(武漢鋼電股份有限公司,湖北武漢 430000)
武漢鋼電股份有限公司創(chuàng)建于1993 年,現(xiàn)有2臺(tái)燃煤純凝發(fā)電機(jī)組。2020 年3 月18 日1#機(jī)組在執(zhí)行射水泵定期切換工作,啟動(dòng)B射水抽氣系統(tǒng)后,真空持續(xù)下降至-83.3 kPa,機(jī)組手動(dòng)打閘。
2020 年3 月18 日?qǐng)?zhí)行射水泵定期切換工作。9:28 1#機(jī)組正常運(yùn)行,凝汽器真空-94.04 kPa,A射水抽氣系統(tǒng)運(yùn)行,B 射水抽氣系統(tǒng)正常備用。9:28啟動(dòng)射水泵B,啟動(dòng)后現(xiàn)場(chǎng)檢查B 泵振動(dòng)、聲音正常。泵出口電動(dòng)門聯(lián)動(dòng)開,電流219 A,壓力0.27 MPa,空氣門聯(lián)動(dòng)開。9:32 系統(tǒng)啟動(dòng)完畢后,發(fā)現(xiàn)真空緩慢下降至-93.41 kPa,立即開始停運(yùn)B 射水抽氣系統(tǒng)。
9:34 射泵空氣門關(guān)閉完,真空-92.38 kPa;9:37射泵B 出口電動(dòng)門關(guān)閉完,停運(yùn)B 泵,真空-90.1 kPa,聯(lián)系解低真空保護(hù),運(yùn)行人員現(xiàn)場(chǎng)手緊B射水泵出口空氣門,真空仍持續(xù)下降,全面檢查系統(tǒng),負(fù)壓系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)明顯漏點(diǎn);9:40 真空-88.7 kPa,啟動(dòng)第二臺(tái)循環(huán)水泵A、提高軸封壓力,真空仍下降,排汽缸溫緩慢上漲,確認(rèn)真空顯示值正確,機(jī)組開始降負(fù)荷。10:11 真空持續(xù)下降至-83.3 kPa,各種措施調(diào)整無效后打閘停機(jī)。真空下降情況趨勢(shì)圖見圖1。
全面檢查系統(tǒng)無明顯漏點(diǎn),13:50 啟動(dòng)射水泵A 抽真空,15:52機(jī)組重新并網(wǎng),凝汽器真空正常。
本機(jī)組抽氣設(shè)備采用射水抽氣器。射水泵采用工業(yè)水,電導(dǎo)率1400 μS∕cm 左右,經(jīng)噴管3 將壓力能轉(zhuǎn)變?yōu)樗俣饶埽砸欢ǖ乃俣葒姵?,使混合?中形成高度真空,將凝汽器中的蒸汽、空氣混合物吸入,混合后進(jìn)入擴(kuò)壓管1,經(jīng)擴(kuò)壓后在略高于大氣壓力的情況下排出。工作原理圖見圖2。
圖1 啟動(dòng)B射水抽氣系統(tǒng)后真空下降情況趨勢(shì)圖
圖2 射水抽氣系統(tǒng)工作原理圖
機(jī)組打閘停機(jī)后,全面檢查系統(tǒng)未發(fā)現(xiàn)明顯負(fù)壓漏點(diǎn),但發(fā)現(xiàn)有以下異?,F(xiàn)象:
(1)真空系統(tǒng)至機(jī)組停運(yùn)后,用扳鉤敲擊射水泵B抽氣筒處聲音沉悶,有積水現(xiàn)象。
(2)在B 射水抽氣系統(tǒng)啟動(dòng)后凝汽器水位由150 mm 上漲至198 mm,凝結(jié)水泵B 出口壓力由1.2 MPa 上漲至1.4 MPa,電流由32 A 上漲至42 A。在停運(yùn)B 射水抽氣系統(tǒng)后,凝結(jié)水各參數(shù)恢復(fù)到之前狀態(tài)。
(3)射水池水位在B 射水抽氣系統(tǒng)啟動(dòng)后下降一部分,但仍在正常水位運(yùn)行范圍內(nèi)。在啟動(dòng)B 射水抽氣系統(tǒng)之前運(yùn)行人員未操作射水池補(bǔ)水門、放水門,現(xiàn)場(chǎng)也未發(fā)現(xiàn)管道漏水情況。
(4)10:15 取凝結(jié)水水樣化驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電導(dǎo)率由8:00的37 μS∕cm上漲至95 μS∕cm,提示有工業(yè)水混入。
在本次切換射水泵前,A 射水抽氣系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)行時(shí),真空穩(wěn)定。結(jié)合上述現(xiàn)象,問題點(diǎn)可能在B射水抽氣系統(tǒng),而不在負(fù)壓公用系統(tǒng)上。初步分析判斷,射水泵B 擴(kuò)壓管堵塞,導(dǎo)致射水泵B 啟動(dòng)后,泵出口的水經(jīng)噴管形成高速后無法順利流進(jìn)擴(kuò)壓管,混合室內(nèi)無法形成高度真空,高速水通過電動(dòng)空氣門反抽到凝汽器,真空系統(tǒng)至凝汽器的公共管道形成了水塞,繼而影響A射水抽氣系統(tǒng)的工作效率。
(1)因生產(chǎn)需要,1#機(jī)組需要立即恢復(fù)運(yùn)行,B射水抽氣系統(tǒng)無法在線進(jìn)行檢查。規(guī)定在機(jī)組運(yùn)行期間,B 射水抽氣系統(tǒng)退出備用,并做好單射水抽氣系統(tǒng)運(yùn)行的事故預(yù)想。
(2)利用1#機(jī)停機(jī)機(jī)會(huì),全面解體檢查B 射水抽氣系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)噴管處結(jié)垢較少,擴(kuò)壓管處形成了厚度為10 mm 左右的硬垢,流道面積大大減小。A 射水抽氣系統(tǒng)解體檢查結(jié)垢情況正常。對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行全面清理后,包括射水池內(nèi)泥垢,機(jī)組再啟動(dòng)后B射水抽氣系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,真空趨勢(shì)見圖3。
(3)4月8日對(duì)負(fù)壓系統(tǒng)進(jìn)行灌水查漏檢查。發(fā)現(xiàn)并處理兩處漏點(diǎn):四段抽汽逆止閥法蘭泄漏、-4 m疏擴(kuò)至凝汽器熱水井疏水管兩處砂眼。
由于射水池補(bǔ)水采用工業(yè)水,溫度35 ℃,電導(dǎo)率偏高,Cl-偏高,極易在射水池及管道形成硬垢,影響了射水抽氣系統(tǒng)的效率,也增加了檢修成本。可以考慮將射水池補(bǔ)水水源改為循環(huán)水泵出口水,由于循環(huán)水經(jīng)過了涼水塔冷卻、藥劑處理(添加阻垢劑、殺菌劑)、沉淀,補(bǔ)水水溫降低了,同時(shí)降低系統(tǒng)結(jié)垢風(fēng)險(xiǎn)。
圖3 1#機(jī)再啟動(dòng)后真空趨勢(shì)圖
本次機(jī)組B射水抽氣系統(tǒng)啟動(dòng)后真空持續(xù)下降的主要原因是抽氣器擴(kuò)壓管處結(jié)垢嚴(yán)重,真空系統(tǒng)至凝汽器的公共管道形成了水塞,影響了射水抽氣系統(tǒng)的工作效率。經(jīng)分析采取措施,短時(shí)間內(nèi)解決了問題。為了徹底降低射水抽氣系統(tǒng)結(jié)垢的風(fēng)險(xiǎn),r提出了進(jìn)一步優(yōu)化措施。