摘要:某發(fā)電公司1臺(tái)1 000 MW機(jī)組在甩負(fù)荷非停后的再次啟動(dòng)過程中,出現(xiàn)了汽輪機(jī)#5軸承金屬溫度異常升高而緊急停機(jī)的故障,通過對機(jī)組甩負(fù)荷前后軸振、瓦溫、軸向位移等參數(shù)進(jìn)行具體分析,探究了軸承發(fā)生搟瓦故障的原因,并提出了相應(yīng)的處理方法及防范措施,為其他同類型機(jī)組在處理類似事故時(shí)提供了參考。
關(guān)鍵詞::甩負(fù)荷;軸瓦;軸向位移;搟瓦
0 引言
汽輪發(fā)電機(jī)組甩負(fù)荷停機(jī)后的再次啟動(dòng)屬于高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè),因此,監(jiān)視反映汽輪機(jī)軸承工作狀態(tài)的軸承溫度、軸振、軸向位移等參數(shù)顯得尤為重要,運(yùn)行人員如果發(fā)現(xiàn)異常情況,必須認(rèn)真分析原因并對其進(jìn)行及時(shí)處理,避免造成事故。本文針對某1 000 MW汽輪發(fā)電機(jī)組啟動(dòng)過程中發(fā)生的軸承金屬溫度異常升高的問題,從軸瓦結(jié)構(gòu)、運(yùn)行工況等方面進(jìn)行了分析,及時(shí)采取了有效的處理措施,保證了機(jī)組的順利開機(jī)并網(wǎng)。
1 設(shè)備概況
某發(fā)電公司#7機(jī)組(容量為1 000 MW)于2006年12月正式通過168 h試運(yùn)行。該汽輪機(jī)由東汽和日立合作設(shè)計(jì)制造,型號(hào)N1000-25/600/600,為超超臨界、中間再熱、四缸四排汽、凝汽式汽輪機(jī)組,從機(jī)頭到機(jī)尾依次串聯(lián)一個(gè)單流高壓缸、一個(gè)雙流中壓缸及兩個(gè)雙流低壓缸。機(jī)組軸系由汽輪機(jī)高壓轉(zhuǎn)子、中壓轉(zhuǎn)子、低壓轉(zhuǎn)子A、低壓轉(zhuǎn)子B及發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子組成,各轉(zhuǎn)子間用剛性聯(lián)軸器連接。高壓和中壓轉(zhuǎn)子采用可傾瓦軸承支承,低壓轉(zhuǎn)子采用橢圓軸承支承。
2 故障描述
2019年7月11日,#7機(jī)組甩負(fù)荷停機(jī)后開機(jī),16:20鍋爐點(diǎn)火,01:16汽輪機(jī)沖轉(zhuǎn),升速率為100 r/min,目標(biāo)轉(zhuǎn)速200 r/min。檢查主機(jī)轉(zhuǎn)速上升,電動(dòng)連續(xù)盤車裝置自動(dòng)脫開到位,盤車電機(jī)停運(yùn),將盤車自動(dòng)聯(lián)鎖投入。01:19汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)200 r/min,開始摩擦檢查,01:24摩擦檢查結(jié)束;汽輪機(jī)繼續(xù)升速,升速率為100 r/min,目標(biāo)轉(zhuǎn)速700 r/min。01:27,#7汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速達(dá)430 r/min,#5軸承1、2點(diǎn)溫度急劇上升至89 ℃,立即手動(dòng)打閘停機(jī)(無跳閘保護(hù),手動(dòng)緊急停機(jī)值107 ℃),TSI其余參數(shù)均正常,就地檢查汽輪機(jī)本體未發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象,30 s后1、2點(diǎn)溫度分別上升至112.8 ℃、92.6 ℃,緊急增開B頂軸油泵、EOP,停B、C機(jī)械真空泵,開啟低背壓凝汽器真空破壞門,破壞真空緊急停機(jī)。01:32,#7汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速惰走至290 r/min,01:36,#5軸承3點(diǎn)溫度最高升至122 ℃開始下降,1、2點(diǎn)溫度隨之急劇上升,01:39,#5軸承1點(diǎn)溫度最高升至145 ℃開始下降,2點(diǎn)溫度最高升至122 ℃開始下降。01:41,#7機(jī)組轉(zhuǎn)速為0 r/min,投入主機(jī)盤車正常。01:52,#5軸承1、2、3點(diǎn)溫度降至53 ℃、54 ℃、50 ℃。
#7機(jī)組開機(jī)第一次沖轉(zhuǎn)#5軸承溫度歷史曲線如圖1所示。
停運(yùn)盤車后,對#5軸承回油情況進(jìn)行檢查無異常,打開#3軸承座頂部人孔觀察窗,檢查軸承座內(nèi)部無脫落的烏金等異物,用塞尺檢查#5軸瓦頂部間隙為1.15 mm。運(yùn)行人員檢查其他各參數(shù)無異常后進(jìn)行汽輪機(jī)第二次沖轉(zhuǎn)。
#7機(jī)組汽輪機(jī)第二次沖轉(zhuǎn),升速率為100 r/min,目標(biāo)轉(zhuǎn)速200 r/min。檢查主機(jī)轉(zhuǎn)速上升,電動(dòng)連續(xù)盤車裝置自動(dòng)脫開到位,盤車電機(jī)停運(yùn),將盤車自動(dòng)聯(lián)鎖投入。03:45,#7汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速為174 r/min,#5軸承2、3點(diǎn)溫度上升至47 ℃、45 ℃,1點(diǎn)溫度急劇上升至86 ℃,立即手動(dòng)打閘停機(jī)(無跳閘保護(hù),手動(dòng)緊急停機(jī)值107 ℃),停B、C機(jī)械真空泵,TSI其余參數(shù)均正常,就地檢查汽輪機(jī)本體未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象,2 min后#7機(jī)#5軸承1、2、3點(diǎn)溫度先后最高上升至136 ℃、111 ℃、50 ℃后緩慢下降。03:50,#7機(jī)轉(zhuǎn)速至0 r/min,投入主機(jī)盤車正常。04:07,#5軸承1、2、3點(diǎn)溫度降至46 ℃、45 ℃、46 ℃。
7機(jī)組開機(jī)第二次沖轉(zhuǎn)#5軸承溫度歷史曲線如圖2所示。
3 檢查處理情況
因#5軸瓦金屬溫度配置了3個(gè)測點(diǎn),機(jī)組啟動(dòng)初期3個(gè)測點(diǎn)均表現(xiàn)出溫度突升的趨勢,可判定該軸瓦溫度測點(diǎn)無異常(軸瓦解體后聯(lián)系熱控人員對測點(diǎn)進(jìn)行校驗(yàn)未發(fā)現(xiàn)異常),初步判斷#5軸瓦發(fā)生搟瓦故障。決定對#5軸瓦進(jìn)行解體檢查,以進(jìn)一步確認(rèn)分析故障原因。
#7機(jī)組汽輪機(jī)盤車停運(yùn)后揭開#3軸承座上蓋,檢查發(fā)現(xiàn)軸承座下部積油中有少許脫落的烏金碎片;對#5軸瓦進(jìn)一步解體后,檢查發(fā)現(xiàn)#5軸瓦下瓦存在搟瓦情況,兩個(gè)頂軸油孔的局部被脫落的烏金層堵塞,進(jìn)一步檢查#5軸瓦下瓦烏金面無較深的溝痕;低壓A轉(zhuǎn)子軸頸表面(與#5軸瓦配合部位)無明顯劃痕;#5軸瓦上瓦無搟瓦情況。#5軸瓦下瓦搟瓦情況如圖3所示,#5軸瓦上瓦情況如圖4所示,PT探傷后無異常。
根據(jù)#5軸瓦下瓦烏金的損傷情況,對軸瓦進(jìn)行了修刮處理,修刮后著色探傷合格,并按檢修規(guī)程要求,對#5軸瓦各部位間隙進(jìn)行了調(diào)整,對#3軸承座底部散落的烏金碎片進(jìn)行了徹底清理,#7機(jī)組開機(jī)沖轉(zhuǎn)及并網(wǎng)后#5軸瓦運(yùn)行正常,未再出現(xiàn)軸瓦溫度升高的缺陷。
4 原因分析
(1)本次#7機(jī)組于2019年6月18日甩負(fù)荷緊急停機(jī)后至2019年7月11日再次開機(jī)前,汽輪機(jī)軸瓦和油系統(tǒng)只進(jìn)行了以下工作:主機(jī)油箱人孔門進(jìn)行密封處理,油系統(tǒng)外掛濾油機(jī)進(jìn)行濾油。2019年7月1日、7月3日,主油箱潤滑油油質(zhì)報(bào)告顆粒度符合檢修機(jī)組修后油質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)(兩次油質(zhì)均達(dá)到SAE AS4059F 4級(jí)標(biāo)準(zhǔn)),7月11日#5軸瓦搟瓦后主油箱潤滑油油質(zhì)報(bào)告顆粒度符合SAE AS4059F 8級(jí)標(biāo)準(zhǔn)(油質(zhì)降低的原因?yàn)榻议_#3軸承座對#5軸瓦進(jìn)行檢修)。故因檢修工作帶入異物的可能性可以排除,檢查軸承進(jìn)油濾網(wǎng)完整無破損、干凈無堵塞,且對出現(xiàn)搟瓦的#5機(jī)軸瓦烏金面進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)異物,未見較深溝痕。故可排除異物進(jìn)入造成軸瓦搟瓦。
(2)查閱本次#7機(jī)組開機(jī)過程歷史曲線,開機(jī)前盤車和沖轉(zhuǎn)過程中潤滑油壓力一直保持在0.18 MPa以上(運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定值為0.18 MPa),沖轉(zhuǎn)前軸承進(jìn)油溫度控制在41 ℃左右(運(yùn)行規(guī)程的規(guī)定值為40~49 ℃),檢查各軸承回油溫度小于60 ℃。頂軸油泵出口至各軸瓦在沖轉(zhuǎn)前均正常。查閱2019年7月11日運(yùn)行值班記錄,第一次沖轉(zhuǎn)前各軸承頂軸油壓分別為:#5軸承7 MPa,#6軸承10 MPa,#7軸承10 MPa,#8軸承10 MPa,#9軸承10 MPa,#10軸承10 MPa。開機(jī)前運(yùn)行人員對頂軸油壓進(jìn)行了確認(rèn),油壓正常(#5~#10軸承頂軸油壓正常范圍為5~16 MPa)。故可排除系統(tǒng)斷油造成軸瓦搟瓦。
(3)查閱最近3次#7機(jī)組停機(jī)歷史曲線,如圖5、圖6、圖7所示。2019年3月11日、2019年4月3日機(jī)組正常停機(jī)時(shí),軸向位移、高壓缸差脹均是向增大的趨勢發(fā)展;2019年6月18日機(jī)組甩負(fù)荷緊急停機(jī)時(shí),軸向位移、高壓缸差脹均是先大幅減小而后向增大的趨勢發(fā)展。查閱2019年6月18日#7機(jī)組甩負(fù)荷緊急停機(jī)歷史曲線,存在以下異常數(shù)據(jù):汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速最高升至3 240 r/min,軸向位移最小峰值為-1.07 mm(-1.08 mm<正常范圍<0.6 mm,緊急停機(jī)前軸向位移為-0.47 mm)。
綜合分析本次#7汽輪機(jī)#5軸瓦搟瓦的原因?yàn)闄C(jī)組甩負(fù)荷緊急停機(jī)瞬間,因發(fā)電機(jī)突甩負(fù)荷及汽門異常關(guān)閉,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子所受的軸向推力發(fā)生突變,引起汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸系出現(xiàn)較大的竄軸,在竄軸瞬間,#5軸瓦自位性能未充分發(fā)揮,造成瞬間轉(zhuǎn)子軸頸與軸瓦間的油膜被破壞,軸頸與軸瓦烏金直接接觸,進(jìn)而造成軸瓦輕微磨損。2019年7月11日,#7機(jī)組開機(jī)沖轉(zhuǎn)時(shí),雖已正常投運(yùn)頂軸油系統(tǒng),但低轉(zhuǎn)速下形成的油膜不穩(wěn)定,且軸瓦已存在輕微損傷,導(dǎo)致軸瓦與軸頸間的油膜失去,軸瓦烏金與轉(zhuǎn)子軸頸直接摩擦接觸,出現(xiàn)局部過熱,并逐漸擴(kuò)大造成搟瓦故障。
5 結(jié)語
軸瓦溫度、軸向位移、軸振等參數(shù)是評(píng)價(jià)汽輪發(fā)電機(jī)組運(yùn)行狀況的重要指標(biāo),是機(jī)組各部件在諸多方面運(yùn)行情況的集中反映,查找某一參數(shù)異常的原因是一項(xiàng)比較復(fù)雜的工作,需要綜合對比分析各種影響因素。尤其是機(jī)組甩負(fù)荷緊急停機(jī)時(shí),應(yīng)充分分析機(jī)組各參數(shù)的變化趨勢,發(fā)現(xiàn)異常應(yīng)擴(kuò)大檢查范圍,消除威脅機(jī)組安全運(yùn)行的潛在隱患。本文探討的1 000 MW汽輪發(fā)電機(jī)組突甩負(fù)荷造成汽輪機(jī)軸瓦磨損的原因有其特殊性,也很具代表性,對于分析甩負(fù)荷緊急停機(jī)對汽輪發(fā)電機(jī)組各部件的影響具有較高的借鑒價(jià)值。
收稿日期:2020-05-28
作者簡介:王騫(1986—),男,山東濟(jì)寧人,工程師,研究方向:熱能與動(dòng)力工程。