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      凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)在660 MW機(jī)組上的試驗(yàn)應(yīng)用

      2020-07-31 03:59:04
      黑龍江電力 2020年1期
      關(guān)鍵詞:除氧器凝結(jié)水水流量

      杜 洋

      (淮北申皖發(fā)電有限公司,安徽 淮北 235000)

      0 引 言

      電網(wǎng)頻率是衡量發(fā)電功率與用戶負(fù)荷之間平衡的重要標(biāo)志[1],因此,電網(wǎng)對(duì)其區(qū)域內(nèi)并網(wǎng)機(jī)組的AGC響應(yīng)速度及一次調(diào)頻能力均提出了較高要求,即要求當(dāng)電網(wǎng)頻率發(fā)生變化時(shí),并網(wǎng)機(jī)組能快速改變其有功負(fù)荷,以維持電網(wǎng)功率的平衡以及電網(wǎng)頻率的穩(wěn)定[2]。尤其近些年來(lái),各區(qū)域電網(wǎng)及省網(wǎng)均制定了詳細(xì)的AGC及一次調(diào)頻考核的細(xì)則文件,即《并網(wǎng)發(fā)電廠輔助服務(wù)管理實(shí)施細(xì)則》、《發(fā)電廠并網(wǎng)運(yùn)行管理實(shí)施細(xì)則》,在經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)的區(qū)域,細(xì)則考核要求更為嚴(yán)格。

      目前,大部分600~1 000 MW超(超)臨界火電機(jī)組為直流鍋爐,由于鍋爐與汽輪機(jī)之間沒(méi)有汽包作為緩沖,加之機(jī)組協(xié)調(diào)系統(tǒng)能力的限制,普遍存在著對(duì)電網(wǎng)負(fù)荷響應(yīng)速度相對(duì)較慢的問(wèn)題。為改善這種情況,滿足電網(wǎng)對(duì)AGC變負(fù)荷的要求,此類型機(jī)組大多采用以CBF為基礎(chǔ)的協(xié)調(diào)控制方式[3],即:鍋爐側(cè)用燃燒率來(lái)控制主蒸汽壓力,汽機(jī)側(cè)通過(guò)調(diào)門開度控制負(fù)荷。此種方式下,汽機(jī)調(diào)門采用節(jié)流運(yùn)行方式,造成高壓缸節(jié)流損失較大,存在汽壓不穩(wěn)、機(jī)組經(jīng)濟(jì)性差等缺點(diǎn)。

      因此,需要有一種新型技術(shù)能夠同時(shí)兼顧電網(wǎng)AGC考核要求及機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性[4]?;谀Y(jié)水調(diào)負(fù)荷的控制技術(shù)在660 MW機(jī)組上的應(yīng)用實(shí)例,通過(guò)最大限度地利用機(jī)組回?zé)峒訜嵯到y(tǒng)的蓄熱能力,將傳統(tǒng)的以汽機(jī)高壓調(diào)門節(jié)流控制的CBF方式轉(zhuǎn)換為汽機(jī)高壓調(diào)門全開CTF協(xié)調(diào)控制方式,可使高壓調(diào)門的節(jié)流損失顯著降低,優(yōu)化機(jī)組負(fù)荷響應(yīng)速度及運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性[5],為同類型機(jī)組節(jié)能降耗工作提供一定的工程參考價(jià)值。

      1 凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)原理及能力計(jì)算

      1.1 工作原理

      凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)具有調(diào)節(jié)幅度較小、負(fù)荷響應(yīng)速度快、瞬時(shí)性強(qiáng)等特點(diǎn),滿足電網(wǎng)對(duì)機(jī)組負(fù)荷變化響應(yīng)速度的要求,其最早是由德國(guó)西門子公司提出的[6]。

      所謂凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù),其工作原理并不復(fù)雜,本質(zhì)上是通過(guò)改變汽輪機(jī)的抽汽量,在短時(shí)間內(nèi)快速進(jìn)行負(fù)荷調(diào)節(jié)。在凝汽器及除氧器水位允許變化范圍內(nèi),通過(guò)除氧器上水調(diào)門開度的變化,改變凝結(jié)水流量,進(jìn)而增加或減少進(jìn)入低壓加熱器的抽汽量,從而短時(shí)間內(nèi)使機(jī)組負(fù)荷快速得以升高或降低。例如,當(dāng)機(jī)組接收到AGC指令開始降負(fù)荷時(shí),在鍋爐燃料量尚未響應(yīng)之前,控制系統(tǒng)自動(dòng)將凝結(jié)水出口調(diào)門開大,進(jìn)入低壓加熱器的抽汽量隨之增加,這樣蒸汽在汽輪機(jī)內(nèi)的做功量就得以減少,使機(jī)組發(fā)電功率快速下降,同時(shí),除氧器水位有所上升,凝汽器水位相應(yīng)下降。機(jī)組升負(fù)荷過(guò)程與之相反,不再贅述。其工作原理如圖1所示。

      圖1 基于凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)的工作原理

      1.2 能力計(jì)算

      以某臺(tái)上汽-西門子N660-27/600/600 超(超)臨界汽輪機(jī)發(fā)電組為研究對(duì)象,該汽輪機(jī)型式為:660 MW超(超)臨界、一次中間再熱、單軸、四缸四排汽、雙背壓、抽汽凝汽式、九級(jí)回?zé)岢槠渲?號(hào)-4號(hào)加熱器為低壓加熱器。通過(guò)機(jī)組熱平衡計(jì)算,可以得出切除所有低壓加熱器后,理論上機(jī)組能夠獲得的最大負(fù)荷增加量,計(jì)算結(jié)果見表1。

      通過(guò)表1數(shù)據(jù)可知,切除所有低壓加熱器后,低壓加熱器的抽汽重新回到汽輪機(jī)內(nèi)做功,短時(shí)間內(nèi)最大可增加機(jī)組功率約30.7 MW。當(dāng)然,這只體現(xiàn)在理論層面上的數(shù)值,正常運(yùn)行時(shí),由于受到凝結(jié)水流量、除氧器、凝汽器以及低壓加熱器水位等諸多因素的限制,實(shí)際上能夠參與調(diào)節(jié)的低壓加熱器抽汽量?jī)H約為表1中所列的所有低壓加熱器總抽汽量的50%~60%;還應(yīng)考慮汽輪發(fā)電機(jī)組的內(nèi)效率。因此,機(jī)組在320~660 MW負(fù)荷區(qū)間內(nèi)運(yùn)行時(shí),凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷的最大能力約為 6~15 MW。

      表1 低加全切時(shí)理論負(fù)荷增加量計(jì)算表

      2 凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷控制方式的優(yōu)化

      2.1 凝結(jié)水泵變頻控制優(yōu)化

      凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投入運(yùn)行后,凝結(jié)水泵變頻調(diào)節(jié)功能將不再主要控制凝汽器水位,改為根據(jù)機(jī)組負(fù)荷指令的變化,與凝結(jié)水泵出口主、副調(diào)門協(xié)同作用,快速響應(yīng),調(diào)控凝結(jié)水流量。為兼顧凝泵變頻的節(jié)能效果和凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的發(fā)揮,在低負(fù)荷情況下,應(yīng)適當(dāng)提高凝泵頻率,否則當(dāng)凝泵頻率較低時(shí),即使開大凝結(jié)水調(diào)門也只能增加相當(dāng)有限的凝結(jié)水流量。當(dāng)凝泵變頻器或變頻泵本身發(fā)生故障時(shí),自動(dòng)聯(lián)啟備用工頻凝泵運(yùn)行,凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能將自動(dòng)退出;若短時(shí)間內(nèi)不能恢復(fù)凝結(jié)水泵變頻運(yùn)行,則運(yùn)行人員可以手動(dòng)選擇退出CTF方式,而轉(zhuǎn)為CBF運(yùn)行方式,以滿足AGC控制要求。

      2.2 鍋爐煤水比控制優(yōu)化

      CTF方式下汽機(jī)調(diào)閥全開后,凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能只能改善機(jī)組變負(fù)荷初期對(duì)負(fù)荷指令的響應(yīng)速度,之后的負(fù)荷調(diào)節(jié)仍是依靠鍋爐側(cè)煤水比的變化。因此,要對(duì)鍋爐燃燒率的控制進(jìn)行超調(diào)優(yōu)化,如修正鍋爐煤水基準(zhǔn)函數(shù)、加快給水流量變化速率、優(yōu)化給水焓值控制的智能死區(qū)以及鍋爐主控的超調(diào)等,以配合凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能的使用。

      2.3 凝汽器補(bǔ)水及低加水位控制優(yōu)化

      正常運(yùn)行時(shí),凝汽器水位主要由凝結(jié)水補(bǔ)水系統(tǒng)通過(guò)凝汽器正常補(bǔ)水和危急補(bǔ)水調(diào)門控制補(bǔ)水量。但凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投用后,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷指令發(fā)生變化時(shí),由于凝汽器及除氧器水位將發(fā)生大幅波動(dòng),繼續(xù)以凝汽器水位為標(biāo)準(zhǔn)控制凝結(jié)水補(bǔ)水量已不再合適,應(yīng)將除氧器水位納入調(diào)節(jié)范圍內(nèi),將其與凝汽器水位變化綜合考慮。因此,應(yīng)根據(jù)凝結(jié)水系統(tǒng)蓄水總量的變化來(lái)調(diào)節(jié)控制補(bǔ)水量,防止凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投用后,凝汽器和除氧器水位波動(dòng)到不允許范圍內(nèi),影響機(jī)組安全運(yùn)行。

      另外,凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投入后,機(jī)組負(fù)荷發(fā)生變化時(shí),凝結(jié)水流量與低壓加熱器抽汽量均將快速大幅度變化,使低加水位難以控制,甚至可能導(dǎo)致低加水位高限切除低加運(yùn)行。因此,低加水位控制方式引入凝結(jié)水流量作為疏水閥門開度的前饋量,強(qiáng)化其開度響應(yīng)速度,以實(shí)現(xiàn)低加水位的平穩(wěn)控制,避免低加危急疏水閥開啟和水位保護(hù)動(dòng)作等情況的發(fā)生。

      2.4 一次調(diào)頻控制優(yōu)化

      凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投運(yùn)后,預(yù)留了一定的凝汽器及除氧器水位變化范圍,專用于一次調(diào)頻動(dòng)作;同時(shí)優(yōu)化給水控制,加快給水流量的響應(yīng)速度,即使在機(jī)組響應(yīng)負(fù)荷指令變化的過(guò)程中,凝汽器及除氧器水位達(dá)到限值的情況下,專用于一次調(diào)頻的水位余量仍可滿足其變化能力,能保證一次調(diào)頻的快速性。

      3 凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投用試驗(yàn)

      3.1 試驗(yàn)實(shí)例

      圖2所示為CTF協(xié)調(diào)控制方式下凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投入后的機(jī)組變負(fù)荷試驗(yàn)曲線。圖2中,曲線1為機(jī)組實(shí)際負(fù)荷曲線,變化區(qū)間為360~620 MW;曲線2為機(jī)組負(fù)荷指令曲線,變化區(qū)間為360~620 MW;曲線3為除氧器水位,變化區(qū)間為1 200~2 000 mm;曲線4為凝汽器熱井水位,變化區(qū)間為500~1 100 mm;曲線5為除氧器主調(diào)閥開度,變化區(qū)間為20%~100%;曲線6為凝結(jié)水流量,變化范圍為500~2 000 t/h;曲線7為高調(diào)門閥位,變化范圍為0%~100%。將上述曲線的變化范圍均折算為百分比作出圖2縱坐標(biāo)。由圖2可以看出,機(jī)組負(fù)荷指令由597.7 MW開始下降至548.1 MW的過(guò)程中,當(dāng)負(fù)荷指令開始變動(dòng)時(shí),凝結(jié)水流量立即由1 138 t/h快速上升至1 320 t/h,除氧器上水主調(diào)門開度由42%快速開至67%,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷由595.8 MW跟蹤下降,在此過(guò)程中,負(fù)荷指令變化速率約為8.27 MW/min,實(shí)際負(fù)荷變化速率約為8.22 MW/min;機(jī)組負(fù)荷指令由548.1 MW上升至597.8 MW的過(guò)程中,當(dāng)負(fù)荷指令變化時(shí),凝結(jié)水流量快速降低至575 t/h,除氧器上水主調(diào)閥也由68%快速關(guān)至20%,機(jī)組實(shí)際負(fù)荷隨之增大,此過(guò)程中負(fù)荷指令變化速率約為9.94 MW/min,實(shí)際負(fù)荷變化速率約為10.3 MW/min。

      圖2 CTF控制方式下凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷投入后變負(fù)荷試驗(yàn)曲線

      由此可見,采用該運(yùn)行方式,當(dāng)負(fù)荷指令發(fā)生變化時(shí),凝結(jié)水流量可在第一時(shí)間跟蹤負(fù)荷指令變化情況進(jìn)行較大幅度變化,使機(jī)組實(shí)際發(fā)電負(fù)荷能夠在鍋爐燃料量未變化之前即可根據(jù)指令進(jìn)行快速調(diào)節(jié),機(jī)組各項(xiàng)參數(shù)的穩(wěn)定性也很好,均可控制在允許的范圍內(nèi),完全能夠滿足電網(wǎng)AGC的指標(biāo)要求。同時(shí),汽輪機(jī)高壓調(diào)門在機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)的情況下可一直保持全開狀態(tài),減少汽輪機(jī)調(diào)門的節(jié)流損失,保障機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

      3.2 節(jié)能效果分析

      1)在CTF協(xié)調(diào)控制方式下,汽輪機(jī)高壓調(diào)門在運(yùn)行過(guò)程中均處于全開狀態(tài),大幅降低進(jìn)入汽輪機(jī)蒸汽的節(jié)流損失,提高高壓缸效率,降低機(jī)組熱耗率。雖然高調(diào)門處于全開狀態(tài)下會(huì)使主汽壓力有所下降,降低機(jī)組循環(huán)熱效率,但兩者差值進(jìn)行抵扣后,機(jī)組運(yùn)行經(jīng)濟(jì)性仍有較大幅度的提高;

      2)汽機(jī)高調(diào)門全開,主汽壓力下降的同時(shí)會(huì)使汽動(dòng)給水泵的驅(qū)動(dòng)蒸汽量有所下降,帶來(lái)一定的經(jīng)濟(jì)性;

      3)全開汽輪機(jī)高調(diào)門后,在相同的主汽溫度下,由于節(jié)流損失的減少,使進(jìn)入高壓缸的蒸汽溫度相對(duì)CBF控制方式下有所上升,因此高壓缸排汽溫度也將隨之升高,相應(yīng)提高了再熱蒸汽溫度,可一定程度提高再熱蒸汽溫度偏低的機(jī)組經(jīng)濟(jì)性。

      綜上所述,凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷功能投運(yùn)后,機(jī)組在CTF協(xié)調(diào)控制方式下,保證汽輪機(jī)高壓調(diào)門全開,主要在主汽壓力降低、缸效增加及給水泵功耗減少等方面影響機(jī)組供電煤耗,如式(1)所示。根據(jù)式(1)計(jì)算可得出,該功能投運(yùn)后,不同負(fù)荷段下相對(duì)于高壓調(diào)門節(jié)流的CBF協(xié)調(diào)控制方式,機(jī)組供電煤耗降低的估算值,見表2。

      表2 CTF方式下凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷節(jié)能效果評(píng)估

      Δb供電煤耗=Δb缸效-Δb汽壓+Δb給水泵

      (1)

      式中:Δb供電煤耗為采用CTF協(xié)調(diào)控制方式后機(jī)組供電煤耗的變化量;Δb缸效為汽機(jī)高調(diào)門全開導(dǎo)缸效提高后供電煤耗的變化量;Δb汽壓為汽機(jī)高調(diào)門全開主汽壓力降低后供電煤耗的變化量;Δb給水泵為汽動(dòng)給水泵驅(qū)動(dòng)蒸氣量下降后供電煤的變化量。

      4 結(jié) 語(yǔ)

      通過(guò)凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)試驗(yàn)實(shí)例分析,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷指令發(fā)生變化時(shí),凝結(jié)水流量可在同一時(shí)間內(nèi)快速變化,從而改變低加抽氣量,使得機(jī)組變負(fù)荷速率基本接近負(fù)荷指令的變負(fù)荷速率,滿足電網(wǎng)AGC考核要求;同時(shí),結(jié)合汽機(jī)高調(diào)門全開的CTF協(xié)調(diào)控制方式,可有效降低發(fā)電機(jī)組的供電煤耗。在國(guó)家節(jié)能減排的大勢(shì)下,特別是對(duì)于蓄熱能力較小的直流鍋爐機(jī)組而言,凝結(jié)水調(diào)負(fù)荷技術(shù)是一種有效調(diào)整機(jī)組瞬時(shí)功率的方法,具有一定的研究和實(shí)際工程應(yīng)用價(jià)值。

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