黃盼
中圖分類號:TM632 文獻標(biāo)識:A 文章編號:1674- 1145(2020)02- 159- 01
摘 要 輔助蒸汽分配系統(tǒng)在核電站運行過程對和核電站前期調(diào)試和后續(xù)運行啟動階段下游各系統(tǒng)啟動用汽起到十分重要的作用,福清核電華龍一號輔助分配系統(tǒng)在調(diào)試過程中多臺安全閥漏氣、邊界法蘭漏水、調(diào)節(jié)閥壓力調(diào)整波動等調(diào)試問題,致使調(diào)試階段輔助蒸汽分配系統(tǒng)無法保障系統(tǒng)正常運行功能,針對上述現(xiàn)象進行分析總結(jié)。
關(guān)鍵詞 輔助蒸汽分配系統(tǒng) 安全閥 調(diào)節(jié)閥
一、調(diào)試缺陷問題
(一)安全閥漏蒸汽
現(xiàn)象描述:現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)5WSD611/612VV閥門頂部和安全閥排汽口有少量蒸汽飄出
1.原因分析
經(jīng)過現(xiàn)場對閥門進行拆除,閥門進行打壓測試,確認閥門存在內(nèi)漏,無法穩(wěn)定在安全閥額定壓力。由于閥門排汽管排水未安裝,現(xiàn)場為盲板,閥門內(nèi)漏后蒸汽在閥門后的排汽管道冷凝,積水暫存在安全閥門內(nèi)部和排汽口彎管附近無法排出,管道進汽后對閥門進行加熱后導(dǎo)致閥門內(nèi)積水受熱蒸發(fā)。蒸汽沿著閥門法蘭縫隙從閥門頂部排出,并通過排汽管道在排汽管排出。
2.處理措施
(1)對閥門進行解體清潔,清除閥門內(nèi)部異物,同時對閥門密封面進行打磨后對閥門進行試壓,試壓合格后進行回裝。
(2)將閥門排汽管排水裝置采用臨時軟管進行恢復(fù),保障閥門管道內(nèi)無積水殘留。
3.總結(jié)及改進建議
(1)若此問題未及時解決,將會導(dǎo)致安全閥內(nèi)部持續(xù)腐蝕,將對安全閥內(nèi)部結(jié)構(gòu)造成巨大損壞。
(2)針對現(xiàn)場彈簧試安全閥都設(shè)置有排氣管道排水裝置,由于安全閥本身允許一定的泄漏量,無法保障安全閥完全隔離蒸汽,故在調(diào)試階段要確保排氣管道排水可用,避免安全閥內(nèi)積水。若調(diào)試階段正式排水管不可用,需增加臨時排水措施。
(二)和5TFD系統(tǒng)接口處法蘭漏水
現(xiàn)象描述:WSD系統(tǒng)暖管時發(fā)現(xiàn)WSD系統(tǒng)和TFD系統(tǒng)逆止閥5TFD003VV交接處法蘭有水流往外滲出,經(jīng)過更換墊片并多次力矩調(diào)整仍然漏水。
1.原因分析
(1)法蘭墊片存在質(zhì)量問題,無法保障完全密封。
(2)在暖管過程中最低點疏水閥未開啟,導(dǎo)致暖管過程中管道內(nèi)積水無法完全排出,使積水從法蘭處流出。
2.處理措施
(1)對法蘭墊片進行更換為加厚墊片。
(2)開啟逆止閥后5TFD004VV,通過下游疏水閥(此閥為20米蒸汽管道最低處疏水點)將管道內(nèi)積水完全排出后進行暖管。
3.總結(jié)及改進建議
在輔助蒸汽啟動前,必須確保蒸汽管道內(nèi)積水排凈,以免發(fā)生水錘和漏水問題。
(三)輔助蒸汽系統(tǒng)已投,邊界閥門5TSS001VV溫度異常降低問題
現(xiàn)象描述:常規(guī)島輔助蒸汽系統(tǒng)現(xiàn)場已投用,現(xiàn)場巡檢發(fā)現(xiàn)WSD系統(tǒng)和TSS系統(tǒng)邊界閥門5TSS001VV(關(guān)閉狀態(tài))閥門溫度異常降低為常溫。
1.原因分析
經(jīng)過排查發(fā)現(xiàn),上游WSD系統(tǒng)系統(tǒng)運行正常,現(xiàn)場經(jīng)點溫儀測量,發(fā)現(xiàn)WSD去TSS回路蒸汽管道溫度都已低于系統(tǒng)正常運行溫度,TSS臨時疏水管道溫度也接近常溫,經(jīng)現(xiàn)場查看,去TSS系統(tǒng)供汽管道排水采用的是臨時排水閥,且未安裝疏水器,排水不能長期投用,而WSD系統(tǒng)暖管結(jié)束后為防止蒸汽泄露此排水閥一般處于關(guān)閉狀態(tài),一段時間后,排水不可用,導(dǎo)致積水通過排水管道漫延至TSS蒸汽管道,積水在蒸汽管道內(nèi)積攢過多導(dǎo)致蒸汽無法正常送往到邊界閥門,導(dǎo)致邊界閥門5TSS001VV溫度降低。
2.處理措施
將臨時疏水閥打開,排出管道內(nèi)積水,5TSS001VV溫度恢復(fù)正常,后續(xù)此閥門需保持小開度,或定期開啟該閥門,避免管道內(nèi)積水過多。
3.經(jīng)驗總結(jié)及改進建議
后續(xù)系統(tǒng)投運前必須要求5公司疏水裝置安裝疏水器,保障系統(tǒng)具備長期排水功能,若無法安裝正常疏水管道必須按時進行人工排水。
(四)5WSD303/306VV無法投自動問題
現(xiàn)象描述:WSD系統(tǒng)去TFA系統(tǒng)暖管供汽過程中,調(diào)試人員主控發(fā)現(xiàn)5WSD303/306VV無法投自動,主控閥門故障報警5WSD701/702KA出現(xiàn)。
1.原因分析
經(jīng)過核實,5WSD303V/306VV輸出值和閥位反饋值查值為0.08%。給定值與被調(diào)量差值0.08%,由于差值過小,閥門自動切為手動狀態(tài),并觸發(fā)報警。
2.處理措施
根據(jù)以往機組經(jīng)驗值修改差值,閥門自動狀態(tài)投運正常。
3.總結(jié)及改進建議
常規(guī)島系統(tǒng)氣動調(diào)閥設(shè)計不會給出具體閥門偏差值,需根據(jù)現(xiàn)場情況決定,后續(xù)調(diào)試前需先核實系統(tǒng)定值是否滿足現(xiàn)場需求,并參考運行機組經(jīng)驗值修改,避免無法正常投用。
(五)輔助蒸汽分配系統(tǒng)蒸汽管道疏水不暢問題
現(xiàn)象描述:調(diào)試人員在GB溝7WSD系統(tǒng)現(xiàn)場跟蹤時,發(fā)現(xiàn)7WSD系統(tǒng)管道位置為3、4GB至7GB L段倒U型彎之間和7GBL段倒U型彎至D段U型彎之間管線最低點未安裝疏水裝置,導(dǎo)致該部分蒸汽管道內(nèi)系統(tǒng)運行后積水無法排出,管道出現(xiàn)振動現(xiàn)象。
1.原因分析
系統(tǒng)管道設(shè)計存在偏差,未考慮倒U型管處疏水。
2.處理措施
向設(shè)計發(fā)起調(diào)試變更,設(shè)計答復(fù)DEN后,分別在兩處倒U型管最低點處增加疏水閥,確保管道內(nèi)積水可排出。
3.總結(jié)及改進建議
后續(xù)蒸汽系統(tǒng)檢查時注意排查在蒸汽管道倒U型管兩端有效疏水,使系統(tǒng)管道積水可排出,保障系統(tǒng)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行。由于GB溝管溝設(shè)計問題,在增加疏水閥相應(yīng)位置未設(shè)置排水溝,導(dǎo)致疏水只能排到地面,故未增加相應(yīng)疏水器,不能實現(xiàn)連續(xù)疏水,建議后續(xù)機組在設(shè)計時考慮到排水溝設(shè)計,保障此部分疏水可實現(xiàn)連續(xù)疏水。
二、結(jié)語
通過對輔助蒸汽分配系統(tǒng)調(diào)試階段出現(xiàn)的問題進行總結(jié)分析,發(fā)現(xiàn)問題出現(xiàn)的原因主要是由于系統(tǒng)存在設(shè)計缺陷、實體不完善、調(diào)試經(jīng)驗不足引起,經(jīng)過對系統(tǒng)設(shè)計和實體進行優(yōu)化完善,同時改進調(diào)試方法,從而解決上述問題,確保系統(tǒng)能正常運行。同時可見,為確保系統(tǒng)可靠運行要從現(xiàn)場實際出發(fā)及早分析問題,才能將問題消滅在萌芽階段,本文主要針對目前常規(guī)島階段調(diào)試出現(xiàn)的相關(guān)問題進行論述,不涉及核島部分,相關(guān)經(jīng)驗待后續(xù)進行補充。