• 
    

    
    

      99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看

      ?

      水鋼1350m3高爐大渣量強(qiáng)化冶煉實(shí)踐

      2020-07-27 04:47:42翟勇強(qiáng)高長(zhǎng)益
      四川冶金 2020年2期
      關(guān)鍵詞:渣量渣鐵爐況

      翟勇強(qiáng),高長(zhǎng)益

      (首鋼水城鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司,貴州 六盤水 553028)

      水鋼為了降低煉鐵生產(chǎn)成本,根據(jù)煉鐵原料市場(chǎng)的變化,將燒結(jié)礦鐵品位從55.01%降至52.85%,高爐煉鐵的綜合入爐鐵品位從56.55%下降至54.54%,高爐處于大渣量冶煉狀態(tài),尤其是水鋼1350 m3的3#高爐,由于沒(méi)有出渣口,在鐵品位下降后,高爐爐況調(diào)劑及操作難度增大[1]。通過(guò)不斷優(yōu)化操作制度,抓好爐內(nèi)及爐前操作,打破傳統(tǒng)觀念,實(shí)行全風(fēng)口、大風(fēng)量、高風(fēng)速、高動(dòng)能方法與大噴煤、富氧、高風(fēng)溫相結(jié)合[2],使高爐爐況順行,在渣比從371.0 kg/tFe上升到398.5 kg/tFe的大渣量條件下,獲得了利用系數(shù)2.83 t/m3·d、煤比167.5 kg/tFe、焦比356.0 kg/tFe的先進(jìn)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

      1 保證原料質(zhì)量

      1.1 穩(wěn)定焦炭質(zhì)量

      焦炭質(zhì)量的好壞對(duì)高爐的順行起著決定性的作用,尤其是在高噴煤比、渣比升高的情況下,焦炭的性能對(duì)高爐的影響更加突出。在日常高爐冶煉過(guò)程中,隨著煤比的提高,爐內(nèi)礦焦比升高;同時(shí),由于入爐鐵品位的下降,單位生鐵量的渣量增加,成渣帶以下高溫區(qū)透氣性惡化,煤氣運(yùn)行阻力增大,此時(shí),提高焦炭質(zhì)量主要是提高焦炭的綜合強(qiáng)度,確保焦炭在高爐中的骨架作用,對(duì)改善高爐透氣性、保證爐缸順利排出渣鐵起著至關(guān)重要的作用。在入爐礦鐵品位下降后,3#高爐在4個(gè)月里所用焦炭質(zhì)量指標(biāo)如表1所示。質(zhì)量良好的焦炭為3#高爐爐況的長(zhǎng)期穩(wěn)定順行、低品位強(qiáng)化冶煉、獲得好的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)起到了很大作用。

      表1 3#高爐所用焦炭的質(zhì)量指標(biāo)

      1.2 提高燒結(jié)礦強(qiáng)度

      在入爐礦鐵品位下降后,隨著渣量的增大,高爐內(nèi)部焦炭空隙中滯留的液態(tài)爐渣增多,氣體通道變小,煤氣阻力損失變大,高爐就會(huì)出現(xiàn)液泛現(xiàn)象,破壞高爐順行。為了消除渣比升高、高爐大噴煤下的料柱透氣性變差的不利影響,除了要穩(wěn)定焦炭質(zhì)量,保證焦炭的骨架作用外,改善燒結(jié)礦質(zhì)量,減少其入爐粉末量,保證爐料的透氣性也顯得尤為關(guān)鍵。在入爐礦鐵品位下降后,通過(guò)堅(jiān)持對(duì)成品燒結(jié)礦噴灑CaCl2,優(yōu)化燒結(jié)工藝,保證燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度,降低其低溫還原粉化率,加強(qiáng)篩分工作等措施,嚴(yán)格控制燒結(jié)礦中的粒度小于5 mm的比例,最大限度的減少了3#高爐入爐礦粉量,為3#高爐渣比升高后維持大風(fēng)量強(qiáng)化操作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。3#高爐原來(lái)采用的高品位燒結(jié)礦和現(xiàn)在采用的低品位燒結(jié)礦的質(zhì)量指標(biāo)見(jiàn)表2。從表2可見(jiàn),現(xiàn)在低品位燒結(jié)礦的全鐵含量平均值52.85%,比原來(lái)高品位燒結(jié)礦的全鐵含量平均值55.01%低了2.16%,但燒結(jié)礦的轉(zhuǎn)鼓指數(shù)則由77.19%提高到77.52%,上升了0.33%,燒結(jié)礦中粒度<5 mm的比例由3.71%下降到3.51%,下降了0.20%。由此可知,雖然燒結(jié)礦的鐵品位下降了,但強(qiáng)度指標(biāo)提高了。

      表2 原來(lái)高品位燒結(jié)礦和現(xiàn)在低品位燒結(jié)礦的質(zhì)量指標(biāo)

      2 冶煉操作

      3#高爐實(shí)行低品位爐料后,在沒(méi)有渣口的情況下,大渣量高煤比冶煉,操作難度相當(dāng)大。針對(duì)渣比升高,采取了大量的技術(shù)措施,確保了爐況的穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了高爐的強(qiáng)化冶煉。

      2.1 布料操作

      2.2 全風(fēng)量

      高爐下部保全風(fēng),維持合適風(fēng)口面積,高風(fēng)速,高動(dòng)能。風(fēng)量是高爐強(qiáng)化冶煉過(guò)程中最積極的因素。增加風(fēng)量,有利于活躍爐缸,同時(shí)在渣量增大后,大風(fēng)量對(duì)疏松料柱起到了很大的作用,并有利于提高噴吹燃料的數(shù)量和效果。實(shí)踐證明,3#高爐在入爐礦鐵品位下降后,操作調(diào)劑上牢牢樹(shù)立保全風(fēng)的思路,下部風(fēng)口面積0.2555 m2,風(fēng)量保持在4003~4103 m3/min, 平均風(fēng)量4057 m3/min以上,鼓風(fēng)動(dòng)能在20000~21000 kg·m/s之間,風(fēng)速在300 m/s以上,保證了爐況的穩(wěn)定順行。

      2.3 高頂壓

      在大噴煤條件下,隨著渣量的增加,高爐壓差升高,料柱透氣性降低,而提高爐頂壓力,可使煤氣在爐內(nèi)的流速降低,延長(zhǎng)煤氣在爐內(nèi)停留的時(shí)間,改善煤氣利用,促進(jìn)間接還原的發(fā)展,有利于高爐的穩(wěn)定、順行[3-6]。3#高爐在入爐礦鐵品位下降的情況下,爐頂壓力一直維持在189.3 kPa(見(jiàn)表3),降低了煤氣流速,緩解了渣量增加導(dǎo)致高爐壓差升高的局面,為高爐保全風(fēng)創(chuàng)造了條件,同時(shí)在渣量增加后,高爐耗熱增加、焦比升高,但高頂壓操作使煤氣流速降低,煤氣與爐料的傳質(zhì)、傳熱更加充分,改善了煤氣利用效果,有利于高爐大噴煤條件下降低焦比和改善爐缸工作環(huán)境。

      表3 3#高爐頂壓及透氣性參數(shù)

      2.4 爐前出凈渣鐵

      入爐礦鐵品位下降后,隨著渣量的增大,在沒(méi)有渣口的情況下,鐵口能否按時(shí)出凈渣鐵直接關(guān)系到高爐順行和安全,針對(duì)渣量增大后的高爐生產(chǎn)情況,3#高爐進(jìn)一步優(yōu)化了爐前作業(yè)制度,主要有:(1)加強(qiáng)配鐵水罐聯(lián)系工作,盡可能縮短配鐵水罐時(shí)間,爐前做好出鐵前的準(zhǔn)備工作,保證鐵水罐配好后立即出鐵;(2)加強(qiáng)對(duì)爐前設(shè)備的檢查工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即處理,保證出鐵設(shè)備的正常運(yùn)行,在4個(gè)月時(shí)間里,3#高爐因爐前設(shè)備休減風(fēng)率為零;(3)加強(qiáng)對(duì)鐵口打泥量和鐵口深度的管理,維護(hù)好鐵口泥套,減少鐵口冒泥次數(shù);(4)控制好鉆頭直徑,在渣量增加的情況下,保證正點(diǎn)及時(shí)安全出凈渣鐵,減少重出2次鐵的次數(shù)。通過(guò)采取以上措施,并盡量消除高爐憋風(fēng)的現(xiàn)象,確保了3#高爐長(zhǎng)期維持大風(fēng)量、高強(qiáng)度的冶煉。

      2.5 控制渣鐵成分

      為保證渣量增大后,爐渣良好的流動(dòng)性和穩(wěn)定性,以便及時(shí)順暢排放渣鐵,3#高爐在爐缸活躍、渣鐵物理熱充足、生鐵質(zhì)量有保證的前提下,適當(dāng)將鐵水中的[Si]從0.30%~0.70%下調(diào)至0.28%~0.68%,爐渣堿度從1.17~1.22下調(diào)至1.15~1.20,同時(shí)要求渣中MgO大于8%,Al2O3小于14.8%,確保了高渣比冶煉條件下的渣鐵良好的流動(dòng)性,縮短了渣鐵在爐缸滯留的時(shí)間,提高了高爐的透氣透液性。

      3 取得效果

      水鋼1350 m3的3#高爐在入爐礦鐵品位下降后,渣比升高,通過(guò)保證焦炭質(zhì)量、提高燒結(jié)礦強(qiáng)度,采取全風(fēng)量、高頂壓操作,使高爐穩(wěn)定順行。低品位冶煉與高品位冶煉的主要參數(shù)見(jiàn)表4。從表4可見(jiàn),低品位冶煉與高品位冶煉相比較,入爐礦鐵品位下降了2.12%,渣比上升了27.5 kg/tFe,噴煤比上升了17.5 kg/tFe,焦比下降了4.0 kg/tFe,高爐利用系數(shù)下降了0.076 t/(m3·d),日產(chǎn)量下降了103.2 t/d。因此,各項(xiàng)指標(biāo)良好。

      表4 1350 m3高爐低品位冶煉與高品位冶煉的主要參數(shù)

      低品位礦石的使用在水鋼起到了降低高爐爐料成本的作用,但增大了高爐操作難度,尤其是3#高爐,在無(wú)渣口的條件下,高爐憋風(fēng)現(xiàn)象明顯。為保順行、保全風(fēng),在操作上撤風(fēng)溫(即降低風(fēng)溫)較為頻繁。因?yàn)?,若爐溫太高了,渣鐵流動(dòng)性差,出鐵速度慢,易造成爐熱,憋爐子,憋壓,造成爐況不順,不安全。因此,風(fēng)溫平均值比原來(lái)降低了28 ℃。

      入爐礦鐵品位下降后,在爐溫出現(xiàn)波動(dòng)和壓差維持不合適時(shí),容易產(chǎn)生崩滑料,不利于操作爐型的維護(hù),尤其是3#高爐屬于薄壁爐型,5段冷卻壁又處于特護(hù)時(shí)期,頻繁的崩滑料會(huì)造成渣皮生成不穩(wěn)定,造成高熱區(qū)冷卻壁的損壞,影響高爐一代壽命。并且3#高爐在崩滑料出現(xiàn)氣流后,爐頂溫度會(huì)上升較快,也對(duì)無(wú)料鐘爐頂設(shè)備的壽命影響較大,因此大渣量無(wú)渣口條件下的高爐冶煉必須要有良好的技術(shù)支持和設(shè)備工藝保障,才能在獲得理想技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的同時(shí)不產(chǎn)生負(fù)面影響。

      4 結(jié)語(yǔ)

      為了降低煉鐵原料成本,燒結(jié)礦的鐵品位從55.01%降至52.85%,1350 m3高爐的綜合入爐鐵品位從56.55%降至54.54%,煉鐵渣比從171.0 kg/tFe上升到398.5 kg/tFe,增大了高爐操作難度。為了使冶煉順行,采用M40為83.82%的焦炭、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)為77.52%的燒結(jié)礦,將礦批重量從30.5 t降到29 t,調(diào)整布料角度,采取4050 m3/min的全風(fēng)量、188.0~1990.0 kPa的高頂壓、控制渣鐵成分,使高爐穩(wěn)定順行,冶煉效果得到強(qiáng)化,日產(chǎn)生鐵達(dá)到3815.8 t。

      猜你喜歡
      渣量渣鐵爐況
      鐵浴式熔融還原工藝處理電爐粉塵還原熔分分析
      高爐風(fēng)口灌渣爐況快速恢復(fù)實(shí)踐
      山東冶金(2022年4期)2022-09-14 08:57:38
      紅鋼3#高爐降料面檢修爐況恢復(fù)實(shí)踐
      昆鋼科技(2022年2期)2022-07-08 06:36:04
      昆鋼2500m3高爐改善渣鐵排放生產(chǎn)實(shí)踐
      昆鋼科技(2022年1期)2022-04-19 11:36:12
      韶鋼小角度雙鐵口操作維護(hù)實(shí)踐
      鐵水扒渣工藝對(duì)轉(zhuǎn)爐冶煉的影響研究
      高爐渣鐵持續(xù)排放不凈的原因分析及改善措施
      山東冶金(2019年4期)2019-09-03 08:35:34
      萊鋼1#1880m3高爐灌渣后爐況恢復(fù)實(shí)踐
      山東冶金(2019年2期)2019-05-11 09:12:20
      1780m3高爐72小時(shí)爐況快速恢復(fù)實(shí)踐
      四川冶金(2017年6期)2017-09-21 00:52:26
      開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目棄渣場(chǎng)堆渣量探討
      白银市| 田东县| 和硕县| 根河市| 永年县| 阳山县| 崇义县| 盱眙县| 澳门| 从化市| 乡城县| 宣武区| 瑞金市| 玉田县| 焦作市| 吉林省| 栾川县| 耒阳市| 德惠市| 双江| 阳谷县| 都匀市| 东乡族自治县| 隆回县| 临洮县| 呼伦贝尔市| 汤原县| 弋阳县| 遂宁市| 武隆县| 望谟县| 陆川县| 凤翔县| 仪陇县| 朝阳区| 招远市| 新乡市| 绵阳市| 宝丰县| 望谟县| 东港市|