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      冷軋帶鋼表面清洗自適應閉環(huán)控制的研究與開發(fā)

      2020-07-28 04:21:24王浩晴
      冶金動力 2020年7期
      關(guān)鍵詞:反射率電解電流

      葛 祥,賈 建,王浩晴,張 坤

      (馬鋼(合肥)板材有限責任公司,安徽合肥 230011)

      引言

      為防止爐輥結(jié)瘤,冷軋產(chǎn)品在退火、涂鍍等工序前需人工通過控制刷洗電流、電解電流系數(shù)、電導率等參數(shù)對帶鋼表面進行清洗,并間歇性停機測量帶鋼清洗后的反射率以驗證清洗效果,再對工藝參數(shù)修正。為實現(xiàn)帶鋼表面清洗的自動閉環(huán)控制,減少人工干預,提高機組生產(chǎn)節(jié)奏,在清洗段出入口各增加一臺反射率測量裝置,實現(xiàn)根據(jù)清洗段入口帶鋼表面監(jiān)測的反射率值對刷洗電流、電解電流系數(shù)、電導率等工藝參數(shù)進行自動匹配。清洗段出口帶鋼反射率測量裝置用于驗證清洗效果,并對工藝參數(shù)進行及時修正。

      1 清洗設備的簡介

      目前清洗工藝常采用化學清洗、物理清洗、電解清洗、熱水漂洗及邊部吹掃烘干等方式相結(jié)合,如圖1所示。通過各設備工藝參數(shù)的相互配合以達到帶鋼表面徹底清洗的目的。

      圖1 清洗設備布置圖

      1.1 刷洗

      刷洗設備主要由支撐輥、刷輥、升降機、驅(qū)動組成,如圖2 所示。刷輥和帶鋼表面的接觸壓力可以通過一臺恒速齒輪馬達驅(qū)動的螺旋升降機來調(diào)整,并在升降機調(diào)整范圍內(nèi)增加一套雙向旋轉(zhuǎn)極限開關(guān)以保護調(diào)整電機的同時反饋刷輥刷毛的磨損程度。操作人員在操作畫面(以下簡稱HMI 畫面)上輸入刷輥電流設定值來優(yōu)化清洗效果。

      圖2 下置式刷輥

      1.2 電解清洗

      電解清洗裝置由整流器及電極板及電解液構(gòu)成,其工作原理如圖3所示,利用電解過程中產(chǎn)生的氫、氧氣體清理帶鋼表面微細溝槽和凹穴中殘留的油和灰塵。主線PLC 根據(jù)帶鋼寬度及機組速度計算出電流設定值發(fā)送給電解整流器,電解整流器向電解槽內(nèi)提供直流電。操作人員在HMI 上輸入電解電流系數(shù)來優(yōu)化清洗效果。

      圖3 電解清洗的工作原理

      2 清洗控制的優(yōu)化

      在原設計的基礎(chǔ)上進行功能優(yōu)化,通過新增兩臺反射率測量裝置及PLC 控制系統(tǒng)的開發(fā),實現(xiàn)了帶鋼表面清洗自適應控制。并針對生產(chǎn)期間刷洗電流精度不夠、電解槽發(fā)生爆鳴及帶鋼邊部殘留水漬等問題,進行了改造與優(yōu)化。

      2.1 反射率測量裝置

      新增兩臺反射率測量裝置,分別安裝于挖邊剪和干燥風箱后,反射率測量裝置由成像系統(tǒng)、機械裝置、運算處理系統(tǒng)等組成。成像系統(tǒng)是模塊的核心,由工業(yè)相機和反射光源組成。機械裝置由檢測橋架、調(diào)整機構(gòu)以及相機保護箱等組成,主要起到支撐、防護、穩(wěn)定和調(diào)整作用。運算處理單元由專用圖像處理板卡組成,實現(xiàn)對反射率數(shù)值進行處理。

      2.2 PLC控制系統(tǒng)開發(fā)

      為實現(xiàn)帶鋼清洗工藝的自動閉環(huán)控制,針對新增的兩臺反射率測量裝置的數(shù)據(jù)處理,自主開發(fā)并完善了PLC 控制程序,如圖4 所示。反射率測量裝置通過Profibus-DP 網(wǎng)絡將在線反射率監(jiān)測值傳送給主線PLC,主線PLC 再將1#反射率測量裝置監(jiān)測值進行層級劃分,根據(jù)不同層級的反射率值自行對刷洗電流、電解電流系數(shù)、堿液濃度等工藝參數(shù)值進行設定。主線PLC 再根據(jù)2#反射率測量裝置反饋值判斷清洗效果,當2#反射率值高于94%時,刷洗電流、電解電流系數(shù)、堿液濃度等工藝參數(shù)不予調(diào)整;當2#反射率值低于94%且超過2 s 時,主線PLC將對刷洗電流、電解電流系數(shù)、堿液濃度等工藝參數(shù)進行相應校正,以優(yōu)化清洗效果;當2#反射率值低于80%且超過3 s 時,清洗段HMI 畫面報警設備停機,隨后進入人工干預模式,以保證清洗效果。鑒于對調(diào)整設備的保護并結(jié)合實際清洗效果,通過多次實踐摸索,將反射率測量值劃分為15 個層級,將2#反射率裝置校正幅度設定為5%。

      圖4 PLC程序編寫與設計(局部圖)

      2.3 刷洗電流精度優(yōu)化

      出于對調(diào)整電機的保護,在PLC 程序內(nèi)設置了刷洗電流1A的調(diào)整“死區(qū)間”,導致刷洗電流精度不夠,影響清洗質(zhì)量。通過在HMI 畫面上增加調(diào)整按鈕,操作人員根據(jù)刷洗電流實際值與設定值之間偏差值,按HM畫面上“+”、“-”來微調(diào)刷洗電流值。

      2.4 電解槽爆鳴優(yōu)化

      當電解整流器輸出值超過額定值75%以上時,排氫風機原設計由于風量小,無法及時排出電解時產(chǎn)生的H2和O2,導致電解槽內(nèi)產(chǎn)生間斷性異響,因此將排氫風機由恒速電機改成變頻控制并對其進行擴容。此外電極板原設計為不銹鋼材質(zhì),耐電流能力有限,易燒紅異響,因此將其更換為銅質(zhì)板后,徹底解決了電解槽爆鳴問題。

      2.5 邊部殘留水漬

      邊部吹掃裝置原設計為噴嘴位置固定不可移動,無法實現(xiàn)根據(jù)帶鋼規(guī)格的變化自動尋邊吹掃,導致帶鋼邊部帶出的殘油、殘堿進入爐區(qū),影響帶鋼質(zhì)量。因此通過對邊部吹掃裝置增設噴嘴連接蝸桿、驅(qū)動電機及帶鋼邊部檢測光柵,編寫PLC 控制程序并優(yōu)化HMI 畫面,實現(xiàn)了邊部吹掃裝置的實時調(diào)整功能。

      3 清洗效果

      通過對清洗設備的功能優(yōu)化,在不斷地完善清洗自適應控制數(shù)據(jù)模型后,最終實現(xiàn)了清洗的自動閉環(huán)控制。通過對2019 年度清洗設備功能優(yōu)化前后不同鋼種反射率值的數(shù)據(jù)記錄對比來看,帶鋼清洗效果改善顯著,如表1所示。

      表1 2019年度功能優(yōu)化前后帶鋼清洗前后反射率對比表

      4 結(jié)語

      國內(nèi)冷軋清洗機組普遍采用的是人工控制刷洗電流、電解電流系數(shù)、堿液濃度等工藝參數(shù)以達到清洗效果,馬鋼(合肥)板材公司就提高連退機組帶鋼表面清洗質(zhì)量而自主開發(fā)的這套清洗自動閉環(huán)控制系統(tǒng),并對清洗工藝進行了一系列優(yōu)化,在解決了帶鋼表面清洗控制難的同時也保障了清洗質(zhì)量的穩(wěn)定性。隨著后期PLC 控制系統(tǒng)的不斷完善,帶鋼清洗效果將得到進一步提高。

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