韋京艷,孟俊婷,唐淑榮,張璠,魏守軍
(中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所/棉花生物學(xué)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,河南安陽455000)
AFIS (The advanced fiber information system)單纖維測(cè)試儀是由不同模塊及電子傳感系統(tǒng)構(gòu)成的自動(dòng)化設(shè)備, 能夠?qū)γ藜徆に嚬こ踢M(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,建立半成品棉結(jié)和短絨率等的內(nèi)控指標(biāo),監(jiān)測(cè)纖維加工過程中品質(zhì)的變化, 為評(píng)估纖維性能、監(jiān)測(cè)和優(yōu)化棉紡生產(chǎn)過程創(chuàng)造了新的可能性[1-3]。該設(shè)備備受棉花科研工作者重視, 但因設(shè)備設(shè)計(jì)復(fù)雜,使用過程中易發(fā)生故障,影響科研檢測(cè)工作的順利進(jìn)行。因此,本文將介紹該設(shè)備常見問題、產(chǎn)生原因及解決辦法,同時(shí)對(duì)維護(hù)注意事項(xiàng)進(jìn)行闡述。
自動(dòng)送樣模塊(Autojet module)能夠?qū)z測(cè)試樣進(jìn)行全自動(dòng)送樣,在開始連續(xù)試驗(yàn)之前,將試樣棉條裝入自動(dòng)送樣器的試管中,開始測(cè)試后工作人員可以進(jìn)行其他工作,該模塊能夠節(jié)省實(shí)驗(yàn)人員的時(shí)間提高工作效率。 該模塊常見問題及其排除方法:(1)樣品測(cè)試過程中出現(xiàn)自動(dòng)送樣器走不到位。該情況多出現(xiàn)在樣品測(cè)試總量較多時(shí),因長(zhǎng)期的接觸轉(zhuǎn)動(dòng),自動(dòng)送樣器和設(shè)備接觸面出現(xiàn)磨損(圖1),接觸面摩擦力增大,導(dǎo)致自動(dòng)送樣器走動(dòng)不到位。 此時(shí),用細(xì)目砂紙或者滑石粉對(duì)接觸面磨損部位進(jìn)行擦拭,可用手感受擦拭后的光滑情況,此過程要避免出現(xiàn)打磨過度, 要保證接觸面的光滑,一般就能解決該問題。 (2)開始測(cè)試后設(shè)備提示找不到自動(dòng)送樣器。該情況的出現(xiàn)是因?yàn)樵诜胖米詣?dòng)送樣器時(shí)沒有契合感應(yīng)器位置,輕微移動(dòng)放置在設(shè)備上的自動(dòng)送樣器,保證能夠通過自動(dòng)送樣器的管道上方直接觀察到感應(yīng)燈。
圖1 自動(dòng)送樣器和接觸面磨損展示
單纖維測(cè)試儀的喂棉系統(tǒng)是該設(shè)備的核心部位之一,是對(duì)棉花纖維進(jìn)行細(xì)致分梳的關(guān)鍵機(jī)件[4]。該模塊機(jī)構(gòu)精細(xì),完成分梳需多元件配合,動(dòng)作復(fù)雜程度最高,故其故障率最高,常見故障及其排除方法匯總?cè)缦拢?/p>
(1)棉條試樣在自動(dòng)送樣器的管道中,但設(shè)備停止測(cè)試,顯示沒有探測(cè)到試樣。 該情況出現(xiàn)可以從2 個(gè)方面進(jìn)行解決。 首先,檢查通過設(shè)備壓縮空氣流量值是否滿足要求,如流量小于設(shè)定值會(huì)導(dǎo)致設(shè)備吸取試樣壓力不足,導(dǎo)致試樣不能進(jìn)入分梳系統(tǒng),此時(shí)應(yīng)調(diào)整設(shè)備壓縮空氣流量值,并清理廢棉箱中的棉花,保證設(shè)備的壓縮空氣量。其次,可能是因?yàn)槊迼l試樣太粗,增加了試樣和自動(dòng)送樣器管道內(nèi)的摩擦力,這時(shí)應(yīng)將棉條試樣進(jìn)行再加工,保證棉條能在正常的壓縮空氣量下吸入分梳系統(tǒng)。
(2)棉條試樣已經(jīng)全部進(jìn)入分梳系統(tǒng),對(duì)應(yīng)自動(dòng)送樣器的管道內(nèi)無任何遺留試樣,但設(shè)備顯示檢測(cè)到棉條。 該情況的出現(xiàn)有2 種原因,都屬于棉條傳感器故障。 棉條試樣進(jìn)入分梳系統(tǒng)會(huì)經(jīng)過上下2個(gè)棉條傳感器,正常情況隨棉條試樣進(jìn)入分梳系統(tǒng)上、下傳感器會(huì)先后探測(cè)到棉條試樣已進(jìn)入,隨著檢測(cè)工作進(jìn)行試樣會(huì)首先全部通過上傳感器,此時(shí)上傳感器傳遞信號(hào)給測(cè)試系統(tǒng)試樣已全部通過,當(dāng)下傳感器探測(cè)到試樣全部進(jìn)入分梳系統(tǒng),設(shè)備會(huì)認(rèn)為棉條試樣全部進(jìn)入分梳系統(tǒng),同時(shí)開始進(jìn)行數(shù)據(jù)測(cè)試。 故該故障出現(xiàn)時(shí),首先應(yīng)該檢查上下棉條傳感器是否因?yàn)榘l(fā)生堵塞而引發(fā)其對(duì)測(cè)試棉條通過與否產(chǎn)生不正確的響應(yīng)。應(yīng)在設(shè)備設(shè)置中檢查棉條上下傳感器的感應(yīng)結(jié)果,如棉條已測(cè)試完畢,但是棉條傳感器顯示探測(cè)到棉條,此時(shí)應(yīng)對(duì)相應(yīng)的傳感器進(jìn)行清潔,除去遮擋傳感器的異物,保證電子信號(hào)的正確傳輸。然后,檢查傳感器是否發(fā)生紊亂,即清理棉條傳感器后仍然出現(xiàn)該故障,此時(shí)需要對(duì)傳感器進(jìn)行重新校準(zhǔn)設(shè)置,具體設(shè)置可參閱設(shè)備操作手冊(cè)[5]。
(3)分梳輥的轉(zhuǎn)速不準(zhǔn)確。 產(chǎn)生該現(xiàn)象是因?yàn)榉质彷伜头质嵘w板中間有異物或接觸面磨損嚴(yán)重導(dǎo)致分梳輥轉(zhuǎn)速不在合適范圍,如圖2。 此時(shí)打開分梳蓋板對(duì)蓋板和分梳輥分別進(jìn)行清潔,同時(shí)檢查塑料蓋板磨損情況,如磨損嚴(yán)重需用細(xì)砂紙或者滑石粉對(duì)其磨損部位進(jìn)行擦拭。
(4)喂棉馬達(dá)不工作。 出現(xiàn)該故障一般是因?yàn)樵O(shè)備傳感器系統(tǒng)發(fā)生錯(cuò)亂,一般重新啟動(dòng)設(shè)備就能恢復(fù)正常工作。
(5)控制器模板無響應(yīng)。 該情況的解決方法比較簡(jiǎn)單,將控制面板上的控制器按鈕復(fù)位重新啟動(dòng)就能解決。
圖2 分?jǐn)?shù)蓋板和分梳輥間的異物
傳感器系統(tǒng)是該設(shè)備的重要部件之一,如果出現(xiàn)問題,會(huì)造成檢測(cè)數(shù)據(jù)跟實(shí)際有較大偏差,檢測(cè)結(jié)果明顯偏離正常值。因該部件設(shè)計(jì)精密、復(fù)雜,且價(jià)格昂貴,如出現(xiàn)問題應(yīng)致電設(shè)備制造商,請(qǐng)專業(yè)工程師進(jìn)行維護(hù)[5]。
AFIS 單纖維測(cè)試儀精細(xì)復(fù)雜, 且對(duì)清潔度要求較高, 故每天檢測(cè)完成后都需進(jìn)行儀器清潔維護(hù)。步驟如下:關(guān)閉顯示器以及箱體上主開關(guān),打開儀器蓋,擰開分梳蓋板,一手轉(zhuǎn)動(dòng)分梳輥一手用氣槍對(duì)準(zhǔn)分梳部分進(jìn)行清潔;清潔后,將分梳蓋板蓋上,并從對(duì)角方向一側(cè)擰緊螺絲,用螺絲刀將排棉管處擰緊;用吸塵器清除箱體內(nèi)的殘留棉纖維以及雜質(zhì),保證設(shè)備內(nèi)的清潔。 定時(shí)清除廢棉箱內(nèi)的棉花,清潔真空箱內(nèi)的金屬網(wǎng)、濾網(wǎng)及玻璃窗,注意金屬網(wǎng)、過濾網(wǎng)的安裝方向[5]。 除以上日常維護(hù)外,每年應(yīng)進(jìn)行一次全面的年度維護(hù), 須由AFIS PRO2維修人員完成。