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      空癟核桃風選機風選系統(tǒng)的優(yōu)化設計

      2020-07-02 07:11:06楊莉玲沈曉賀朱占江祝兆帥
      新疆農機化 2020年3期
      關鍵詞:風板風選選機

      劉 佳,楊莉玲,沈曉賀,朱占江,劉 奎,祝兆帥

      (新疆農業(yè)科學院農業(yè)機械化研究所,新疆 烏魯木齊 830091)

      0 引言

      我國核桃栽培面積和總產量均居世界首位,據(jù)最新統(tǒng)計,我國核桃種植面積533.33 萬hm2(8000 萬畝),產量200 余萬噸,然而核桃空癟率高的問題嚴重制約了核桃原料的銷售價格,影響了核桃的商品性以及企業(yè)、農戶的信譽。目前新疆核桃種植基本上還處在小農個體經營,而甘肅、陜西、四川、云南以及山西、河北、遼寧等地的核桃?guī)缀醵挤N在山上,田間管理粗放不規(guī)范,由于核桃種植過程中營養(yǎng)、水分供應不足,另外加上農戶為了能盡快將核桃采收了賣掉,往往提前對核桃進行采摘,不能嚴格按照核桃成熟時間進行采摘,使得核桃不成熟、核桃仁不飽滿,空癟核桃較多[1]。據(jù)統(tǒng)計,由于種植、管理及采收不當導致空癟核桃約占15%~20%。經過脫青皮、清洗、烘干后的核桃中不僅含有空癟核桃,還含有一部分破碎的核桃殼。這些雜質嚴重影響了核桃的商品性,核桃風選機成為解決這一問題的關鍵。然而,目前市場上的核桃風選機質量層次不齊,嚴重影響了空癟核桃的清選效果。風選系統(tǒng)是核桃風選機的關鍵部件,風選系統(tǒng)的設計影響整機風選效果、效率和整機能耗。為此,本文以新疆農業(yè)科學院農業(yè)機械化研究所自主研發(fā)的6XG-2000 型空癟核桃風選機為樣機[2],進行設備風選系統(tǒng)的優(yōu)化試驗,以期得到風選系統(tǒng)最佳參數(shù),為核桃風選機整機優(yōu)化提供依據(jù)。

      1 結構及工作原理

      空癟核桃風選機由機架、振動篩、彈簧、振動電機、風機、分選系統(tǒng)組成。分選系統(tǒng)由風機、沉降箱、閉風器、吸風道、進風調節(jié)板、卸風板等組成[3]。工作時,核桃、空殼、干癟的核桃以及雜質從振動篩一端喂入,在振動篩的作用下,物料被均勻分布在篩面上并向前運動,向前運動的過程中經過吸風道,由吸風道中產生的吸入氣流將懸浮的核桃空殼、干癟核桃以及雜質從核桃中分離出來,隨氣流一起上升進入吸風道,當進入沉降箱時,由于沉降箱的面積突然擴大,風速迅速降低,再加上慣性分離隔板的作用,使氣流迅速轉向,空殼、干癟的核桃以及雜質依靠自身的重力與氣流分離開,落在傾斜的滑板上通過閉風器排出機體外,核桃隨著振動篩的振動排出機體外。

      2 風選系統(tǒng)主要參數(shù)優(yōu)化

      風選系統(tǒng)的主要參數(shù)是調風板開度和卸風板開度[4]。試驗選取主風管道調風板開度α、卸風板開度β開展影響流場風速及誤差率的試驗,研究調風板開度及斜風板開度對風速和風選效果的影響規(guī)律,以期找到最佳參數(shù)。

      誤差率的試驗以1 kg 新新2 核桃為一個單元,進行設備風選試驗,將設備風選出的空殼率和人工挑選的空殼率進行對比,從而得出設備風選的誤差率[4]。

      試驗設備為新疆農業(yè)科學院農業(yè)機械化研究所自主研發(fā)的空癟核桃風選機,設備配備風機功率5.5 kW,轉速2 900 r/min,風量4 012~7 419 m3/h。振篩風機功率0.25 kW,振頻1 500 r/min,激振力3 000 N,風箱長820 mm,寬82 mm。試驗儀器包括卷尺、風速儀等;試驗材料為新新2 核桃;選取進料口截面中部5 個點測量風速,每個點相距110 mm,數(shù)據(jù)取5 個點的平均值。設備調風板和卸風板參數(shù)示意見圖2。

      2.1 調風板開度對進料口風速及誤差率的影響

      根據(jù)經驗初步選擇卸風板開度為10°,進料口調風板高度為4 cm,以調風板開度為自變量,進料口風速為應變量開展試驗,試驗結果見圖3??梢钥闯觯?°~90°范圍內隨著主風板開度的增多,風速逐漸增大,從曲線斜率看30°~75°增速較快,75°~90°增速有所放緩,在75°~90°之間,風速接近最佳的分離風速(18 m/s 左右)[5-6],說明卸風板開度為10°時,調風板開度最佳參數(shù)為75°~90°??紤]到對風速的充分利用性,一般在核桃風選過程中將調風板調至85°左右。

      同樣,卸風板開度為10°,進料口調風板高度為4 cm 時,以調風板開度為自變量,以風選誤差率為應變量開展試驗,試驗結果見圖4??梢钥闯?,調風板開度在75°以內時,隨著調風板開度增加,誤差率減小,但當調風板開度75°~90°時,誤差率都為0.7%。

      為了確定調風板開度的最佳參數(shù),再次開展試驗,試驗結果見圖5,隨著調風板開度增加,誤差率先減小后增大,當調風板開度在87°時,誤差率最低為0.4%。為此,可以確定,當卸風板開度為10°,進料口調風板高度為4 cm 時,調風板開度在87°時,誤差率最低,為最佳參數(shù)。

      2.2 卸風板開度對進料口風速及誤差率的影響

      選定主風管道調風板開度87°,進料口調風板高度4 cm,以卸風板開度為自變量,進料口風速為應變量開展試驗,試驗結果見圖6??梢钥闯觯S著卸風板開度增大,風速逐漸減小,整體來說,卸風板開度對風速的影響程度小于調風板開度,起到對風速的微調作用。

      同樣的,選定主風管道調風板開度87°,進料口調風板高度4 cm,以卸風板開度為自變量,設備風選誤差率為應變量開展試驗,試驗結果見圖7??梢钥闯?,隨著卸風板開度增大,誤差率整體呈增大的趨勢,卸風板開度為10°時,誤差率最低。

      3 結論

      通過調風板開度和卸風板開度對風速和誤差率的影響試驗,得到其最佳參數(shù)分別為75°~90°和0°~15°,為了檢驗試驗結果的合理性,開展驗證試驗。結果表明,當調風板開度和卸風板開度分別為87°和10°時,此時清選效果最佳,分離腔進料口風速為18 m/s,誤差率為0.4%。另外,由于在清選分離過程主風管道調節(jié)板開度對分離腔內風速影響較大,所以在進行清選分離時,應先對清選系統(tǒng)主風管道進行調節(jié),將主風管道調風板開度α 調整為75°~90°之間,再對卸風板進行調節(jié),一般卸風板開度調節(jié)至0°~15°以內。

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