摘要:從結(jié)構(gòu)原理上闡述了某熱軋板廠卷取機(jī)夾送輥使用中出現(xiàn)偏心等現(xiàn)象引起壓力波動(dòng)的原因,并提出了相應(yīng)的優(yōu)化方案,介紹了改造后的使用效果,可以為同類設(shè)備的故障診斷提供一定的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
關(guān)鍵詞:卷取機(jī);夾送輥;結(jié)構(gòu);波動(dòng);壽命
0? ? 引言
某鋼熱軋板廠3#、4#卷取機(jī)是三期技改新增設(shè)備,是由日本三菱公司設(shè)計(jì)、二重制造、采用少量進(jìn)口關(guān)鍵部件的新型現(xiàn)代化卷取機(jī),其生產(chǎn)效率和功效可與國(guó)內(nèi)近期卷取機(jī)生產(chǎn)線相媲美。夾送輥是該卷取機(jī)中一個(gè)重要裝置,其作用是對(duì)待卷取的帶鋼頭部進(jìn)行彎曲,引導(dǎo)帶鋼進(jìn)入卷取機(jī),以利于卷取;同時(shí)與卷取機(jī)卷筒間建立穩(wěn)定張力,保證卷取質(zhì)量。
夾送輥使用過(guò)程中經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)壓力波動(dòng)較大現(xiàn)象,造成夾送輥使用周期較短。為了更好地保證帶鋼卷形,延長(zhǎng)夾送輥的使用壽命,本文對(duì)夾送輥結(jié)構(gòu)及運(yùn)行情況進(jìn)行了多方面分析。
1? ? 夾送輥功能及結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
夾送輥本體由機(jī)架、上輥裝配、下輥裝配、進(jìn)料輥裝配、出料輥裝配(2號(hào)夾送輥無(wú)出料輥裝配)、抬升梁裝配等組成。上輥與下輥呈偏心布置(中心偏移230 mm),上輥直徑大于下輥直徑,這樣利于帶鋼頭部向下彎曲,引導(dǎo)帶鋼順利進(jìn)入卷取機(jī)。本體上裝有橫梁鎖緊機(jī)構(gòu),在更換夾送輥上輥時(shí),橫梁上升到最大高度,用橫梁鎖緊機(jī)構(gòu)解除鎖緊后,再更換上輥。夾送輥結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖如圖1所示。
上、下輥的輥縫調(diào)整過(guò)程如下:在機(jī)架傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)各裝一個(gè)上輥液壓缸(帶內(nèi)置式位移傳感器);上輥液壓缸同步驅(qū)動(dòng)橫梁,通過(guò)橫梁與鎖緊裝置鎖緊,帶動(dòng)上輥軸承座作上、下運(yùn)動(dòng)實(shí)現(xiàn)輥縫調(diào)整。在機(jī)架傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)各裝兩個(gè)平衡液壓缸分別頂住上輥軸承座,用以消除上輥軸承座和液壓缸鉸接點(diǎn)的間隙;同時(shí)可以平衡橫梁和接軸的重量,使上輥運(yùn)行更穩(wěn)定。在橫梁傳動(dòng)側(cè)和操作側(cè)各裝一個(gè)上輥鎖緊液壓缸,把上輥軸承座和橫梁連接起來(lái),防止帶鋼直接沖擊上輥液壓缸;同時(shí),鎖緊液壓缸松開(kāi),可以實(shí)現(xiàn)快速更換上輥。
通過(guò)調(diào)整,可以將帶鋼頭部進(jìn)行校彎,順利引入到卷筒位置,形成卷筒與夾送輥之間的張緊力,并可對(duì)壓力進(jìn)行調(diào)整來(lái)改變卷形錯(cuò)層狀況。
2? ? 引起夾送輥偏心的原因分析
通過(guò)對(duì)夾送輥的運(yùn)行過(guò)程進(jìn)行觀察,并對(duì)其修復(fù)過(guò)程和動(dòng)平衡檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析探討,可知影響夾送輥使用壽命的原因有以下五點(diǎn):
(1)下輥在檢修安裝時(shí),水平度檢測(cè)不準(zhǔn)確,或者說(shuō)下輥處墊板和軸承座底部未清理到位,引起水平誤差,夾送輥在運(yùn)行中造成帶鋼跑偏,導(dǎo)致夾送輥兩側(cè)壓力異常,最終只能更換夾送輥解決根本問(wèn)題。
(2)夾送輥下機(jī)后需要進(jìn)入到磨輥間進(jìn)行磨削后再次上機(jī),磨削準(zhǔn)備時(shí),增加的磨削工裝表面不光滑且在加熱裝配時(shí)出現(xiàn)錘擊導(dǎo)致鈍邊。
(3)原設(shè)計(jì)上下輥工裝套內(nèi)外表面的粗糙度為
(4)夾送輥冷卻水管堵塞嚴(yán)重,噴水不暢,噴灑角度不合適,對(duì)輥?zhàn)永鋮s效果較差,夾送輥輥面硬度得不到保證,造成輥面粘肉,輥面打磨較頻繁。
(5)根據(jù)以上分析進(jìn)行治理后,夾送輥使用效果雖然有一定改變,但還是不盡如人意,因此查看了夾送輥圖紙并現(xiàn)場(chǎng)觀察更換下機(jī)的輥?zhàn)?,發(fā)現(xiàn)卷取機(jī)上夾送輥為空心輥,是輥身與輥軸共同裝配的裝配件,下機(jī)的夾送輥輥身與輥軸有新鮮位移痕跡,該處間隙極易導(dǎo)致夾送輥與帶鋼之間摩擦不均勻,從而引起夾送輥在使用中產(chǎn)生間隙而導(dǎo)致偏心情況,如圖3所示。
3? ? 改進(jìn)措施
針對(duì)以上原因分析,并結(jié)合長(zhǎng)期對(duì)夾送輥的運(yùn)行觀察及對(duì)夾送輥的結(jié)構(gòu)分析,找出夾送輥在運(yùn)行過(guò)程中產(chǎn)生壓力波動(dòng)及位置偏差,導(dǎo)致卷形異常和標(biāo)定困難的主要原因,對(duì)此提出改進(jìn)措施如下:
3.1? ? 下輥在更換時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行水平找正
夾送輥的標(biāo)定主要是以下輥?zhàn)鳛榛鶞?zhǔn),設(shè)置找取零位。因此,在更換夾送輥下輥時(shí)對(duì)下輥的水平要求非常嚴(yán)格,必須保證在0.10 mm/m范圍內(nèi)。
3.2? ? 提高磨削工裝的精度,定期進(jìn)行更換
如圖4所示,將上下夾送輥工裝套內(nèi)外表面的粗糙度修改為,工裝套精度提高后,夾送輥磨削質(zhì)量得到保障,這樣就能延長(zhǎng)夾送輥使用壽命。
由于磨削工裝套在拆卸安裝過(guò)程中容易造成錘擊引起邊部起堆現(xiàn)象,從而導(dǎo)致夾送輥在磨削中的精度下降,因此將磨削工裝邊部倒角改為5×10,以提高夾送輥的磨削修復(fù)精度。
3.3? ? 夾送輥輥面的冷卻水治理
(1)在生產(chǎn)實(shí)踐中,對(duì)夾送輥上輥冷卻集水管?chē)姙⑺黾由舷聯(lián)跛澹渲饕饔脼椋涸黾訐跛搴笙喈?dāng)于夾送輥輥面由原來(lái)的單一冷卻變成了水池冷卻,夾送輥上輥冷卻水停留時(shí)間較長(zhǎng),保證了輥面冷卻充分,能有效避免夾送輥輥面受溫度影響,造成輥面硬度下降及輥面粘肉的情況,這樣打磨次數(shù)得以大幅度降低,延長(zhǎng)了夾送輥的使用壽命。
(2)夾送輥冷水管銹蝕嚴(yán)重,噴嘴堵塞嚴(yán)重,輥面沖渣能力弱,對(duì)輥面冷卻效果較差。對(duì)集水管管道全部進(jìn)行更換,原G3/4噴嘴改成G1/4噴嘴,增加吹掃能力,防止管道堵塞及輥面集渣,以延長(zhǎng)夾送輥的使用周期,避免因冷卻水不到位引起輥身表面粘肉的現(xiàn)象,切實(shí)起到了抑制該設(shè)備發(fā)生故障的作用。
3.4? ? 夾送輥上輥結(jié)構(gòu)改進(jìn)
如圖5所示,我們可以看出下輥是一個(gè)整體件,而上夾送輥為一個(gè)輥身和輥軸由鍵連接的組裝件,夾送輥在不斷受負(fù)荷運(yùn)行的過(guò)程中,鍵與鍵槽會(huì)產(chǎn)生間隙,出現(xiàn)松動(dòng),從而引起夾送輥輥面磨損不均勻,產(chǎn)生磨損偏心。在修復(fù)中對(duì)夾送輥上輥兩端的輥身車(chē)削溝槽與輥軸進(jìn)行全周長(zhǎng)焊接,防止了夾送輥在卷鋼時(shí)受到壓力而發(fā)生輕微的錯(cuò)位轉(zhuǎn)動(dòng)。
4? ? 結(jié)語(yǔ)
通過(guò)將夾送輥輥身與輥軸連接成整體以及冷卻水、增設(shè)擋水板等方面的措施改進(jìn),夾送輥壓力及位置偏差得到穩(wěn)定控制,夾送輥打磨次數(shù)也大幅度降低,其使用壽命由1個(gè)半月時(shí)間逐步延長(zhǎng)至3~4個(gè)月,提高了鋼卷產(chǎn)品質(zhì)量合格率,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。
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收稿日期:2020-03-23
作者簡(jiǎn)介:楊翠英(1972—),女,四川榮縣人,工程碩士,副教授,主要從事CAD/CAM及機(jī)械專業(yè)課教學(xué)工作。