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      玉鋼1080m3高爐長期無計劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù)實踐

      2020-08-18 01:23:56
      昆鋼科技 2020年3期
      關(guān)鍵詞:渣鐵氧槍鐵口

      陳 勇

      (玉鋼公司)

      1 前 言

      玉鋼1080m3高爐無計劃休風(fēng)前高爐長期穩(wěn)定順行,12月1日~16日平均產(chǎn)量3614.7t,焦比405kg/t,煤比145.04kg/t,燃料比550kg/t,礦耗1724kg/t,利用系數(shù)3.35t/m3.d,冶煉強度1.36t/m3.d,平均風(fēng)量2588m3/min,風(fēng)壓0.309MPa,富氧率3.42%,風(fēng)溫1200℃,爐渣R2=1.066,平均[Si]=0.27%,[s]=0.029%,鐵水溫度Tm≥1481℃,布料矩陣煤氣利用率44.3%。

      2 無計劃休風(fēng)過程及原因

      2017年12月17日早班,11:10看水工點巡檢過程中,發(fā)現(xiàn)4段B34金屬聯(lián)管爆裂漏水,由于漏水量大,引起軟水壓力下降,威脅到冷卻壁的安全。在現(xiàn)場包扎無效后,決定休風(fēng)更換。減風(fēng)時,看水工報告風(fēng)口窺孔玻璃上出現(xiàn)水霧。休風(fēng)后,出現(xiàn)敲開風(fēng)口蓋板發(fā)現(xiàn)煤氣火大,同時倒流休風(fēng)閥抽不完煤氣火的異?,F(xiàn)象。經(jīng)查水確認(rèn)1#、2#熱風(fēng)閥漏水,因只熱風(fēng)閥備件只有一個,只能先更換1#熱風(fēng)閥,同時將換下的1#熱風(fēng)閥修復(fù),來替換2#熱風(fēng)閥。最終于12月20日10:03高爐復(fù)風(fēng),高爐共計休風(fēng)68.5t。

      3 爐況恢復(fù)所面臨的困難

      此次爐況恢復(fù)面臨以下困難:①此次無計劃休風(fēng)時間長達(dá)68.5h;②休風(fēng)前重負(fù)荷、低硅冶煉,休風(fēng)時生鐵含硅[Si]僅0.086%;③休風(fēng)過程中熱風(fēng)閥漏出的冷卻水經(jīng)熱風(fēng)管道、熱風(fēng)圍管和各支管漏入爐內(nèi);④送風(fēng)管道耐材受潮,復(fù)風(fēng)風(fēng)溫受限,不能快速恢復(fù)風(fēng)溫;⑤重負(fù)荷料休風(fēng),礦焦負(fù)荷4.62倍。

      4 爐況快速恢復(fù)的實踐

      4.1 爐況判斷

      休風(fēng)時,因大量水漏入爐缸內(nèi),且爐底溫度持續(xù)下降,由休風(fēng)前的424℃降至341℃,加之重負(fù)荷無計劃休風(fēng)時間長,初步判斷為爐涼。

      4.2 休風(fēng)后的保溫措施

      為最大限度減少無計劃休風(fēng)期間的熱量損失,對高爐采取以下保溫措施:①及時用有水炮泥密封和黃沙堵嚴(yán)風(fēng)口。②休風(fēng)后軟水系統(tǒng)由2臺軟水泵改為1臺供水,降低冷卻水流量、水壓,從而降低熱損失。③全面檢查冷卻設(shè)備是否漏水,確保不再有新漏點向爐內(nèi)漏水。

      4.3 合理的操作制度

      從各方面不利因素綜合考慮,按爐涼引起的輕微爐缸凍結(jié)組織復(fù)風(fēng)工作。確定復(fù)風(fēng)縮礦批、退負(fù)荷(礦批30→16t/批,礦焦負(fù)荷4.62→2.91),復(fù)風(fēng)集中加焦110t。核料按生鐵含硅1.5%,爐渣二元堿度1.0進行計算。因休風(fēng)前西鐵口側(cè)爐缸較活躍,開西鐵口上方4個,堵16個風(fēng)口。

      高爐復(fù)風(fēng)后,風(fēng)口暗紅,伴有掛渣、生降、涌渣及鐵口打開后空吹、無渣鐵。與預(yù)判基本一致,接下來操作的重點是采取集中加焦,彌補長期無計劃休風(fēng)的熱損失,盡量提高爐缸溫度。

      表1 上部提溫措施

      控制風(fēng)量操作500m3/min,風(fēng)壓0.070MPa。防止風(fēng)量過大短時產(chǎn)生大量低溫熔融渣鐵,因而冶煉周期較長,復(fù)風(fēng)加入的集中焦當(dāng)時預(yù)計要60h左右才能下達(dá)風(fēng)口,在集中焦和輕負(fù)荷料下達(dá)風(fēng)口之前,要盡可能提高風(fēng)溫,保持爐況順行。

      4.4 埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵

      復(fù)風(fēng)前,爐前疏通渣鐵溝,做好放干渣的準(zhǔn)備工作,復(fù)風(fēng)后開鐵口的角度要小,休風(fēng)時間越長,爐缸越?jīng)觯F口角度更應(yīng)小一些。西口通過反復(fù)的燒氧和鐵口噴吹,逐步有少量渣鐵排查出,但渣鐵溫較低、流動性極差,流到撇渣器就已經(jīng)冷凝在大溝中。為提高爐缸下部溫度,加快爐缸恢復(fù)進程,東口進行埋氧槍通氧吹燒。氧氣與爐缸內(nèi)焦炭燃燒,產(chǎn)生大量的熱量熔化爐缸中的冷凝渣鐵并在爐缸內(nèi)形成高溫區(qū),以彌補長期無計劃休風(fēng)的熱損失,下部提溫措施見表2。風(fēng)溫因熱風(fēng)管道、熱風(fēng)圍管耐材受潮后,不能快速恢復(fù)至較高風(fēng)溫,故前期使用風(fēng)溫較低,待風(fēng)口窺孔玻璃無水印,熱風(fēng)、總管圍管溫度回升后才逐步嘗試提高風(fēng)溫,為爐內(nèi)提供更多的熱量。

      表2 下部提溫措施

      為加快恢復(fù)節(jié)奏和做好從東鐵口開風(fēng)口出鐵的準(zhǔn)備,將自制的氧槍埋入東口,自制氧槍見圖1,成功埋入氧槍后,通入氧氣吹燒加熱和熔化爐缸內(nèi)冷渣鐵,形成局部高溫區(qū)。爐前將出鐵重心由西鐵口轉(zhuǎn)向東鐵口,東鐵口出鐵很快轉(zhuǎn)正常,冷渣鐵的排放情況見表3。

      圖1 自制簡易氧槍結(jié)構(gòu)

      表3 冷渣鐵排放情況

      4.5 控制好爐況恢復(fù)進程

      加風(fēng)進程與爐況、爐溫、渣鐵排放情況相匹配,12月20~22日的加風(fēng)進度見圖2。加風(fēng)和捅風(fēng)口往往是交叉進行的,捅風(fēng)口需要具備以下條件:①冶煉出的冷渣鐵能從鐵口順利排出;②爐況穩(wěn)定順行,風(fēng)口工作正常,風(fēng)量風(fēng)壓平穩(wěn),無涌渣、掛渣、破損等現(xiàn)象;③爐溫充沛可控。

      圖2 加風(fēng)進度

      5 結(jié) 論

      此次長期無計劃休風(fēng)爐況快速恢復(fù),主要得益于以下幾點:

      (1)對爐況判斷正確,操作思路清晰。抓住爐涼這一主要矛盾,采取相應(yīng)措施是爐況能快速恢復(fù)的主要原因。

      (2)休風(fēng)后做好保溫措施。最大限度減少休風(fēng)期間的熱量損失,是爐況恢復(fù)的難易程度及恢復(fù)時間長短的主要因素。

      (3)合理的操作。實踐證明復(fù)風(fēng)操作安排合理,縮礦批、加足凈焦,退夠負(fù)荷,開四個風(fēng)口,控制風(fēng)量是爐內(nèi)恢復(fù)快速的先決條件。

      (4)埋氧槍加熱爐內(nèi)冷渣鐵。氧槍所產(chǎn)生的熱效率高,是提高爐缸溫度和熔化爐缸內(nèi)冷渣鐵的有效操作手段,加快了爐缸工作恢復(fù)狀態(tài)的速度,明顯縮短了本次恢復(fù)時間,節(jié)省了大量的人力、物力和成本。

      (5)控制好爐況恢復(fù)進程。此次處理爐況加風(fēng)的進度和捅風(fēng)口的節(jié)奏與爐況、爐溫和排放渣鐵的情況結(jié)合得比較好,加快了對爐內(nèi)重負(fù)荷料的置換,短時間內(nèi)爐況得到了快速恢復(fù)。

      在重負(fù)荷、低風(fēng)溫不利因素下,僅用38h恢復(fù)了長達(dá)68.5h的長期無計劃休風(fēng)及漏水導(dǎo)致的爐缸凍結(jié)是成功的,為其他高爐積累了寶貴的實踐經(jīng)驗。

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