王晉權(quán),張茂林,樊琦明
(1.山西格盟安全生產(chǎn)咨詢有限公司,山西 太原030006;2.山西京玉發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 右玉037200;3.山西兆光發(fā)電有限責(zé)任公司,山西 霍州031400)
某電廠3號(hào)機(jī)組汽輪機(jī)為上海汽輪機(jī)廠生產(chǎn)的NZK600-24.2/566/566型超臨界雙缸雙排汽直接空冷凝汽式汽輪機(jī),2009年6月投產(chǎn)。機(jī)組設(shè)計(jì)單低壓缸結(jié)構(gòu),整個(gè)低壓缸由1個(gè)外缸、1個(gè)內(nèi)缸組成。低壓轉(zhuǎn)子為雙流2×6級(jí),對(duì)稱反向布置。低壓內(nèi)缸上半頂部有2個(gè)圓形進(jìn)汽口,與低壓外缸進(jìn)汽口相匹配;低壓缸有3段抽汽,共8個(gè)抽汽口,位于低壓內(nèi)缸下半底部。低壓缸抽汽口布置見圖1。五段抽汽由低壓內(nèi)缸下半調(diào)閥端靠第2級(jí)后抽出;六段抽汽由低壓內(nèi)缸下半電機(jī)端低壓第4級(jí)抽出,中心線最外側(cè)的4個(gè)抽汽口為低壓第5級(jí)后抽汽,引至7號(hào)低壓加熱器。五段抽汽經(jīng)第2級(jí)后抽出,再由2個(gè)支管的垂直分管引出,分管各安裝1個(gè)垂直方向的DN500 mm波紋膨脹節(jié),2個(gè)分管合并為1水平母管,母管安裝1個(gè)水平方向波紋的DN700 mm膨脹節(jié),共設(shè)計(jì)3處支架,其中1處設(shè)計(jì)與抽汽母管為滑動(dòng)支撐,穿出排汽裝置后引至5號(hào)低壓加熱器。
圖1低壓缸抽汽口布置圖
2019年6月19日機(jī)組負(fù)荷400 MW運(yùn)行,分布式控制系統(tǒng)DCS(distributed control system)畫面報(bào)警顯示5號(hào)低壓加熱器抽汽逆止門關(guān)閉,逆止門前、后疏水門聯(lián)開,抽汽電動(dòng)門為開啟狀態(tài),五段抽汽壓力顯示為0。運(yùn)行人員查閱運(yùn)行曲線后發(fā)現(xiàn)6月10日五抽壓力由0.191 MPa降低至0.089 MPa,抽汽溫度由238℃降低至222℃,6月19日五抽壓力由0.068 MPa降低至-0.003 MPa,即壓力消失,溫度由207℃緩慢下降至44.3℃,10日至19日期間抽汽溫度由222℃緩慢下降至207℃。經(jīng)就地檢查后,分析為排汽裝置內(nèi)五段抽汽管道膨脹節(jié)破裂、泄漏。由于處于迎峰度夏期間,機(jī)組不能停機(jī)檢查,為了保證汽輪機(jī)安全,先將5號(hào)低壓加熱器正常疏水切換至事故疏水,然后關(guān)閉五段抽汽電動(dòng)門、逆止門,打開管道疏水門,解列5號(hào)低壓加熱器汽側(cè)。運(yùn)行過程中,同等負(fù)荷時(shí),汽輪機(jī)主蒸汽量增大較多,機(jī)組經(jīng)濟(jì)性降低。
2019年9月30日機(jī)組調(diào)峰停運(yùn),檢查發(fā)現(xiàn)五段抽汽2個(gè)分管膨脹節(jié)破裂,呈碎片狀跌落于排汽裝置底部;母管膨脹節(jié)波紋破裂,母管靠近第二個(gè)分管處焊縫斷裂,母管與第二個(gè)分管連接處有一長(zhǎng)1 000 mm縱向裂縫;2個(gè)分管及母管斷裂部分呈傾斜狀。抽汽管道及排汽裝置內(nèi)支撐管因蒸汽沖刷,留有大量沖刷痕跡?,F(xiàn)場(chǎng)檢查抽汽分管及母管斷裂位置見圖2。
圖2抽汽分管及母管斷裂位置示意圖
2個(gè)分管膨脹節(jié)內(nèi)徑為500 mm,壓力1.6 MPa,溫度≥350℃,雙層波紋,波紋厚度1.5 mm,波數(shù)為4波,長(zhǎng)度650 mm,材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti;母管膨脹節(jié)內(nèi)徑為700 mm,壓力1.6 MPa,溫度≥350℃,雙層波紋,波紋厚度1.5 mm,波數(shù)為4波,長(zhǎng)度780 mm,材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti;抽汽管道材質(zhì)為20號(hào)碳鋼。經(jīng)停機(jī)后進(jìn)入排汽裝置查看及結(jié)合運(yùn)行數(shù)據(jù)分析,造成五抽膨脹節(jié)破損[1]及抽汽母管裂紋的原因如下。
a)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)查看分析,認(rèn)為故障由母管焊縫處開始,母管焊縫出現(xiàn)裂縫后,部分五段抽汽經(jīng)過裂縫直接排至排汽裝置,造成DCS顯示五段抽汽壓力降低;同時(shí)由于五抽內(nèi)漏,造成五段抽汽分管流量增加,焊縫前五抽母管通流量增大;且2個(gè)分管中抽汽在此處汽流方向突然改變90°,蒸汽流向改變加上蒸汽流速增加,蒸汽的沖擊作用會(huì)對(duì)抽汽母管產(chǎn)生更為強(qiáng)烈的沖擊振動(dòng)[2],同時(shí)結(jié)合五抽母管的支撐方式,此處管道處于懸空狀態(tài),管道振動(dòng)現(xiàn)象會(huì)更加嚴(yán)重。在沖擊力及管道振動(dòng)作用下,母管焊縫裂紋擴(kuò)大,最后造成母管徹底斷裂,蒸汽經(jīng)五段抽汽母管直接排至排汽裝置,5號(hào)低壓加熱器進(jìn)汽管道無蒸汽進(jìn)入,壓力消失,抽汽逆止門關(guān)閉。
b)五抽母管焊縫斷裂后,母管支撐作用減弱,造成抽汽母管下沉,2個(gè)分管內(nèi)通流量加大,在蒸汽作用力和抽汽母管的下拉力作用下,2個(gè)分管膨脹節(jié)瞬間破裂成碎片。
c)受電力輔助服務(wù)要求,火電機(jī)組需采用電網(wǎng)區(qū)域誤差控制運(yùn)行方式,電網(wǎng)區(qū)域誤差控制方式下機(jī)組負(fù)荷變動(dòng)頻繁,抽汽壓力、流量隨負(fù)荷變動(dòng)頻繁,300 MW時(shí)五抽壓力為0.126 MPa,600 MW時(shí)五抽壓力為0.310 MPa,抽汽流量在45~100 t/h之間變化;抽汽管道內(nèi)蒸汽流速與流量成正比,由于蒸汽流速頻繁變化,造成抽汽母管焊縫受交變應(yīng)力作用疲勞而產(chǎn)生裂紋。
為適應(yīng)電力市場(chǎng)需求,在更換破損膨脹節(jié)及恢復(fù)抽汽管道后,必須對(duì)抽汽母管支撐進(jìn)行加固,充分利用排汽裝置內(nèi)部拉筋作為支撐點(diǎn),在抽汽母管焊縫處增加支撐點(diǎn),使抽汽母管有了4處支撐;同時(shí)將排汽裝置內(nèi)部抽汽管道膨脹節(jié)、焊縫作為C修停機(jī)檢查項(xiàng)目,以提高抽汽膨脹節(jié)的可靠性。
五段抽汽管道出現(xiàn)故障后,由于機(jī)組受迎峰度夏要求,堅(jiān)持運(yùn)行了約3個(gè)月,通過對(duì)400 MW運(yùn)行工況進(jìn)行熱力計(jì)算,得出了故障前后機(jī)組熱力參數(shù)變化,并根據(jù)等效焓降法,計(jì)算了機(jī)組經(jīng)濟(jì)性變化。故障前后各段抽汽量變化見表1。
根據(jù)再熱機(jī)組等效焓降矩陣模型[3-4],j段抽汽處于再熱熱段之后,其等效焓降的計(jì)算公式如下。
表1故障前后各段抽汽量變化
式中,Hj為j級(jí)抽汽等效焓降,kJ/kg;hj為j級(jí)抽汽焓,kJ/kg;hc為排汽焓,kJ/kg;qr為r級(jí)抽汽放熱量,kJ/kg;Ar為r級(jí)加熱器吸收量矩陣,kJ/kg;Hr為r級(jí)抽汽等效焓降,kJ/kg。
五段抽汽管膨脹節(jié)破裂后,蒸汽經(jīng)五段抽汽口直接排至排汽裝置。根據(jù)表1看出:400 MW負(fù)荷下五段抽汽口處漏汽量約為190 t/h,造成汽端七段抽汽量減少,7號(hào)低壓加熱器出水溫度降低,六段抽汽量增加;除氧器進(jìn)口水溫降低,致使高加及除氧器用汽量均增加,除氧器用汽量增加約50 t/h。給水溫度較之前提高3℃左右,汽溫偏高,減溫水用量增加。
五抽抽汽量約190 t/h,根據(jù)式(1)計(jì)算五抽等效焓降效率,折合造成汽輪機(jī)熱耗增加320 kJ/(kW·h),四抽抽汽量增加約50 t/h,根據(jù)式(1)計(jì)算四抽等效焓降效率,折合造成汽輪機(jī)熱耗增加80 kJ/(kW·h)。
綜上,400 MW工況時(shí)五段抽汽膨脹節(jié)破裂,影響機(jī)組出力約40 MW,造成汽輪機(jī)熱耗增加400 kJ/(kW·h),機(jī)組發(fā)電煤耗升高13 g/(kW·h)。
600 MW汽輪機(jī)調(diào)峰負(fù)荷波動(dòng)較大,位于排汽裝置內(nèi)部的抽汽管路膨脹節(jié)、焊縫受抽汽變化、背壓變化影響,承受著較大的拉應(yīng)力和蒸汽作用力;抽汽膨脹節(jié)破損會(huì)造成機(jī)組效率降低,能耗大幅增加,嚴(yán)重影響機(jī)組的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定運(yùn)行,且漏汽直排排汽裝置沖刷設(shè)備及管路,長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行易造成設(shè)備損壞。建議在安裝階段加強(qiáng)膨脹節(jié)驗(yàn)貨、安裝質(zhì)量控制,同時(shí)將抽汽管路膨脹節(jié)及其附近焊縫列入機(jī)組定期檢查項(xiàng)目。