余 瓊,賈 建,唐萬(wàn)象
(馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司,安徽合肥,230011)
馬鋼(合肥)板材有限責(zé)任公司現(xiàn)有兩條連退機(jī)組,其中1#連退機(jī)組生產(chǎn)帶鋼厚度范圍是0.4~2.5 mm,最大強(qiáng)度是98 MPa。為了保證機(jī)組連續(xù)順利生產(chǎn),該機(jī)組配置了日本TMECI 公司生產(chǎn)的窄搭接焊接。焊接質(zhì)量的好壞直接影響著機(jī)組的順利運(yùn)行,如果前后帶鋼焊接質(zhì)量不好,在機(jī)組生產(chǎn)過(guò)程中就會(huì)發(fā)生斷帶事故,因此要確保生產(chǎn)過(guò)程中的每條焊縫強(qiáng)度高于母材的強(qiáng)度。在該機(jī)組生產(chǎn)的產(chǎn)品中,鋼種為HC340/590DP、MC600DP 厚度在2.0 mm 及以上的規(guī)格冷硬板,以及HC420/780DP、22MNB5、HC550/980DP、M1800L 等所有規(guī)格的冷硬板,由于焊接性能差,為了提高焊接質(zhì)量,在焊機(jī)完成后需要將焊縫運(yùn)行到人工加熱位對(duì)焊縫進(jìn)行人工退火處理,以提高焊縫強(qiáng)度,消除焊縫應(yīng)力,確保生產(chǎn)過(guò)程中焊縫不斷裂。
(1)焊接曲線法:連退入口窄搭接焊機(jī)原焊縫質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)是通過(guò)焊接電流、溫度等模擬檢測(cè)曲線進(jìn)行判斷,無(wú)法真實(shí)觀察到焊縫的質(zhì)量情況,有時(shí)曲線顯示不準(zhǔn)確,焊縫判斷容易出現(xiàn)誤差。焊縫質(zhì)量判定圖見(jiàn)圖1。
圖1 合格焊接參數(shù)圖
(2)杯凸實(shí)驗(yàn)法:在通過(guò)軟件曲線以及現(xiàn)場(chǎng)焊縫實(shí)物無(wú)法判定焊縫質(zhì)量時(shí),通過(guò)月牙剪挖取部分焊縫,至杯突試驗(yàn)機(jī)手動(dòng)進(jìn)行杯突試驗(yàn),杯凸實(shí)驗(yàn)合格,說(shuō)明當(dāng)前焊接參數(shù)滿足本次鋼卷焊接要求。焊接合格杯凸圖見(jiàn)圖2,不合格杯凸圖見(jiàn)圖3。
圖2 焊接合格杯凸圖
圖3 焊接不合格杯凸圖
原有焊縫退火的方法是對(duì)焊接后的焊縫進(jìn)行人工明火退火處理,退火后再杯凸實(shí)驗(yàn)檢測(cè)焊縫是否質(zhì)量合格,焊縫合格則放行,檢測(cè)不合格則需重焊重退火直到合格。
人工明火退火是使用鋼板切割氧槍,通過(guò)人工使用乙炔氧氣對(duì)焊縫進(jìn)行烘烤退火,退火溫度大約650 ℃。存在問(wèn)題如下:
(1)人工操作,無(wú)法保證整條焊縫受熱均勻,局部受熱不充分同樣存在焊縫開(kāi)裂導(dǎo)致斷帶的風(fēng)險(xiǎn);
(2)人工操作存在安全隱患;
(3)人工操作還存在過(guò)退火現(xiàn)象,造成能源浪費(fèi)。
因此,亟需研究開(kāi)發(fā)一套在線全自動(dòng)帶鋼焊縫退火裝置,解決人工焊縫退火存在的問(wèn)題。
經(jīng)分析研究,確定了采用電磁感應(yīng)方式對(duì)焊縫進(jìn)行加熱退火,設(shè)備定名為在線全自動(dòng)帶鋼焊縫感應(yīng)退火裝置。該裝置中的加熱線圈、加熱器中心線位置調(diào)整機(jī)構(gòu)安裝在安裝框架上,屬于在線部分,結(jié)構(gòu)如圖4所示。
圖4 在線部分的結(jié)構(gòu)圖
(1)感應(yīng)加熱電源及傳輸電纜
焊縫感應(yīng)退火加熱電源是一款以DSP 實(shí)時(shí)控制處理器作為核心的數(shù)字化控制感應(yīng)加熱電源,額定輸出功率100 kW,逆變輸出電壓500V,高頻標(biāo)稱頻率100 kHz,功率10%~100%范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)。功率閉環(huán)控制選用先進(jìn)的PID 控制系統(tǒng),電壓電流雙閉環(huán)控制,電源輸入電壓在±10%范圍內(nèi)變化時(shí),控制輸出波動(dòng)不超過(guò)±1%。。
(2)鋼板焊縫退火感應(yīng)加熱上下線圈
感應(yīng)加熱線圈設(shè)置在鋼板的上方,為單匝上回路式,不包覆鋼板,有安裝簡(jiǎn)單、不用穿引鋼板的優(yōu)點(diǎn)。感應(yīng)加熱線圈在磁軛驅(qū)磁的作用下對(duì)焊縫進(jìn)行加熱退火。通過(guò)負(fù)載柜三維調(diào)整機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)對(duì)鋼板焊縫掃描加熱退火。
(3)安裝框架及移動(dòng)機(jī)構(gòu)
用于保證感應(yīng)加熱器中心線與機(jī)組帶鋼運(yùn)行中心線一致。變頻電機(jī)驅(qū)動(dòng)的滑動(dòng)梁架攜帶感應(yīng)器等在加熱器框架軌道上縱向移動(dòng),移動(dòng)行程由主線給出的實(shí)際焊縫位置和可移動(dòng)感應(yīng)器的實(shí)際位置計(jì)算而得,使感應(yīng)器準(zhǔn)確移動(dòng)到焊縫上,氣缸帶動(dòng)感應(yīng)器上下移動(dòng),控制感應(yīng)器與焊縫之間距離
(4)水冷系統(tǒng)
用于冷卻線圈電源裝置和現(xiàn)場(chǎng)感應(yīng)加熱線圈,確保系統(tǒng)穩(wěn)定工作。設(shè)備內(nèi)循環(huán)冷卻水壓0.15~0.3 MPa,回水溫度低于40 ℃。外循環(huán)水采用廠內(nèi)工業(yè)冷卻水。
(1)PLC控制系統(tǒng)
采用西門子S7300-PLC(或與主線PLC 公用CPU,基本設(shè)計(jì)時(shí)確定),通過(guò)IP/TCP 與主線PLC 通訊,讀取位置及氣缸開(kāi)閉等信號(hào)。感應(yīng)加熱裝置的操作控制HMI 集成到主線HMI 中。操作方式分為手動(dòng)-半自動(dòng)-自動(dòng)。
(2)移動(dòng)機(jī)構(gòu)變頻傳動(dòng)
傳動(dòng)系統(tǒng)采用西門子G120矢量傳動(dòng)變頻器+絕對(duì)位置編碼器實(shí)現(xiàn)位置控制,變頻器采用DP 方式與S7300PLC進(jìn)行通訊,絕對(duì)值編碼器接入PLC高速計(jì)數(shù)器IO模塊進(jìn)行位置的檢測(cè)計(jì)算。配置如圖5。
圖5 控制系統(tǒng)配置圖
(3)本系統(tǒng)與生產(chǎn)線PLC通訊接口,見(jiàn)表1。
表1 系統(tǒng)生產(chǎn)線通訊接口
(1)具有時(shí)間模式、溫度模式兩種感應(yīng)加熱模式。可就地或遠(yuǎn)程選擇。
(2)系統(tǒng)可維護(hù)的加熱退火參數(shù)表(按照帶鋼的規(guī)格、材料組合,提供不同的加熱曲線)。
(3)自動(dòng)控制高頻電源加熱啟停和調(diào)功??芍骶€HMI 遠(yuǎn)程操控,也可手動(dòng)本地操控。具有手動(dòng)、半自動(dòng)模式和全自動(dòng)模式三種控制方式。
自動(dòng)控制流程圖如圖6所示。
(1)修改主線PLC 控制程序,通過(guò)DP 網(wǎng)向退火裝置PLC 發(fā)送焊縫位置,同時(shí)發(fā)送當(dāng)前焊縫前后鋼板的鋼種和規(guī)格信息,為退火裝置控制系統(tǒng)提供不同溫度加熱曲線的選擇依據(jù);
圖6 退火自動(dòng)控制流程圖
(2)由于首次開(kāi)發(fā)使用,調(diào)試期間出現(xiàn)過(guò)以下問(wèn)題:①退火裝置隔熱耐材選擇不合理,造成支架受熱變形;②退火功率不足,焊縫應(yīng)力沒(méi)有釋放,杯凸實(shí)驗(yàn)不合格,需要二次退火;③焊縫過(guò)退火造成焊縫變形易損傷產(chǎn)線輥面,需要切除焊縫重新焊接和重新退火。通過(guò)研究和實(shí)驗(yàn)不同鋼種和規(guī)格帶鋼的退火曲線,總結(jié)得出了一套比較完善的退火功率、加熱時(shí)間等參數(shù)匹配表,見(jiàn)表2。
表2 退火配方表
(3)原來(lái)設(shè)計(jì)的感應(yīng)區(qū)域?qū)挾葹?0 mm,但經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)使用發(fā)現(xiàn),該寬度加熱退火后的焊縫性能不穩(wěn)定,經(jīng)分析和實(shí)驗(yàn),把寬度增加到100 mm 后,解決了該問(wèn)題。
(4)主線焊縫定位不準(zhǔn),造成退火裝置無(wú)法定位到焊縫,通過(guò)調(diào)整主線帶鋼運(yùn)行和定位控制軟件,最終使得焊縫停止在退火裝置中心線±100 mm以內(nèi),利用退火裝置±200 mm 范圍內(nèi)制定對(duì)焊縫的控制功能,保證了現(xiàn)在100%的準(zhǔn)確焊縫定位,無(wú)需人工干預(yù)。
(5)使用實(shí)例。
2019 年10 月15 日,實(shí)驗(yàn)焊縫前后帶鋼均為M1800WL+AS(1.4 mm),焊接后采用不退火的方式進(jìn)行杯凸實(shí)驗(yàn)檢查焊縫質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)不退火時(shí)焊縫質(zhì)量極差,不能滿足生產(chǎn)要求(見(jiàn)圖7未退火焊縫杯凸實(shí)驗(yàn)圖)。之后以同樣參數(shù)(見(jiàn)圖8 焊機(jī)焊接參數(shù)圖)焊接并退火后再次進(jìn)行杯凸實(shí)驗(yàn)(見(jiàn)圖9退火后的杯凸實(shí)驗(yàn)圖),此次焊縫質(zhì)量良好,曲線平滑,溫度狀態(tài)良好(1000~1073 ℃),判定為此鋼種必須退火,退火后焊接合格。
圖7 未退火焊縫杯凸實(shí)驗(yàn)圖
圖8 焊機(jī)焊接參數(shù)圖
圖9 退火后的杯凸實(shí)驗(yàn)圖
通過(guò)在線全自動(dòng)帶鋼焊縫感應(yīng)退火裝置的研究與開(kāi)發(fā),解決了人工手動(dòng)火焰退火時(shí)焊縫退火質(zhì)量不穩(wěn)定的問(wèn)題,消除了人工操作存在安全隱患,避免了人工操作過(guò)退火造成能源浪費(fèi),實(shí)現(xiàn)了帶鋼焊縫退火的全自動(dòng)化,提高了連退機(jī)組運(yùn)行的穩(wěn)定性和生產(chǎn)的高效性。