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      1080m3高爐節(jié)能技術(shù)的研究及應(yīng)用

      2020-09-24 07:31:10蔣彥剛于俊勇侯紀寶李鐵峰
      設(shè)備管理與維修 2020年16期
      關(guān)鍵詞:焦比熱風(fēng)爐預(yù)熱器

      蔣彥剛,劉 棟,于俊勇,矯 濤,侯紀寶,李鐵峰

      (山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東濟南 271104)

      0 引言

      鋼鐵企業(yè)中煉鐵工序能耗占鋼鐵生產(chǎn)用能的70%,其中,高爐工序能耗占煉鐵工序的80%。為提高高爐動力能源的利用率,達到節(jié)能減排,降本增效的目的,山鋼股份萊蕪分公司開發(fā)應(yīng)用了多項新技術(shù)。

      1 技術(shù)方案的研究與確定

      1.1 問題的提出

      (1)部分1080 m3高爐熱風(fēng)爐應(yīng)用熱管換熱器預(yù)熱助燃空氣,余熱利用率低,預(yù)熱性能大幅下降,不利于節(jié)能減排、降本增效。

      (2)高爐大修停爐,熱風(fēng)爐燜爐時間越短、燒爐頻次越多,消耗的煤氣、電能越多。

      (3)提高高爐頂壓,既能降低高爐消耗,又能提高TRT 發(fā)電量,目前平均頂壓182 kPa,有較大提升空間。

      (3)高爐軟水系統(tǒng)存在的結(jié)垢嚴重、能耗高的問題,高壓水系統(tǒng)存在冷卻能力低的問題。

      (4)高爐部分高壓線路因所帶感性負載數(shù)量居多,導(dǎo)致線路無功功率增大、功率因數(shù)下降,降低了網(wǎng)絡(luò)供電質(zhì)量和用電設(shè)備的工作效率。

      1.2 方案的研究與確定

      1.2.1 高爐熱風(fēng)爐廢氣預(yù)熱焦炭技術(shù)

      高爐外購焦碳露天存放,水分波動較大,影響高爐爐況穩(wěn)定。為改善高爐焦炭水分波動較大問題,在高爐熱風(fēng)爐廢氣總管道上引一條DN1400 管道,通過主引風(fēng)機將高溫?zé)煔廨斔椭粮郀t礦槽焦倉底部烘干吹掃實現(xiàn)熱量交換,降低焦炭水分,降低高爐燃料消耗,實現(xiàn)熱風(fēng)爐廢氣二次回收利用。

      1.2.2 高爐熱風(fēng)爐板式空氣預(yù)熱技術(shù)

      高爐熱風(fēng)爐空氣預(yù)熱器原為熱管式空氣預(yù)熱器,熱管翅片積灰、堵塞嚴重,存在爆管現(xiàn)象,換熱效果大大降低。針對以上缺陷,將熱管式空氣預(yù)熱器改造為板式空氣預(yù)熱器。板式空氣預(yù)熱器通道具有流線型特點,傳熱效率高、阻力小,抗高溫氧化腐蝕及低溫露點腐蝕,壽命長,節(jié)焦效益巨大。

      1.2.3 延長熱風(fēng)爐燜爐時間新技術(shù)

      在拱頂溫度降至550 ℃左右時,通過增加的聯(lián)通管,利用冷風(fēng)反吹,讓助燃風(fēng)通過聯(lián)通管進入冷風(fēng)管道,再進入冷風(fēng)閥,冷風(fēng)從蓄熱室中、下部進入熱風(fēng)爐的拱頂,然后從熱風(fēng)閥進入熱風(fēng)管道,從倒流休風(fēng)閥排出。反復(fù)操作后把熱風(fēng)爐蓄熱室中、下部的熱量逐步傳遞到拱頂位置,提高了拱頂?shù)臒崃?,?50 ℃逐步提高到700 ℃,達到煤氣點火溫度后點火燒爐。使熱風(fēng)爐的燒爐溫度達到1200 ℃左右,不用頻繁燒爐,延長熱風(fēng)爐燜爐時間。

      1.2.4 提高爐頂煤氣余壓回收利用率技術(shù)

      升級改造風(fēng)機運行參數(shù),提高風(fēng)機送風(fēng)壓力。實施風(fēng)機加級提壓改造,風(fēng)機EPU(Energy Processing Unit,能耗調(diào)控單元)技術(shù)改造。對操作制度進行調(diào)整優(yōu)化:提高鼓風(fēng)動能活躍爐缸;優(yōu)化裝料制度;高富氧、高風(fēng)溫、高頂壓、低硅冶煉相結(jié)合;對現(xiàn)有焦炭品種進行篩選,保留使用效果好的焦炭,改善料柱透氣性;根據(jù)焦炭的冶金性能,制定燃料比結(jié)構(gòu)調(diào)整標準;控制合理的篩分速度;嚴格原燃料的料位管理。

      1.2.5 高爐水系統(tǒng)節(jié)能降耗改造

      高爐軟水系統(tǒng)主要負責(zé)高爐冷卻壁、風(fēng)口大中套、爐底以及熱風(fēng)閥組等冷卻件的冷卻用水。開發(fā)應(yīng)用空冷器分層防垢強冷技術(shù)和蒸發(fā)式空冷器噴淋系統(tǒng)防垢冷卻技術(shù),提高軟水冷卻能力,節(jié)能降耗。

      高壓水系統(tǒng)主要負責(zé)高爐風(fēng)口小套用水。對高壓水冷卻能力提升,節(jié)能優(yōu)化改造,改造為3 臺高壓供水泵,一用兩備;高壓水回水取消二次加壓泵站;取消提升泵房原4 臺提升水泵,只留2 臺新增加的提升泵,為常壓水進行二次提升加壓。優(yōu)化管廊廢水回收系統(tǒng),實施凈環(huán)水池水位自動監(jiān)測調(diào)控,保障供水穩(wěn)定。

      1.2.6 高壓供電系統(tǒng)集中無功補償節(jié)電技術(shù)

      開發(fā)應(yīng)用高壓供電系統(tǒng)集中無功補償節(jié)電技術(shù),改善電網(wǎng)質(zhì)量,減少能源的浪費。①由進線控制柜和電容補償柜兩部分組成;②電壓優(yōu)先原則;③自動發(fā)出動作控制指令之前,首先探詢動作后可能出現(xiàn)的所有超限定值,減少動作次數(shù);④有硬件保護和控制器軟件保護功能;⑤異常報警閉鎖出口;⑥具有手動與自動操作功能;⑦具有記錄監(jiān)測和遠程通信功能接口。

      無功補償技術(shù)采用后,除了裝置本身外,還需要增設(shè)整套裝置的高壓電源柜、綜保保護部分及相應(yīng)電纜和電纜頭。

      2 應(yīng)用效果

      (1)高爐熱風(fēng)爐廢氣預(yù)熱焦炭技術(shù)的應(yīng)用,使高爐入爐焦炭水分含量由9.5%降至5.1%,降低高爐燃料消耗,提高了熱風(fēng)爐煙氣的余熱利用率。

      (2)熱風(fēng)爐在線清洗低阻板片板式空氣預(yù)熱新技術(shù)的應(yīng)用,提高高爐入爐風(fēng)溫。采用板式預(yù)熱器比熱管預(yù)熱器的空氣溫度平均提高50~60 ℃,平均風(fēng)溫提高30~40 ℃,提高了熱風(fēng)爐煙氣余熱利用率,降低了焦比燃料消耗。

      (3)延長熱風(fēng)爐燜爐時間專利新技術(shù)的應(yīng)用,減少燒爐頻次,燜爐時間由4 天延長到9~12 天,節(jié)省大量煤氣、空氣和電能,延長熱風(fēng)爐耐材使用壽命,減少熱風(fēng)爐點火需要安裝燃燒器的費用和時間。

      (4)提高爐頂煤氣余壓回收利用率技術(shù)的應(yīng)用,使高爐頂壓力由平均182 kPa 提高到195 kPa,平均提高13 kPa,降低燃料消耗,提高發(fā)電量。

      (5)高爐水系統(tǒng)節(jié)能降耗改造新技術(shù)的應(yīng)用,提高了水系統(tǒng)的冷卻能力,供水溫度降至40 ℃以下,噸鐵水耗降至0.48 m3/t,節(jié)省了大量的水電消耗。

      (6)高壓供電系統(tǒng)集中無功補償節(jié)電技術(shù)的應(yīng)用,使14 條高壓線路功率因數(shù)由平均0.70 達到0.90 以上,電網(wǎng)電能質(zhì)量、變壓器及電動機的運行效率均得以提高。保障高壓供電線路的高效穩(wěn)定運行,減少能源的浪費。

      3 經(jīng)濟效益

      3.1 熱風(fēng)爐廢氣回收經(jīng)濟效益

      項目實施后,高爐焦炭水分含量由9.5%降至5.1%。廢氣回收率由33%提高到86%,高爐入爐風(fēng)溫提高30 ℃,促進了企業(yè)循環(huán)經(jīng)濟的發(fā)展。

      (1)穩(wěn)定爐況節(jié)焦效益、增鐵效益(表1)。按照焦炭價格1660 元/t 計算,節(jié)焦效益(A)=2952.82 萬元/年;按照噸鐵效益100 元計算,增鐵效益(B)=1794 萬元/年。

      表1 5 號、6 號高爐焦比、產(chǎn)量數(shù)據(jù)

      (2)2 號板式預(yù)熱應(yīng)用節(jié)煤效益(表2)。投產(chǎn)前高爐煤氣平均單耗1.882 GJ/t;焦爐煤氣平均單耗0.239 GJ/t。節(jié)煤效益(C)=897.80 萬元/年。

      (3)2 號高爐板式預(yù)熱提風(fēng)溫節(jié)焦效益(表3)。2 號高爐板式空氣預(yù)熱器改造后,助燃風(fēng)溫度提高30~100 ℃,高爐入爐風(fēng)溫提高約28 ℃,進而節(jié)約入爐焦比。

      改造前平均焦比388.32 kg/t;改造后焦比368.79 kg/t,按焦炭價格1660 元/t 計算,節(jié)焦效益(D)=2951.50 萬元/年。

      表2 高爐煤氣、焦爐煤氣數(shù)據(jù)

      (4)項目投資費用400 萬元,按照5 年折舊,則投資成本(E)=80 萬元/年

      (5)按項目貢獻率50%計算,熱風(fēng)爐廢氣回收產(chǎn)生的經(jīng)濟效益合計(A+B+C+D-E)×50%=4258.06 萬元/年。

      表3 2 號高爐焦比、產(chǎn)量數(shù)據(jù)

      3.2 水系統(tǒng)節(jié)能改造效益

      (1)分層防垢強冷空冷器技術(shù)產(chǎn)生的效益。改造前,軟水系統(tǒng)蒸發(fā)空冷器合計24 臺,總裝機容量1517 kW,改造后合計運行10 臺,總裝機容量360 kW。按照電單價0.60 元/kW·h 計算,年節(jié)電費(A)=608.12 萬元/年。

      (2)高壓水冷卻能力提升產(chǎn)生的效益。改造前水泵三用兩備運行3 臺,每臺電機功率200 kW,改造后一用兩備運行1 臺,電機功率500 kW。按照電單價0.60 元/kW·h 計算,直接節(jié)電效益為(B)=52.56 萬元/年。

      (3)節(jié)省備件費。每年節(jié)省電機備件5 臺、水泵2 臺;每臺電機費用7 萬元,水泵8 萬元;水系統(tǒng)運行流量壓力穩(wěn)定,每年減少風(fēng)口小套燒損5 個,每個2 萬元。節(jié)省備件費(C)=61 萬元/年。

      (4)按項目貢獻率50%計算,水系統(tǒng)節(jié)能改造共計產(chǎn)生的效益(A+B+C)×50%=360.84 萬元/年。

      3.3 高壓供電系統(tǒng)集中無功補償節(jié)電技術(shù)經(jīng)濟效益

      (1)節(jié)約電費效益(表4)。投產(chǎn)前用電平均單耗50.134 kW·h/t,按照電單價0.60 元/kW·h 計算,節(jié)電效益(A)=214.34 萬元/年。

      (2)設(shè)備折舊。14 條高壓線路采用無功補償技術(shù)合計投資468 萬元,按照設(shè)備使用期限5 年折舊計算,設(shè)備折舊(B)=57.6萬元/年。

      (3)高壓供電系統(tǒng)集中無功補償節(jié)電技術(shù)經(jīng)濟效益(A-B)=156.74 萬元/年。

      表4 改造前后電耗數(shù)據(jù)

      改造項目共產(chǎn)生經(jīng)濟效益:4258.06+360.84+156.74=4775.64 萬元/年。

      4 結(jié)語

      項目的開發(fā)應(yīng)用,降低高爐動力能源的消耗,提高了動力能源的利用率。該項目應(yīng)用年產(chǎn)生效益4775.64 萬元。改造項目在萊蕪分公司煉鐵廠高爐上的成功應(yīng)用,為國內(nèi)其他同類型高爐提高動力能源利用率提供了成功經(jīng)驗,有一定的推廣應(yīng)用價值,具有廣闊的應(yīng)用前景。

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