• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的潔凈化冶煉過程研究

      2020-07-08 08:34:12熊云龍楊寧張躍
      金屬加工(熱加工) 2020年7期
      關(guān)鍵詞:鋼液供氣堿度

      熊云龍,楊寧,張躍

      沈陽鑄造研究所有限公司 遼寧沈陽 110022

      1 序言

      水輪發(fā)電機轉(zhuǎn)輪是整個發(fā)電機組重要零件之一,對內(nèi)部質(zhì)量和尺寸精度均要求較高。轉(zhuǎn)輪的質(zhì)量好壞直接影響著轉(zhuǎn)輪的效率、抗空蝕性能和運行穩(wěn)定性,因此它的制造質(zhì)量對水輪機發(fā)電機組的整機運行至關(guān)重要[1-3],尤其是制造轉(zhuǎn)輪所用的材料。多年來,我公司制造轉(zhuǎn)輪采用ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼,主要因為其具有良好的抗熱沖擊性、耐蝕性、抗氧化性、低溫沖擊韌度等性能[4]。ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼不僅廣泛用于制造水輪機轉(zhuǎn)輪,而且也應(yīng)用在海水泵、閥、增壓器殼體等重要零部件上[5-7]。

      由于ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的廣泛應(yīng)用,對它的研究很多。一些學(xué)者研究了熱處理過程、化學(xué)成分等因素對ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼力學(xué)性能的影響[8]。很少有人研究冶煉工藝對ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼力學(xué)性能的影響。合理的冶煉過程能夠降低材料中有害元素磷、硫、夾雜物,以及氫、氧、氮有害元素含量,從而提高ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的各方面性能。本文分析冶煉過程對ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼力學(xué)性能的影響,嚴(yán)格控制工藝參數(shù),對穩(wěn)定化生產(chǎn)ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼具有重要意義。ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的化學(xué)成分與力學(xué)性能見表1、表2。

      表1 ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))(%)

      表2 ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼鑄件的力學(xué)性能

      2 試驗材料與方法

      所需原材料有廢鋼(A3)、鉻鐵(60%Cr)、純鎳、鉬鐵、石灰。C按1.2%配入,Si按噸鋼5kg加入,Cr按11.8%配入,Ni按3.7%配入。

      冶煉方式采用電弧爐+AOD爐生產(chǎn)。電弧爐主要熔化爐料,AOD爐完成最終冶煉。

      冶煉工藝優(yōu)化主要是改變AOD爐冶煉造渣制度和供氣制度。合理的造渣制度能夠有效脫磷、脫硫、去除夾雜物。合理的供氣制度也能夠增加去碳效率,降低冶煉時間和生產(chǎn)成本。

      冶煉優(yōu)化方案:

      1)將AOD爐由單渣操作優(yōu)化為雙渣操作,堿度由1.5調(diào)整為2.0。

      2)供氣制度原來為三階段供氣,第一階段:O2:Ar=4:1,脫碳到0.3%~0.6%,溫度1630~1670℃;第二階段:O2:Ar=1:1,脫碳到0.08%~0.2%,溫度1680~1720℃;第三階段:O2:Ar=1:3,脫碳到0.020%~0.035%。

      優(yōu)化后為四階段供氣,第一階段:O2:Ar=5:1,溫度1680~1720℃;脫碳到0.6%~0.8%;第二階段:O2:Ar=3:1,脫碳到0.3%~0.5%,溫度1630~1670℃;第三階段:O2:Ar=1:1,脫碳到0.08%~0.2%,溫度1680~1720℃;第四階段:O2:Ar=1:3,脫碳到0.020%~0.035%。

      3 冶煉工藝過程介紹

      3.1 生產(chǎn)準(zhǔn)備過程

      (1)鋼包準(zhǔn)備 保證鋼包內(nèi)壁清潔、干凈,無浮渣,無殘鋼;澆注系統(tǒng)無異常;修包過程中保證細(xì)致認(rèn)真,將漏包等事故的概率降低到最小。

      (2)設(shè)備要求 電弧爐與AOD爐襯無污染金屬殘余,設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。

      (3)原料要求 要保證原料無油、無密封容器的清潔廢鋼,合金材料要干燥,保證原料的清潔度,才能保證鋼液質(zhì)量。

      (4)配料要求 根據(jù)計劃所需鋼液量和鋼種成分,確定原料加入量,原料燒損8%左右。加合金前氧化脫P處理。配入碳量基本為料重的1.5%~2.0%,Cr、Ni按下限。清楚各種材料的化學(xué)成分。為更好地去除夾雜物,提前造渣,裝料時加入料重1.5%的石灰。

      (5)裝爐要求 首先把硅鐵、石灰、增碳劑鋪放在爐底,然后加入鎳板需遠(yuǎn)離電極周圍,防止高溫?zé)龘p,由于鉬鐵不易熔化和保證金屬鉻的回收,因此采用在AOD爐中加入。

      3.2 電弧爐冶煉過程

      1)裝料要密實,爐底加石灰15kg/t鋼液,合金元素遠(yuǎn)離電弧區(qū)域。

      2)起弧時小功率,穿井期大功率,爐料熔化80%開始吹氧助熔,氧壓為0.5MPa。

      3)爐料全部熔化后取樣分析成分,吹氧脫碳至1.2%~1.8%。

      4)還原期調(diào)整爐渣堿度,把堿度從原來的1.2調(diào)整為2,調(diào)整熔渣流動性,加入鋁1kg/t鋼液,脫氧劑4~8kg/t鋼液進行脫氧還原,分析成分。

      5)調(diào)整出鋼條件:①成分合格,wC=1.2%~1.8%、wSi≤0.5%,Cr、Ni為成分要求下限,wP≤0.030%。②鋼液脫氧良好,達到白渣效果。③鋼液溫度1650~1680℃。④中轉(zhuǎn)包烘烤溫度700℃以上。

      3.3 AOD爐冶煉過程

      (1)AOD開爐前準(zhǔn)備 AOD在開爐前爐體預(yù)熱達到(700±50)℃,預(yù)先準(zhǔn)備好充分干燥的脫氧劑(硅鐵和鋁)、造渣劑(石灰和螢石)、發(fā)熱劑(鋁),同時要準(zhǔn)備好各種少量的鎳、鉻鐵、鉬鐵及錳鐵等合金(應(yīng)盡量選取小塊,以利快速熔化)。

      (2)技術(shù)要求調(diào)整 AOD精煉對電爐提供粗鋼液技術(shù)要求調(diào)整如下:wC=1.2%~1.8%、wSi≤0.5%、wNi為成分要求下限、wP≤ 0.030%,入爐后溫度1560℃以上開始吹煉。

      (3)氧化過程調(diào)整 修改了AOD冶煉的供氣制度,鋼液入爐后測溫,根據(jù)C、Si等元素含量及鋼液量與溫度,估算出氧化所需氧量。

      (4)還原期調(diào)整 根據(jù)入爐化學(xué)成分對鋼液成分進行初調(diào)整,Si按中上限配入,采用硅、鋁復(fù)合還原,準(zhǔn)確計算還原劑加入量。翻爐至吹煉位置還原,純Ar攪拌7min,還原溫度控制在1680~1710℃。還原期堿度由原先1.5提高至2.0,降低硫和氣體含量。

      (5)出爐前最終微調(diào) 根據(jù)化驗結(jié)果,對鋼液進行微調(diào),使鋼液達到要求的化學(xué)成分。如果補加合金或升溫必須進行純Ar攪拌2min以上。

      4 分析與討論

      4.1 冶煉工藝對鋼磷和硫含量的影響

      分析了優(yōu)化前后各10爐ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的P和S含量。優(yōu)化前后ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼P、S含量如圖1所示。

      優(yōu)化前材料中wP、wS分別為0.025%和0.02%,通過冶煉工藝優(yōu)化,wP、wS降到0.015%和0.013%。主要是冶煉過程溫度和堿度的調(diào)整。合理的溫度和堿度為脫磷、脫硫創(chuàng)造了有利條件。脫磷過程主要在電弧爐內(nèi)完成,脫硫在AOD爐中完成。

      電弧爐在氧化過程中,通過調(diào)整堿度和溫度,可以有效地降低P含量。提前在電弧爐內(nèi)添加石灰,因為適當(dāng)?shù)卦黾邮壹尤肓?,可提高爐渣堿度,在保證爐渣流動性良好的情況下,能促進脫磷反應(yīng)的進行。但當(dāng)爐渣堿度過高時,則會造成爐渣黏度增大,導(dǎo)致爐渣流動性變差,反而對脫磷不利,同時也會造成石灰有效利用率偏低,冶煉成本增加。

      圖1 優(yōu)化前后ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼中P、S含量對比

      AOD爐冶煉過程,脫硫能力受渣量、堿度和溫度影響較大,通過調(diào)整爐渣量、堿度和溫度可有效改善脫硫能力。單渣操作,導(dǎo)致渣量大,冶金動力學(xué)效果變差,脫碳效率低,通過雙渣操作,能夠達到更好的冶金效果,從而有效地去除鋼中的硫和夾雜物等。堿度由1.5增大至2.0,升高爐溫,爐渣脫硫能力明顯增強,溫度提高能夠使渣中復(fù)雜離子團的鍵斷裂并釋放部分氧離子,爐渣黏度降低,爐渣與金屬液之間的傳質(zhì)過程增強,促使更多的硫向渣中轉(zhuǎn)移,從而提高了爐渣脫硫能力。堿度增大,渣中堿性氧化物以及自由陽離子增多,渣中復(fù)雜硅氧離子體解聚為簡單的四面體結(jié)構(gòu),爐渣流動性增強,從而提高了爐渣脫硫能力[9]。但堿度超過2.0后,脫硫趨勢變得緩慢,由于高熔點化合物生成量增多,這些化合物以固態(tài)質(zhì)點存在于液態(tài)渣中,導(dǎo)致脫硫的動力學(xué)條件變差。供氣制度的改變,也能夠達到更好的冶金動力學(xué)效果和脫碳速率,有助于磷、硫和夾雜物的去除。

      4.2 冶煉工藝對力學(xué)性能的影響

      分析了優(yōu)化前后各10爐ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的力學(xué)性能。在熱處理工藝相同的條件下1050℃正火+580℃回火,力學(xué)性能如圖2、圖3所示。從圖中可以看出:材料的屈服強度從590MPa提高到650MPa,提高了10%;抗拉強度從780MPa提高到840MPa,提高了8%;材料塑韌性提高30%;材料的沖擊吸收能量從60J提高到80J,提高了30%左右。

      圖2 優(yōu)化前后ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼力學(xué)性能對比

      圖3 優(yōu)化前后ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼沖擊性能對比

      通過優(yōu)化冶煉工藝,調(diào)整造渣制度即由單渣操作改為雙渣操作,堿度由1.5調(diào)整為2。優(yōu)化供氣制度,改善冶金效果動力學(xué)和熱力學(xué)效果,很好地降低了鋼中磷、硫及夾雜物含量,改善了材料的力學(xué)性能。磷和硫為有害元素,應(yīng)嚴(yán)格控制。磷在奧氏體中溶解度很低,主要影響ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的力學(xué)性能,降低材料的塑韌性。wP為0.03%時,出現(xiàn)磷共晶組織,ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼塑性和沖擊性能明顯下降,因此生產(chǎn)ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼時磷含量越低越好。硫元素對ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的危害是硫與鐵化合生成FeS,且與Fe形成共晶。共晶產(chǎn)物熔點985℃,存在晶粒邊界,破壞了基體的連續(xù)性,降低了ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的力學(xué)性能。非金屬夾雜物是影響高強度鋼疲勞性能的原因之一。夾雜物的尺寸對鋼的疲勞性能有直接影響,可以對臨界夾雜物尺寸進行預(yù)測。嚴(yán)格控制夾雜物含量,有利于提高材料的韌性和抗疲勞能力。

      4.3 冶煉工藝對生產(chǎn)效率的影響

      分析了優(yōu)化前后各10爐ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼的冶煉時間,如圖4所示。優(yōu)化前平均每爐鋼冶煉時間為3h,優(yōu)化后縮短為2.5h。

      圖4 優(yōu)化前后ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼冶煉時間對比

      AOD爐氬氧精煉的技術(shù)核心就是供氣制度,通過氧氣和惰性氣體的混合比例,調(diào)整爐內(nèi)CO分壓,促進脫碳反應(yīng),從而達到去碳保鉻的效果,同時保持熔池內(nèi)有最充分的熱力學(xué)和動力學(xué)脫碳和精煉條件。通過把原來的三階段供氣,調(diào)整為四階段供氣,能夠更好地適應(yīng)爐內(nèi)氣氛,提高反應(yīng)速率。第一階段提高了氧氣比率,主要是因為第一階段鋼液中含有大量的碳,有利于脫碳反應(yīng)。隨后根據(jù)碳含量調(diào)整氬氧比率,從而為脫碳創(chuàng)造有利氣氛,防止過多的氧用來氧化鉻。再加上調(diào)整造渣制度,即由單渣操作改為雙渣操作,堿度由1.5調(diào)整至2,創(chuàng)造了良好的冶金條件,縮短了冶煉時間,減少了鋼液在爐內(nèi)的停留時間,降低了耐火材料的消耗,同時因為時間縮短也提高了生產(chǎn)效率。

      5 結(jié)束語

      1)冶煉是影響材料性能的重要過程,合理的冶煉工藝過程能夠有效降低材料中有害元素和夾雜物含量,從而提高ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼材料的力學(xué)性能。

      2)將AOD爐單渣操作,優(yōu)化為雙渣操作,堿度由1.5調(diào)整為2.0。降低了磷、硫及夾雜物含量,實現(xiàn)潔凈化冶煉。通過冶煉工藝優(yōu)化,ZG06Cr13Ni4Mo不銹鋼材料的力學(xué)性能提高了30%。

      3)優(yōu)化供氣制度,把原來的三階段供氣,調(diào)整為四階段供氣,冶煉時間明顯縮短,提高了生產(chǎn)效率,降低了生產(chǎn)成本。

      猜你喜歡
      鋼液供氣堿度
      織密貴州供氣“一張網(wǎng)”
      真空熔煉過程中定向?qū)Я餮b置內(nèi)鋼液運動現(xiàn)象的研究
      日鋼板坯連鑄SPA-H鋼液位波動原因分析及控制
      山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:56
      LF深脫硫過程中的鋼液增碳增氮的控制研究
      關(guān)于秸稈氣化集中供氣工程技術(shù)經(jīng)濟的分析
      對煉鋼生產(chǎn)中轉(zhuǎn)爐煉鋼脫氧工藝的探討
      科技尚品(2016年1期)2016-05-30 06:01:59
      沼氣集中供氣運行實證分析與優(yōu)化研究
      大型飛機氣源起動裝備供氣流程設(shè)計與計算
      高堿度銅精礦濾布的再生清洗
      金屬礦山(2014年7期)2014-03-20 14:19:58
      [知識小貼士]
      金屬世界(2013年6期)2013-02-18 16:30:47
      清苑县| 辽中县| 安泽县| 丹巴县| 南平市| 波密县| 葫芦岛市| 封开县| 新晃| 台山市| 两当县| 南汇区| 洛阳市| 崇州市| 白水县| 西藏| 沁源县| 安达市| 仙游县| 茂名市| 合肥市| 会昌县| 丹阳市| 铜山县| 阿图什市| 彭阳县| 桂平市| 兰西县| 鹤壁市| 朔州市| 宁武县| 赣榆县| 通许县| 泗水县| 荣成市| 泌阳县| 古田县| 莫力| 呈贡县| 宣威市| 潮安县|