摘要:某2×660 MW機(jī)組密封油系統(tǒng)真空泵冷卻靠閉式水冷卻,在機(jī)組停運(yùn)后,為確保密封油系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,密封油真空泵需保持連續(xù)運(yùn)行,閉式水系統(tǒng)無(wú)法退出運(yùn)行,閉式水泵運(yùn)行造成輔機(jī)電耗增加、運(yùn)行成本增加的問(wèn)題,為此,對(duì)密封油真空泵冷卻水系統(tǒng)進(jìn)行了改造。同時(shí),為變廢水為寶,通過(guò)增加一路復(fù)用水作為密封油真空泵冷卻水,在機(jī)組停運(yùn)后,可將密封油真空泵由閉式水冷卻切換為復(fù)用水冷卻,閉式水系統(tǒng)退出運(yùn)行,達(dá)到節(jié)能降耗的目的。
關(guān)鍵詞:閉式水;復(fù)用水;密封油真空泵;改造方案
0 引言
燃煤電廠(chǎng)發(fā)電機(jī)普遍采用水-氫-氫冷卻方式,發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)的作用是防止發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣從發(fā)電機(jī)殼與轉(zhuǎn)子間的縫隙漏出,帶走發(fā)電機(jī)運(yùn)行時(shí)密封瓦產(chǎn)生的熱量[1]。國(guó)內(nèi)氫冷發(fā)電機(jī)組密封油系統(tǒng)主要有單流環(huán)式密封油系統(tǒng)[2]、雙流環(huán)式密封油系統(tǒng)[3]和三流環(huán)式密封油系統(tǒng)[4-5],其通常采用閉式水冷卻方式冷卻,閉式水冷卻的弊端在于只有密封油系統(tǒng)全停后才能停運(yùn)閉式水泵,閉式水泵長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行造成廠(chǎng)用電率增加。密封油系統(tǒng)能否安全、穩(wěn)定運(yùn)行將直接影響機(jī)組運(yùn)行的安全、經(jīng)濟(jì)性[6]。本文介紹了某2×660 MW機(jī)組單流環(huán)密封油系統(tǒng)的真空泵閉式冷卻水系統(tǒng)改造方案,既解決了閉式水冷卻存在的問(wèn)題,又能將復(fù)用水變廢為寶。
1 設(shè)備概述
該電廠(chǎng)裝機(jī)容量為2×660 MW,發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)為單流環(huán)密封油系統(tǒng),發(fā)電機(jī)額定氫壓為0.45 MPa,額定氫壓下發(fā)電機(jī)密封瓦進(jìn)口處的密封油壓為0.51 MPa,保持密封油壓與氫氣壓力差值在55~75 kPa,發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)漏氫量≯14 m3/d。密封油壓與氫氣壓力的差值由差壓閥自動(dòng)調(diào)節(jié)。密封油真空泵冷卻水系統(tǒng)主要由密封油箱、浮子油箱、回油擴(kuò)大槽、空氣抽出槽、2臺(tái)交流密封油泵、1臺(tái)直流事故密封油泵、密封油真空泵及其附屬設(shè)備、管道、各取樣開(kāi)關(guān)等組成,如圖1所示,密封油真空泵靠本機(jī)閉式水冷卻。
2 改造方案
2.1 ? ?改造可行性研究
在機(jī)組停運(yùn)后,閉式水用戶(hù)僅有空氣預(yù)熱器和密封油真空泵運(yùn)行,對(duì)該電廠(chǎng)空氣預(yù)熱器而言,停機(jī)狀態(tài)保持低速檔(轉(zhuǎn)速0.375 r/min)運(yùn)行,在無(wú)閉式冷卻水的情況下,空預(yù)器軸承溫度最高為45 ℃,不影響運(yùn)行。為確保密封油系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行,密封油真空泵冷卻水不可中斷,必須保持閉式水系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行,造成停機(jī)后輔機(jī)電耗增加。
因復(fù)用水壓力約0.6 MPa,與閉式水壓力接近,可采用復(fù)用水作為停機(jī)后密封油真空泵冷卻水水源?;诖?,停機(jī)后采用復(fù)用水冷卻密封油真空泵,可盡早停運(yùn)閉式水系統(tǒng),達(dá)到節(jié)能降耗的目的,同時(shí),部分復(fù)用水得到充分利用,變廢為寶。
2.2 ? ?具體改造方案
一根與原密封油真空泵閉式冷卻水進(jìn)水管相同管徑的管子引入復(fù)用水(加裝一個(gè)手動(dòng)門(mén)),管子接于密封油真空泵閉式冷卻水手動(dòng)門(mén)后;一根與原密封油真空泵閉式冷卻水出水管相同管徑的管子(加裝一個(gè)手動(dòng)門(mén)),接于密封油真空泵閉式冷卻水手動(dòng)門(mén)前,將復(fù)用冷卻水回水引至本機(jī)凝汽器地坑,改造后的密封油真空泵冷卻水系統(tǒng)如圖2所示。
機(jī)組正常運(yùn)行中,采用閉式冷卻水作為密封油真空泵冷卻水源;機(jī)組停運(yùn)后,其他各輔機(jī)無(wú)需閉式水時(shí),將密封油真空泵冷卻水切至復(fù)用冷卻水運(yùn)行,達(dá)到停運(yùn)閉式水系統(tǒng)的目的。
3 運(yùn)行注意事項(xiàng)及效果
3.1 ? ?運(yùn)行注意事項(xiàng)
機(jī)組正常運(yùn)行中,閉式水箱補(bǔ)充水來(lái)源于本機(jī)凝結(jié)水,pH值為9.2~9.6,處理后的復(fù)用水pH值為6~9,兩種水源pH值差距較大。為避免閉式水受污染,密封油真空泵冷卻水系統(tǒng)改造后,在機(jī)組停運(yùn)或啟動(dòng)時(shí),切換兩種水源應(yīng)特別注意:待密封油真空泵停運(yùn)后,關(guān)閉其中一路水源的進(jìn)、出水手動(dòng)門(mén)后,再打開(kāi)另一路冷卻水源,最后再啟動(dòng)密封油真空泵運(yùn)行。
3.2 ? ?應(yīng)用效果
選取系統(tǒng)改造后的第一次停機(jī)時(shí)間作為研究對(duì)象進(jìn)行分析。本系統(tǒng)改造不計(jì)人工成本耗資1 260元,改造后機(jī)組第一次停機(jī)時(shí)間為15天,停機(jī)至閉式水用戶(hù)僅有密封油真空泵和空氣預(yù)熱器時(shí)間約48 h,閉式水泵電機(jī)參數(shù)如表1所示,以當(dāng)?shù)厣暇W(wǎng)電價(jià)0.315元/kWh進(jìn)行計(jì)算,停機(jī)15天可節(jié)約的運(yùn)行成本為:0.315×90×(15×24-48)=8 845.2元。
此次停機(jī)48 h后,將密封油真空泵冷卻水由閉式水切至復(fù)用水,停運(yùn)閉式水系統(tǒng),就可將密封油真空泵冷卻水改造費(fèi)用收回,還能增加7 585.2元收益。
4 結(jié)語(yǔ)
本次密封油真空泵冷卻系統(tǒng)改造,通過(guò)引入復(fù)用水作為停機(jī)后密封油真空泵冷卻水,實(shí)現(xiàn)了停機(jī)后閉式水系統(tǒng)盡早停運(yùn),達(dá)到節(jié)能降耗的目的;復(fù)用水的利用還實(shí)現(xiàn)了變廢為寶。本系統(tǒng)改造簡(jiǎn)單,耗資低,運(yùn)行維護(hù)方便,節(jié)能降耗顯著,對(duì)單流環(huán)式密封油系統(tǒng)真空泵采用閉式水冷卻的相關(guān)電廠(chǎng),可借鑒此方案,根據(jù)本單位實(shí)際情況實(shí)施改造。
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收稿日期:2020-04-29
作者簡(jiǎn)介:張寶峰(1989—),男,陜西咸陽(yáng)人,助理工程師,主要從事火力發(fā)電廠(chǎng)集控運(yùn)行工作。