鉆塞作業(yè),鉆修塞至4410m,靜承壓150KN合格,充分循環(huán)洗井。投球蹩壓打開工具葉片,使工具葉片推靠至套管壁,在4300-4410m井段套管壁進(jìn)行反復(fù)刮壁,清理套管壁附著物,下鉆至4410m充分循環(huán)出從套管壁上刮下的附著物,保證套管開窗側(cè)鉆工具懸掛處套管壁清潔,保證能正常座掛。本井使用177.8mm套管鉆塞通刮一體工具,實現(xiàn)了鉆塞和套管刮壁一趟鉆高效完成,節(jié)省了施工時間。

      3.2.2 套管開窗

      安探2x1井使用一體式導(dǎo)斜器開窗工具進(jìn)行開窗側(cè)鉆。一體式導(dǎo)斜器開窗工具由導(dǎo)斜部分、座封部分、銑磨部分組成。其工作原理為:將工具下放到具體套管開窗位置后,上提工具1m以上實現(xiàn)軌道換向,使摩擦塊換至低軌道,下放鉆具,摩擦塊帶動錐體推動卡瓦外伸,吃入并錨定在套管上,下放至一定鉆壓,剪斷復(fù)式銑錐與導(dǎo)斜體的連接銷釘,開始開窗,從而實現(xiàn)座封、開窗、磨銑一體解決。

      施工中采用Φ150mm一體式斜向器套管開窗工具+Φ120mm鉆鋌×3根+Φ101.6mm加重鉆桿×24根+Φ101.6mm 鉆桿鉆具組合。將Φ150mm一體式導(dǎo)斜器開窗工具輸送到4405m,采用陀螺測斜儀定向?qū)⒐ぞ吖ぞ呙鏀[至設(shè)計方位60,投球,開泵憋壓座掛工具,為后續(xù)的定向施工創(chuàng)造條件。座掛后,下放150KN鉆壓,剪斷復(fù)式銑錐與導(dǎo)斜體的連接銷釘,開始開窗。開窗磨銑作業(yè),鉆壓5-30KN、轉(zhuǎn)速30-60r/min、排量10L/s。開窗完成后,鉆入地層3m,使用開窗銑錐在窗口位置上下旋轉(zhuǎn),對窗口進(jìn)行反復(fù)修整,保證窗口的規(guī)整和圓滑。起鉆后檢查開窗銑錐,銑錐尺寸不小于151mm,完成開窗以及修窗施工。本井一趟鉆在4405m處實現(xiàn)斜向器座封、177.8mm套管開窗、磨銑修窗工作,整個作業(yè)僅用時1.5天完成,套管開窗窗口規(guī)整圓滑,斜向器工具面與設(shè)計側(cè)鉆方位吻合,為后續(xù)的安全施工提供了保障。

      3.3 側(cè)鉆鉆進(jìn)技術(shù)

      套管開窗完成以后開始側(cè)鉆井段的施工。安探2x1井側(cè)鉆設(shè)計軌跡為4420m至4650m井斜由160增至390,4650m以后井段390穩(wěn)斜至井底。從4405m到4902m地層為石炭二疊系地層,4902m至井底為奧陶系地層。側(cè)鉆施工中時要解決卡鉆、小井眼深部定向軌跡控制困難、井眼清潔、井漏、套管防磨、鉆具事故等問題。施工中主要采取了以下措施,保證了施工的順利。

      鉆具組合:Φ151mmPDC鉆頭+Φ120mm單彎螺桿(1.250)+鉆具浮閥+MWD+Φ120mm無磁鉆鋌×2根+Φ101.6mm加重鉆桿×15根+Φ120mm隨鉆震擊器+Φ101.6mm加重鉆桿×9根+101.6mm鉆桿

      鉆井參數(shù):鉆壓30-60KN,排量14-16l/s,轉(zhuǎn)速40-60rpm+螺桿。

      (1)從工具上進(jìn)行優(yōu)選,從設(shè)備上進(jìn)行保證,保障施工安全。優(yōu)選帶倒劃眼功能的PDC鉆頭和直棱扶正器螺桿,提高鉆具防卡能力。優(yōu)選101.6mm大水眼、雙臺階密封鉆桿,有效降低鉆具壓耗,提高鉆具的抗扭能力。選用抗溫超1800的螺桿和定向儀器,保證工具和測斜儀器的穩(wěn)定性。在鉆具中每100米加裝一個減磨接頭,減少鉆桿對套管的損傷。地面高壓管匯和鉆井泵進(jìn)行52MPa升級改造,保證設(shè)備能滿足高泵壓施工。配置70型頂驅(qū),做好扭矩控制,提高預(yù)防和處理卡鉆的能力。

      (2)軌跡控制上,全井段采用抗高溫隨鉆測斜儀器監(jiān)測和跟蹤井眼軌跡,按照設(shè)計預(yù)測和調(diào)整井眼軌跡,及時對測斜數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和處理,保證軌跡與設(shè)計的吻合和準(zhǔn)確入靶。

      (3)在炭質(zhì)泥巖、煤層以及泥巖等垮塌施工時降低排量至12L/S,避免長時間大排量在特殊巖性地層循環(huán),避免嚴(yán)重沖蝕井壁,避免造成易塌段井壁坍塌。

      (4)起下鉆至煤層等易塌泥巖或特殊巖性段阻卡,通過上下活動鉆具方式通過阻卡段,然后選擇穩(wěn)定井段進(jìn)行處理,避免在易塌井段反復(fù)劃眼造成井下情況更加復(fù)雜。

      (5)所鉆奧陶系是主要目的層,目的層的油氣藏是以白云巖、灰?guī)r和裂縫為主。鉆進(jìn)過程中,如出現(xiàn)放空,蹩鉆等現(xiàn)象應(yīng)立即停止鉆進(jìn),停頂驅(qū)將鉆具提離井底。

      3.4 鉆井液技術(shù)

      安探2x1井在同一開次鉆進(jìn)石炭二疊系及奧陶系地層,需要兼顧兩個壓力系數(shù)的地層,安全密度難以確定,可能會發(fā)生石炭二疊系炭質(zhì)泥巖、煤層以及泥巖垮塌,奧陶系地層的漏失,本井鉆井液技術(shù)的有效運(yùn)用,保證了施工的安全,具體技術(shù)措施如下:

      (1)本井段優(yōu)選KCL復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液體系,控制鉆井液密度1.35-1.37g/cm3。

      (2)施工中用好固控設(shè)備,控制固相含量、含砂量和膨潤土含量。

      (3)定期檢測氯離子含量,及時補(bǔ)充8-10%KCl膠液,使KCl在鉆井液體系中含量不低于8%,氯根含量不低于40000mg/l,有機(jī)鹽含量不低于10%。

      (4)加入0.2-0.3%聚胺抑制劑,進(jìn)一步提高復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液的抑制性。

      (5)使用KJAN、WFT-108、1.5%NPAN-2、0.5%WNP-1、磺酸鹽共聚物 DSP-2降低鉆井液濾失量,控制API失水小于3.0ml,高溫高壓失水小于9.0ml。

      (6)使用提切劑、PAC-HV改善鉆井液懸浮攜帶能力。鉆井液粘度、切力偏低時,用PAC-HV或預(yù)水化膨潤土漿進(jìn)行調(diào)節(jié),提高鉆井液動塑比,加強(qiáng)井眼凈化作用。鉆井液粘度、切力偏高時,用KJAN、WFT-108等處理劑的混合稀膠液控制,以保持鉆井液的穩(wěn)定性。石炭-二疊系控制鉆井液粘度70-80s,減輕液流對井壁的沖刷,并提高攜巖效果。鉆進(jìn)至奧陶系后,加足抗高溫鉆井液材料,及時檢測鉆井液性能變化,補(bǔ)充DSP-2、PAC-HV,控制粘度80-90s,保持鉆井液高溫穩(wěn)定性,提高鉆井液攜帶能力。

      (7)鉆至煤層、炭質(zhì)泥巖等特殊巖性前,加入乳化瀝青、瀝青粉、化學(xué)固壁劑、膠束封堵劑等高效封堵防塌材料,提高體系封堵防塌能力。

      (8)視鉆進(jìn)地層巖性情況,及時加入細(xì)目鈣、LK-4,增強(qiáng)鉆井液的隨鉆防漏能力。使用高效防粘卡潤滑劑、RH-8501,提高鉆井液的潤滑性,配合固體潤滑劑,降低摩阻系數(shù)。

      4 應(yīng)用效果

      (1)安探2x1井于4405m處在177.8mm套管開窗,4907m進(jìn)入潛山,5930m完鉆,完鉆垂深5600m,最大井斜42.150,水平位移1172.05m,井底靜止溫度1950。防塌、防漏、小井眼防卡等綜合技術(shù)的集成應(yīng)用,保證了施工的順利,全井安全無事故。

      (2)KCL復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液體系和合理的鉆井液密度使用,保證了石炭二疊系炭質(zhì)泥巖、煤層以及泥巖的穩(wěn)定,奧陶系地層沒有發(fā)生漏失。

      (3)127mm尾管順利下至預(yù)定深度,開泵循環(huán)順利,未發(fā)生環(huán)空蹩堵,尾管固井順利,固井質(zhì)量合格。

      5 結(jié)論和認(rèn)識

      (1)177.8mm套管鉆塞通刮一體工具和一體式導(dǎo)斜器開窗工具的應(yīng)用,有效的提高了開窗前的井眼準(zhǔn)備和套管開窗速度,節(jié)省了施工周期。

      (2)KCL復(fù)合有機(jī)鹽鉆井液體系和合理的鉆井液密度使用,解決了石炭二疊系炭質(zhì)泥巖、煤層以及泥巖垮塌和奧陶系地層漏失的問題,保證了井下施工的安全。

      (3)安探2x1井7寸套管開窗井,同一開次鉆進(jìn)石炭二疊系及奧陶系地層,該井的順利實施,為楊稅務(wù)同類型的井施工積累了寶貴經(jīng)驗。

      (4)安探2x1井施工的順利完成,為楊稅務(wù)地區(qū)今后施工方案的優(yōu)化進(jìn)行了成功的探索。

      參考文獻(xiàn):

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      [2] 楊文權(quán),張宇,程智,等.超高溫鉆井液在楊稅務(wù)潛山深井中的應(yīng)用[J].鉆井液與完井液,2019,36(3):298-302,307

      [3] 馬鴻彥,孔凡剛,楊金生,等.超深超高溫潛山氣井AT-6X井小井眼側(cè)鉆技術(shù)[J/OL].石油鉆采工藝:11 [2020-03-29].http://kns.cnki.net/kcms/detail/13.1072.TE.20200103.1812.004.html.

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