馬蕾杰,徐丹丹,雷宏昌
1.鄭州大學附屬腫瘤醫(yī)院,河南省腫瘤醫(yī)院 放療科,河南 鄭州 450003;2.鄭州大學第一附屬醫(yī)院 放射治療部,河南 鄭州 450000
現(xiàn)代醫(yī)用直線加速器按照采用的加速微波形態(tài)的特點,可分為行波和駐波直線加速器兩種。目前市面上,帶有兩檔X射線和多檔電子線的高能加速器中,瓦里安公司采用駐波加速,醫(yī)科達采用行波加速,兩家的電子槍和射線靶出現(xiàn)故障時均可以單獨維修,無需更換加速管。而且,單光子加速器的加速管均采用駐波加速,微波利用效率高,能量增益大[1],加速長度短,可以直立安裝,無需偏轉(zhuǎn)系統(tǒng)。瓦里安公司的UNIQUE和600CD、醫(yī)科達公司的COMPACT、我國山東新華公司的600E等均為6 MV能量的低能加速器。此類型加速器的加速管與電子槍、離子泵和射線靶焊接加工為同一個組件,不可拆卸,其中任一部件出現(xiàn)問題均需維修甚至更換整個組件,這會將大幅增加更換加速管的概率,然而,加速管作為醫(yī)用加速器的核心部件,價格昂貴,可能增加醫(yī)院開支、造成經(jīng)濟負擔。本單位先后安裝4臺該類型機器,多次出現(xiàn)相關(guān)故障,現(xiàn)以瓦里安單光子加速器為例,系統(tǒng)總結(jié)此類加速管發(fā)生故障的原因,分析對應的維修方法,以期本文故障維修思路能對臨床工程師的工作提供參考價值。
駐波加速是指加速管的始端和末端都接短路面,使微波在加速管內(nèi)來回反射,如果加速管的長度合適,則反射波和入射波的相位相同,疊加形成駐波。駐波加速管由一系列相互耦合的諧振腔鏈組成,諧振腔鏈中心開孔讓電子通過,在腔中建立起隨時間振蕩的軸向電場,軸向電場的大小和方向隨時間交變,而振蕩的包絡線的最大值和零值則原地不動。如果能夠滿足同步條件,即電子渡越長度為D的腔體的時間等于微波振蕩周期的一半,電子就可以在駐波電場的作用下,沿軸線方向不斷得到加速,直至達到所需能量后被引出[2-3]。
目前廣泛應用的為邊耦合駐波加速結(jié)構(gòu),即把工作在駐波狀態(tài)π/2模時只起耦合作用的腔從束流軸線上移開,移到加速腔的邊上,耦合腔留下的空間為加速腔所擴展占有,加速腔通過邊孔和耦合腔耦合,相鄰兩個加速腔相差180°,其原理結(jié)構(gòu)如圖1所示。實際上,駐波加速管由電子槍、射線靶、離子泵、加速管波導、微波輸入陶瓷窗、水冷卻系統(tǒng)等組成,所有部件經(jīng)焊接成為一個整體,共用同一個離子泵來維持其工作所需的真空環(huán)境。
圖1 邊耦合駐波加速管結(jié)構(gòu)示意圖
基于故障樹分析法,將駐波加速管各種故障構(gòu)建故障樹[4],可分為五大類:真空連鎖故障,射線靶故障,電子槍故障,微波輸入窗故障和水冷系統(tǒng)故障。具體故障樹見圖2。
圖2 駐波加速管故障原因故障樹
2.1.1 故障表現(xiàn)
出束時報真空連鎖,一般先報VAC2(加速管離子泵電流>250 μA),停止出束后連鎖消失,或在出束時加速管真空度略有變化(0.05~0.3),不報真空連鎖,但在出束停止時突然增大,觸發(fā)VAC2連鎖,隨后此數(shù)值又慢慢下降,直至VAC2連鎖消失。隨著問題逐漸嚴重,VAC2連鎖不出束時也無法消除,直至出現(xiàn)VAC1(加速管離子泵電流>700 μA)連鎖。
2.1.2 原因分析與處理
引起加速管內(nèi)真空度下降的因素有很多,主要包括:① 加速管組件加工焊接不致密導致長期使用后進氣;② 射線靶被擊穿導致進氣;③ 加速管長期使用后內(nèi)部分子大量沉積無法被抽出;④ 離子泵性能嚴重下降無法維持真空[5]。具體檢查時,VAC2連鎖參考電壓為2.5 VDC,1 V對應1 μA,ACL VAC值超過2.5 V便會觸發(fā)VAC2連鎖。測量真空電源板上TP2電壓為0,拔下加速管端離子泵插頭后,測TP2電壓為3.5 VDC,判斷加速管內(nèi)部實際真空度下降。為進一步確認,拔掉離子泵電源接頭,使用高壓測試棒測量其實際輸出電壓為3.65 kV,真空電源板上DS3指示綠燈亮,VAC2連鎖消失;而將離子泵電源插頭重新插入離子泵后,VAC2連鎖再次出現(xiàn),可確定真空電源及其供電電路均正常,問題為加速管自身。
2.2.1 故障表現(xiàn)
最初時出束劑量率低,維修模式下觀察發(fā)現(xiàn)靶電流數(shù)值不穩(wěn)定,隨出束時間增加而逐漸增加,逐漸嚴重后靶電流數(shù)值上下跳變,極其不穩(wěn)定,伴隨出現(xiàn)YLD連鎖,無法通過電路板參數(shù)優(yōu)化調(diào)節(jié)解決。
2.2.2 原因分析與處理
隨著治療技術(shù)的不斷進步,旋轉(zhuǎn)調(diào)強治療和單次大劑量的SBRT治療正在成為趨勢,單個治療野的照射時間變長,相鄰照射野的時間間隔變短,這會大大增加射線靶單位時間的產(chǎn)熱量。如果水冷卻系統(tǒng)工作狀態(tài)不佳,使其對射線靶的散熱量小于靶受電子流轟擊的產(chǎn)熱量[6-8],此種狀態(tài)下長期工作最終導致射線靶面被轟擊至凹凸不平,引起出束時靶電流不穩(wěn)定,觸發(fā)YLD連鎖[9]。射線靶表面凹凸不平甚至被擊穿,無法修復,需更換加速管。
2.3.1 故障表現(xiàn)
治療擺位時發(fā)現(xiàn)治療機頭內(nèi)有水滴流出,觀察發(fā)現(xiàn)電離室表面有水漬,但設備未報任何連鎖。
2.3.2 原因分析與處理
冷卻水銅管環(huán)繞射線靶對其進行冷卻,如果內(nèi)循環(huán)水質(zhì)不好,長期工作會腐蝕銅管內(nèi)壁,疊加射線靶受轟擊未能及時冷卻導致靶周圍溫度升高,最終引起靶周圍銅管漏水[10-11]。由于該路銅水管在加速管內(nèi)部,無法修復處理,需更換加速管,更換后設備恢復正常運行。
2.4.1 故障表現(xiàn)
射線一出束系統(tǒng)即報MOD連鎖。
2.4.2 原因分析與處理
MOD連鎖是由于高壓調(diào)制器負載短路引起放電回路負失配而觸發(fā),負載包括磁控管和電子槍[12-13]。首先使用示波器觀察磁控管電流波形,發(fā)現(xiàn)電流大小正常,波形穩(wěn)定,排除磁控管打火可能性。關(guān)閉四個鉛門和多葉光柵,關(guān)閉治療室內(nèi)燈光,機器加高壓后在治療室內(nèi)觀察,發(fā)現(xiàn)電子槍高壓電纜接頭處打火,閃爍淡藍色火光。將電子槍高壓電纜插頭拔出,發(fā)現(xiàn)電纜插頭中間位置有一針眼大小圓孔,判斷為高壓放電擊穿所致。更換電子槍高壓電纜,更換后低劑量率試出束,仍報MOD連鎖。繼續(xù)檢查,發(fā)現(xiàn)高壓電纜插頭插入的電子槍端插座有問題,該插座與加速管加工為同一個組件,插座外圍由不銹鋼金屬包裹,內(nèi)層為白色耐高壓絕緣橡膠,拆下金屬外殼后,絕緣橡膠中間位置也有一小孔,與高壓電纜插頭的小孔處對應[14]。嘗試對擊穿的小孔進行絕緣處理,先將小孔及其周圍清理干凈,使用耐壓值很高的704硅橡膠(高壓擊穿強度為15 kV/mm)填充高壓擊穿小孔處,24 h硅橡膠可固化2~4 mm,達到耐壓要求,然后在其外圍包裹高壓絕緣膠布。嘗試以此方法處理后若不再報MOD連鎖并可正常使用,認為修復成功,若仍未能解決問題,更換加速管組件。
2.5.1 故障表現(xiàn)
治療時報FLOW連鎖,F(xiàn)LOW/AFC Buffer PCB上DS5紅燈亮,對應射線靶冷卻水流量傳感器數(shù)值為18 Hz。而設定值下限為20 Hz。
2.5.2 原因分析與處理
水流量傳感器將水流量通過電磁感應轉(zhuǎn)換為電信號被采集,長期工作后內(nèi)部雜質(zhì)增多,導致葉輪旋轉(zhuǎn)速度變慢甚至停轉(zhuǎn)[15-16]。更換該路水流量傳感器,并將射線靶一路的水管閥門開至最大,現(xiàn)象依舊。斷開加速管組件內(nèi)的射線靶冷卻銅管,使用一段相同管徑和接頭的水管短接供水兩端,水流量傳感器數(shù)值升至33 Hz,判斷加速管端冷卻銅水管有問題。首先懷疑銅管內(nèi)壁附著大顆粒異物阻塞水路,引起水流量降低,嘗試使用空氣壓縮機向銅管一端吹入一定壓強的空氣,反復調(diào)節(jié)氣壓,未見有異物從另一端排出。使用手電筒檢查發(fā)現(xiàn)銅管內(nèi)壁被腐蝕形成銅綠層,導致銅管內(nèi)徑變細,嘗試使用5%的鹽酸溶液泵入銅管內(nèi)除銹,除銹的同時會傷害銅管內(nèi)壁,要控制好循環(huán)時間。若無法清理修復,更換加速管組件。
第一,更換前需先將Primary Power Distribution PCB上Gun Filament值調(diào)至0;第二,機架270°時放出六氟化硫并用袋子排出至室外空曠處;第三,關(guān)閉水泵電源開關(guān),分別擰開供給加速管和射線靶的兩路冷卻水管;第四,機架旋轉(zhuǎn)至0,鎖定機架,拆卸加速管組件外圍多層鉛塊并更換加速管;第五,更換新加速管組件后,重新注入六氟化硫至32 psi,逐步升高Gun Filament值,以1.0為一個刻度,每升一個刻度后ACL VAC值都會升高,待該值下降至0.5以下后再提高至下一刻度[17],直至升高至Gun Filament標稱電壓值6.9 V。
待真空狀態(tài)穩(wěn)定后出束,使用三維水箱先測量40 cm×40 cm射野離軸比曲線,獲取射野平坦度和對稱性,調(diào)節(jié)加速管外圍三個螺絲可以改變加速管位置[18],使射野平坦度和對稱性與加速器驗收測試及計劃系統(tǒng)擬合數(shù)據(jù)相符;測量射野中心軸PDD曲線,SSD=100 cm,要求最大劑量深度為1.5 cm±0.15 cm,PDD10為67%±1%。能量指標通常能夠符合要求,如有需要,調(diào)節(jié)Yield Servo PCB(版本號為100019291)上DQ參考電位器R7可改變PFN工作電壓,從而改變磁控管工作電流,從90 A到105 A可實現(xiàn)1%~3%的能量變化。最后,在標準條件下校準絕對劑量,完成更換工作。
加速管作為醫(yī)用加速器的核心部件,價格昂貴,一旦發(fā)生故障需要更換,幾十萬甚至上百萬的配件費用,對醫(yī)院來說是一筆巨大的開支。本文總結(jié)加速管的各種故障表現(xiàn),分析原因并采取相應的保護和預防措施,最大程度延長加速管的使用壽命,對設備本身具有重要意義。另外,在社會效益方面,可以避免較長時間的停機,保證患者的正常治療;在經(jīng)濟效益方面,可以為醫(yī)院減少設備使用成本。
從概率來講,故障多為真空連鎖或射線靶凹凸不平導致YLD連鎖,占比70%以上。加速管和磁控管的幾何尺寸依靠冷卻水恒溫保證,溫度的波動會造成金屬因熱膨脹尺寸變化,進而使其諧振腔空間尺寸發(fā)生變化[19]。冷卻水流量偏低,輕則造成機器輸出劑量率不穩(wěn)定,重則導致這些貴重器件損壞,內(nèi)循環(huán)水系統(tǒng)對加速管和射線靶的散熱能力非常重要。
電子轟擊金屬靶,所產(chǎn)生的X射線輻射效率僅為5%~6%,其余大部分能量均轉(zhuǎn)化為熱能被水冷系統(tǒng)帶走,機器輸出相同的劑量率,X線輻射所需的加速流強要比電子輻射大3個數(shù)量級[15]。根據(jù)不同能量的X線輻射情況,X輻射劑量率Jx經(jīng)驗計算公式為:Jx=0.067iVn(cGy/min.m),其中Jx與電子束平均束流強度i成正比,與束流能量V的n次方成正比(2<n<3)。由此公式推算可知,要達到相同劑量率,6 MV X射線的電子槍發(fā)射電流比10 MV以上能量的X射線又要高一個數(shù)量級。6 MV作為單光子加速器的通用能量,其電子槍輸出功率更大,產(chǎn)熱量更高,需要更好的冷卻條件才能保證其穩(wěn)定工作。
綜上,對于醫(yī)用單光子加速器,建議采取的有效預防措施,主要包括以下幾點:① 射線靶的產(chǎn)熱量與劑量率正相關(guān),長期使用最高劑量率進行治療更易引起射線靶損壞,導致更換整個加速管組件,建議使用中間檔劑量率進行治療;② 每月檢查用于冷卻加速管和射線靶的內(nèi)循環(huán)水流量數(shù)值,若低于正常值要及時檢查處理。另外,可調(diào)大此路水流量控制閥門,調(diào)節(jié)FLOW/AFC Buffer PCB上電位器R70,提高觸發(fā)FLOW連鎖下限設定值,若有問題可及早發(fā)現(xiàn);③ 為避免冷卻水銅管內(nèi)壁形成水垢層導致內(nèi)徑變細,水流量變小,建議提高內(nèi)循環(huán)水更換頻次,使用蒸餾水或經(jīng)多重過濾的軟化水,更換水的同時按比例加入廠家專用防垢劑,更換內(nèi)循環(huán)水濾芯,清洗金屬過濾網(wǎng),保證優(yōu)良水質(zhì);④ 每日檢查外循環(huán)水冷機工作狀態(tài),檢查內(nèi)循環(huán)水溫和水壓,發(fā)現(xiàn)參數(shù)異常及時處理;⑤ 每周打印晨檢記錄,對重要參數(shù)進行對比分析,如出束時加速管真空度和靶電流數(shù)值的變化規(guī)律,可以提早發(fā)現(xiàn)故障隱患,保證機器長期處于好的運行狀態(tài)。