胡風(fēng)華
(安徽中煙工業(yè)有限責(zé)任公司蕪湖卷煙廠,安徽蕪湖 241000)
企業(yè)生產(chǎn)管理思想的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,管理的核心內(nèi)容是通過消滅生產(chǎn)中的一切浪費(fèi)來(lái)實(shí)現(xiàn)成本的最低化。目前,卷接包車間PASSIM 機(jī)組的長(zhǎng)跑條絲需送到制絲車間進(jìn)行再加工,實(shí)際生產(chǎn)中,為保證煙支的品吸口感,這些跑條煙絲只能按照最低等級(jí)進(jìn)行參配使用,增加了制造成本。
根據(jù)財(cái)務(wù)部門統(tǒng)計(jì),2018 年1~12 月,卷包車間5 臺(tái)PASSIM卷接機(jī)組產(chǎn)生的跑條煙絲總量達(dá)到2.8 萬(wàn)公斤以上。這些跑條煙絲在被回收、降級(jí)使用過程中產(chǎn)生了巨大成本浪費(fèi)。若能在線回收再利用機(jī)組上的長(zhǎng)跑條絲,則可以減少很多不必要的回收環(huán)節(jié),降低成本。
從煙槍前端出來(lái)的不僅有跑條煙絲,還伴隨有大量長(zhǎng)煙條和煙紙,從工藝要求的角度,這些煙條、煙紙不允許重新?lián)脚涞綗熃z中。因此,需要對(duì)跑條煙進(jìn)行篩選,過濾掉煙紙和煙條。由于分離量和執(zhí)行速度要求均不高,決定采用篩網(wǎng)進(jìn)行過濾。在本裝置中,篩網(wǎng)主要是篩除煙紙,因此,煙紙寬度是主要依據(jù)指標(biāo)。
由于卷煙紙的寬度為26.5 mm,為防止卷煙紙未被有效篩除,網(wǎng)眼間距必須<26.5 mm。經(jīng)過試驗(yàn),當(dāng)網(wǎng)眼間距<20 mm 時(shí),煙絲在網(wǎng)眼處將出現(xiàn)堵塞,造成淤積。因此,選用疏密度為1 目(25.4 mm)的篩網(wǎng),可以有效達(dá)到過濾效果。
在煙絲傳動(dòng)方式的選擇主要有機(jī)械傳動(dòng)及風(fēng)力傳動(dòng)兩種形式。機(jī)械傳動(dòng)方式有輸送帶傳輸、蝸桿傳輸、振槽傳輸?shù)刃问?,風(fēng)力傳動(dòng)主要包括正壓和負(fù)壓傳動(dòng)兩種形式。在傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)上,從改造的經(jīng)濟(jì)性、傳輸系統(tǒng)的復(fù)雜程度、需要占用的空間等方面進(jìn)行綜合考慮,決定采用負(fù)壓傳動(dòng)。但是在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn),單獨(dú)采用負(fù)壓傳動(dòng)方式,因煙絲進(jìn)料口尺寸和原機(jī)吸絲吸風(fēng)量的限制,煙絲在進(jìn)料口不能被充分吸取,容易形成堵塞,從而影響裝置正常運(yùn)行。
因此在傳動(dòng)裝置上采用機(jī)械和負(fù)壓吸風(fēng)相結(jié)合的方式進(jìn)行煙絲回收。在煙絲收集箱進(jìn)料口安裝螺旋蝸桿,并加裝驅(qū)動(dòng)電機(jī),實(shí)現(xiàn)機(jī)械驅(qū)動(dòng)式進(jìn)料,避免煙絲在進(jìn)料口堵塞。在管道中利用原機(jī)的細(xì)絲負(fù)壓作為輔助煙絲輸送方式,實(shí)現(xiàn)煙絲從管道到吸絲落料箱的輸送。
分析PASSIM 機(jī)組供絲原理,將煙絲直接回送到落料箱能夠避免煙絲的過分淤積導(dǎo)致的供絲故障,是最佳選擇。目前卷煙機(jī)使用落料箱單側(cè)吸絲進(jìn)料口進(jìn)料,落料箱上在用進(jìn)料口的另一側(cè)相同位置有一備用進(jìn)料口,可以考慮作為在線回絲管道到落料箱的入口,利用快速鎖機(jī)構(gòu)進(jìn)行連接實(shí)現(xiàn)功能,如圖1 所示。
圖1 PASSIM 卷煙機(jī)跑條煙絲在線回用系統(tǒng)
跑條煙絲在線回收裝置由篩分桶、煙絲回收桶、螺旋蝸桿輸送裝置、煙絲輸送管道、氣動(dòng)截止閥等部件組成。在煙槍出口下方固定安裝一只篩分桶對(duì)跑條煙絲進(jìn)行初次過濾,并在煙絲回收桶的篩網(wǎng)上進(jìn)行二次分離。煙絲回收桶下部安裝一管道快速連接件,與回絲管道接口進(jìn)行連接,通過螺旋蝸桿的機(jī)械驅(qū)動(dòng)和負(fù)壓輔助實(shí)現(xiàn)動(dòng)力輸送。管道由備用進(jìn)料口接入到原機(jī)落料箱,在落料箱連接處管道上安裝一氣動(dòng)截止閥以控制回收管道的開閉,當(dāng)截止閥打開時(shí)利用主機(jī)吸絲負(fù)壓將煙絲回收桶底部的煙絲輸送到落料箱內(nèi)實(shí)現(xiàn)煙絲的在線回收利用。
圖2 卷煙機(jī)跑條煙絲在線回用系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)
篩分桶對(duì)跑條煙絲進(jìn)行初次過濾。加工尺寸為26 cm×25 cm×22 cm 的不銹鋼煙絲過濾箱,頂端和底端通透,箱底加裝網(wǎng)眼尺寸為25 mm 的過濾篩網(wǎng),安裝固定在煙條微波檢測(cè)器下方。跑條煙絲和煙紙、長(zhǎng)煙條等落入篩分桶,在篩網(wǎng)過濾下,煙絲自由落下進(jìn)入下方的煙絲收集桶,完成跑條煙絲的初次篩分。
分離后的煙絲落入煙絲收集桶中,無(wú)需在外力作用下能夠自行匯集到煙絲輸送管道的入口端,同時(shí)便于回收裝置對(duì)煙絲的吸取。
設(shè)計(jì)并加工尺寸為68 cm×25 cm×56 cm 的矩形不銹鋼桶,上頂面為鏤空,煙絲篩分桶中篩分出的跑條絲在重力作用下落入到煙絲收集桶中。過濾箱放置在煙槍出口端下方護(hù)罩內(nèi)的空置處,箱底安裝有4 個(gè)滾輪,便于移動(dòng)取出,對(duì)箱體進(jìn)行清潔。桶口下方20 cm 處安裝有一塊活動(dòng)的不銹鋼絲過濾網(wǎng),濾網(wǎng)兩端固定在桶壁兩邊掛鉤上。濾網(wǎng)上安裝有一排不銹鋼絲,間距為25 mm。通過該過濾網(wǎng)實(shí)現(xiàn)跑條煙絲的二次篩分,有效避免煙紙和長(zhǎng)煙條被吸入吸絲落料箱中。
為保證負(fù)壓能夠平穩(wěn)均勻地吸走煙絲,在收集桶內(nèi)部?jī)蓚?cè)采用斜襯板設(shè)計(jì)。將光滑的不銹鋼板做成30°的傾角,兩側(cè)高向中間集中。另外桶底前段交匯處為一段直徑50 mm 的半圓形槽,且半圓槽前段和后段吸風(fēng)口處也呈30°的傾角。通過這種設(shè)計(jì),煙絲在重力作用下從兩邊的斜側(cè)板均勻地滑向中間的半圓槽,再由半圓槽的前段滑向后段的吸風(fēng)口,避免煙絲在跑條桶中產(chǎn)生堵塞、淤積等問題,順利完成跑條煙絲回收。
在煙絲收集桶底部設(shè)有一段半圓槽,內(nèi)有一段直徑8.7 mm、螺距4.2 mm 的不銹鋼螺旋蝸桿機(jī)構(gòu),將落到收集桶底部的煙絲輸送到連接口,再通過負(fù)壓吸風(fēng)將煙絲輸送至煙絲落料箱。采用螺旋定量送料機(jī)構(gòu),可以有效解決煙絲在桶底堆積過多造成的進(jìn)料口堵塞,防止造成設(shè)備故障。
在收集桶的外面安裝1 臺(tái)氣動(dòng)馬達(dá),通過齒形帶驅(qū)動(dòng)螺旋機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)動(dòng)。該馬達(dá)使用設(shè)備的壓縮空氣作為動(dòng)力源,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,運(yùn)行安全,同時(shí)可通過手動(dòng)閥控制氣路接通,避免能耗浪費(fèi)。
(1)管道入口端。在PASSIM 卷煙機(jī)到頭部位下方有1 個(gè)Φ50 mm 的吊裝孔,可以作為煙絲傳輸管道接口的入口加以利用。在其前端安裝1 個(gè)矩形的磁性接口,接口內(nèi)部的管口上配合有密封皮圈。接口外側(cè)安裝有彈性卡扣,能和另一端接口快速連接固定。煙絲收集桶的后方底部也裝有一個(gè)帶有密封圈的磁性接口,兩個(gè)接口可以快速對(duì)接,并通過彈性卡扣進(jìn)行固定,密封良好,拆卸簡(jiǎn)單,方便設(shè)備衛(wèi)生清理。吊裝孔內(nèi)焊接固定一段管徑50 mm 的L 形不銹鋼管道,作為和煙絲傳輸管道連接的接口。
(2)煙絲傳輸管道。選用一段長(zhǎng)6.5 m、管徑50 mm 的PVC鋼絲螺旋管作為煙絲傳輸管道。鋼絲螺旋管具有一定強(qiáng)度和柔性,適合在機(jī)身內(nèi)部復(fù)雜的空間內(nèi)穿行,內(nèi)壁光滑,可有效減少煙絲在風(fēng)力傳輸中造成的擠碎。
(3)煙絲出口端。加工一塊和原蓋板相同尺寸的不銹鋼蓋板,代替原吸絲落料箱左側(cè)備用進(jìn)料口的封閉蓋板。在不銹鋼蓋板中心加工一個(gè)直徑50 mm 的圓孔并焊接一根直徑50 mm 的L 形不銹鋼管。鋼管和鋼絲螺旋管的另一端連接,構(gòu)成完整的回絲管道。
在進(jìn)料口側(cè)不銹鋼管道上加裝一個(gè)氣動(dòng)截止閥,人工控制煙絲傳輸管道的開閉,實(shí)現(xiàn)管道負(fù)壓吸絲可控性。需要在線回絲時(shí),手動(dòng)操作控制閥控制截止閥開啟,吸完后再關(guān)閉,有效防止負(fù)壓浪費(fèi)。
為確認(rèn)吸絲負(fù)壓對(duì)煙絲造碎程度的影響,采用試驗(yàn)方法測(cè)量煙絲經(jīng)負(fù)壓管道吸絲前、后整絲率的數(shù)據(jù),共測(cè)量20 組數(shù)據(jù),見表1。
表1 回用煙絲吸絲前后碎絲率測(cè)量數(shù)據(jù)
對(duì)負(fù)壓吸絲前后煙絲的碎絲率數(shù)據(jù)進(jìn)行雙比率檢驗(yàn),P 值為0.281。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果,經(jīng)負(fù)壓管道吸絲前后煙絲的整絲率無(wú)顯著變化。
新的跑條煙絲回用裝置在5#PASSIM 機(jī)組安裝使用后,跟蹤記錄機(jī)組12 月每周產(chǎn)生的跑條煙絲數(shù)據(jù),見表2。12 月產(chǎn)生12.67 kg 未在線回用的跑條煙絲,這是因周末生產(chǎn)停機(jī)時(shí)煙絲排空,無(wú)法在線回用所造成。根據(jù)前期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),改進(jìn)前每月該機(jī)臺(tái)產(chǎn)生的跑條煙絲量為755.28 kg,據(jù)此計(jì)算,改進(jìn)后,跑條煙絲在線利用率P=(1-12.67/755.28)×100%=98.3%。
表2 5#PASSIM 機(jī)組12 月每周產(chǎn)生的跑條煙絲數(shù)據(jù)
本裝置結(jié)合PASSIM 機(jī)組設(shè)備的實(shí)際情況,盡可能在原設(shè)備基礎(chǔ)上進(jìn)行改造,簡(jiǎn)單利用原機(jī)的負(fù)壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了跑條煙絲在線回用功能。改進(jìn)后,操作工無(wú)需收集整理跑條煙絲,工作量下降,效果良好。生產(chǎn)中產(chǎn)生的跑條煙絲不用經(jīng)過降級(jí)及加工處理,節(jié)約了人力,降低了成本。經(jīng)物理測(cè)試數(shù)據(jù)驗(yàn)證,跑條絲重復(fù)利用未對(duì)煙支圓周、重量等物理指標(biāo)造成顯著影響。本裝置的設(shè)計(jì)成功,為PASSIM 卷煙機(jī)的跑條煙絲回用提供了一種新的思路。