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      長河壩水電站高標準過渡料機械破碎制備工藝研究

      2020-06-30 08:16:12
      四川水利 2020年3期
      關(guān)鍵詞:單耗石料原料

      (中國水利水電第五工程局有限公司,成都,610066)

      1 研究背景

      長河壩水電站位于四川省甘孜藏族自治州康定縣境內(nèi),是以單一發(fā)電為主的Ⅰ等大(1)型水庫電站,電站大壩礫石土心墻堆石壩壩高240m,工程所需填筑用堆石料、過渡料以及反濾料原料均由工程附屬的兩大石料場爆破開采,工程施工過程中,過渡料供求兩端主要特點如下:

      (1)供應(yīng)端:料源石料場巖質(zhì)為弱~微風化的石英閃長巖和花崗巖,巖質(zhì)致密堅硬,飽和濕抗壓強度76.4MPa~131MPa,平均抗壓強度大于100MPa;

      (2)需求端:長河壩大壩主體為240m超高心墻堆石結(jié)構(gòu),過渡料設(shè)計標準高于同類大型工程,詳見表1。過渡料填筑強度高,高峰期月填筑強度達14萬m3。

      表1 長河壩工程與糯扎渡、小浪底工程過渡料設(shè)計級配要求對比

      工程招投標階段,過渡料由料源石料場進行高單耗爆破直采,通過較長時間的高單耗爆破試驗研究,發(fā)現(xiàn)以下問題:

      (1)高單耗爆破造孔及裝藥工作強度高,在已確定工作面受限的條件下,爆破生產(chǎn)強度遠低于高峰期填筑需求強度;

      (2)爆破直采受料場巖石條件變化而波動,質(zhì)量不穩(wěn)定;

      (3)爆破過渡料在挖裝過程中分選難度大、分選作業(yè)效率低。

      為確保過渡料供料質(zhì)量與供料強度,經(jīng)多方咨詢及研究討論,采用了機械破碎摻配的方法進行過渡料的生產(chǎn)。

      2 前期調(diào)研

      2.1 可行性試驗

      為驗證破碎生產(chǎn)過渡料的可行性,前期結(jié)合現(xiàn)場砂石骨料系統(tǒng)現(xiàn)有美卓C125破碎設(shè)備(給料粒徑小于800mm、出料粒徑150mm~320mm),利用本工程石料場爆破生產(chǎn)的堆石料進行了破碎試驗。試驗前對粒徑小于150mm的渣料進行了剔除,經(jīng)C125破碎設(shè)備破碎前后的石料粒級配狀況如表2和表3。

      表2 破碎原料級配

      表3 C125設(shè)備破碎后指標

      圖1 C125設(shè)備破碎前后顆粒級配曲線

      現(xiàn)場取樣成果表明,一次破碎工藝產(chǎn)出過渡料細料含量低于設(shè)計包絡(luò)線范圍,其質(zhì)量不能滿足設(shè)計要求。故考慮采用C125+HP400、C125+HP300兩種組合方式進行過渡料二次破碎制備工藝試驗。

      兩組設(shè)備進行過渡料破碎時,原料仍選用本工程石料場爆破生產(chǎn)的堆石料。破碎產(chǎn)出料級配值及破碎前后級配曲線對比如表4。

      表4 二次破碎產(chǎn)出料級配檢測記錄

      圖2 C125+HP400設(shè)備破碎前后顆粒級配曲線

      圖3 C125+HP300設(shè)備破碎前后顆粒級配曲線

      由上述圖表可以看出,采用C125+HP400破碎設(shè)備破碎過渡料時,顆粒級配曲線滿足設(shè)計要求。但HP400中碎設(shè)備產(chǎn)生細料較少,主要產(chǎn)生20mm~40mm的石料,破碎后顆粒級配曲線偏下包線,產(chǎn)品質(zhì)量不易得到保障。相比較,采用C125+HP300破碎設(shè)備破碎效果更為理想。

      根據(jù)上述分析成果表明,以爆破堆石料為原料經(jīng)兩次破碎(顎式破碎設(shè)備+圓錐式破碎設(shè)備)方式生產(chǎn)的過渡料符合設(shè)計要求,方案可行。

      2.2 工藝設(shè)備選擇

      通過調(diào)研討論,針對工程現(xiàn)有施工規(guī)劃情況,分別對移動式破碎站、固定破碎站兩種工藝設(shè)備調(diào)研比選。

      表5 移動式二次破碎制備設(shè)備主要指標

      表6 固定式二次破碎制備設(shè)備主要指標

      兩種設(shè)備生產(chǎn)工藝優(yōu)缺點對比如下:

      (1)移動破碎工藝:一次性投入成本較高;無額外臨建工作量;無運距擴增現(xiàn)象;設(shè)備自身安置快捷,但由于需二次破碎作業(yè),兩移動破碎站間皮帶連接,影響其轉(zhuǎn)移安置快捷的優(yōu)勢;設(shè)備采購周期約3個月。

      (2)固定破碎工藝:一次性投入成本低;維修簡便,運行維護成本低;相比移動破碎額外增加了一次骨料倒運,并存在運距增加,具體增運距離與固定站選址有關(guān);產(chǎn)能較高;采購及基礎(chǔ)建設(shè)周期約1個月。

      綜合考慮其經(jīng)濟性及工程施工強度需求,本工程確定選用固定破碎工藝。

      2.3 產(chǎn)能分析

      結(jié)合現(xiàn)場石料情況,通過廠家咨詢,喂料機ZSW1550過篩率約20%,顎式破碎機計算產(chǎn)能400t/h,反算粗碎產(chǎn)能為500t/h。根據(jù)系統(tǒng)工藝,粗碎產(chǎn)出料中60%~70%進圓錐式破碎機進行中碎,計算中碎最大強度350t/h,所配置圓錐式破碎機滿足該強度要求。故整套系統(tǒng)計算產(chǎn)能為500t/h。高峰期24h不間斷供料,考慮系統(tǒng)維修、維護和停電影響,每天實際運行時間20h,有效利用系數(shù)保守取0.9,計算月生產(chǎn)能力為27萬t。

      本工程高峰期過渡料月填筑強度近14萬m3,檢測干密度均值2.375t/m3,根據(jù)施工總體規(guī)劃,當期20%~25%過渡料供給利用前期備料,故系統(tǒng)生產(chǎn)需求強度應(yīng)大于24.9萬t/月,故設(shè)備選型可行。

      3 工藝研究

      3.1 工藝流程

      在完成前期調(diào)研后,以“料源選料-粗碎-中碎-儲備”為主體思路,確定施工工藝流程如圖4。

      圖4 硬巖條件下過渡料機械破碎制備施工工藝流程

      3.2 控制要點

      3.2.1 料源選擇

      過渡料機械破碎加工原料為料場爆破料,也可根據(jù)工程周邊可利用條件選擇合適質(zhì)地和級配的隧洞路橋開挖料、河灘料或山巖坡積體石料。料源的選定直接影響機加工產(chǎn)出料質(zhì)量,原料選擇應(yīng)避免采用軟弱、片狀、針狀顆粒,要求耐風化且不易遇水溶解,石料的飽和抗壓強度應(yīng)大于45MPa。此外,細粒含量偏高或含泥量較高的原料不適用于機械破碎加工生產(chǎn)。

      3.2.2 料源檢測

      考慮到料源地質(zhì)情況變化及爆破差異性,每一場過渡料破碎原料爆破完成后需進行料源檢測,檢測項目主要為級配檢測,單場料源的抽樣組數(shù)依照過渡料爆破設(shè)計要求或現(xiàn)場監(jiān)理要求進行。

      通過多組試樣的級配試驗檢測,核定該場次破碎原料的平均級配情況,對照成品過渡料顆粒級配設(shè)計要求及相關(guān)規(guī)定,初步計算出中碎比例。

      3.2.3 選料運輸

      料場需要專門配置反鏟對原料進行篩選,剔除超出粗碎設(shè)備進料最大粒徑的塊石原料、細粒含量偏高或含泥量較高的原料。

      運輸車輛應(yīng)相對固定并編號,有用料和棄料分別裝運,現(xiàn)場派專人指揮運料車輛,原料運輸時應(yīng)綜合考慮原料開采強度及機加工生產(chǎn)強度,規(guī)劃原料直供系統(tǒng)生產(chǎn)或運輸至系統(tǒng)原料備存場地備存。

      3.2.4 顎式破碎機粗碎

      系統(tǒng)加工原料由料源開采篩選后直供,同時輔以加工系統(tǒng)備料區(qū)備料供給,以保證原料連續(xù)供應(yīng)。系統(tǒng)生產(chǎn)時原料運輸至固定破碎系統(tǒng)受料斗卸料,經(jīng)適配的喂料機至粗碎設(shè)備進行粗碎。卸料過程應(yīng)盡可能保持受料斗滿倉運行,可有效減少卸料對受料斗的沖擊,從而可達到保護設(shè)備的目的。

      粗碎設(shè)備應(yīng)依照廠家要求定期維護,操作人員需經(jīng)過廠家培訓,考核合格后方能上崗。運行過程中需設(shè)有人員盯守,對于設(shè)備異常狀況及時處理。粗碎設(shè)備應(yīng)設(shè)置配套的提拉裝置,以及時處理受料斗大塊石堵塞等問題。

      3.2.5 中間倉分料

      粗碎后的破碎料通過皮帶機經(jīng)Y型分料口輸送至不同的中間料倉,中間料倉下設(shè)振動給料機,系統(tǒng)中控室通過控制不同中間料倉出料口處振動給料機的振動給料頻率,從而控制進入中碎設(shè)備及成品料皮帶的比例。

      分料比例直接決定中碎比例、粗碎中碎產(chǎn)出料摻配比例,在實施過程中,分料比例主要取決于該組骨料的料源級配、粗碎產(chǎn)出料級配、中碎產(chǎn)出料級配三組數(shù)據(jù),正常運行期間,檢測試驗按照2組/d的頻次進行,在發(fā)生料源變化時該實驗頻次適當增加。結(jié)合本工程實際情況,爆破堆石作為原料,其中碎比例控制范圍為60%±4%,隧洞開挖料及坡積體石料作為原料,其中碎比例控制范圍為48%±8%。

      3.2.6 圓錐式破碎機中碎

      中碎設(shè)備應(yīng)依照廠家要求定期維護,操作人員需經(jīng)過廠家培訓,考核合格后方能上崗。運行過程中需設(shè)有人員盯守,對于設(shè)備異常狀況應(yīng)及時采取合適的處理措施。

      圓錐式破碎機對分料后輸送至中碎系統(tǒng)的粗碎料進行中碎,通過中碎調(diào)節(jié)整體級配中的偏細料部分各區(qū)間的骨料含量。

      3.2.7 成品料摻配輸出

      在成品料輸送皮帶上,粗碎和中碎產(chǎn)出料分層均勻鋪筑,為提高過渡料機械破碎生產(chǎn)系統(tǒng)產(chǎn)出料一次檢測合格率,同時盡量減少廢料和降低成本,應(yīng)實時根據(jù)檢測實驗成果對摻配比例進行調(diào)整,精確控制粗碎、中碎產(chǎn)出料摻混比例。

      摻配料輸出至成品料堆時,在拋擲過程中自然混合,形成滿足級配要求的成品料,后通過反鏟裝車運至備存場地或直接上壩,裝車過程亦是對成品過渡料進行了二次摻配,有效保證了產(chǎn)出料質(zhì)量。

      4 應(yīng)用成效

      (1)通過長河壩工程實際應(yīng)用情況,結(jié)合工程前期對高單耗爆破直采生產(chǎn)、半成品骨料摻配生產(chǎn)進行對比分析,總結(jié)各工藝的優(yōu)缺點和適用性詳見表7。

      表7 各類過渡料制備工藝對比

      (2)通過現(xiàn)場抽檢,該工藝產(chǎn)出料質(zhì)量較高單耗爆破生產(chǎn)料更加穩(wěn)定,制備強度可以根據(jù)實際需要進行系統(tǒng)選型,相比于高單耗爆破生產(chǎn),能夠滿足更高強度的供料需求。在經(jīng)濟投入方面,根據(jù)系統(tǒng)投產(chǎn)后工程過渡料需求情況,核算單價較高單耗爆破生產(chǎn)節(jié)省46.5%,節(jié)支效益顯著。此外,機械破碎加工工藝能夠充分利用隧洞開挖料及坡積體石料,變廢為寶,極大地減少工程爆破炸藥使用量,降低安全隱患,提升環(huán)保質(zhì)量。

      5 結(jié)語

      依托長河壩水電站研究形成的“顎破粗碎確定粒徑范圍+圓錐破中碎調(diào)整骨料級配”的過渡料機械破碎制備工藝已成功應(yīng)用兩年時間,累計完成過渡料生產(chǎn)超150萬m3,產(chǎn)出過渡料質(zhì)量穩(wěn)定,施工成本節(jié)約狀況明顯,有效確保了大壩壩體過渡料填筑工期要求,得到業(yè)主監(jiān)理的一致好評,為以后水電工程中類似條件下過渡料制備生產(chǎn)提供參考。

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