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      連續(xù)重整裝置反應(yīng)壓力的自動控制

      2020-07-28 17:09:37羅楠鄭天一謝忠旭
      中國電氣工程學報 2020年2期

      羅楠 鄭天一 謝忠旭

      摘要:連續(xù)重整裝置的反應(yīng)壓力的控制對重整裝置意義重大,本文詳細的描述了反應(yīng)壓力自動投用過程中所遇到的問題以及解決的過程。

      關(guān)鍵詞:防喘振、反應(yīng)壓力、分程控制

      某煉化有限公司共有3套320萬噸/年連續(xù)重整裝置,采用法國Axens超低壓工藝技術(shù),反應(yīng)壓力和機組轉(zhuǎn)速、喘振控制分別在DCS和CCS執(zhí)行。開工階段,在投用反應(yīng)壓力自動控制過程中,發(fā)現(xiàn)原工藝包設(shè)計的壓力分程控制、轉(zhuǎn)速串級及喘振控制存在不合理因素,投不上自動控制;現(xiàn)場只能定轉(zhuǎn)速手動操作機組,導致反應(yīng)系統(tǒng)壓力波動大、機組運行不穩(wěn)定、頻繁喘振和停車,給生產(chǎn)造成極大影響。為徹底解決上述問題,決定對DCS和CCS的控制方案進行優(yōu)化。

      反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制回路介紹

      反應(yīng)系統(tǒng)的壓力控制由兩個壓力控制器來執(zhí)行,即:

      控制器PIC-1101:整個反應(yīng)部分的壓力控制都是通過分離罐V-102頂部的壓力控制器PIC-1101來實現(xiàn)的。PIC-1101通過由排放閥A/B和壓縮機轉(zhuǎn)速構(gòu)成的分程調(diào)節(jié)來控制。

      控制器PIC-1601:PIC-1601位于高壓吸收罐V-106的頂部,通過對PV-1601和富氫壓縮機轉(zhuǎn)速的分程控制,達到控制壓縮機出口壓力和轉(zhuǎn)速。

      當V-106中的壓力降低時,控制系統(tǒng)提高汽輪機的速度,直到最大速度和功率;如果壓力仍然低于PIC-1601設(shè)定值,關(guān)閉出口閥至氫氣總管的PV-1601,當有轉(zhuǎn)速信號輸至SIC時,進而影響到壓縮機入口的反應(yīng)壓力。

      當V-106中的壓力增加時,控制器PIC-1601將打開出口閥PV-1601,如果壓力仍然增加,則汽輪機的速度將減小以限制外送氫氣的流量,同樣,因為機組轉(zhuǎn)速的變化,進而影響到壓縮機入口的反應(yīng)壓力。

      富氫壓縮機轉(zhuǎn)速自動投用

      富氫壓縮機采用意大利新比隆制造的三段筒式壓縮機,每個缸體有獨立的防喘振閥。轉(zhuǎn)速和防喘振控制在德國西門子公司的壓縮機控制系統(tǒng)(CCS)完成,而反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制在橫河DCS完成,轉(zhuǎn)速自動的投用需在CCS和DCS協(xié)作完成,即分離罐壓力控制器PIC-1101換算成需要的轉(zhuǎn)速傳給CCS調(diào)整轉(zhuǎn)速。

      DCS轉(zhuǎn)速串級投用后,富氫壓縮機的轉(zhuǎn)速和反應(yīng)系統(tǒng)的壓力波動幅度較大,造成系統(tǒng)不穩(wěn)定的主要原因如下:

      DCS轉(zhuǎn)速和壓力投用串級時,沒有做到無擾動切換;即DCS轉(zhuǎn)速輸出和CCS實際轉(zhuǎn)速偏差較大,壓縮機轉(zhuǎn)速調(diào)整過大造成系統(tǒng)壓力波動。

      投壓力自動控制時,設(shè)定值和實際值偏差較大,造成轉(zhuǎn)速調(diào)整過快,從而導致系統(tǒng)壓力波動不穩(wěn)定。

      壓縮機正常工作時的出口壓力高于級間容器的設(shè)計壓力,導致安全閥起跳造成下一段的入口流量低防喘振閥打開,壓縮機三個防喘振閥工作不協(xié)調(diào),嚴重時壓縮機出口壓力高高聯(lián)鎖。

      4)CCS防喘振控制運行點在防喘振控制線(SCL)上距離階躍線(RTL快開線)2%太接近,很容易運行點超過階躍線導致防喘振閥開度增加20%,造成壓縮機乃至反應(yīng)系統(tǒng)壓力波動,而且三段式壓縮機一個防喘振閥動作其他均受影響。

      出口控制器PIC-1601與反應(yīng)壓力控制器PIC-1101功能沖突,PIC-1601受管網(wǎng)壓力(壓縮機出口壓力)影響很大,氫氣管網(wǎng)壓力高于設(shè)計值。當PIC-1101壓力低需要降低轉(zhuǎn)速,而PIC-1601需要更高的轉(zhuǎn)速才能滿足出口設(shè)定壓力時,通過高選,只能有一個信號能控制轉(zhuǎn)速,反之也是。這勢必會造成系統(tǒng)的入口壓力、出口壓力、轉(zhuǎn)速的頻繁波動,不利工藝的穩(wěn)定。

      控制方案的修改

      針對反應(yīng)壓力投自動控制過程中發(fā)現(xiàn)的上述問題,決定對DCS和CCS控制部分進行修改,具體方案如下:

      DCS控制方案的修改:

      壓力自動控制時控制器PIC-1101的MV值的兩倍即為轉(zhuǎn)速控制的SV值,所以我們要求控制器PIC-1101的MV可以手動鍵入,所以投用前把轉(zhuǎn)速控制的SV值(實際轉(zhuǎn)速反饋值)除以二后鍵入控制器PIC-1101的MV值即可做到無擾動切換。

      DCS轉(zhuǎn)速控制器輸出要有升速率要求,即:PI-1101壓力偏差小于±10%轉(zhuǎn)速輸出≤4RPM/S,超過偏差范圍轉(zhuǎn)速輸出按≤8RPM/S。由于轉(zhuǎn)速輸出,若反應(yīng)系統(tǒng)壓力出現(xiàn)大幅波動時轉(zhuǎn)速跟蹤不上,控制器PIC-1101輸出超過50%時,放空閥將會根據(jù)控制器的輸出緩慢打開,同時兼顧了穩(wěn)定和安全。

      由控制器PIC-1601和PIC-1101輸出高選來控制轉(zhuǎn)速,這導致對反應(yīng)系統(tǒng)壓力控制造成干擾,連續(xù)重整反應(yīng)壓力控制是核心,而壓縮機出口只要滿足再接觸和外送壓力即可,故改為壓力單回路控制或者取消控制器PIC-1601將閥門PV-1601全開。

      CCS控制系統(tǒng)的功能修改:

      增設(shè)壓縮機各段出口壓力高限,一旦壓縮機出口壓力快速升高到設(shè)定高限,三個防喘振控制器就陸續(xù)打開防喘振回流閥,以保證它們各自的出口最高壓力不高于安全閥起跳壓力,避免了安全閥起跳引起各級壓力波動而造成停機的風險??紤]到壓縮機出口至分離罐存在一定的阻力故壓力高限設(shè)定值和分離罐設(shè)計壓力一致。

      3)對防喘振控制部分進行修改,由于SCL距離RTL太近(2%)導致機組運行不穩(wěn)定,所以我們在SCL右側(cè)增加了CAL(Close to Antisurge line Low)距離SCL有3%,機組運行點將控制在CAL上,修改后運行點距離RTL變遠(距離由2%變成5%),不易造成防喘振閥快開,增加了機組運行的穩(wěn)定性。

      SURGE PID、出口壓力高限、手操給定值三個參數(shù)高選輸出至防喘振閥,防喘振閥可選擇自動控制、半自動控制兩種控制方式。

      投用后的效果

      在DCS和CCS優(yōu)化控制方案后對反應(yīng)系統(tǒng)壓力投用自動控制,從5月份運行至今非常穩(wěn)定,徹底解決了由于手動控制壓縮機轉(zhuǎn)速導致反應(yīng)系統(tǒng)壓力不穩(wěn)定、壓縮機頻繁喘振甚至停機的情況。

      小結(jié)

      重整反應(yīng)壓力主要由富氫壓縮機轉(zhuǎn)速控制,因重整裝置反應(yīng)過程復雜特殊,傳統(tǒng)控制方案中,重整富氫壓縮機的入口壓力和防喘振基本是手動操作,開工時壓縮機容易喘振、氫氣放空量變化大、工藝控制不穩(wěn)定等成為操作難點。我們優(yōu)化了控制方案,在開工初期就投用了自動控制,實現(xiàn)了機組和工藝的平穩(wěn)運行。

      參考文獻:

      胡海軍.催化重整裝置反應(yīng)壓力控制方案探討[J].石油化工自動化,2013.

      張成寶.離心式壓縮機的喘振分析與控制[J].壓縮機技術(shù),2003.

      厲玉鳴.化工儀表及自動化[M].化學工業(yè)出版社,2018.

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