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      污水處理場MBR膜組運行問題及應(yīng)對措施

      2020-08-17 09:37:54姜寶安
      江西化工 2020年4期
      關(guān)鍵詞:含鹽離線結(jié)垢

      陳 偉 姜寶安

      (1.中海油惠州石化有限公司,廣東 惠州 516086;2.天津正達科技有限責(zé)任公司,天津 300152;3.中海油天津化工研究設(shè)計院有限公司,天津 紅橋 300131)

      中海油惠州石化有限公司(以下簡稱惠州石化)高酸重質(zhì)原油的含鹽污水采用“兩級物化+兩級生化+MBR膜反應(yīng)器”的流程進行處理,深度處理采用臭氧催化氧化工藝。因煉油污水中含鹽污水COD和氨氮含量較高,生化進水COD在800-1200mg/L范圍內(nèi),氨氮在45-70mg/L范圍內(nèi),生化池后段選擇采樣MBR膜反應(yīng)器,可以避免硝化菌流失、跑泥等問題。目前,一級生化污泥濃度控制在5500-7500mg/L,二級污泥濃度控制在3000-4500mg/L。膜出水COD<100mg/L,氨氮<0.4mg/L,運行情況良好,出水穩(wěn)定。

      MBR膜組在實際運行過程中,出現(xiàn)包括積泥、結(jié)垢、油污染和生物粘泥污染堵塞等問題。本文根據(jù)現(xiàn)場情況總結(jié)分析原因,提出相應(yīng)解決整改措施,減少離線清洗維護頻次,確保MBR膜組連續(xù)穩(wěn)定運行,有利于污水處理場平穩(wěn)生產(chǎn),延長膜組件使用壽命及節(jié)約費用。

      1 MBR膜組積泥問題及應(yīng)對措施

      MBR膜組運行期間,共出現(xiàn)2次積泥異常情況,膜組壓差不斷上升,導(dǎo)致膜通量迅速下降,拆除膜架后發(fā)現(xiàn)膜絲被淤泥包裹,曝氣無法抖動積泥。

      1)第1次出現(xiàn)積泥原因為膜組曝氣風(fēng)不足,膜池內(nèi)死泥區(qū)多,根據(jù)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn),膜池底部未曝氣吹掃的地方會形成死泥區(qū),經(jīng)長期運行,不斷惡化,尤其是膜架間的積泥最多,影響膜架曝氣效果。測其膜池底部污泥濃度,4組膜下檢測結(jié)果如下:

      膜池ABCD混合液污泥濃度(mg/L)173079795047252289486300

      根據(jù)現(xiàn)場抽取膜池底部污泥及檢測出的數(shù)據(jù)顯示,膜池底部未曝氣的地方基本為死泥,將抽取管插進池底,判斷池底有很厚的污泥。單支膜組件的吹掃氣量約5.7m3/h,MBR膜組曝氣風(fēng)不足而導(dǎo)致膜組積泥,壓差迅速上升,無法正常運行。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對膜組提高曝氣吹掃氣量,將原有連續(xù)曝氣改為脈沖曝氣,脈沖曝氣改造完成后,脈沖時吹掃氣量可達到每支膜約6.5~7.5m3/h,可滿足系統(tǒng)在高通量運行條件下的吹掃氣量要求,通過脈沖曝氣,膜絲抖動更劇烈,濾餅層更不易黏附在膜絲上,確保膜組件長時間運行不積泥,同時不增加用電消耗,節(jié)約成本。

      2)第2次出現(xiàn)積泥原因為膜池污泥濃度超高,導(dǎo)致膜組迅速積泥。

      2019年污水處理場停工檢修期間,由于生化系統(tǒng)單系列停運檢修,單池檢修期間,生化系統(tǒng)剩余污泥全部倒運至單系列后,導(dǎo)致在運生化系統(tǒng)污泥濃度迅速上升,因生化池共計5個小間池+膜池,而倒泥時,剩余污泥直接倒運至靠近膜池的第二間曝氣池,導(dǎo)致高濃度生化污泥快速進入膜池后,污泥濃度從6800mg/L左右,迅速上升至12000mg/L左右。同時,期間4小時,因膜池內(nèi)循環(huán)污泥回流泵跳停,導(dǎo)致膜池內(nèi)污泥濃度快速上升至35000mg/L,導(dǎo)致膜組壓差迅速上升,膜通量下降,拆卸后發(fā)現(xiàn)膜組嚴(yán)重積泥。發(fā)現(xiàn)問題后立即停運膜組,恢復(fù)污泥回流后,直至檢測生化池與膜池污泥濃度基本平穩(wěn),同時拆卸膜架進行離線沖洗,加大排泥,污泥濃度降至11000mg/L左右時,恢復(fù)正常產(chǎn)水。目前,為控制膜組正常運行,生化池+膜池污泥濃度控制在4000mg/L左右,膜組運行平穩(wěn),壓差無明顯上升趨勢,超過半年未進行離線清洗,運行正常。

      2 MBR膜組結(jié)垢問題及應(yīng)對措施

      2018年5月-8月污水處理場含鹽系列MBR膜組壓差快速上升,其中含鹽系列兩組膜為新更換膜組,運行不到半年,拆卸后發(fā)現(xiàn)膜絲表面粗糙,結(jié)垢明顯,同時膜架鋼結(jié)構(gòu)同樣出現(xiàn)白色污垢,敲碎后約1-2mm厚度,其中膜絲用手輕輕一折,則膜絲斷裂,立即停止膜組運行,并停止曝氣。取下白色結(jié)垢塊狀物后,浸泡入燒杯,加入檸檬酸溶液后,有輕微反應(yīng),不明顯。改用30%鹽酸溶液后,反應(yīng)劇烈,燒杯內(nèi)部出現(xiàn)大量氣泡,經(jīng)現(xiàn)場燒杯小試,判斷為碳酸鹽結(jié)垢。

      為恢復(fù)膜組正常運行,采用酸洗盡快恢復(fù)膜組運行,根據(jù)現(xiàn)場情況進行離線化學(xué)清洗,投加0.5-1%鹽酸,同時浸泡后進行間斷性行曝氣,現(xiàn)場反應(yīng)劇烈,清洗液pH為2-3,每組膜架清洗4-6小時后,吊出膜架,膜絲變軟,再次進行次氯酸鈉清洗,清洗完成后,沖洗、置換、浸泡后恢復(fù)完成清洗,恢復(fù)正常產(chǎn)水,膜組通量與初次投運時無衰減。

      經(jīng)排查,本次膜組結(jié)垢主要原因為生化進水硬度持續(xù)偏高,5月-8月生化系統(tǒng)進水硬度平均為421mg/L,最高達到541mg/L,說明來水中鈣、鎂等離子含量較高,同時5-8月含鹽系列MBR膜池池內(nèi)pH呈堿性,pH在8.0-8.5之間,導(dǎo)致膜組快速結(jié)垢。

      為解決膜組結(jié)垢問題,排查上游高硬度污水,經(jīng)排查為原油助劑添加問題,導(dǎo)致硬度增加,協(xié)調(diào)上游解決。同時污水處理場生化系統(tǒng)控制pH在7.5-8.0之間,減緩結(jié)垢速度,根據(jù)控制措施,含鹽系列目前硬度在100-220mg/L,膜池內(nèi)污水pH在8.0情況下,膜絲未出現(xiàn)結(jié)垢異常狀況。

      3 MBR膜組生物粘泥問題及應(yīng)對措施

      在活性污泥生化反應(yīng)器中,當(dāng)濾液被抽出時被截留的污泥會在膜外表面結(jié)成濾餅;被截留溶質(zhì)在膜表面累積形成高濃層,產(chǎn)生濃差阻力;膜表面累積過高的溶質(zhì)甚至可以形成凝膠層,產(chǎn)生凝膠層阻力;細小顆粒會卡在膜孔口或進入膜內(nèi)孔引起孔堵;大分子有可能吸附在膜表面或孔表面,這些都將導(dǎo)致通量降低或跨膜壓力升高。

      在MBR運行過程中,發(fā)現(xiàn)膜組長時間運行,膜通量逐步下降,同時拆開膜架后膜絲上附著少量粘稠物,經(jīng)化學(xué)清洗(堿洗+次氯酸鈉清洗)后,可以恢復(fù)正常通量。因生物粘泥附著后,清洗時間較長,費用高,為確保膜組長周期高效穩(wěn)定運行,污水處理場膜池投加膜增效劑。根據(jù)濾紙實驗情況,試驗記錄反應(yīng)速度、30min沉降比、絮凝效果、上清液濁度和濾紙濾液量,對不同廠家、不同型號的膜增效劑進行選型,選用適用于生化池對應(yīng)的膜增效劑對膜組長周期穩(wěn)定運行有較好效果。采用匹配的膜增效劑投加后,MBR膜組運行最長使用年限達到了7年。

      4 MBR膜組油污染問題及應(yīng)對措施

      運行過程中,突然出現(xiàn)MBR膜組產(chǎn)水壓差逐步上升,膜通量急劇下降。起吊膜組后發(fā)現(xiàn),膜組膜絲積泥嚴(yán)重。沖洗膜組表面積泥后發(fā)現(xiàn)膜絲表面布滿黑點,且有明顯黑色油污狀物質(zhì)附著,沖洗水沖洗后基本無效果。后膜絲采用簡單清洗方法如酸洗、堿洗也無明顯效果,膜絲表面污油無法沖掉。

      針對出現(xiàn)MBR膜組油污染情況,經(jīng)排查,生化池進水油含量在1個月內(nèi)有10天左右超過5mg/L,平均為7mg/L,最高達到15mg/L。污油進入生化池+膜池后,包裹在剩余污泥內(nèi),當(dāng)膜組抽吸產(chǎn)水后,附著在膜絲表面。由于污油附著在膜絲表面,使膜絲外側(cè)粘度增大,剩余污泥開始集聚在膜絲表面,隨著壓差快速上升,當(dāng)膜組壓差達到-25kpa時,膜組膜絲積泥已非常嚴(yán)重,單組膜架約35片膜均出現(xiàn)積泥。

      經(jīng)評估,由于膜絲油污染不嚴(yán)重,采用針對性除油清洗。膜絲積泥沖洗干凈后,利用十二烷基苯磺酸鈉與氫氧化鈉混合進行清洗,清洗期間間歇曝氣,清洗時間24h,清洗完成后,改為酸洗,酸洗采用鹽酸進行浸泡,同樣采用間歇曝氣,清洗完畢后,除污染較為嚴(yán)重的膜絲無法清洗外,大部分油污清洗掉,最后沖洗干凈后回裝恢復(fù)產(chǎn)水??刂粕M水油含量<5mg/L,同時加大生化池剩余污泥排放,將剩余污泥濃度從7800mg/L降低至4200mg/L,對生化池內(nèi)包裹污油的剩余污泥進行置換。經(jīng)過一系列調(diào)整,膜組自清洗完成后,膜通量恢復(fù)至設(shè)計通量的87.5%,膜組自清洗后半年未進行離線清洗,膜組壓差上升緩慢。

      5 結(jié)論

      根據(jù)MBR膜運行情況顯示,要確保膜組高效平穩(wěn)運行,務(wù)必需要精細的操作。確保膜組進水pH、硬度、油含量等指標(biāo)滿足運行要求。同時在實際運行和檢修過程中,膜池污泥濃度的控制同樣至關(guān)重要,合適的污泥濃度與所匹配的曝氣風(fēng)量尤其重要。針對膜絲斷絲、膜組漏氣問題本文未做詳細介紹。目前MBR膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,MBR絲增加內(nèi)襯加強筋后,膜絲普遍不易出現(xiàn)斷絲情況,而MBR膜組漏氣可根據(jù)現(xiàn)場情況靈活進行排查。

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