于 洋
(中信錦州金屬股份有限公司,遼寧錦州 121005)
中信錦州金屬股份有限公司有自備電站鍋爐3 臺,額定蒸發(fā)量均為75 t/h,過熱蒸汽集箱出口壓力5.3 MPa,鍋筒工作壓力5.69 MPa,過熱蒸汽出口溫度430 ℃。3 臺鍋爐承擔(dān)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的供氣、供熱任務(wù)。每臺電站鍋爐設(shè)置4 個(gè)彈簧式安全閥,其中過熱器2 個(gè),型號A48SB-100 V,鍋筒2 個(gè),型號A48SB-160 V。
圖1 歪斜的安全閥
某日,設(shè)備點(diǎn)檢人員例行巡檢時(shí),發(fā)現(xiàn)鍋筒南側(cè)安全閥及管座歪斜(圖1),立即通知當(dāng)班運(yùn)行人員安排停爐。鍋爐經(jīng)降溫、降壓后,管座局部保溫拆除(圖2),現(xiàn)場查看后確認(rèn)鍋筒南側(cè)安全閥連同管座向出口側(cè)彎曲,彎曲點(diǎn)在管座的接管中間位置,角度約15°~20°。安全閥本體及連接部件無外力碰撞跡象,上部室外垂直排氣管外觀完好,未見下沉,出口引出管與室外排氣管進(jìn)口護(hù)罩脫離。
圖2 管座
管座一旦破裂,會使?fàn)t內(nèi)儲存的大量能量瞬間釋放,水及蒸氣從破口處沖出,具有很高的速度,形成強(qiáng)烈沖擊波,與空氣或零部件接觸后,產(chǎn)生強(qiáng)大的反作用力,不僅設(shè)備本身遭到損壞,還會破壞周圍建筑物和其他設(shè)備,甚至造成人員傷亡。
管座接管材料20#鋼,規(guī)格Φ57×5 mm,長120 mm,一端凹焊于鍋筒,另一端與高壓法蘭焊接,鍋爐安裝運(yùn)行以來未進(jìn)行過更換,上部安裝的安全閥重約80 kg。
對管座接管進(jìn)行割除、軸向剖切,檢測情況如下:
(1)接管外表面存在較均勻的銹蝕坑,深度約0.3~0.5 mm,內(nèi)表面較光滑,無肉眼可見腐蝕,內(nèi)彎曲部位氧化膜脫落,呈現(xiàn)鐵黑色,見圖3、圖4。
(2)用測厚儀檢測接管壁厚最小值為4 mm,設(shè)計(jì)值為5 mm,經(jīng)核算壁厚滿足承壓要求。
圖3 管座接管外表面
圖4 管座接管縱向剖面
(3)委托檢驗(yàn)部門對接管進(jìn)行金屬金相組織檢驗(yàn),結(jié)果無異常。
(1)接管縱向剖切圖顯示,切點(diǎn)處一邊壁厚與另一邊壁厚值有約1 mm 的差異,證明該管段壁厚不均勻,疑為制造缺陷。
(2)管座已連續(xù)使用30 年,鍋筒最大工作壓力5.69 MPa,溫度430 ℃,在此工況下,接管長期反復(fù)拉伸,屈服強(qiáng)度有所降低。
(3)事件之前,管座存在輕微歪斜,疑為鍋爐制造、安裝,或后期運(yùn)行過程中外力所致,未引起重視。根據(jù)三角函數(shù)關(guān)系,其上部安裝的安全閥和出口排氣管重力會產(chǎn)生使管座彎曲的分力,鍋爐運(yùn)行時(shí)接管在較低強(qiáng)度下,分力使其歪斜。
管座接管與鍋筒焊接,鍋筒是鍋爐重要承壓部件,材料為合金鋼,如處理不當(dāng)焊縫極易產(chǎn)生裂紋,運(yùn)行時(shí)爆裂,形成更大隱患。另外,鍋爐屬于特種設(shè)備,國家對其檢維修環(huán)節(jié)有嚴(yán)格要求。根據(jù)規(guī)定,A 級鍋爐重大修理其中一項(xiàng),指鍋筒、啟動(dòng)(汽水)分離器、減溫器和集中下降管的更換以及主焊縫的補(bǔ)焊。鍋筒主焊縫包括縱向、環(huán)向和拼接焊縫,因此,更換管座應(yīng)不在重大維修范圍之內(nèi),委托資質(zhì)單位施工即可[1-2]。
修復(fù)方案主要要求[3-6]:
(1)修復(fù)人員包括焊接技術(shù)人員、焊工、焊接熱處理人員和檢驗(yàn)人員,施工前做好技術(shù)交底。
(2)鍋筒材料為BHW35,管座接管材料為20#鋼,焊材牌號選用J506,手工電弧焊,多道焊接。
(3)采用機(jī)械打磨的方式清除鍋筒焊縫周邊毛刺、油污,修磨坡口。
(4)定位新管座,結(jié)構(gòu)形式見圖5。
(5)鍋筒采用火焰局部預(yù)熱,預(yù)熱溫度150~200 ℃,用紅外測溫槍監(jiān)控,預(yù)熱寬度不低于鍋筒厚度3 倍的范圍。
(6)焊條烘干處理,每道焊完后及時(shí)清理焊渣。
圖5 接管與鍋筒焊接形式
(7)焊后宏觀檢查無問題進(jìn)行熱處理,采用火焰緩慢均勻加熱,溫度600~650 ℃,外表面用硅酸鋁氈覆蓋保溫,自然降溫。
(8)焊縫做滲透和超聲波檢驗(yàn)。
管座修復(fù)合格后,鍋爐安排正常運(yùn)行,一段時(shí)間后,該管座再次發(fā)生歪斜,情況與第一次一致,初次原因分析結(jié)論被推翻。商討后決定做進(jìn)一步擴(kuò)大檢查。期間,檢查安全閥室外排氣管時(shí),發(fā)現(xiàn)廠房屋頂部處起至末端,有一段長約5 m 的管段直徑小于底部管直徑,存在異常。查閱圖紙核對,室外排氣管設(shè)計(jì)值為Φ133 mm,底部到頂部尺寸一致,而現(xiàn)場室外因銹蝕更新的末端管被替換成Φ108 mm(圖6)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,安全閥流道面積應(yīng)能通過所需要的最大排放量,出口排放面積必須≥進(jìn)口面積,且出口面積達(dá)到足夠要求,防止排放背壓影響安全閥性能[7]?,F(xiàn)場室外Φ108 排氣管不符合原始設(shè)計(jì)和規(guī)程要求,流道面積可能不足,使排氣在引出管頂部阻力顯著增大,流通不暢,排氣背壓可能反作用在安全閥出口的小排氣管罩口上部,產(chǎn)生向下的推力,在力臂作用下,足以使根部管座彎曲變形,這應(yīng)該是管座歪斜的主要原因,后經(jīng)確認(rèn),事件之前安全閥出現(xiàn)過起跳現(xiàn)象。
二次原因判定后,對彎曲管座進(jìn)行了矯正彎直,評估沒有其他影響安全的損傷,將末端Φ108 mm 管段更換為Φ133 mm,目測檢查引出管內(nèi)部無異物卡塞,鍋爐安排正常運(yùn)行。通過半年時(shí)間運(yùn)行觀察,期間也發(fā)生過安全閥起跳,管座狀態(tài)正常。
圖6 安全閥排氣群引出管
(1)扎實(shí)做好設(shè)備日常巡檢工作,出現(xiàn)問題能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)。
(2)加強(qiáng)運(yùn)行、維修人員理論知識和安全意識培訓(xùn),按設(shè)計(jì)和規(guī)范要求進(jìn)行檢維修工作,避免盲目操作,隨意改變部件參數(shù)和材料替代,埋藏隱患,注重事后驗(yàn)收。
(3)問題分析應(yīng)系統(tǒng),不能局限于單個(gè)部件,與其關(guān)聯(lián)的因素都要考慮,再逐一排查、判斷,為結(jié)論提供有力支撐。