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      高爐日常護爐操作實踐

      2020-09-17 18:10:52
      山西冶金 2020年4期
      關(guān)鍵詞:爐缸利用系數(shù)大修

      李 瑨

      (首鋼長治鋼鐵有限公司,山西 長治046031)

      1 高爐生產(chǎn)條件

      首鋼長治鋼鐵有限公司(全文簡稱長鋼)9號高爐有效容積1 080 m3,于2009年6月開產(chǎn)。開爐后,經(jīng)過4年不間斷的生產(chǎn),2013年爐缸二段局部冷卻壁熱流強度高于控制標準8 000 kcal/(m2·h),特別是4號、17號突破10 000 kcal/(m2·h)以上。同時,爐缸三段冷卻壁熱流強度整體與二段冷卻壁熱流強度接近。分析原因:9號高爐陶瓷杯經(jīng)過4年的侵蝕,已處于壽命后期,局部侵蝕嚴重,正西方向(兩鐵口之間)似存在鐵水渦流,磨損更大。因此,自2013年起,煉鐵廠通過制定相應(yīng)的護爐標準、及護爐措施,對9號高爐進行護爐。2014年9月份及2016年11月份,對9號高爐爐身上部無冷區(qū)進行了噴補造襯。至2017年1月份,爐缸二段、三段冷卻壁水溫差、熱流強度整體穩(wěn)定并控制在標準范圍內(nèi),護爐效果顯著且爐缸工作狀態(tài)活躍。然而,2017年10月二段冷卻壁10號熱流強度再次升至10 000 kcal/(m2·h)以上,同時,8.2 m K點升至最高點238℃,至此,9號高爐再次進行護爐,在采取加入鈦礦護爐的同時,輔以堵風(fēng)口等手段,降低冶強,確保高爐的安全順行。

      2 護爐措施

      2.1 加入鈦礦

      長鋼9號高爐2009年投產(chǎn),至2019年大修前,已發(fā)現(xiàn)爐缸多處侵蝕嚴重,致使其相應(yīng)部位水溫差升高,熱流強度居高不下,瀕臨危險臨界值,是以,加鈦礦入爐,其目的,是為了TiO2的還原生成物,TiC、TiN及其連接固溶體Ti(CN),這些鈦的氮化物和碳化物在爐缸爐底生成發(fā)育和集結(jié),與鐵水及鐵水中析出的石墨等凝結(jié)在離冷卻壁較近的被侵蝕嚴重的爐缸、爐底的磚縫和內(nèi)襯表面,利用其高熔化溫度的特點,以達到護爐的效果。

      9號高爐開始護爐后,爐料質(zhì)量配比由83.2%+12.5%(羅伊山+伊朗)+2%(承德球團)+2.3%(高硅塊),調(diào)整為83.2%+11.5%(羅伊山+伊朗)+2%(承德球團)+2.3%(高硅塊)+1%(高鈦塊),為了在加入鈦礦護爐的同時,不影響渣鐵的流動性,高鈦塊入爐比例不超過2%,確保高爐鈦負荷5~7 kg/t,鈦礦配比加入量140~200 kg/批,而后根據(jù)爐缸溫度變化情況加減鈦負荷配比,圖1為九高爐大修前鈦負荷趨勢圖。

      圖1 9高爐大修前Ti負荷趨勢圖

      2.2 調(diào)整風(fēng)口大小及數(shù)量

      9號高爐設(shè)有20個風(fēng)口,全風(fēng)狀態(tài)風(fēng)量可達3 500 m3/min,隨著8.2 mL點溫度波動情況,通過調(diào)整風(fēng)口數(shù)量,控制冶煉強度,以達到護爐效果,風(fēng)口數(shù)量變化如圖2所示。

      圖2 9號高爐大修前風(fēng)口數(shù)量變化趨勢圖

      通過調(diào)整風(fēng)口數(shù)量,冶煉強度得到控制,高爐利用系數(shù)響應(yīng)發(fā)生改變,其變化趨勢入圖3所示。

      圖3 9號高爐大修前利用系數(shù)變化趨勢圖

      2.3 對高爐進行灌漿和噴補造襯

      9號高爐投產(chǎn)9年,爐身下部侵蝕較為嚴重,爐墻及冷卻設(shè)備熱負荷增加,作業(yè)區(qū)通過利用檢修機會,對高爐進行灌漿,以延長爐體壽命并于2014年、2016年對高爐進行噴補造襯。表1為2018年3月23日9號高爐壓漿明細。

      表1 2018年3月23日9號高爐壓漿明細

      2.4 尋求合理的操作制度

      2.4.1 選擇適宜的熱制度

      [Si]是高爐熱制度的重要指標之一。尋求適宜的爐溫,是護爐工作的重點。通常情況下,隨著鐵水[Si]含量的增加,爐體溫度也會隨之而升高,根據(jù)以往的護爐經(jīng)驗以及對全國各高爐護爐時的爐溫情況進行類比,最終把w[Si]控制在0.5%±0.1%,從而達到生產(chǎn)、護爐兩兼顧。

      2.4.2 選擇適宜的造渣制度

      高爐在護爐,控制爐溫的同時,爐渣堿度的調(diào)劑也是不可獲取的一部分,通過對爐渣堿度的平衡計算,并逐步將爐渣二元堿度由1.13提高至1.18左右,在保證爐況的穩(wěn)定順行的同時,也滿足了生鐵質(zhì)量的需求。

      2.5 加強爐前操作監(jiān)督

      高爐內(nèi)存渣鐵,往往是爐缸熱負荷增大,致使高爐減風(fēng)操作,生鐵[Si]含量升高,導(dǎo)致爐底溫度升高,不利于護爐操作。因此,一方面控制工藝制度,另一方面加強爐前操作,穩(wěn)定鐵口深度,保證出凈爐內(nèi)渣鐵。

      2.6 加強爐底檢測與維護

      為了及時了解爐底溫度的變化趨勢,指定爐缸爐底檢測制度,增加點檢頻次,詳細記錄,發(fā)現(xiàn)問題及時處理;定期檢測冷卻水流量,并對冷卻設(shè)備進行定期或不定期清掃,確保高爐冷卻強度正常。

      同時,增加爐缸侵蝕模型系統(tǒng),更加直觀的掌握爐底“象腳”區(qū)域的侵蝕變化情況,以便于采取更加及時有效的保護措施。

      3 護爐效果

      9號高爐通過以上護爐措施,實現(xiàn)了安全生產(chǎn)至計劃停爐大修,爐齡9年,完成了長鋼下達的生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)。

      通過加入鈦礦及調(diào)整冶強等措施后,9號高爐爐體各段溫度及熱流強度較護爐前均有所降低,且趨于穩(wěn)定(見圖4、下頁圖5)。

      圖4 9號高爐大修前8.2 m爐缸溫度變化趨勢圖

      經(jīng)過一系列護爐措施,使?fàn)t底及爐缸側(cè)壁溫度得到有效控制,杜絕了爐缸燒穿等惡性事故的發(fā)生。

      圖5 9號高爐大修前6.5 m爐缸中心點溫度變化趨勢圖

      3 結(jié)論

      1)對高爐爐底及爐缸側(cè)壁溫度進行科學(xué)、正確的檢測與判斷,是制定和采取正確的護爐措施,以及防止高爐燒穿的惡性事故發(fā)生的必要條件。

      2)采用入爐料配加鈦礦護爐,同時,控制生鐵[Ti]含量,在保證渣鐵流動性良好的前提下,減緩高爐爐襯的侵蝕程度。

      3)尋找到較為適宜的操作制度及操作參數(shù),做到爐缸安全與生產(chǎn)兩不誤,2018年平均利用系數(shù)2.601,與護爐前期2017年平均利用系數(shù)2.602基本持平,將護爐期間對高爐生產(chǎn)的不利影響降到最低程度。

      4)為以后的高爐生產(chǎn)積累經(jīng)驗,在保證爐缸安全的前提下,延長高爐壽命。

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