曹 儂
(上海電氣電站集團工程公司,上海 201199)
N660-24.2/566/566 型超臨界660 MW 中間再熱凝汽式汽輪機中,主汽進汽閥采用的是當前國內(nèi)外超臨界機組大多采用的主汽一體閥,即主汽閥和高調(diào)閥合并而成的一體閥。為避免高調(diào)閥閥座浮起,目前對閥座主要在3 個方面進行了改進:1)閥座材料由10325PJ 或12 CrMo 改為X10CrMoVNb9-1[1-2];2)閥座高度由79.5 mm 增加到109.5 mm[3-4];3)閥座與閥殼間的過盈量由0.11 mm 增加到0.23 mm[5],一部分增加到0.28 mm[6]甚至0.30 mm[7]。但是,目前對高調(diào)閥的松動、浮起甚至閥桿斷裂[8-9]等問題還有認識的盲點。以某工程高調(diào)閥故障問題為例進行故障的原因分析及處理,提出調(diào)試、安裝、運行、維修等方面的要求,為今后此類故障的處理提供參考。
工程首臺機組為3 號機組,在2013 年8 月底開始投入商業(yè)運行,2017 年5 月中旬首次發(fā)現(xiàn)高調(diào)閥調(diào)節(jié)異常情況。這種情況陸續(xù)在其他機組出現(xiàn)。高調(diào)閥調(diào)節(jié)異常情況如下。
啟動階段。在汽輪機沖轉(zhuǎn)的閥切換過程中,常見的高調(diào)閥故障有高調(diào)閥開度在15%以上的拒動,或者出現(xiàn)汽量時大時小,引起汽機轉(zhuǎn)速失控,最終至閥切換不成功的情況。需要說明的是,上述拒動與帶負荷高調(diào)閥拒動不同,后者可通過改變進汽方式來解決[10]。
運行階段。在近高調(diào)閥處聽到金屬的撞擊聲[11],提示可能出現(xiàn)閥座浮起。而閥座浮起可能導致閥座下面的閥殼突起,會阻礙汽流的通道。在相同負荷下,閥前壓力會升高,高調(diào)閥也隨之開度增大。若高調(diào)閥處于全開狀態(tài),則說明該高調(diào)閥閥座已經(jīng)浮起并損壞。
停機階段。高調(diào)閥關(guān)閉時仍有10%以上的開度,內(nèi)漏嚴重,汽機惰走時間較前延長。閥殼外的銷子末端磨損、變短、松動或脫落。
解體階段。高調(diào)閥閥殼朝內(nèi)表面?zhèn)壤L,閥座外表面變形,閥座收縮變形并向中心突出,口徑變小。閥座與閥殼間隙變大。閥蝶球面變形有突起。
汽輪機在汽機平臺上有2 個主汽一體閥,分兩側(cè)水平布置。單個主汽一體閥由1 個主汽閥(圖中左側(cè))和2 個高調(diào)閥(圖中右側(cè))組成,如圖1 所示。
圖1 汽輪機主汽一體閥結(jié)構(gòu)
圖1 中左側(cè)主汽閥,蒸汽自下而上進入,當主汽閥閥桿水平向左運動時,主汽閥打開,蒸汽從左側(cè)的主汽閥進入右側(cè)高調(diào)閥腔室。2 個高調(diào)閥豎直平行布置,高調(diào)閥閥桿上下運動來控制進入汽機噴嘴室的流量,從而達到最終控制機組負荷的目的。
高調(diào)閥結(jié)構(gòu)如圖2 所示,自下而上依次主要由閥殼、閥座、閥蝶、閥桿、閥桿套、油動機活塞連桿、彈簧等組成。
閥座與閥殼通過過盈配合連接,并通過閥殼外的2 個銷子鎖緊,對閥座和閥殼起到固定和防旋轉(zhuǎn)的作用。閥桿底部與閥蝶呈螺紋連接,如圖3 所示,D6為閥座與閥殼的過盈量。
高調(diào)閥閥桿上部與油動機連桿下部通過閥桿套連接,閥桿與油動機連桿間存有固定間隙,可緩沖套筒內(nèi)的閥桿間、閥座與閥蝶間的高強度沖擊。這一間隙在油動機油缸內(nèi)對應(yīng)有一個末端緩沖區(qū),其結(jié)構(gòu)如圖4 所示。
圖2 汽輪機主汽一體閥內(nèi)高調(diào)閥結(jié)構(gòu)
圖3 閥座與閥殼間的過盈配合量
圖4 油動機油缸內(nèi)的緩沖區(qū)
傳統(tǒng)閥座材料為10325PJ/12CrMo 的珠光體合金鋼,而該工程用10CrMoVNi9-1 的馬氏體合金鋼代替原先的材料,因為后者可塑性更小且有較小的蠕變變形。而閥殼材料一般都是Cr,Mo,V 合金鋼(或10315AP)[12],且已被廣泛應(yīng)用,因此不需要更改。工程使用的高調(diào)閥材料特性如表1 所示。
表1 汽輪機組高調(diào)閥的材料特性
制造商在出廠前已按照安裝工藝要求將閥座與閥殼組裝完成,所以兩者間的過盈量、閥座高度和材料已經(jīng)固定。該工程采用閥座與閥殼的過盈量為0.19~0.23 mm,閥座高度為109.5 mm。高調(diào)閥的其他組件則在現(xiàn)場由安裝單位根據(jù)圖紙要求復(fù)裝。
閥座與閥殼接觸緊密,因此在穩(wěn)態(tài)條件下閥座溫度接近閥殼界面溫度。由于蒸汽的節(jié)流作用,閥座受蒸汽影響較閥殼大,這會使得閥座的表面自內(nèi)而外和自上而下都存在溫度梯度。閥座上的溫度梯度會在圓周方向產(chǎn)生較大的軸向和徑向熱應(yīng)力。
這種熱應(yīng)力是閥座內(nèi)外壁溫差的函數(shù)。主汽溫度變化梯度越大,閥座與閥殼間的熱應(yīng)力變化也越大。在高溫高壓下,這種熱應(yīng)力會隨著時間的延長使得材料失去強度,破壞蠕變性能,從而導致閥座和閥殼內(nèi)表面塑性變形,并消耗掉其間的過盈量[13]。如果溫差持續(xù)超限,將導致閥座與閥殼間出現(xiàn)間隙而松動。另外,在蒸汽的沖擊和閥蝶接觸性撞擊下,一旦閥座浮起,閥蝶與閥座的撞擊也會加劇它們各自的變形和損害,如圖5 所示。
圖5 現(xiàn)場高調(diào)閥解體后閥座、閥蝶損壞
若閥座高度太小,會導致閥座與閥殼的接合面小。若其間的過盈量也偏小,則會使閥座松動而浮起。實踐表明:以往使用的閥座高度為79.5 mm,其閥座與閥殼間的結(jié)合面不夠,需要增加30 mm 使得閥座高度為109.5 mm,以確保使用的適宜性和安全 性[3-4]。
根據(jù)制造廠對蒸汽溫升/溫降速率的要求:運行最大溫升/溫降為120 ℃/h。在這種情況下,認為D6應(yīng)為0.19~0.23 mm,若D6過大,閥座的內(nèi)應(yīng)力也較大,雖然閥座與閥殼間不會松動,但是閥座受到高溫高壓的蒸汽沖擊會增大內(nèi)應(yīng)力,可能出現(xiàn)裂紋甚至破碎。
如前文所述,工程所用高調(diào)閥閥座的高度為109.5 mm,過盈量D6為0.19~0.23 mm,閥座與閥殼的材料如表1 所示,這些是確保閥座不松動、不浮起的基本條件。
若閥桿與閥桿套間隙偏大會引起閥桿振動,甚至斷裂。若該間隙偏小則對閥座和閥桿的沖擊磨損增大,導致變形。
安裝時,為保證閥桿的自由間隙,要求先將閥門關(guān)閉,讓油動機連桿自然下垂與閥桿對接,一般油動機連桿和高調(diào)閥閥桿間存有間隙約4 mm。然后將油動機連桿上提6 mm,即油缸活塞從底部上移6 mm,這樣油動機連桿下端與閥桿上端的閥桿自由間隙為10 mm。
此時,可由工廠或廠家提供的墊片厚度調(diào)整至10 mm,并插入此間隙中,再固定油動機連桿、套筒和閥桿,以此作為閥門關(guān)閉后的最后位置。圖6 為閥座自由間隙中填塞的墊片位置。
圖6 閥座自由間隙墊片位置
高調(diào)閥的控制方式為:油動機注油開,彈簧下壓關(guān),并且通過注油油量來控制高調(diào)閥的開度。
汽輪機高調(diào)閥關(guān)閉時間的測定。調(diào)試期間,要進行高調(diào)閥關(guān)閉時間測定試驗,以確定閥門關(guān)閉時間是否符合廠家要求。否則,會引起汽機超速而出現(xiàn)事故。由于末端緩沖區(qū)的存在,在高調(diào)閥關(guān)閉時,現(xiàn)場應(yīng)該聽到的是油擠壓聲而不是金屬撞擊聲。聽聲音也是判斷高調(diào)閥的閥桿自由間隙調(diào)整是否到位的方式之一。
高調(diào)閥松動試驗。在做高調(diào)閥松動試驗時,要確保閥門的指令、反饋和現(xiàn)場的閥位一致,并做好原始記錄。若高調(diào)閥的調(diào)節(jié)或關(guān)閉有異常,即閥門浮起或機械松動,會使汽機轉(zhuǎn)速、功率和調(diào)頻等響應(yīng)性能下降。此時,就可比對原始記錄,一般高調(diào)閥浮起時,閥桿會比正常情況上升5 mm 以上。
根據(jù)廠家設(shè)計,在同側(cè)主汽一體閥內(nèi),2 個高調(diào)閥的側(cè)面分別有1 個外壁金屬溫度熱電偶和1 個內(nèi)壁金屬溫度熱電偶用以測量閥殼內(nèi)、外壁金屬溫度,如圖7 中X 點所示。2 個測溫點分別布置在2 個調(diào)閥上,左側(cè)X1為外壁金屬溫度,右側(cè)X2為內(nèi)壁金屬溫度。
圖7 高調(diào)閥上的金屬壁溫測點X 位置
在穩(wěn)定負荷運行下,閥殼和閥座的溫差較小,但在快速變負荷時,兩點的溫差很大?!?60 MW 超臨界機組使用操作手冊》 提供了高調(diào)閥汽室內(nèi)表面金屬溫度Ts與閥座內(nèi)壁溫度T2、外壁溫度T1間的關(guān)系,如式(1)所示,以此規(guī)定啟動中閥切換的條件,即Ts大于主汽壓下的飽和溫度,此時,用Ts作為最低主汽門前溫度。
高調(diào)閥閥座內(nèi)壁溫度T2在200 ℃時,溫差可容許120 ℃;T2=300 ℃時,容許溫差108 ℃;T2=400 ℃,容許溫差96 ℃;T2=500 ℃,容許溫差83 ℃。
該工程6 臺超臨界機組的高調(diào)閥屢次發(fā)生閥座浮起問題,而同類機組的B 電廠自2013 年底2 臺機組都投入商業(yè)運行,至2019 年從未出現(xiàn)高調(diào)閥異?,F(xiàn)象。表2 為該工程5 號機與B 電廠同類型的4 號機在啟停階段閥座內(nèi)外壁溫對比記錄。
該工程5 號機停機惰走狀態(tài),外壁溫度為502 ℃,內(nèi)壁溫度為364.68 ℃,最大溫差達到137.68 ℃,超過容許溫差54 ℃。5 號機啟動后,有2 次溫差較大:內(nèi)壁T2分別為336 ℃和417 ℃,外壁T1分別為221.98 ℃和300.75 ℃,溫差均超過了容許溫差。在4 天內(nèi),5 號機在啟、停階段的溫差均超過容許溫差上限。
通過實際調(diào)查并檢查B 電廠4 號機的跳機、啟機以及檢修記錄,查到內(nèi)外壁溫差記錄最大值為68.81 ℃,發(fā)生在轉(zhuǎn)速為2 350 r/min 處。由此可見,控制閥座內(nèi)外壁的溫差是避免閥座松動、浮起的一個重要手段。
閥座的損壞隨著應(yīng)力疲勞、溫度、時間、腐蝕、磨損的繼續(xù)而持續(xù)惡化。這種惡化也隨著運行參數(shù)的瞬間巨變而更加劇烈。
啟動階段。沖轉(zhuǎn)前,要確保主汽閥前主汽溫度高于高調(diào)閥汽室內(nèi)壓力的飽和溫度20 ℃以上,以避免蒸汽帶水造成閥座金屬溫度突降。沖轉(zhuǎn)中要嚴密監(jiān)視閥座金屬內(nèi)外壁溫度,溫差不可過限??刂浦髌麥厣?、溫降速率小于2 ℃/min(冷態(tài))。任何情況下都不得減少規(guī)定的中速暖機時間,一旦發(fā)現(xiàn)溫升降率過大,要延長暖機時間。
帶負荷階段。嚴格控制負荷升、降率小于1.5%/min,同時監(jiān)視閥座金屬內(nèi)外壁溫差在要求范圍以內(nèi)。
停機階段。監(jiān)視閥座壁溫差,按規(guī)程要求不早停役軸封供汽和盤車。嚴禁檢修前過早拆除主汽閥/高調(diào)閥本體的保溫。因此,不建議在停機中使用快冷方式。
實踐證明,在啟動階段的閥切換、剛并網(wǎng)時及停機降負荷至零的階段,閥座的內(nèi)外壁溫差是最大的。因此,按規(guī)程控制汽溫的升溫、降溫速率是運行中避免閥座松動的關(guān)鍵因素。當然,減少非計劃停機的次數(shù)也是一個控制因素。
表2 工程5 號機與B 電廠4 號機啟停階段壁溫對比
閥座和閥殼的安裝工藝和焊接工藝要求均較高,如果在現(xiàn)場完成修復(fù)工作,需要施工人員具有較高的技術(shù)和修復(fù)水平并按設(shè)計要求達到施工精度。
高調(diào)閥解體,需要首先將主汽閥解體。考慮到維修人員需要在閥內(nèi)工作,應(yīng)對主汽閥進口管和高調(diào)閥出口管道進行封堵,一般用海綿外包布把管道塞緊,既便于清理后去除,又能承擔鏜孔、焊接、研磨等工序中產(chǎn)生的雜物。
舊閥座取出。對高調(diào)閥的閥座底部進行封堵后,先取出閥殼外的銷子,再用專用工具植入閥座下方并貼住閥座,最后用木棒或銅棒敲擊閥座外緣使其歸中。此時可上提工具拉桿(或用千斤頂與輔助工具組合)將閥座從閥殼內(nèi)取出。
新閥座加工。新閥座外徑 (考慮了過盈量,如0.19~0.23 mm)的同心度和橢圓度的精度≤0.02 mm,閥殼內(nèi)表面的加工精度也≤0.02 mm。需確認新閥座的高度為109.5 mm,精度要求同上。最后,清理研磨后的雜物。
新閥座回裝。在汽機平臺近高調(diào)閥的平整地上,將新閥座置于液氮內(nèi)冷縮40~50 min,同時對閥殼外側(cè)對應(yīng)閥座區(qū)域用氧乙炔槍由4 個人同時從4 個方向(見圖8)加熱至200 ℃左右,使閥座安裝孔膨脹變大。再盡快將冷縮后的閥座回裝,并檢查閥座與閥殼嚴絲合縫并對中合格,用工裝壓板壓緊至閥座恢復(fù)常溫,防止閥座恢復(fù)時膨脹浮起。
新閥座施焊與研磨、清理。對閥座與閥殼的上端配合外緣進行全周施焊,最后對閥殼外的2 個定位銷進行定位并點焊以防止松動。為了保證維修后閥門的嚴密性,對閥座密封面現(xiàn)場重新進行研磨。研磨合格后,清理高調(diào)閥內(nèi)外雜物,最后重新組裝高調(diào)閥和主汽閥各部件,至此,維修結(jié)束。
圖8 閥座示意圖
高調(diào)閥閥殼上的銷子有兩個作用:一是定位,二是防旋轉(zhuǎn)。建議加大銷子的直徑,可選擇直徑為18~22 mm 的銷子來抵御金屬蠕變疲勞,并延長其使用壽命。
閥座的維護要保證閥座高度、過盈配合量的要求值和加工精度?;匮b高調(diào)閥要保證閥桿、套筒的徑向間隙符合圖紙要求,特別是閥桿軸向自由間隙應(yīng)大于6 mm,并填充工廠配置的墊片。
高調(diào)閥閥座的松動、浮起,會產(chǎn)生機組負荷不穩(wěn)定和失控,最終導致機組停機。660 MW 超臨界機組的一次重新啟動,《660 MW 超臨界電廠鍋爐使用說明書》提到冷態(tài)啟動到滿負荷至少7 h,按此計算會導致發(fā)電量損失462 萬kWh。此時,還沒計算停機后到處理完成的時間段所造成的發(fā)電量損失。因此,避免高調(diào)閥閥座的浮起停機,可避免非計劃停機檢修給電廠帶來的巨大經(jīng)濟損失[14]。
解決高調(diào)閥閥座浮起問題,不僅要從設(shè)計、制造方面查找原因,確保材料、閥座高度和過盈量等達到標準,還要從閥門未發(fā)生松動、浮起前的控制因素入手,比如對安裝高調(diào)閥閥桿自由間隙進行調(diào)整、對高調(diào)閥關(guān)閉時間進行測定、對機組啟停及變負荷運行時的閥座金屬溫差進行控制等,可以有效避免機組因高調(diào)閥的閥座浮起而引起的非停問題。