李卓軍
(聯(lián)熹水務(wù)(武漢)有限公司,湖北武漢430000)
近年來(lái)合肥市政府對(duì)巢湖流域水環(huán)境治理工作逐步重視,特別針對(duì)總氮指標(biāo)做出嚴(yán)格規(guī)定。 自2018 年7 月起,污水處理廠總氮排放指標(biāo)由“無(wú)要求”調(diào)整為DB 34/2710—2016《巢湖流域城鎮(zhèn)污水處理廠和工業(yè)行業(yè)主要水污染物排放限值》中要求的“≤15 mg/L”。
某化工園區(qū)有企業(yè)80 余家,以化工、冶煉企業(yè)為主, 各企業(yè)污水經(jīng)管道收集后集中排入污水處理廠。污水處理廠設(shè)計(jì)規(guī)模為30 000 m3/d,實(shí)際進(jìn)水量20 000~24 000 m3/d,出水執(zhí)行DB 34/2710—2016 排放標(biāo)準(zhǔn)。
污水處理廠預(yù)處理單元采用化學(xué)反應(yīng)池+氣浮池工藝, 生化系統(tǒng)采用水解酸化池+傳統(tǒng)SBR 的組合工藝,深度處理單元采用氣浮濾池工藝。
預(yù)處理單元主要去除污水中的懸浮物、 總磷和金屬離子,保證后續(xù)生化系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。在化學(xué)反應(yīng)池投加20~50 mg/L 聚合硫酸鐵和0.5~1 mg/L 陰離子聚丙烯酰胺,污染物形成絮體并沉淀,再經(jīng)過(guò)氣浮作用將大部分絮體轉(zhuǎn)化為浮渣去除。 氣浮池兼具沉砂功能,密度較大、難以形成浮渣的沉淀物進(jìn)入底泥排除。
針對(duì)園區(qū)廢水B/C 低的問(wèn)題, 在SBR 前設(shè)置水解酸化工藝,以提高污水可生化性。 水解酸化池采用復(fù)合形式,上部為填料層,下部為污泥床,中間留出一定空間以便懸浮狀態(tài)的絮狀污泥和顆粒污泥停留,增加了生物量,延長(zhǎng)了微生物與廢水的接觸時(shí)間。
深度處理單元可進(jìn)一步去除水中的懸浮物及總磷。氣浮濾池將氣浮與過(guò)濾相結(jié)合,大部分懸浮物轉(zhuǎn)化為浮渣去除, 部分顆粒沉淀物經(jīng)石英砂濾層截留去除。
該污水處理廠工藝流程見(jiàn)圖1。
圖1 工藝流程
污水處理廠進(jìn)水執(zhí)行GB 8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)標(biāo)準(zhǔn),出水執(zhí)行DB 34/2710—2016排放標(biāo)準(zhǔn),如表1 所示。
表1 進(jìn)出水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)
化工園區(qū)污水處理廠不同于城鎮(zhèn)污水處理廠及企業(yè)污水處理站,具有以下顯著特點(diǎn):(1)園區(qū)納管企業(yè)數(shù)量較多且分屬不同行業(yè),包含鹽化工、鋼鐵冶煉、精細(xì)化工、農(nóng)藥生產(chǎn)、垃圾滲濾液等,各企業(yè)排放污水量在50~4 000 m3/d 不等, 污水性質(zhì)多樣, 含有重金屬、揮發(fā)酚等生物毒性物質(zhì);(2)部分企業(yè)自建污水處理站,已對(duì)污水進(jìn)行預(yù)處理甚至多級(jí)生化處理,導(dǎo)致排入綜合污水處理廠的廢水B/C 低,TN 以NO3-為主,BOD5/TN 嚴(yán)重失衡;(3)各企業(yè)污水經(jīng)總管匯集后進(jìn)入污水處理廠,偷排現(xiàn)象頻發(fā),且難以查找源頭。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),2017 年全年進(jìn)水COD 均值為223.8 mg/L,氨氮均值為6.78 mg/L,NO3-均值為38.675 mg/L,TN 均值為53.47 mg/L。按B/C=0.35 計(jì)算,進(jìn)水BOD5/TN≈1.5,遠(yuǎn)低于理論值(BOD5/TN≥4)。
SBR 系統(tǒng)改造前,由于未營(yíng)造反硝化系統(tǒng)所需缺氧環(huán)境,且未投加碳源,出水TN 均值在37.32 mg/L,去除率僅為30.2%(見(jiàn)圖2)。
(1)傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)對(duì)總氮去除存在局限性,HJ 577—2010《序批式活性污泥法水處理工程技術(shù)規(guī)范》中提到SBR 系統(tǒng)理論總氮去除率約60%~85%。因此,需要建立缺氧/好氧多級(jí)交替脫氮環(huán)境〔1〕。
汽車行業(yè)迅猛發(fā)展的同時(shí)汽保企業(yè)也得到了快速發(fā)展,但隨之而來(lái)的專利侵權(quán)等問(wèn)題也給汽保企業(yè)帶來(lái)一些困擾。本文整理了部分與汽保企業(yè)專利侵權(quán)及專利保護(hù)等相關(guān)的問(wèn)題,希望可以幫助汽保企業(yè)了解2018年專利保護(hù)政策,從而學(xué)會(huì)對(duì)自己的企業(yè)進(jìn)行專利保護(hù),并且不侵犯其他企業(yè)的相關(guān)權(quán)利。
(2)BOD5/TN 嚴(yán)重失衡,需外加大量碳源,提升污水BOD5約130 mg/L, 做好外加碳源的藥劑選型工作,同時(shí)考慮控制運(yùn)行成本。
圖2 SBR 系統(tǒng)技改前進(jìn)出水TN
為建立缺氧/好氧多級(jí)交替的脫氮環(huán)境,需保證SBR 系統(tǒng)同時(shí)具備缺氧攪拌、好氧曝氣、沉淀靜置功能。
SBR 池共4 座,并聯(lián)運(yùn)行,單池工藝尺寸44.0 m×20.0 m×7.0 m,有效容積5 500 m3。 池內(nèi)各安裝2臺(tái)5.6 kW 推流器,由于功率偏低,缺氧攪拌效果不佳。 用6 臺(tái)110 kW 羅茨鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行鼓風(fēng),采用微孔曝氣盤(pán)曝氣,單周期時(shí)間7 h,總曝氣時(shí)間2 h,污泥質(zhì)量濃度3 500~5 000 mg/L,BOD5污泥負(fù)荷0.15 kg/(kg·d)。
(1)現(xiàn)有攪拌強(qiáng)度不足,攪拌功率需滿足5~8 W/m3。 每間SBR 池新增2 臺(tái)15 kW 推流器,提高缺氧攪拌效果。
(2)將現(xiàn)有6 臺(tái)工頻鼓風(fēng)機(jī)改造為變頻控制,防止過(guò)度曝氣,影響二次反硝化效果。改造前曝氣階段SBR 池溶解氧最高可達(dá)7~8 mg/L,改造后通過(guò)降低風(fēng)機(jī)頻率,將曝氣階段溶解氧控制在1.5~2.5 mg/L。
(3)增加碳源投加系統(tǒng)1 套,補(bǔ)充碳源,并在SBR 池進(jìn)水口增加CODCr、TN 在線分析儀, 實(shí)時(shí)監(jiān)控CODCr、TN,及時(shí)調(diào)整碳源投加量。
傳統(tǒng)SBR 工藝由進(jìn)水、曝氣、沉淀、排水、待機(jī)5個(gè)工序組成, 無(wú)缺氧混合環(huán)境, 無(wú)法保證總氮的去除。 新增推流器后,對(duì)SBR 池運(yùn)行周期按表2 進(jìn)行調(diào)整,將曝氣工序調(diào)整為缺氧/好氧/缺氧/好氧交替。
表2 調(diào)整前后的運(yùn)行工序
SBR 系統(tǒng)單周期運(yùn)行時(shí)間為420 min,其中進(jìn)水時(shí)間固定為105 min,排水時(shí)間固定為105 min,反應(yīng)時(shí)間(推流和曝氣)可以微調(diào),4 間SBR 池交替進(jìn)水排水,可實(shí)現(xiàn)連續(xù)運(yùn)行。周期調(diào)整后前置推流時(shí)間設(shè)定為105 min,總氮負(fù)荷為0.042 kg/(kg·d),可滿足HJ 577—2010 中“≤0.05 kg/(kg·d)”的要求;BOD5負(fù)荷為0.084 kg/(kg·d),滿足HJ 577—2010 中“0.04~0.12 kg/(kg·d)”的要求。
表3 風(fēng)機(jī)電耗對(duì)比
各工序?qū)崿F(xiàn)的功能:(1)進(jìn)水&推流期設(shè)定時(shí)間105 min,DO 控制在0.2~0.5 mg/L, 為前置反硝化階段,輔助投加碳源,主要去除原水中的和BOD5;(2)一次曝氣設(shè)定時(shí)間30 min,DO 控制在1.5~2.5 mg/L,主要去除水中殘留氨氮和部分BOD5;(3)二次推流設(shè)定時(shí)間60 min,DO 控制在0.2~0.5 mg/L, 為后置反硝化階段,主要對(duì)進(jìn)水及一次曝氣階段新轉(zhuǎn)化的進(jìn)行去除;(4)二次曝氣設(shè)定時(shí)間30 min,DO 控制在1.5~2.5 mg/L,主要去除水中殘留BOD5。
3.2.1 確定碳源種類
根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn), 葡萄糖作碳源時(shí)反硝化作用不夠徹底,TN 去除率只有60%,而乙酸鈉和廚余發(fā)酵液的反硝化作用明顯,TN 去除率可達(dá)到80%〔3〕。
2018 年5 月該污水處理廠針對(duì)液體乙酸鈉、固體乙酸鈉、液體多核碳源進(jìn)行中試比對(duì),結(jié)果見(jiàn)表4。
表4 碳源基本情況
由表4 可見(jiàn),液體乙酸鈉的優(yōu)勢(shì)較明顯,且工人勞動(dòng)強(qiáng)度低,決定選用。
3 種碳源的試用情況對(duì)比見(jiàn)圖3。
圖3 3 種碳源試用效果對(duì)比
3.2.2 確定碳源投加量
碳源投加濃度通常有2 種計(jì)算方式, 一是理論上滿足反硝化所需m(BOD5)∶m(TN)=4,二是根據(jù)生物脫氮機(jī)理得出m(BOD5)∶m()=2.86〔3〕,根據(jù)2種計(jì)算方式得出的碳源投加濃度差異較大。2018 年6 月污水處理廠分別在2 間SBR 池進(jìn)行了2 種計(jì)算方式對(duì)比試驗(yàn),對(duì)比結(jié)果見(jiàn)表5。
表5 2 種碳源投加方式效果對(duì)比
表5 顯示, 按方式2 計(jì)算的碳源投加量?jī)H為方式1 的46%,但氨氮、總氮去除率相差不大,因此確定碳源投加量按m(BOD5)∶m(NO3-)=2.86 計(jì)算。
3.2.3 確定投加時(shí)機(jī)
由于園區(qū)污水處理廠進(jìn)水水質(zhì)特殊,m(NH4+)∶m(TN)僅為12.68%,碳源投加點(diǎn)選擇在SBR 池進(jìn)水渠道上。在進(jìn)水推流期間最大程度地實(shí)現(xiàn)反硝化,前置反硝化階段總氮去除率達(dá)到52.68%,后置反硝化階段總氮去除率達(dá)到23.92%, 總體去除率約76.6%,接近傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)總氮去除率的上限值85%。
2018 年8 月SBR 池各階段氮、COD 變化如圖4所示。
圖4 SBR 系統(tǒng)各階段氮質(zhì)量濃度梯度
污水處理廠正常運(yùn)行期間BOD5較低,較小,曝氣時(shí)間可適當(dāng)縮減,表2 中的運(yùn)行周期可滿足COD、TN 的去除效果。 但特殊情況下,在園區(qū)企業(yè)自建污水處理站運(yùn)行不正常期間, 進(jìn)入污水處理廠的水質(zhì)會(huì)發(fā)生顯著變化,主要表現(xiàn)為COD 和升高,若SBR 池繼續(xù)維持表2 所示運(yùn)行周期,將無(wú)法保證氨氮達(dá)標(biāo),需要調(diào)整工序和碳源投加時(shí)機(jī)。
該污水處理廠SBR 系統(tǒng)經(jīng)過(guò)技術(shù)改造和工藝參數(shù)優(yōu)化調(diào)整后,2018 年7 月至2019 年6 月的進(jìn)出水?dāng)?shù)據(jù)如圖5 所示。 出水總氮均值為8.85 mg/L,去除率為75.1%,達(dá)到控制標(biāo)準(zhǔn)要求(≤15 mg/L)。
調(diào)整期間,SBR 系統(tǒng)雖然縮減了曝氣時(shí)間,但COD、氨氮負(fù)荷仍滿足規(guī)范要求,出水指標(biāo)亦在正??刂品秶?,如圖6 所示。
(1)將傳統(tǒng)SBR 系統(tǒng)改造為缺氧/好氧/缺氧/好氧交替運(yùn)行,通過(guò)工藝參數(shù)優(yōu)化,并輔助投加適量的碳源,SBR 系統(tǒng)對(duì)氨氮、總氮的去除率較高,分別達(dá)到90%、75%以上。
(2)進(jìn)行工藝參數(shù)調(diào)整前需分析總氮組成,判斷總氮是凱氏氮為主還是硝態(tài)氮為主,以合理調(diào)整SBR 工序。
(3)SBR 系統(tǒng)技改后好氧時(shí)間由2.0 h 縮短為1.0 h, 且風(fēng)機(jī)由工頻改造為變頻, 節(jié)能降耗效果明顯,經(jīng)測(cè)算SBR 系統(tǒng)電耗可降低約0.07 元/t。
圖5 SBR 系統(tǒng)技改后進(jìn)、出水TN 變化情況
圖6 SBR 系統(tǒng)技改后出水COD、氨氮變化情況