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      漁子溪電站4號水輪發(fā)電機改造

      2020-07-03 03:15:28權(quán),林,
      四川水力發(fā)電 2020年3期
      關鍵詞:水輪機架主軸

      談 泰 權(quán), 王 昌 林, 秦 泰 松

      (國網(wǎng)四川省電力公司映秀灣水力發(fā)電總廠,四川 都江堰 611830)

      1 電站概況

      漁子溪電站始建于1966年9月,至1972年6月底主要水工建筑物(除沉沙池外)基本建成,廠房內(nèi)第一臺機組(4號機組)安裝完畢,7月初電站充水試運行,12月初第一臺機組正式向系統(tǒng)送電。

      漁子溪電站機組是上世紀70年代初國內(nèi)自行設計投產(chǎn)的高水頭混流式水輪發(fā)電機組,受當時我國水輪發(fā)電機的設計、制造、安裝水平的限制,機組從投運初期一直小毛病不斷,出現(xiàn)過嚴重的振動問題。雖然經(jīng)過多次的大、小修理,但仍然沒有徹底解決發(fā)電機的可靠運行問題。同時,漁子溪電站4號水輪發(fā)電機運行至今已經(jīng)有40多年歷史,且于2008年、2010年先后兩次被污水浸泡,主要部件銹蝕嚴重,達到了國家標準規(guī)定的使用壽命極限。在運行中出現(xiàn)過定子端部絕緣受損情況,已直接影響到發(fā)電機的安全穩(wěn)定運行,僅靠大修或局部處理很難徹底根治這些隱患。

      2 機組缺陷及改造可行性分析

      2.1 安全性分析

      2008年“5·12”汶川特大地震導致漁子溪電站發(fā)生山體透水事故,發(fā)電機在水中浸泡3個月以上。2010年“8·13”映秀特大泥石流將岷江河道堵塞,洪水經(jīng)尾水口倒灌進入漁子溪電站廠房,發(fā)電機再次在含有大量淤泥和油污的水中浸泡4個月以上,由此,發(fā)電機各部件嚴重銹蝕?;謴椭亟〞r為盡快恢復災后供電,只采取了清水沖洗及烘干等簡單處理,便逐臺恢復了機組發(fā)電。

      2.1.1 發(fā)電機定子、轉(zhuǎn)子、主軸的安全性分析

      發(fā)電機定子由機座、鐵芯、定子線圈等組成,在兩次自然災害后,定子機座和鐵芯只經(jīng)過簡單處理,沒有更換改造,現(xiàn)已成為發(fā)電機設備的安全隱患。

      水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)子是由發(fā)電機主軸、轉(zhuǎn)子支架、磁軛、磁極等零部件組成,與水輪機主軸一起組成了水輪發(fā)電機組的轉(zhuǎn)動部件,轉(zhuǎn)子既具有一般機械轉(zhuǎn)動部件的特征,又必須具有良好的電磁性能。由于漁子溪電站4號發(fā)電機運行時間極長,水輪發(fā)電機主軸、轉(zhuǎn)子支架、磁軛、磁極以及水輪機主軸等部件的交變應力循環(huán)次數(shù)非常高,極易產(chǎn)生疲勞破壞。

      除此之外,軸承甩油、漏油產(chǎn)生的油污附著在定子線圈、磁極線圈上,加重了線圈絕緣老化。

      2.1.2 發(fā)電機上、下機架的安全性分析

      發(fā)電機上機架為負荷機架,要承受整個水輪發(fā)電機組的重量和軸向水推力,隨著機組的運轉(zhuǎn),交變應力作用到上機架上,由于長時間運行,上機架極易產(chǎn)生疲勞破壞。

      下機架雖為非負荷機架,但是要承受下導軸承傳遞的交變徑向力,也存在極大的疲勞損壞風險。

      2.1.3 發(fā)電機推力軸承、上導軸承、下導軸承的安全性分析

      發(fā)電機各部軸承的安全性關系到整個機組能否安全運行,主要反映在各部軸承軸瓦的運行溫度是否在規(guī)定的范圍內(nèi),是否存在甩油、漏油現(xiàn)象。若出現(xiàn)溫度過高或燒瓦現(xiàn)象,會引起機組事故停機,帶來電量損失,并浪費大量的人力、物力、財力進行事故檢修。若出現(xiàn)甩油、漏油現(xiàn)象,不僅污染環(huán)境,損失資源,且存在極大的運行風險。若上導甩油、漏油,則會對發(fā)電機定、轉(zhuǎn)子線圈造成不可逆轉(zhuǎn)的損害。

      2.2 效能與成本分析

      由于漁子溪電站4號發(fā)電機轉(zhuǎn)子、定子、上下機架、推力軸承、上導軸承、下導軸承以及水輪機主軸存在以上安全隱患,既影響了機組的安全穩(wěn)定運行,也增加了運行、檢修工作量。同時,由于機組帶病運行,機組中修、小修不斷,嚴重影響電站的發(fā)電效益,且頻繁地裝拆機組,對水輪發(fā)電機的各個部件特別是易損部件造成很大影響,將加快機組的老化,會進一步影響機組的正常運行。

      2.3 政策適應性分析

      漁子溪電站作為國家三線建設的重點項目,建成后,為四川省社會經(jīng)濟發(fā)展作出了巨大貢獻。水能作為可再生的清潔能源,屬于國家政策大力支持和發(fā)展的能源項目,特別是對老電站的增效和擴容改造,國家更加支持。除此之外,根據(jù)電監(jiān)會安全[2010]2號文件“關于吸取俄羅斯薩揚水電站事故教訓進一步加強水電站安全監(jiān)督管理的意見”規(guī)定“對已存在損傷的設備部件要加強技術(shù)監(jiān)督,對已老化和不能滿足安全生產(chǎn)要求的設備部件要及時進行更新”[1]及國家電網(wǎng)公司關于水電站技術(shù)改造有關規(guī)范和規(guī)定,應對漁子溪電站4號水輪發(fā)電機存在安全隱患的部件進行改造、更換。

      3 改造范圍

      本次漁子溪電站4號水輪發(fā)電機部件的技術(shù)改造應充分考慮利用原有水輪發(fā)電機固定部分的設施,并對改造部分做到技術(shù)先進、經(jīng)濟合理。本次改造屬于水輪發(fā)電機關鍵零部件的改造,主要是增加設備運行可靠性,同時,提高設備的運行效率,延長設備的檢修周期,最大限度地提高水能利用率。此次改造相當于4號機組的擴大性大修,在恢復原設備性能基礎上提高其性能,增加設備運行的可靠性,改造范圍如下:

      (1)漁子溪電站4號發(fā)電機轉(zhuǎn)動部分改造,包括發(fā)電機主軸、磁軛、磁極等部件改造更換,其中下導軸領與主軸采用整體鍛造方式;

      (2)漁子溪電站4號發(fā)電機定子改造,包括發(fā)電機定子機座、鐵芯、定子線圈改造更換;

      (3)漁子溪電站4號發(fā)電機上、下機架改造更換;

      (4)漁子溪電站4號發(fā)電機推力軸承、上導軸承、下導軸承改造,增設油汽分離和回收裝置,并將發(fā)電機上導軸承和推力軸承組合在一個油槽內(nèi);

      (5)漁子溪電站4號水輪機主軸改造更換。

      4 改造技術(shù)方案

      漁子溪電站4號水輪發(fā)電機型號為SF40-12/4250,屬于高轉(zhuǎn)速立軸懸式水輪發(fā)電機,其額定轉(zhuǎn)速為500 rpm,飛逸轉(zhuǎn)速為839 rpm。發(fā)電機總體技術(shù)方案應與原發(fā)電機基本保持一致,只是在發(fā)電機的細部結(jié)構(gòu)方面進行優(yōu)化,為增加發(fā)電機定子機座的剛、強度,定子機座采用分兩瓣結(jié)構(gòu);為確保電磁參數(shù)合理、可靠,對用于漁子溪電站4號水輪發(fā)電機改造的電磁方案進一步優(yōu)化。原發(fā)電機上導軸承設置在推力軸承下方,本次改造將發(fā)電機上導軸承與推力軸承合一,并將上導軸承置于推力軸承上方。

      4.1 定子改造

      定子機座采用分兩瓣結(jié)構(gòu),提高定子的整體剛度、強度。定子機座為鋼板焊接結(jié)構(gòu),定子鐵芯采用50W270冷軋硅鋼片,厚度0.5 mm,更換全部定子繞組,采用F級絕緣。

      4.2 轉(zhuǎn)子改造

      轉(zhuǎn)子支架與主軸在制造廠內(nèi)熱套在一起,然后裝壓磁軛,掛裝磁極。全部轉(zhuǎn)動零件都經(jīng)剛度和強度的分析計算,以便能安全地承受最大飛逸轉(zhuǎn)速5 m而不產(chǎn)生任何有害變形,且材料的計算應力不超過屈服點的2/3。轉(zhuǎn)子外徑為φ3 360 mm,裝配后總重約88 t。

      4.3 上、下機架改造

      上機架為負荷機架,不僅要承受來自推力軸承的軸向負荷,還要承受來自導軸承的徑向負荷。為鋼板焊接輻射形結(jié)構(gòu),由中心體和若干個支臂組成,支臂為工字型結(jié)構(gòu)。

      下機架為非負荷機架,由中心體與若干個輻射的工字型截面支臂組成。下機架兼作制動器基礎。

      4.4 推力軸承、上導軸承、下導軸承改造

      推力軸承位于上機架上方的推力油槽內(nèi),推力軸承采用剛性支柱式扇形瓦結(jié)構(gòu)。由推力頭鏡板、推力瓦、支柱螺釘和軸承座等組成。

      上導軸承布置在上機架中心體內(nèi),置于推力軸承上方,與推力軸承共用一個油槽,以上導滑轉(zhuǎn)子作為摩擦面,采用分塊巴氏合金瓦,采用抗重螺栓支撐結(jié)構(gòu),且增設吸油霧裝置。

      下導軸承布置在下機架中心體內(nèi),采用分塊巴氏合金瓦,采用抗重螺栓支撐結(jié)構(gòu),且增設吸油霧裝置。

      5 改造效果

      漁子溪電站4號機組水輪機、發(fā)電機主軸聯(lián)軸后,經(jīng)軸線調(diào)整,機組盤車結(jié)果如表1所示。

      表1 機組盤車數(shù)據(jù)記錄表 單位:0.01 mm

      漁子溪電站4號機組水輪發(fā)電機改造后采用推力、上導軸承合一的結(jié)構(gòu),上導至鏡板間的距離可忽略不計,機組轉(zhuǎn)速為500 r/min,機組各部相對擺度值滿足《水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范》(GB/T8564-2003)中的要求。其中,上導、下導及法蘭的相對擺度值小于0.02 mm/m,水導相對擺度值小于0.03 mm/m,機組軸線調(diào)整合格[2]。

      漁子溪電站4號水輪發(fā)電機改造工程施工結(jié)束后,機組開機時各部振動、擺度、溫度如表2所示。

      推力軸承采用塑料瓦,上導、下導、水導采用巴氏合金瓦,各部軸承溫度滿足《水輪發(fā)電機基本技術(shù)條件》(GB/T7894-2009)第“6.3軸承溫度”的要求[3]。

      除此之外,漁子溪電站4號機組各交接驗收試驗合格,并于2019年6月成功并網(wǎng)運行。

      6 結(jié) 語

      結(jié)合漁子溪電站實際,對4號機組水輪發(fā)電機進行改造,將推力外循環(huán)冷卻結(jié)構(gòu)改為內(nèi)循環(huán)

      表2 漁子溪電站4號機組開機各部振動、擺度、溫度統(tǒng)計表

      冷卻結(jié)構(gòu),優(yōu)化了機組結(jié)構(gòu),且省去了機組大修后開機試驗過程中推力冷卻器濾網(wǎng)清掃工作,節(jié)約了開機試驗時間。除此之外,避免了機組運行過程中因濾網(wǎng)堵塞引起的推力瓦溫高的缺陷,減少了機組運維工作量。

      漁子溪電站4號水輪發(fā)電機改造后機組各部振動、擺度、溫度均在國家標準范圍內(nèi),改造質(zhì)量滿足要求。漁子溪電站4號水輪發(fā)電機作為映秀灣電廠第一臺改造發(fā)電機,其成功改造為映秀灣電廠另外10臺機組發(fā)電機改造提供了寶貴經(jīng)驗,也為國內(nèi)其他相似機組改造提供了參考。

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