摘要:傳統(tǒng)鋼質(zhì)排泥管內(nèi)焊縫焊接工藝具有工序較多、焊接速度慢、生產(chǎn)效率低等局限性,因此需對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)。基于此,介紹了一種鋼質(zhì)排泥管內(nèi)焊縫焊接改進(jìn)工藝,涉及加裝埋弧焊劑托盤裝置、改進(jìn)內(nèi)坡口尺寸及選用小規(guī)格埋弧焊絲等內(nèi)容,并從內(nèi)直焊縫、內(nèi)環(huán)焊縫焊接分析技改工裝制作方法,最后總結(jié)焊接要點(diǎn)及成效,旨在確保焊接質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本。
關(guān)鍵詞:焊縫焊接;鋼質(zhì)排泥管;技改工裝
1? ? 鋼質(zhì)排泥管使用特性與內(nèi)焊縫焊接工藝改進(jìn)意義
鋼質(zhì)排泥管是疏浚與吹填工程中的主要損耗備件之一,其主要作用是將泥漿、泥沙從海底輸送上岸,具有輸送流量大、流速高、管徑磨損量大的特點(diǎn)。并且鋼質(zhì)排泥管在輸送泥漿的過程中存在著石塊,對(duì)管壁具有一定的撞擊力,因此排泥管在具有較好耐磨性的同時(shí),也要有足夠的抗沖擊能力,并不能只追求耐磨性能。
排泥管一般選用厚度20 mm左右的Q355B材料制作。目前國內(nèi)幾家大型疏浚公司,每年鋼質(zhì)排泥線的損耗金額都在千萬元以上,在當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境下,如何在保證排泥管制作質(zhì)量的前提下,提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本,做到降本增效,是各個(gè)排泥管制造廠家都在積極研究和思考的問題,也是提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的有效措施。鋼質(zhì)排泥管內(nèi)焊縫焊接是其制作生產(chǎn)中一項(xiàng)工作量占比較大的工序,如能對(duì)焊接工藝進(jìn)行改進(jìn)優(yōu)化,對(duì)降低生產(chǎn)成本和提高生產(chǎn)效率具有積極的推進(jìn)作用,因而成為降本增效的重要研究方向之一。
2? ? 原鋼質(zhì)排泥管內(nèi)焊縫焊接工藝介紹
目前國內(nèi)幾家大型疏浚公司使用的鋼質(zhì)排泥管的直徑基本上在700 mm以上,綜合考慮使用經(jīng)濟(jì)性、耐磨性、抗沖擊能力、使用壽命等方面的因素,一般采用厚度20 mm的Q345B(現(xiàn)Q355B)鋼板制作,管體焊縫采用雙面熔透焊接。其中原內(nèi)焊縫焊接工藝是在內(nèi)坡口先使用二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊打底焊接一道,然后再使用埋弧自動(dòng)焊焊接一道蓋面。如不先使用二氧化碳焊絲焊接打底,因埋弧自動(dòng)焊電流大、熔透深度深以及原工藝內(nèi)坡口較深的原因,將產(chǎn)生局部焊穿、脫渣困難、底部夾渣等質(zhì)量缺陷,因此需進(jìn)行二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊和埋弧自動(dòng)焊各一道[1]。
原焊接工藝存在著工序較多、焊接速度慢、生產(chǎn)效率低等缺點(diǎn),并且二氧化碳?xì)怏w焊絲相對(duì)于埋弧焊絲價(jià)格較高,焊接損耗率大,因此焊接成本也較高。
3? ? 鋼質(zhì)輸泥鋼管內(nèi)焊縫焊接改進(jìn)后的工藝方法
針對(duì)內(nèi)焊縫原焊接工藝存在的以上問題,經(jīng)過在生產(chǎn)實(shí)踐過程中不斷去探索,進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與改進(jìn),將鋼質(zhì)輸泥鋼管內(nèi)焊縫焊接工藝從需燒一道二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊和埋弧自動(dòng)焊改為只燒一道直接埋弧自動(dòng)焊,具體實(shí)施方法如下:
3.1? ? 設(shè)計(jì)加裝埋弧焊劑托盤裝置
在管體外壁對(duì)應(yīng)焊縫的位置設(shè)計(jì)制作加裝埋弧焊劑托盤裝置,內(nèi)直縫在焊接平臺(tái)上加裝弧形托盤,內(nèi)環(huán)縫在滾輪架底部加裝彈簧支柱和焊劑托盤,使焊劑與焊縫外壁始終保持緊密貼合。其工藝原理是利用埋弧焊劑能形成熔渣,保護(hù)過渡的熔滴和形成的熔池,覆蓋在焊道表面,避免焊縫過快冷卻,起到焊劑墊的作用,以有效避免焊接時(shí)局部燒穿現(xiàn)象。
3.2? ? 改進(jìn)內(nèi)坡口尺寸
原工藝內(nèi)坡口角度為50°,深度為11 mm,如直接燒埋弧自動(dòng)焊,即使在底部加裝焊劑托盤解決局部焊穿問題,因夾角較小和深度較深的問題,焊劑溶渣與焊肉難以形成分離層,容易形成焊渣難以脫落以及底部夾渣現(xiàn)象。針對(duì)這一問題,實(shí)踐中的有效解決方法是將坡口角度適當(dāng)放大以及深度改淺,將內(nèi)坡口角度改為55°,深度改為9.5 mm為宜,有利于焊渣浮上焊縫表面、成型后焊渣脫落以及避免底部夾渣質(zhì)量缺陷。
3.3? ? 選用小一規(guī)格的埋弧焊絲
原工藝是首先使用直徑為1.2 mm的二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊絲打底一道,再使用直徑為4 mm的埋弧焊絲燒一道蓋面。改進(jìn)后的工藝直接燒埋弧焊,如使用?4 mm埋弧焊絲焊接,因其直徑偏大,焊絲與底部間隙較大,存在局部未熔透質(zhì)量缺陷。選用?3.2 mm埋弧焊絲,焊絲改小后,焊絲與坡口底部間隙變小,有利于焊絲更深入地與坡口底部接觸,消除了內(nèi)焊縫的底部夾渣及局部未熔透質(zhì)量缺陷。
4? ? 技改工裝制作方法
技改工裝制作分為內(nèi)直縫技改工裝制作和內(nèi)環(huán)焊工裝制作,具體如下:
4.1? ? 內(nèi)直焊縫技改工裝制作方法
(1)如圖1所示,使用型材和鋼板制作300 mm×2 000 mm×6 000 mm焊接平臺(tái)一個(gè),標(biāo)記平臺(tái)中心線并間隔200 mm打好樣沖點(diǎn),以平臺(tái)中心線為基準(zhǔn),在平臺(tái)上面對(duì)稱安裝平直圓導(dǎo)軌兩條作為埋弧小車行走導(dǎo)軌,對(duì)稱安裝滾輪架使鋼管順利轉(zhuǎn)動(dòng)角度,鋼管前、后以及左、右位置對(duì)稱安裝定位板4件,并鉆孔攻M16螺紋安裝調(diào)節(jié)螺栓,主要作用在于活動(dòng)導(dǎo)軌架的快速定位,并具有一定左右方向的調(diào)整范圍。
(2)使用厚壁無縫管加長埋弧小車伸長臂,并在靠近焊接頭位置設(shè)計(jì)加裝加長臂托輪一對(duì)用于支撐焊接頭的平衡。制作移動(dòng)式導(dǎo)軌架一個(gè),兩頭伸出管體,底部緊貼管臂,上表面對(duì)稱平行安裝平直圓導(dǎo)軌兩條,作為加長臂托輪導(dǎo)軌,通過定位板的作用使其與埋弧小車導(dǎo)軌同中心線,使焊接頭跟隨埋弧小車同步平行行走,進(jìn)行焊接作業(yè)。
(3)將鋼管吊上焊接平臺(tái)滾輪架,旋轉(zhuǎn)調(diào)整鋼管角度使待焊接焊縫的坡口中心線與平臺(tái)中心線重合,待焊接焊縫兩頭點(diǎn)焊固定引弧板和熄弧板,將活動(dòng)式導(dǎo)軌伸入管體,兩邊的定位板負(fù)責(zé)固定活動(dòng)式導(dǎo)軌的定位,使活動(dòng)式導(dǎo)軌的中心線與待焊接焊縫的中心線重合,加長臂托輪推置活動(dòng)式導(dǎo)軌,在引弧板上起弧開始焊接作業(yè)。
4.2? ? 內(nèi)環(huán)焊縫焊接工裝制作方法
(1)如圖2所示,在內(nèi)環(huán)縫底部加裝托盤和彈簧支柱裝置。制作弧度60°適量尺寸的焊劑托盤一個(gè),計(jì)算托盤重量G1和托盤體積容量V,取托盤體積容量1.05倍系數(shù)計(jì)算焊劑重量G2,托盤下部加裝3根彈簧支柱,在G1和G2之和的基礎(chǔ)上增加30 N承載力作為3根彈簧支柱所承載的壓縮力F,根據(jù)承載壓縮力F和規(guī)格彈簧的彈性系數(shù)K選擇合適大小和長度的彈簧制作彈簧支柱。
(2)取托盤體積容量1.05倍系數(shù)計(jì)算焊劑重量和取3根彈簧支柱所承載的壓縮力大于托盤和焊劑的重量之和,主要是因?yàn)楹竸┮哌^托盤和使焊劑對(duì)管體外壁有一定的壓緊力,能使焊劑始終緊貼管體,并且不影響支撐管體重量的電動(dòng)滾輪架的勻速輪動(dòng),以確保穩(wěn)定的內(nèi)環(huán)縫焊接質(zhì)量。
5? ? 改進(jìn)后焊接參數(shù)及工藝要點(diǎn)
5.1? ? 焊接參數(shù)
經(jīng)過多次的焊接調(diào)試總結(jié),將內(nèi)埋弧焊接參數(shù)調(diào)至如表1所示數(shù)值,焊縫質(zhì)量穩(wěn)定性和焊接效率綜合效果較優(yōu)。
5.2? ? 焊接工藝要點(diǎn)
(1)內(nèi)坡口建議使用銑邊機(jī)加工,銑削坡口相對(duì)于火焰切割和碳刨坡口,具有成本低和加工速度快、坡口表面平直光順的特點(diǎn),相對(duì)于火焰切割和碳刨?zèng)]有坡口表面夾碳和銅斑等影響焊接質(zhì)量的缺陷,有利于提高焊接質(zhì)量。
(2)埋弧焊絲表面的鐵銹、油污和水分等焊前應(yīng)清理干凈,焊劑使用前經(jīng)過250 ℃烘焙2 h,露天放置時(shí)間不得超過2 h。
(3)焊前應(yīng)將坡口及兩側(cè)20 mm范圍以內(nèi)的鐵銹、油污、油漆等影響焊接質(zhì)量的雜質(zhì)清除,潮濕天氣應(yīng)用加熱的方法去除焊接部位的水分。
(4)內(nèi)直焊縫兩端應(yīng)點(diǎn)焊加裝與母材同板厚的引弧板和熄弧板,另托盤的焊劑加滿確保上表面能與焊縫外壁充分接觸,保證焊接質(zhì)量。
(5)嚴(yán)格按照摸索出來的最優(yōu)焊接參數(shù)進(jìn)行焊接,確保焊接效率和焊接質(zhì)量最優(yōu)[1]。
5.3? ? 工藝改進(jìn)成效
經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn),采用新焊接工藝生產(chǎn)制造的鋼質(zhì)排泥管,內(nèi)焊縫焊接質(zhì)量穩(wěn)定,成型美觀,且通過減少一道焊層起到了降本增效功效,以生產(chǎn)?700 mm×20 mm×6 000 mm鋼質(zhì)排泥管的管體內(nèi)焊縫焊接為例,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,相比原工藝焊接效率提高20%左右,成本降低17.51%,具體如下:
(1)焊接效率提高20%。以?700 mm×20 mm×6 000 mm鋼質(zhì)排泥管的管體內(nèi)焊縫焊接為例,內(nèi)焊縫總長為10.4 m,原焊接工藝兩道焊需耗時(shí)5 h,改進(jìn)后焊接工藝需耗時(shí)4 h,節(jié)省工時(shí)1 h,生產(chǎn)效率提高20%。
(2)內(nèi)焊縫焊接成本降低達(dá)17.51%。同樣以?700 mm×20 mm×6 000 mm鋼質(zhì)排泥管的管體內(nèi)焊縫焊接為例。
原焊接工藝的成本:焊材費(fèi)用367.7元(二氧化碳?xì)怏w保護(hù)焊絲+埋弧焊絲+焊劑)+氣體費(fèi)用28.9元+電費(fèi)60元+人工費(fèi)200元=656.6元。
改進(jìn)后焊接工藝的成本:焊材費(fèi)用333.6元(埋弧焊絲+焊劑)+氣體費(fèi)用0元+電費(fèi)48元+人工費(fèi)160元=541.6元。
(3)新工藝降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。原工藝需進(jìn)行一道二氧化碳?xì)怏w保護(hù)打底再燒埋弧焊,需焊工進(jìn)入管體進(jìn)行焊接,而新工藝可直接燒埋弧自動(dòng)焊,減少了一道工序,降低了勞動(dòng)強(qiáng)度。
6? ? 結(jié)語
生產(chǎn)實(shí)踐證明,設(shè)計(jì)托盤裝置、改進(jìn)坡口尺寸、更換小直徑焊絲等措施能有效降低生產(chǎn)成本,提高焊接效率,對(duì)鋼質(zhì)排泥管制造廠家提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到有力的支撐作用。另外,此工藝可通過適應(yīng)性調(diào)整應(yīng)用到圓狀的鋼結(jié)構(gòu)件上。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 趙冬梅.機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)[M].西安:西安電子科技大學(xué)出版社,2004.
收稿日期:2020-03-05
作者簡(jiǎn)介:吳祝華(1984—),男,廣東河源人,工程師,從事疏浚挖泥機(jī)具制造工作。