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      煉油廠二甲苯裝置吸附塔格柵用管件開裂原因分析及處置

      2020-07-14 11:23:10吉章紅
      壓力容器 2020年6期
      關(guān)鍵詞:水壓試驗三通管件

      吉章紅

      (石油化工工程質(zhì)量監(jiān)督總站,北京 100100)

      0 引言

      某煉油廠二甲苯裝置的吸附塔為A/B兩塔,工作條件基本相同。 2019年5月,進(jìn)行塔內(nèi)件的安裝,A塔完成9層格柵、8層分配管線的安裝和8個吸附劑床層的裝填。B塔完成8層格柵、7層分配管線的安裝和7個吸附劑床層的裝填。檢測人員在對B塔B8格柵(自下而上第7層中間格柵)分配管線打底焊進(jìn)行滲透檢測(PT)時,發(fā)現(xiàn)一個DN80的等徑三通母材有疑似裂紋,經(jīng)檢測確認(rèn)為貫穿性裂紋,裂紋寬度約0.05 mm,如圖1所示。問題管件在吸附塔中的位置見圖2。

      圖1 等徑三通裂紋

      圖2 問題管件在吸附塔中的位置

      該二甲苯吸附塔技術(shù)參數(shù)見表1。

      表1 二甲苯吸附塔技術(shù)參數(shù)

      床層分配管線置于吸附劑床層中,正常操作時管外最高壓力維持在1.3 MPa左右,進(jìn)料時管內(nèi)最高壓力約1.4 MPa,出料時管內(nèi)最高壓力約1.2 MPa,管內(nèi)外最大壓差不超過0.2 MPa,操作溫度約170~185 ℃。

      1 取樣分析及驗證試驗

      對發(fā)生貫穿性裂紋的三通進(jìn)行宏觀檢查、滲透檢測、化學(xué)成分分析、硬度檢測、拉伸試驗、沖擊試驗和金相分析、斷口電鏡掃描分析等項目。

      選取現(xiàn)場檢測硬度超標(biāo)的DN80 mm×65 mm異徑接頭、DN80 mm三通和DN80 mm彎頭共22件(15個異徑接頭、5個三通、2個彎頭)進(jìn)行滲透檢測、化學(xué)成分分析、硬度檢測,抽取1個異徑接頭和2個三通進(jìn)行常溫拉伸試驗和沖擊試驗。

      為了考察管件長期在工作溫度下脆化的趨勢,選取2件硬度值較高的異徑接頭進(jìn)行250 ℃×10 h的應(yīng)變時效敏感性試驗,應(yīng)變時效敏感性試驗前后進(jìn)行對比沖擊試驗。

      1.1 開裂三通斷口宏觀觀察

      三通沿中分面斷開為兩半,圖3示出斷口的宏觀形貌,斷口平齊,無明顯剪切唇,呈脆性斷裂特征。斷口分為兩個部分,深色部分為陳舊性斷口,灰白色部分為新斷口。

      圖3 斷裂口示意

      陳舊性斷口是在制造過程中由于制造工藝不當(dāng)或運輸過程中由于三通塑、韌性過低產(chǎn)生的裂紋;新斷口為安裝過程中在應(yīng)力作用下產(chǎn)生的斷裂。陳舊性斷口,裂紋源位于三通內(nèi)壁缺陷處。

      宏觀上可觀察到明顯的纖維區(qū)、放射紋、人字紋,如圖4所示。

      圖4 裂紋源示意

      1.2 滲透檢測

      對開裂三通內(nèi)外表面進(jìn)行滲透檢測,沒有發(fā)現(xiàn)裂紋缺陷。對現(xiàn)場檢測硬度超標(biāo)的22件管件進(jìn)行外表面滲透檢測,發(fā)現(xiàn)5個三通、2個異徑接頭、1個彎頭的內(nèi)外表面有線性密集型缺陷,且均為淺表性缺陷。

      1.3 化學(xué)成分分析

      對開裂的三通進(jìn)行化學(xué)成分分析,試驗結(jié)果如表2所示。分析結(jié)果顯示,其化學(xué)成分符合GB/T 13401—2017《鋼制對焊管件 技術(shù)規(guī)范》[1]中CF415K的標(biāo)準(zhǔn)值要求。

      表2 開裂三通化學(xué)成分分析結(jié)果 %

      對現(xiàn)場檢測硬度超標(biāo)的22件管件進(jìn)行化學(xué)成分分析,管件的化學(xué)成分符合GB/T 13401—2017中CF415K的標(biāo)準(zhǔn)值要求,但化學(xué)成分離散性較大。

      1.4 力學(xué)性能試驗

      對開裂三通表面進(jìn)行硬度檢測,硬度值高于GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值HB197。表3列出三通表面不同部位的硬度檢測值。對現(xiàn)場檢測硬度超標(biāo)的22件管件進(jìn)行了實驗室驗證性硬度檢測,表面硬度高于GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值(HB197)要求。

      表3 開裂三通硬度(HBW)測量值

      對開裂三通進(jìn)行常溫力學(xué)性能試驗;對現(xiàn)場檢測硬度超標(biāo)的22件管件抽取1個異徑接頭和2個三通進(jìn)行常溫拉伸試驗和沖擊試驗,試驗結(jié)果見表4。

      表4 常溫力學(xué)性能試驗結(jié)果

      注:沖擊試樣規(guī)格為10 mm×5 mm×55 mm;拉伸試件為縱向取樣

      開裂三通的常溫拉伸試驗結(jié)果顯示,材料抗拉強度和屈服強度遠(yuǎn)高于GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值,而斷后伸長率大大低于CF415K標(biāo)準(zhǔn)值;常溫沖擊試驗結(jié)果顯示,材料的沖擊吸收能量很低,遠(yuǎn)低于CF415K標(biāo)準(zhǔn)值要求;硬度值高于CF415K標(biāo)準(zhǔn)值。均說明材料脆化非常明顯。

      未開裂管件的力學(xué)性能試驗顯示,硬度高于標(biāo)準(zhǔn)值的異徑接頭和三通,抗拉強度大大高于GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值,而屈服強度、斷后伸長率低于CF415K標(biāo)準(zhǔn)值,沖擊吸收能量符合CF415K標(biāo)準(zhǔn)值。硬度合格的未開裂三通,沖擊吸收能量和斷后伸長率均符合CF415K標(biāo)準(zhǔn)值,材料冷作硬化不嚴(yán)重,但抗拉強度和屈服強度不均勻,說明性能分布不均勻。

      1.5 開裂三通金相分析

      在開裂三通不同部位取樣進(jìn)行金相觀察,金相組織為鐵素體+珠光體,晶粒度為9~10級細(xì)晶粒。三通制造過程受擠壓部位(三通頸部),鐵素體和珠光體晶粒均被擠壓變形成長條狀,說明三通擠壓成型后沒有經(jīng)過正火處理,其金相組織見圖5。制造過程未被擠壓變形的部位(三通直管段),鐵素體和珠光體成條帶狀分布,保留了鋼管軋制組織,說明三通擠壓成型后沒有經(jīng)過正火處理,同時也說明制作三通的鋼管是軋制態(tài)鋼管,而不是正火態(tài)鋼管,見圖6。

      圖5 開裂三通受擠壓部位(三通頸部)金相照片 200×

      圖6 開裂三通未受擠壓部位(三通直管段)金相照片 200×

      1.6 開裂三通斷口電鏡掃描分析

      對開裂三通的斷口進(jìn)行電鏡掃描分析,選擇裂紋源區(qū)和人字紋區(qū)(見圖4)兩個部位進(jìn)行觀察。圖7為裂紋源能譜分析區(qū)域,其能譜分析結(jié)果見表5。圖8示出人字紋區(qū)斷口形貌。

      圖7 裂紋源能譜分析區(qū)域

      表5 裂紋源部位能譜分析結(jié)果 %

      圖8 人字紋區(qū)斷口形貌 200×

      綜合圖7、表5可以看出,裂紋起源于三通內(nèi)表面碳或碳化物夾雜處,并在制造或運輸過程中發(fā)生亞臨界的穩(wěn)態(tài)擴展,裂紋源附近的纖維狀宏觀斷口和微觀韌窩是這一亞臨界擴展的證據(jù)[2]。當(dāng)在安裝過程中受到較大的應(yīng)力作用時,裂紋發(fā)生失穩(wěn)擴展,以較快的速度發(fā)生快速斷裂,斷口在快速撕裂過程中形成人字紋,斷口形式和斷裂過程符合低應(yīng)力脆斷的特征。

      1.7 應(yīng)變時效敏感性試驗

      為了考察管件長期在工作溫度下脆化的趨勢,選取2件硬度值較高的異徑接頭進(jìn)行250 ℃×10 h的應(yīng)變時效敏感性試驗。

      應(yīng)變時效敏感性試驗前后,送檢異徑接頭的沖擊吸收能量基本沒有變化,有一定的韌性儲備,見表6。

      表6 應(yīng)變時效敏感性試驗前后沖擊吸收能量對比

      注:沖擊試樣規(guī)格為10 mm×2.5 mm×55 mm

      1.8 水壓試驗

      為充分驗證該批管件承壓能力裕量,進(jìn)行兩次水壓試驗。

      參照GB/T 20801—2006《壓力管道規(guī)范 工業(yè)管道》[4],水壓試驗壓力一般取1.5倍設(shè)計壓力,并進(jìn)行溫度修正,考慮到工藝管道的許用應(yīng)力是基于抗拉強度取3倍安全系數(shù),動力管道取4倍安全系數(shù),所以水壓試驗取更保守的4倍吸附塔設(shè)計壓力,即6.6 MPa。

      (1)第1次水壓試驗。為了使試件更具有代表性,選取硬度超標(biāo)的部分管件(10個三通,20個異徑接頭)連接后進(jìn)行水壓試驗,穩(wěn)壓時間30 min。試壓過程中未發(fā)生泄漏和變形等現(xiàn)象;試壓后,將所有管件對稱剖開,對內(nèi)表面進(jìn)行了PT檢測,未發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺陷或裂紋。

      (2)第2次水壓試驗。由于管件化學(xué)成分離散性較大,硬度值過高,同時根據(jù)管件供貨商考察結(jié)果,證明管件材料來源不明,為盡可能反映所有未安裝管件的情況,現(xiàn)場分6個試壓包,先后對所有未安裝管件進(jìn)行了水壓試驗,并將保壓時間延長至1 h。試壓過程中發(fā)現(xiàn)2個DN80三通在壓力達(dá)到6.0 MPa時出現(xiàn)泄漏;現(xiàn)場對出現(xiàn)泄漏的2個三通對稱剖開后進(jìn)行了PT檢測,共發(fā)現(xiàn)3處裂紋,長度分別為30,8,5 mm,裂紋不規(guī)則且非常細(xì)小,寬度測量困難。

      2 綜合分析

      2.1 開裂三通分析

      (1)宏觀觀察表明,三通斷裂具有典型脆性斷裂特征。

      老的讓開道,催促著,獎勵著,讓他們走去。路上有深淵,便用那個死填平了,讓他們走去。 [2](第1卷,P354-355)

      (2)化學(xué)成分分析結(jié)果表明,三通化學(xué)成分符合GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值要求。

      (3)硬度檢測結(jié)果顯示,三通硬度值偏高。

      (4)力學(xué)性能試驗結(jié)果顯示,材料脆化明顯。三通的沖擊吸收能量(平均值4.4 J,最低值2 J)遠(yuǎn)低于GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值(13.5 J)要求,表明該三通冷作硬化程度極其嚴(yán)重,材料韌性很低,裂紋擴展時的阻力很小,是導(dǎo)致脆性開裂的根本原因。

      (5)金相組織觀察結(jié)果表明,三通擠壓成型后沒有經(jīng)過正火處理,制作三通的鋼管是軋制態(tài)鋼管,而不是正火態(tài)鋼管。

      (6)三通冷擠壓成型后不經(jīng)過正火處理,在較長時間自然失效后,經(jīng)受變形的部位出現(xiàn)了強度、硬度升高,塑性韌性下降,這種現(xiàn)象稱為應(yīng)變時效脆化。

      綜合以上分析認(rèn)為,三通斷裂的主要原因是三通采用軋制態(tài)鋼管制作,制作成型后沒有經(jīng)過正火處理,發(fā)生了嚴(yán)重的應(yīng)變時效脆化,應(yīng)變時效脆化可導(dǎo)致材料對裂紋或缺口的敏感度增大[5],從而造成三通脆性斷裂。

      應(yīng)變時效被認(rèn)為是C和N(特別是N)與位錯結(jié)合成氣團(tuán),從而增加了強度、降低了韌性[6]。應(yīng)變時效脆化產(chǎn)生的原因,是氮化物在位錯上及其他結(jié)晶缺陷的析出,這些缺陷是在冷加工過程中形成的。通過冷加工后的去應(yīng)力熱處理,可以減小或消除應(yīng)變時效的影響,因為在去應(yīng)力過程中,氮化物的形核位置大量減少[7]。

      2.2 未開裂管件檢測、試驗結(jié)果及水壓試驗結(jié)果分析

      (1)該批管件不是由同一種材質(zhì)的原材料加工而成,可能包括20#、WPB(SA 234—2019[8])或16Mn。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn),20#強度和硬度值最低,16Mn最高,WPB介于兩者之間。這三種材料均可應(yīng)用到吸附塔操作工況,考慮到經(jīng)濟性和可獲得性,設(shè)計時選用了20#。

      (2)管件采用冷成型工藝,冷成型后未按設(shè)計或標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行正火熱處理,這是其硬度、抗拉強度、斷后伸長率不合格的原因。但除發(fā)生貫穿性裂紋的三通外,按硬度值較高選取的送檢管件沖擊吸收能量滿足標(biāo)準(zhǔn)要求,且2個硬度值超標(biāo)的異徑接頭試件經(jīng)250 ℃×10 h時效處理后,沖擊吸收能量基本沒有變化,表明其有一定的韌性儲備,即對裂紋擴展具有一定的阻力,在吸附塔操作環(huán)境下,發(fā)生裂紋失穩(wěn)擴展的風(fēng)險很小[9-12]。

      (3)根據(jù)吸附塔的設(shè)計壓力,考慮工程設(shè)計比較保守的4倍安全系數(shù),進(jìn)行6.6 MPa的水壓試驗。試壓過程中雖有2個三通在6.0 MPa壓力下發(fā)生泄漏,但裂紋并未急劇擴展,其所能承受的壓力已遠(yuǎn)高于管件的操作壓力(內(nèi)外壓差最大約0.2 MPa),水壓試驗結(jié)果表明,其承壓能力遠(yuǎn)大于設(shè)計要求的1.65 MPa,具有較大的安全系數(shù)。

      3 總結(jié)和建議

      3.1 對已安裝部分管件的推論

      因這批管件已經(jīng)分析是不合格的,如果現(xiàn)場施工遇到這種情況,按照通常的質(zhì)量管理,會對這批管件進(jìn)行普查,進(jìn)而對于這批管件全部更換。但是在這次施工中,如果要更換已經(jīng)安裝的管件,必須將已經(jīng)裝填的催化劑全部掏出進(jìn)而報廢,因催化劑很昂貴且返工成本巨大,對已經(jīng)安裝的管件也無法進(jìn)一步檢查。已經(jīng)安裝的管件是否能夠安全運行,只能根據(jù)對未安裝管件的試驗結(jié)果進(jìn)行推斷。

      (1)未安裝管件的一系列檢測和試驗結(jié)果,基本能夠反映低碳鋼管件冷成型后未進(jìn)行熱處理而導(dǎo)致各項力學(xué)性能指標(biāo)不滿足標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計要求的總體情況。雖然該批管件為不合格產(chǎn)品,但水壓試驗顯示其承壓能力有較大的安全系數(shù);應(yīng)變時效敏感性試驗前后沖擊吸收能量均滿足GB/T 13401—2017中CF415K標(biāo)準(zhǔn)值要求,表明這些不合格管件仍具有一定的韌性儲備。此外,在所有未安裝管件中,未發(fā)現(xiàn)第2個類似發(fā)生脆性開裂三通的管件。

      (2)在吸附塔內(nèi)件安裝過程中,各關(guān)鍵工序均經(jīng)過多方聯(lián)合檢查,安裝前對所有管件外表面進(jìn)行了PT檢測,未發(fā)現(xiàn)貫穿性裂紋。

      (3)每層吸附劑裝填后,均進(jìn)行了完整性試驗(壓力約0.04 MPa),未發(fā)現(xiàn)吸附劑泄漏;底格柵管線進(jìn)行了泄漏試驗(壓力約0.004 MPa),未發(fā)現(xiàn)泄漏。

      (4)已安裝管件即使存在內(nèi)表面線性缺陷或裂紋,但塔內(nèi)管件允許少量泄漏;除發(fā)生貫穿性裂紋的三通的沖擊韌性不合格外,其他送檢試樣的沖擊吸收能量都合格,同時管件操作工況應(yīng)力很小,裂紋失穩(wěn)擴展可能性不大[13],吸附劑泄漏的風(fēng)險較低。

      3.2 建議

      根據(jù)以上試驗及分析,該批次管件按以下原則進(jìn)行現(xiàn)場處置。

      (1)對已經(jīng)安裝的管件不再進(jìn)行處理,允許投入使用,但運行過程中應(yīng)加強監(jiān)護(hù),待下一次停工大修時擇機更換。

      (2)未安裝的管件全部報廢。

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