胡建其
(中國鐵建重工集團(tuán)股份有限公司 湖南長沙 410100)
圖1 盾尾筒體分塊
大直徑泥水平衡盾構(gòu)機(jī)盾尾筒體通常采用分塊制作[1],整環(huán)一般分布有20組4×φ26 mm或者φ28 mm深度為2 000~3 000 mm的油脂深孔,分塊如圖1所示,原有工藝方案是先制作油脂板并加工好深孔,待盾尾筒體整體卷圓完成后在筒體上劃線割開,然后將油脂板焊接到筒體上。該方案在實施過程中會存在焊接量非常大,切割開孔和焊接操作導(dǎo)致盾尾產(chǎn)生較大變形,原材料浪費(fèi)較大,焊接完成后火焰校圓工作量大,尺寸公差和圓度均難以控制等問題?,F(xiàn)欲采用新的加工工藝方案對該零件上的深孔進(jìn)行加工,其深孔能否高效加工將直接影響盾尾生產(chǎn)效率的提高。
加工零件為大直徑圓弧板,材料為Q345B,其中圓弧板上圓孔直徑為φ28,圓孔深度一般在2 500 mm左右,圓孔長徑比約為107,直線度要求≤2/3 000 mm,孔精度要求為0~0.22 mm,表面粗糙度要求大于Ra12.5μm,該零件的加工是典型的深孔加工[2]。
對加工零件進(jìn)行工藝性分析后發(fā)現(xiàn)如下問題[3]:
(1)加工零件具有外形結(jié)構(gòu)尺寸大的特點,因此很難進(jìn)行裝夾找正,并很難實現(xiàn)鉆孔時的快速定位、裝夾和找正。
(2)加工零件采用Q345B材料,材料塑韌性好,機(jī)加工時容易出現(xiàn)斷屑困難的情況,現(xiàn)在想要進(jìn)行深孔加工其斷屑就更為困難,容易出現(xiàn)堵屑情況[4]。
(3)加工零件上孔的類型為盲孔,且長徑比大,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于普通深孔的長徑比,在滿足尺寸精度和位置精度設(shè)計要求的前提下加工出該孔無疑是一個難度不小的挑戰(zhàn)[5]。
綜上所述,想要高效加工出零件上的深孔,需要克服零件快速定位裝夾、材料斷屑和深孔加工等難題,從而保證零件尺寸精度、位置精度和表面粗糙度的要求[6]。
本文工裝的主要功能是滿足盾尾筒體的裝夾和盾尾油脂孔的定位[7]。在工裝設(shè)計中,首先設(shè)計了機(jī)床工作臺、墊板、支撐、底座和弧板來完成盾尾裝夾平臺的搭建,然后設(shè)計了卡板、擋板和定位板來實現(xiàn)對盾尾筒體的定位。設(shè)計的工裝整體方案圖和周向調(diào)節(jié)裝置分別如圖2和圖3所示。
圖2 工裝整體方案
圖3 周向調(diào)節(jié)裝置
工裝中,通過高度調(diào)節(jié)螺母調(diào)節(jié)弧板高度,從而調(diào)整定位工件孔的中心高度;通過調(diào)節(jié)水平調(diào)節(jié)擋板和螺母使定位工件鉆孔軸線與鉆桿同軸;通過周向定位調(diào)節(jié)裝置使定位鉆孔的圓周位置可以覆蓋到每組孔的孔距。每組孔加工時只需調(diào)整一次定位板,再通過調(diào)整卡板即可完成周向每組孔的加工。
根據(jù)本單位現(xiàn)有設(shè)備條件,對現(xiàn)有設(shè)備進(jìn)行機(jī)床改造,在不改變數(shù)控重型臥式車床CK61160×12 000 mm原有功能的基礎(chǔ)上,通過增加部件來進(jìn)行改造,以此滿足金屬類工件的深孔鉆削、擴(kuò)孔或者鏜孔的加工需求,實現(xiàn)盾體注漿板、油脂板深孔的自制加工[8]。在進(jìn)行鉆孔,擴(kuò)孔或鏜孔時,采用刀具旋轉(zhuǎn)和進(jìn)給的加工方式,工件固定在增加的裝夾工裝上(見圖4)。鉆孔時排屑方式采用內(nèi)排屑,冷卻油從授油器進(jìn)入刀具進(jìn)行冷卻潤滑,同時把加工的鐵屑從刀桿內(nèi)排出。由于加工孔的孔徑和孔深的不同,因此對切削油的流量和壓力需求也有所不同。比如,加工孔徑小、深度長的深孔時,隨著孔深加深,油壓損失變大,因此需要提供小流量、大壓力的切削油(試驗證明必須油壓≥1 MPa);當(dāng)加工大孔時則相反,所需壓力較小(0.5 MPa左右即可)、流量較大。經(jīng)過研究決定,最終設(shè)計雙泵(高壓泵:16 MPa;大流量齒輪泵:0.36 MPa、18 m3/h)并聯(lián)控制很好地解決了該問題,設(shè)計的雙泵如圖5所示。
圖4 機(jī)床改造示意
圖5 設(shè)計雙泵
深孔鉆裝置主要安裝精度如表1所示[9]。
表1 深孔鉆裝置安裝精度
深孔鉆裝置主要技術(shù)參數(shù)如表2所示。
表2 深孔鉆裝置技術(shù)參數(shù)
由于深孔加工具有斷屑難,易堵屑的問題,為解決這一問題,對多種刀具和刀片進(jìn)行對比調(diào)研,調(diào)研結(jié)果如表3所示。
表3 刀具調(diào)研結(jié)果
通過對比調(diào)研,最終選擇帶齒刀片的機(jī)加刀具,并對刀頭排屑孔進(jìn)行修磨擴(kuò)孔,很好解決了此問題。
為了驗證該設(shè)備精度和加工能力是否達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)要求,能否滿足后續(xù)盾體油脂板、注漿板深孔的加工,現(xiàn)通過使用該設(shè)備進(jìn)行實際加工來驗證。
使用該設(shè)備分別加工直徑為φ28 mm孔深為3 020 mm和直徑為φ100 mm孔深為2 100 mm的盲孔,加工完成后盲孔分別如圖6和圖7所示。
圖6 φ28深孔加工
圖7 φ100深孔加工
加工完成后測量結(jié)果如表4所示。
表4 完成工件測量結(jié)果
對比原有加工工藝,新工藝具有以下優(yōu)勢:
(1)節(jié)約焊接材料。按15 m盾構(gòu)機(jī)盾尾20塊油脂板計算,新工藝可減少40條焊縫,節(jié)約焊材1 280 kg,約占到盾尾殼體總焊材量的20%。
(2)減少焊接工作量。直接在盾尾筒體上加工油脂孔,使得盾尾筒體無需焊接油脂板,可以極大地減少盾尾的鉚焊和校圓的工作量,降低約30%,同時原油脂板焊縫為二級焊縫,需無損檢測,因此也減少了無損檢測的工作量[10]。
(3)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量。不存在焊縫不合格風(fēng)險,同時盾尾筒體無卷圓后割孔、焊接變形的影響,其直徑、圓度能100%滿足圖紙尺寸精度要求。
(4)節(jié)約原材料。盾尾筒體無需割孔焊接油脂板,按照15 m盾構(gòu)項目計算,盾尾分布20塊油脂板,油脂板規(guī)格2 320 mm×220 mm×100 mm;如采用焊接油脂板方案,則需浪費(fèi)原材料約8 013.28 kg。
在進(jìn)行深孔加工的過程中,設(shè)備運(yùn)行正常,加工過程中未出現(xiàn)切屑堵塞、鉆頭損壞等現(xiàn)象,所加工工件全部合格,未出現(xiàn)深孔尺寸、直線度、平行度、表面粗糙度等精度不合格現(xiàn)象,驗證了設(shè)備的可靠性,且其加工精度符合設(shè)計要求[11]。
(1)針對零件裝夾不易,定位困難等問題,設(shè)計了專門的裝夾工裝,通過專有的工裝實現(xiàn)了大尺寸零件的快速裝夾定位。
(2)針對深孔加工困難的問題,在不影響原有設(shè)備功能的基礎(chǔ)上,對其進(jìn)行了技術(shù)改造[12],使其可以完成金屬類工件的深孔鉆削、擴(kuò)孔和鏜孔的加工需求,實現(xiàn)大尺寸零件的自制加工。
(3)針對進(jìn)行深孔加工時斷屑難、易堵屑的問題,通過設(shè)計雙泵控制,選取合理刀具使該問題得到了很好的解決。