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      生物制藥廢水深度處理回用工程實例

      2020-07-22 02:33:24韓志遠
      工業(yè)用水與廢水 2020年3期
      關(guān)鍵詞:反滲透處理工藝補水

      韓志遠

      (內(nèi)蒙古大唐國際托克托發(fā)電有限責任公司, 呼和浩特 010206)

      制藥工業(yè)廢水是公認的難處理廢水之一, 廢水中含有的難生化降解物質(zhì)會在相當長時間內(nèi)存留于環(huán)境中, 將對環(huán)境造成極大危害。 某工業(yè)園區(qū)有多家生物制藥廠, 國家發(fā)改委批準在該工業(yè)園區(qū)新建2 臺660 MW 超超臨界直接空冷燃煤機組, 擬將制藥廢水進行處理后作為發(fā)電廠的補水, 而發(fā)電廠對冷卻水補水和鍋爐補水的水質(zhì)要求都比較高。 因此, 在原有的污水處理工藝基礎(chǔ)上進行工藝升級改造, 該工業(yè)園區(qū)生物制藥廢水經(jīng)深度處理后供給發(fā)電廠。 制藥廢水深度處理工程的實施既滿足了發(fā)電廠的補水要求, 實現(xiàn)了制藥廢水的回收再利用, 又具有顯著的社會效益和經(jīng)濟效益[1-2]。 本文主要對該工程的深度處理工藝流程及運行效果進行了總結(jié)分析。

      1 工程概況

      該工業(yè)園區(qū)制藥廢水主要為發(fā)酵類制藥廢水,廢水中除了含有高濃度的難降解有機污染物外, 制藥廠排放廢水的硬度和堿度都較高, 分別超過550和450 mg/L(以CaCO3計), 總?cè)芙庑怨腆w質(zhì)量濃度(含鹽量)最高可達6 000 mg/L, 屬于較難處理的制藥廢水[3]。 原污水處理廠設(shè)計規(guī)模為500 m3/h,處理工藝以生化處理為主, 但出水水質(zhì)不能滿足發(fā)電廠冷卻水補水和鍋爐補水的水質(zhì)要求, 必須繼續(xù)進行深度處理。

      本次升級改造為了滿足660 MW 超超臨界機組用水水質(zhì)要求并實現(xiàn)廢水資源綜合利用的目的, 按總體設(shè)計要求需要對原有處理工藝進行升級改造并增加深度除鹽工藝。 首先在原處理工藝末端增加納濾單元, 使出水水質(zhì)達到原設(shè)計的GB 18918—2002《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》一級B 排放標準; 納濾出水仍含有較高的硬度、 堿度和含鹽量, 需新建深度處理工程, 根據(jù)用水要求不同, 采用不同的深度處理工藝, 將納濾出水處理至分別符合發(fā)電廠的冷卻水補水和鍋爐補水的水質(zhì)要求。

      2 設(shè)計水量、 水質(zhì)

      新建深度處理工程以納濾出水作為來水水源,設(shè)計最大處理水量為400 m3/h, 分冷卻水補水處理和鍋爐補水處理, 這兩部分的設(shè)計規(guī)模分別為300和100 m3/h。 原有工藝的納濾出水經(jīng)超濾、 反滲透膜處理達到冷卻水補水水質(zhì)要求后, 再通過離子交換樹脂深度除鹽工藝處理, 使水質(zhì)達到超超臨界機組鍋爐補水的水質(zhì)標準, 冷卻水補水和鍋爐補水的水質(zhì)分別執(zhí)行GB/T 50050—2017《工業(yè)循環(huán)冷卻水處理設(shè)計規(guī)范》和GB/T 12145—2016《火力發(fā)電機組及蒸汽動力設(shè)備水汽質(zhì)量》。 深度處理工程的設(shè)計進出水水質(zhì)如表1 所示。

      表1 深度處理工程設(shè)計進出水水質(zhì)Tab. 1 Design influent and effluent water quality of advanced treatment project

      3 廢水處理工藝

      3.1 冷卻水補水處理工藝

      工業(yè)園區(qū)現(xiàn)有污水處理廠出水含鹽量較高, 達4 500 ~6 000 mg/L, 必須進行除鹽處理才能滿足冷卻水補水的水質(zhì)要求, 可以使用反滲透處理降低含鹽量。 同時水中總硬度和總堿度非常高, 分別為550 和450 mg/L, 如果直接進入反滲透處理系統(tǒng)會造成反滲透膜結(jié)垢, 因此必須采取相應(yīng)的鈉離子和弱酸陽離子處理工藝將現(xiàn)有來水中剩余的鈣、鎂離子和碳酸氫根離子盡可能去除, 為后續(xù)反滲透處理系統(tǒng)的穩(wěn)定運行做好準備, 并且可以通過該方法提高后續(xù)反滲透產(chǎn)水的回收率[4], 因此冷卻水補水處理工藝主要采用超濾-鈉床-弱酸床-反滲透工藝。

      3.2 鍋爐補水處理工藝

      根據(jù)發(fā)電廠化學設(shè)計規(guī)范的要求, 除鹽系統(tǒng)的設(shè)計需根據(jù)進水水質(zhì)、 除鹽水水質(zhì)要求、 水量及對外供水工況等因素確定。 進水含鹽質(zhì)量濃度高于400 mg/L 時宜采用反滲透預(yù)脫鹽工藝, 除鹽工藝的出水應(yīng)保證機組的相應(yīng)壓力等級水汽品質(zhì)要求,出水水質(zhì)應(yīng)符合現(xiàn)行GB/T 12145—2016 的要求。根據(jù)已達到的冷卻水補水的水質(zhì)特點, 深度除鹽工藝采用盤式自清洗過濾-超濾-反滲透-陽床-陰床-混床的工藝。 離子交換除鹽工藝成熟且出水水質(zhì)穩(wěn)定, 能夠滿足超超臨界機組鍋爐補水水質(zhì)的要求。經(jīng)過反滲透膜的初步除鹽處理再進行離子交換除鹽, 使離子交換樹脂的運行周期得到較大程度的延長, 再生樹脂產(chǎn)生的廢水量較少可以作為機組脫硫工藝用水。

      升級改造后的深度處理工藝流程見圖1。

      4 主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

      4.1 冷卻水補水處理系統(tǒng)

      (1) 調(diào)節(jié)池。 1 座, 半地上鋼混結(jié)構(gòu), 尺寸為16.0 m × 10.0 m × 5.0 m, 超高500 mm, 有效池容為800 m3。 配套提升泵2 臺, 1 用1 備, Q =390 m3/h, H =150 kPa, N =45 kW。

      圖1 深度處理工藝流程Fig. 1 Process flow of wastewater advanced treatment

      (2) 機械加速澄清池。 1 座, 鋼混結(jié)構(gòu), 直徑為17 m, 高度為6.5 m, Q =400 m3/h。 配套攪拌機和刮泥機各1 臺。

      (3) 變孔隙濾池。 2 座, 單座Q =200 m3/h,過濾區(qū)尺寸為5.0 m×4.0 m, 上升流速為10 m/h。

      (4) 超濾。 2 套, 單套Q =172 m3/h, 膜型號為SMT600-P50, 64 支, 膜殼64 支, 材質(zhì)為PVC。配套還原劑加藥泵2 臺, Q =20 L/h, H =0.7 MPa;阻垢劑加藥泵4 臺, Q =10 L/h, H =0.7 MPa; 保安過濾器3 座, 材質(zhì)為SUS304。

      (5) 鈉離子交換器。 2 座, 尺寸為φ 3.0 m ×4.6 m, 材質(zhì)為碳鋼+襯膠, 樹脂型號為001×7。

      (6) 弱酸陽離子交換器。 2 座, 尺寸為φ 3.0 m×4.6 m, 材質(zhì)為碳鋼+襯膠, 樹脂型號為D113。

      (7) 反滲透。 2 套, 單套Q =172 m3/h, 回收率為72%。 膜型號為W30XFR-400/34i, 266 支,膜殼38 支, 型號為8 in(約20 cm), 材質(zhì)為FRP。

      (8) 濃水反滲透。 1 套, Q =44 m3/h, 回收率為28%。 膜型號為SW30XLE-400iB, 77 支, 膜殼11 支, 型號為8 in(約20 cm), 材質(zhì)為FRP。

      4.2 鍋爐補水處理系統(tǒng)

      (1) 調(diào)節(jié)水箱。 1 座, 鋼制, 有效容積為300 m3, 超高為500 mm。 配套提升泵2 臺, 1 用1 備,Q =160 m3/h, H =360 kPa, N =22 kW。

      (2) 盤式自清洗過濾器。 1 套, Q ≤180 m3/h, 粗濾網(wǎng)采用強化尼龍, 細濾網(wǎng)采用不銹鋼316及塑料骨架。

      (3) 超 濾。 1 套, Q =144 m3/h, 膜 型 號 為UOF-6a, 46 支, 膜殼46 支, 材質(zhì)為PVC。 配套還原劑加藥泵1 臺, Q =25 L/h, H =1.0 MPa; 阻垢劑加藥泵1 臺, Q =25 L/h, H =1.0 MPa; 保安過濾器1 臺, 材質(zhì)為SUS304。

      (4) 反滲透。 1 套, Q =108 m3/h, 回收率為75%。 膜型號為BW30FR-400/34i, 126 支, 膜殼21 支, 型號為8 in(約20 cm), 6 支裝, 材質(zhì)為FRP。

      (5) 陽離子交換器。 1 座, 尺寸為φ 2.5 m ×4.6 m, 材質(zhì)為碳鋼+襯膠, 樹脂型號為001×7。

      (6) 陰離子交換器。 1 座, 尺寸為φ 2.5 m ×4.6 m, 材質(zhì)為碳鋼+襯膠, 樹脂型號為201×7。

      (7) 混合離子交換器。 1 座, 尺寸為φ 2.5 m×5.2 m, 材質(zhì)為碳鋼+襯膠, 陽樹脂型號為MB001×7, 陰樹脂型號為MB201×7。

      5 運行效果

      該生物制藥廢水深度處理回用工程自2016 年年底正式投入運行至今, 各處理工藝運行良好, 每天回用至發(fā)電廠的水量約為4 000 m3, 水質(zhì)完全可以達到超超臨界機組冷卻水補水和鍋爐補水的水質(zhì)要求。 冷卻水補水處理系統(tǒng)的反滲透回收率達到了75% 以上, 濃水排至工業(yè)園區(qū)廢水蒸發(fā)塘處理,鍋爐補水處理系統(tǒng)的反滲透回收率達到了78% 以上, 濃水和離子交換樹脂再生廢水在火電廠內(nèi)部用于脫硫系統(tǒng)工藝水, 該工程沒有外排水。

      該工程冷卻水補水處理系統(tǒng)2017 年出水水質(zhì)見表2, 鍋爐補水處理系統(tǒng)2017 年出水水質(zhì)見表3。

      表2 冷卻水補水處理系統(tǒng)2017 年出水水質(zhì)Tab. 2 Effluent quality of cooling water make-up water treatment system in 2017

      表3 鍋爐補水處理系統(tǒng)2017 年出水水質(zhì)Tab. 3 Effluent quality of bioler make-up water treatment system in 2017

      由表2 和表3 可知, 升級改造后的深度處理工程的出水水質(zhì)達到冷卻水補水的水質(zhì)要求, 且混合離子交換器出水電導率≤0.15 μS/cm、 ρ(SiO2) ≤9.4 μg/L, 滿足GB/T 12145—2016 中超超臨界機組鍋爐補水的水質(zhì)要求。

      6 技術(shù)經(jīng)濟分析

      該工程總投資約為3 800 萬元, 其中冷卻水補水處理系統(tǒng)投資3 200 萬元, 鍋爐補水處理系統(tǒng)投資600 萬元。 廢水處理達到冷卻水補水水質(zhì)要求的運行成本約為4.5 元/m3, 達到除鹽水水質(zhì)要求的運行成本約為9.0 元/m3。 其中冷卻水補水處理系統(tǒng)的運行成本包括: 電費1.7 元/m3, 人工費1.0元/m3, 藥 劑 費1.6 元/m3, 其 他 費 用0.20 元/m3。按一年運行365 d 計, 每年可回收利用制藥廢水約145 萬m3, 其中冷卻水補水回收利用119.5 萬m3,鍋爐補水回收利用25.5 萬m3, 具有顯著的環(huán)境效益和社會效益[5-6]。

      7 結(jié)語

      (1) 采用“生化處理+膜法處理+離子交換樹脂深度除鹽”的三級組合工藝處理生物制藥廢水, 實際運行工況表明: 處理后出水水質(zhì)達到了超超臨界機組鍋爐補水的水質(zhì)標準, 順利實現(xiàn)了生物制藥廢水到二級除鹽水的轉(zhuǎn)化, 最終的除鹽水出水電導率≤0.15 μS/cm、 ρ(SiO2) ≤9.4 μg/L, 滿足GB/T 12145—2016 中超超臨界機組鍋爐補水的水質(zhì)要求。 工程運行以來出水水質(zhì)穩(wěn)定, 達到了工程預(yù)期的設(shè)計目標。

      (2) 該工程的成功實施既解決了工業(yè)園區(qū)生物制藥廢水的回收利用問題, 避免了環(huán)境污染, 又為園區(qū)新建火力發(fā)電廠提供了充足可靠的補水水源,每年回收利用制藥廢水約145 萬m3, 具有很好的經(jīng)濟和社會效益。

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