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      深度調(diào)峰對(duì)空預(yù)器堵塞影響及治理

      2020-08-06 05:12:02
      技術(shù)與市場(chǎng) 2020年8期
      關(guān)鍵詞:預(yù)器吹灰調(diào)峰

      劉 冰

      (許昌龍崗發(fā)電有限責(zé)任公司,河南 許昌 461000)

      0 引言

      近年來(lái),新能源在我國(guó)能源總量中的占比逐步提高,清潔能源加大利用的同時(shí),火電機(jī)組調(diào)峰越來(lái)越常態(tài)化、深度化。由此對(duì)火電機(jī)組的深度調(diào)峰運(yùn)行帶來(lái)一系列考驗(yàn),如低負(fù)荷脫硝系統(tǒng)效率低、氨逃逸高引起空預(yù)器堵塞問(wèn)題,嚴(yán)重影響機(jī)組安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。因此,加強(qiáng)對(duì)氨逃逸率的控制以及如何預(yù)防、治理空預(yù)器堵塞,提高火電機(jī)組深度調(diào)峰能力,在當(dāng)前形勢(shì)下是現(xiàn)實(shí)的亟需解決的工程課題,具有十分重要的意義。

      1 空預(yù)器堵塞的成因

      1.1 SCR運(yùn)行噴氨量控制的影響

      當(dāng)前大多數(shù)火電廠脫硝技術(shù)主要采用選擇性催化還原法(SCR),SCR反應(yīng)器布置在省煤器與空氣預(yù)熱器之間,當(dāng)進(jìn)入反應(yīng)器的煙氣溫度達(dá)到320℃~420℃,多數(shù)催化劑在這個(gè)溫度范圍內(nèi)有足夠的活性,可獲得較好的脫硝效果。

      脫硝反應(yīng)過(guò)程中,由于煙氣成分的復(fù)雜性和氧的存在,會(huì)發(fā)生一系列副反應(yīng),部分未參與反應(yīng)的NH3隨煙氣進(jìn)入下游煙道,溫度在140℃~210℃,氣態(tài)氨與SO3反應(yīng)生成NH4HSO4,NH4HSO4溫度在150℃~230℃呈液體,黏性較大,易沉積在受熱面,同時(shí)將煙氣中灰塵黏附在空預(yù)器中,在溫度低于150℃時(shí)呈固體板結(jié)狀態(tài),造成空預(yù)器低溫段受熱面堵塞和腐蝕[1]。硫酸氫氨生成的反應(yīng)式為:NH3+SO3+H2O→NH4HSO4。由此可見,脫硝系統(tǒng)引起空預(yù)器堵塞主要因素是NH4HSO4,減少NH4HSO4生成需要較低的SO2/ SO3的轉(zhuǎn)化率,合適的SCR反應(yīng)溫度,并嚴(yán)格控制氨逃逸。隨著火電機(jī)組參與深度調(diào)峰日益頻繁,低負(fù)荷脫硝反應(yīng)器溫度較低,SCR催化劑活性不高,為了保證環(huán)保參數(shù),往往氣態(tài)氨呈過(guò)噴狀態(tài),氨逃逸較高,加劇了空預(yù)器堵塞。

      1.2 空預(yù)器本體溫度

      當(dāng)空預(yù)器本體溫度高于酸露點(diǎn)溫度時(shí),一般不會(huì)形成低溫腐蝕,導(dǎo)致空預(yù)器堵塞。但當(dāng)空預(yù)器本體溫度低于酸露點(diǎn)溫度時(shí),會(huì)由于低溫腐蝕而造成空預(yù)器堵塞。空預(yù)器冷端傳熱原件溫度可由下式計(jì)算:

      tk=0.5(tpy+tkkp)-5

      (1)

      式中,tpy代表排煙溫度;tkkp代表空預(yù)器進(jìn)口風(fēng)溫。

      由公式(1)可知,當(dāng)機(jī)組負(fù)荷較低時(shí),排煙溫度將隨之下降,在冬季時(shí)空預(yù)器進(jìn)口溫度也會(huì)較低,此時(shí)空預(yù)器本體溫度將會(huì)下降,當(dāng)溫度低于酸露點(diǎn)溫度時(shí),會(huì)因低溫腐蝕造成空預(yù)器堵塞。

      1.3 空預(yù)器吹灰不足

      在實(shí)際運(yùn)行中,空預(yù)器的吹灰效果受多方面因素影響,容易導(dǎo)致達(dá)不到理想的吹灰效果。①吹灰蒸汽的壓力、溫度不足,未帶達(dá)到設(shè)計(jì)要求,導(dǎo)致吹灰效果差,往往低溫蒸汽更容易導(dǎo)致空預(yù)器堵灰現(xiàn)象的發(fā)生。②空預(yù)器吹灰器配置不合理,吹灰管道泄漏,導(dǎo)致空預(yù)器無(wú)法吹灰。③操作人員未按規(guī)定進(jìn)行吹灰,或者減少吹灰次數(shù),導(dǎo)致空預(yù)器積灰,空預(yù)器差壓上升,并未及時(shí)處理,引起空預(yù)器堵塞。

      2 空預(yù)器堵塞的影響

      2.1 影響機(jī)組安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行

      空預(yù)器堵塞主要表現(xiàn)在空預(yù)器差壓的增大,引起爐膛負(fù)壓波動(dòng),尤其當(dāng)堵塞不均勻,或兩側(cè)空預(yù)器堵塞程度偏差較大時(shí),引起一、二次風(fēng)壓和爐膛負(fù)壓周期性的大幅度波動(dòng),易發(fā)生風(fēng)機(jī)搶風(fēng)、喘振現(xiàn)象,威脅機(jī)組安全運(yùn)行。另外,煙道阻力增加,不但造成風(fēng)機(jī)的電耗增大,而且導(dǎo)致局部煙氣流速變快,加劇空預(yù)器局部蓄熱元件磨損。同時(shí),空預(yù)器堵塞會(huì)降低空預(yù)器換熱效率。

      2.2 對(duì)機(jī)組出力的影響

      由于空預(yù)器堵塞,煙道阻力增大,高負(fù)荷時(shí)風(fēng)機(jī)運(yùn)行容易超出設(shè)計(jì)出力,引起風(fēng)機(jī)喘振、失速現(xiàn)象,無(wú)法滿足機(jī)組滿負(fù)荷運(yùn)行需求。出于安全考慮,往往造成機(jī)組限出力。據(jù)某火電廠運(yùn)行數(shù)據(jù)顯示,當(dāng)氨逃逸達(dá)到 5 mg/L時(shí),半年以上空預(yù)器阻力就會(huì)比之前擴(kuò)大1倍,就必須停爐清理空預(yù)器堵塞問(wèn)題,嚴(yán)重影響火電廠生產(chǎn)[2]。

      2.3 對(duì)脫硝系統(tǒng)的影響

      空預(yù)器堵塞嚴(yán)重時(shí),機(jī)組被迫長(zhǎng)期維持低負(fù)荷運(yùn)行,或機(jī)組參與深度調(diào)峰日益頻繁,造成反應(yīng)器溫度無(wú)法維持在SCR最佳活性溫度,脫硝效率降低,容易引起局部噴氨量增大,氨逃逸升高,又進(jìn)一步加劇空預(yù)器堵塞,形成惡性循環(huán)。

      3 空預(yù)器堵塞治理方法及預(yù)防

      3.1 空預(yù)器在線高壓水沖洗

      在線高壓水沖洗是空預(yù)器在正常運(yùn)行中利用高壓水,將粘附在空預(yù)器換熱片上的積灰、焦粒沖起,隨煙氣帶走,達(dá)到減緩空預(yù)器堵塞的目的。沖洗水壓力控制在30 MPa 左右,投入后不得隨意中斷,水沖洗前后通過(guò)空預(yù)器出口煙道入孔門檢查積灰變化情況。該方法短時(shí)間就能有效緩解空預(yù)器堵塞,但往往需要搭建安裝臨時(shí)給排水管道及水泵設(shè)備。

      3.2 熱分解法

      硫酸氫氨加熱150℃以上即由固態(tài)變?yōu)橐簯B(tài),加熱至200℃左右時(shí),將逐步氣化分解為NH3+H2SO4。熱分解法是指減少一側(cè)空預(yù)器的送風(fēng)量,提高其出口排煙溫度將硫酸氫氨氣化分解,通過(guò)持續(xù)空預(yù)器吹灰沖走軟化的板結(jié)積灰,達(dá)到緩解空預(yù)器堵塞的目的,一般維持出口煙溫180℃。操作過(guò)程應(yīng)注意升降溫速率,防止空預(yù)器膨、縮不均引起轉(zhuǎn)子卡澀,還應(yīng)注意另一側(cè)空預(yù)器排煙溫度不能過(guò)低。該方法操作簡(jiǎn)單,無(wú)需增加設(shè)備,但需要長(zhǎng)時(shí)間持續(xù)投入才可獲得滿意效果。表1是某電廠兩種方法的對(duì)比試驗(yàn)數(shù)據(jù)[3]。

      表1 某電廠在線水沖洗及熱分解效果對(duì)比

      3.3 空預(yù)器堵塞的預(yù)防

      預(yù)防空預(yù)器堵塞主要應(yīng)考慮防止脫硝反應(yīng)器噴氨量過(guò)大,降低氨逃逸。噴氨量除受SCR催化劑活性影響以外,噴氨格柵及反應(yīng)器流暢不均也會(huì)形成局部噴氨量過(guò)大。在機(jī)組負(fù)荷變化,脫硝出口氨逃逸率增大,以及SCR出口NOx含量與脫硫出口凈煙NOx偏差增大情況下,需要對(duì)AIG噴氨格柵進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,減少局部過(guò)量噴氨導(dǎo)致氨逃逸率增大,提高脫硝效率。以龍崗電廠為例,該廠3、4號(hào)機(jī)組為660 MW 超超臨界機(jī)組,采用選擇性催化還原法(SCR)脫硝裝置,還原劑制取采液氨氣化法(后改為尿素水解法),該廠自2019年進(jìn)行脫硝系統(tǒng)優(yōu)化改造,增加反應(yīng)器各區(qū)域氨逃逸測(cè)點(diǎn),可實(shí)現(xiàn)不同區(qū)域噴氨量的獨(dú)立精準(zhǔn)控制,有效降低了氨逃逸。

      為了徹底消除液氨的國(guó)家重大危險(xiǎn)源,并且消除冬季脫硝系統(tǒng)溫度低的缺陷,龍崗電廠進(jìn)行了液氨改尿素的技術(shù)改造,加裝了暖風(fēng)器提升溫度,活化了反應(yīng),成效明顯。

      4 深度調(diào)峰時(shí)的運(yùn)行調(diào)整

      隨著深度調(diào)峰的日益常態(tài)化,660 MW超超臨界機(jī)組頻繁按照調(diào)度要求調(diào)峰至150 MW甚至更低,而且當(dāng)前環(huán)保壓力巨大,三項(xiàng)污染物小時(shí)均值超標(biāo),甚至瞬時(shí)超標(biāo)均會(huì)被納入嚴(yán)肅考核。如何在日常運(yùn)行中通過(guò)運(yùn)行精心調(diào)整,保證安全、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保協(xié)調(diào)管控成為了亟待解決的課題。首先應(yīng)當(dāng)完善調(diào)峰管理預(yù)案和技術(shù)措施,建立標(biāo)準(zhǔn)操作票,加強(qiáng)重要參數(shù)的日常監(jiān)視,特別是脫硝進(jìn)口溫度作為關(guān)鍵參考指標(biāo)。其次,擇機(jī)進(jìn)行技術(shù)改造,助力精細(xì)化監(jiān)盤調(diào)整。第三,嚴(yán)格環(huán)保管控措施,加強(qiáng)重要備品、備件儲(chǔ)備和落實(shí)環(huán)保值班管理。

      5 結(jié)語(yǔ)

      深度調(diào)峰加劇空預(yù)器堵塞的主要原因是低負(fù)荷反應(yīng)溫度低,引起局部噴氨量增大、氨逃逸升高加速硫酸氫氨的生成,可定期對(duì)噴氨系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整,保證噴氨量分布情況與煙氣流場(chǎng)中NOx分布情況匹配,最終提高脫硝效率,降低氨逃逸率。高壓在線水沖洗和熱分解均可以有效治理空預(yù)器堵塞,兩種方法有不同的優(yōu)缺點(diǎn),各廠可根據(jù)實(shí)際情況需要選擇使用。

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