劉景麗 ,彭松,何武,張明,霍如軍,姬偉強,楊豫杭,付玥穎
(1.渤海鉆探工程技術(shù)研究院,河北任丘 062552;2.中國石油工程項目管理公司天津設計院,天津 300450;3.華北油田采油一廠,河北任丘 062552;4.渤海鉆探第三鉆井工程分公司,天津 300280;5.渤海鉆探第四鉆井工程分公司,河北任丘 062552)
一直以來,油井水泥石使用的抗高溫強度衰退材料是硅粉,但長期的實踐表明,硅粉在長期經(jīng)受高溫后力學性能衰退,抗壓強度衰減嚴重,不能保證水泥石的長期有效封固,特別是用于稠油熱采井及地熱井固井需求的水泥漿,普通加砂水泥漿配方已經(jīng)不再適用。目前國內(nèi)在抗高溫衰退領域使用的是鋁酸鹽[1-2]、磷酸鹽水泥,或在G 級水泥中加入超細硅材料[3],這些材料使水泥的部分水化產(chǎn)物在高溫下強度衰退現(xiàn)象減弱,但沒有在根本上解決水泥石強度衰退的問題,磷酸鹽水泥在現(xiàn)場應用過程中出現(xiàn)了固井質(zhì)量差的問題。急需開展水泥石高溫穩(wěn)定劑的研究。研發(fā)了一種水泥石高溫穩(wěn)定劑,能保證地熱井高溫下水泥石的抗壓強度,避免火驅(qū)、蒸汽驅(qū)施工后水泥石抗壓強度衰退,保證了水泥環(huán)的完整性,防止因水泥石破碎造成環(huán)空帶壓及套管損壞等不良后果。
油井水泥石高溫穩(wěn)定劑是一種以多種氫氧化物為主,輔以適量抗高溫纖維組成的固體粉末[4-6]。這些物質(zhì)作為惰性外摻料組分,低溫不參與水化反應,不影響水泥漿的各項性能。在高溫下,穩(wěn)定劑里的氫氧化物組分耐高溫、不燃燒,具有很好的吸熱作用,在320~490 ℃高溫下發(fā)生相變、脫水吸熱分解反應,消耗大量的脫水熱,分解生成的活性氧化物附著于水泥石表面又進一步阻止了地熱、蒸汽、火焰對水泥石內(nèi)部的影響[7]。穩(wěn)定劑里的抗高溫纖維在高溫條件下具有良好增強作用,遇火發(fā)生裂解、軟化、收縮,大部分熱量被帶走,降低了水泥環(huán)表面和火焰區(qū)的溫度,進而防止水泥環(huán)抗壓強度衰退,保持水泥環(huán)的完整性[8]。
為使加入高溫穩(wěn)定劑的水泥漿在固井期間能夠安全泵送,研究了不同加量高溫穩(wěn)定劑對水泥漿流變性能的影響,結(jié)果見表1。水泥漿配方為600 g 濰坊G 水泥+高溫穩(wěn)定劑+2%降失水劑+1%分散劑,水灰比為0.44。
表1 高溫穩(wěn)定劑對水泥漿性能的影響
從表1 可以看出,高溫穩(wěn)定劑對水泥漿有增稠作用,隨著其加量增加,水泥漿流動性降低,主要是因為穩(wěn)定劑顆粒吸附在水泥顆粒的表面,形成吸附水化層,可以束縛更多的自由水,從而極大降低了水泥漿的游離液。初始稠度隨著穩(wěn)定劑加量增加而增加,稠化時間隨著穩(wěn)定劑加量增加而減少??梢钥闯?,穩(wěn)定劑加量增加,水泥漿稠化實驗過程中易產(chǎn)生包軸現(xiàn)象,導致初始稠度過大,稠化時間縮短,漿體不穩(wěn)定,一方面可以通過增加分散劑用量調(diào)整初始稠度,另一方面穩(wěn)定劑加量不宜超過60%。
考察了加硅粉水泥漿、超細二氧化硅水泥漿與高溫穩(wěn)定劑水泥漿的力學性能,實驗配方為600 g濰坊G 水泥+50%外加劑+2%降失水劑+1%分散劑,水灰比為0.44,結(jié)果見表2。
表2 不同水泥漿性能
從表2 可以看出,加入硅粉、超細二氧化硅及高溫穩(wěn)定劑的水泥漿低溫水泥石抗壓強度值相差不大,但高溫養(yǎng)護后,抗壓強度值相差很大,320 ℃養(yǎng)護2 d 后加砂水泥石抗壓強度降為6.3 MPa,30 d 后降為3.0 MPa,超細二氧化硅水泥石抗壓強度2 d 衰退不明顯,30 d 衰退為12.5 MPa,加入高溫穩(wěn)定劑水泥石2 d 后抗壓強度增大到20.2 MPa,30 d 抗壓強度保持不降反而略微有增長到21.4 MPa;450 ℃養(yǎng)護2 d,加砂水泥石直接破碎,養(yǎng)護7 d 后加超細二氧化硅水泥石表面出現(xiàn)裂紋,加高溫穩(wěn)定劑水泥石的抗壓強度不但沒有衰退還略微增長至16.9 MPa,這充分體現(xiàn)出高溫穩(wěn)定劑在長期高溫下的優(yōu)勢。另外,加入高溫穩(wěn)定劑的水泥石還具有很好的膠結(jié)強度,約是加砂水泥漿的4 倍,超細二氧化硅的3.5 倍。
優(yōu)選低、中、高溫降失水劑、促凝劑、緩凝劑配制水泥漿,從水泥漿稠化時間、游離液、失水量等性能對水泥漿進行評價,水泥漿配方如下,性能見表3。由表3 可知,高溫穩(wěn)定劑的加入對水泥漿性能影響不大,隨著穩(wěn)定劑加量的增加,水泥石抗壓強度略微降低,其與水泥漿其他外加劑的配伍性良好。
1#(低溫水泥漿) 600 g G 級水泥+(40%~60%)高溫穩(wěn)定劑+2.0%低中溫降失水劑+2.5%促凝劑+1.0%分散劑,水灰比為0.44
2#(中溫水泥漿) 600 g G 級水泥+(40%~60%)高溫穩(wěn)定劑+2.5%低中溫降失水劑+(0.5%~0.8%)中溫緩凝劑+0.6%分散劑,水灰比為0.44
3#(高溫水泥漿) 600g G 級水泥+(40%~60%)高溫穩(wěn)定劑+4.0%高溫降失水劑+(1.0%~1.5%)高溫緩凝劑+0.6%分散劑,水灰比為0.44
表3 不同高溫穩(wěn)定劑加量下水泥漿綜合性能
圖1 是加砂水泥石、超細二氧化硅水泥石和高溫穩(wěn)定劑水泥石的掃描電鏡圖。從圖1 可以看出,加入高溫穩(wěn)定劑的水泥石,有很多尖峰狀類似荊棘物,錯綜交錯,微觀斷面不平整,而加砂水泥石表面比較平整,超細二氧化硅水泥石表面網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)明顯,都沒有尖峰狀物,這可能就是高溫穩(wěn)定劑加入體系后水泥石膠結(jié)強度顯著提高的原因。
圖1 水泥石掃描電鏡
該高溫穩(wěn)定劑體系在蒙古林油田現(xiàn)場應用了2口井,分別是蒙火334X 井和蒙火394 井。2 口井均為三開井,井深分別為906 m 和886 m。三開均采用φ171.45 mm 的鉆頭,下入φ139.7 mm 套管,下套管前使用φ164 mm 擴眼器進行擴眼,水泥漿要求返至地面。
現(xiàn)場使用水泥漿配方為華油G 級水泥+50%高溫穩(wěn)定劑+2.0%降失水劑+1.0%分散劑+0.1%緩凝劑+0.1%消泡劑+基地水。室內(nèi)小樣實驗結(jié)果滿足現(xiàn)場施工要求,見表4。按配方進行大樣的混拌,并從混好的大樣干灰中隨機取樣,與現(xiàn)場配漿水進行復核實驗。大樣灰配漿密度為1.88 g/cm3,稠化時間為118 min,流動度良好,各項性能與小樣基本吻合。
表4 現(xiàn)場施工水泥漿性能
將抗高溫衰減水泥漿、鉆井液、前置液按不同比例進行混合,測混合液流動性,見表5。實驗結(jié)果表明,三者相容性良好,水泥漿與鉆井液直接接觸時流動性略有降低,整體滿足現(xiàn)場施工要求。
表5 水泥漿、鉆井液相容性實驗
依次注入6 m3前置液,7 m3密度為1.84 g/cm3的水泥漿領漿,6 m3密度為1.88 g/cm3的水泥漿尾漿,最后注入2 m3壓塞液,泵替6.1 m3鉆井液,2 m3清水碰壓,碰壓壓力為15 MPa,穩(wěn)壓5 min 不降,水泥漿返出井口,施工一切順利。聲幅顯示整口井固井質(zhì)量較好。
1.高溫穩(wěn)定劑對水泥漿體系有一定的增稠作用,其加量越大則水泥漿流動性越差,因此建議加量不超過60%。
2.高溫穩(wěn)定劑與油井水泥其它外加劑配伍性好,水泥漿綜合性能良好,滿足超高溫、稠油熱采井及地熱井固井需求,水泥石長期經(jīng)受高溫后(320℃、450 ℃)的力學性能無衰退,能防止水泥環(huán)抗壓強度衰退,保持水泥環(huán)的完整性。
3.高溫穩(wěn)定劑具有很好的界面膠結(jié)強度,約是加砂水泥漿的4 倍,超細二氧化硅水泥漿的3.5 倍。
4.高溫穩(wěn)定劑體系在蒙古林油田現(xiàn)場應用2 口井,整個施工過程順利,固井質(zhì)量較好,一二界面膠結(jié)質(zhì)量良好,具有良好的應用前景。